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多效蒸发及汽提工艺处理丁辛醇装置含碱废水


保持催化 剂 的浓 度 , 需从 系 统 中连 续排 出 一部分
稀碱液 , 同时补充浓 碱液 , 排 出的稀碱液就是需 所
要处理 的含 碱废水 。这部分 含碱废水 的主要成分
为: 辛烯 醛 、 a H、 丁 醛 、 丁 醇 、 丁醛 、 丁 NO 正 正 异 异 醇、 有机酸钠 等。
质 , 果 要 降低 C D, 须 降 低 这几 种 有 机 物 的 如 O 必
统, 水相 排人废 水贮槽 ; 塔底 的废水 经过换 热后再
冷却 , 而后 送至 污水池 。






Q L E R C E IA E H O O Y IUP T O H M C LT C N L G
2 1 年第 3 0 1 9卷
5 实施效 果及 经济效 益 5 1 废水处理量 及处理 前废水 C . OD
关键词: 含碱废水
中图分类号: 73 X 8
多效蒸发
汽提
丁辛醇 C D O
文章编号 :0 9—95 (0 1 0 0 0 10 89 2 1 )3- 22—0 3
文献标识码 : B
中 国石化 齐鲁 分公 司 第二 化肥 厂 ( 简称齐 鲁 二化 ) 丁辛醇装 置建 于 18 96年 ,98年进行 了装 19
废水在处理 前 C D平均 4 5 gL O 215m / 。
5 2 实施效果 .
丁辛醇装置 缩合 系统生产 负荷 10 时 的设 0% 计 废碱水 排 出量 为 1 6 gh辛 醇 装 置 缩合 系 9k/ , 4
从 20 06年 8月份 多 效 蒸 发及 汽提 系统 建 成
25 7 8
38 4
由表 3知 , 除在 3月 份 因设 备 问题 导致 废 水 C D高于 50m O 0 #L外 , 他各 月 的废水 C D均 其 O
低 于 50m / , 0 g L 达到进 污水场处理指标 要求 。 含碱废 水 经 过处 理 后 C D 的总 脱 除 率: O
废水 C D降至 50m O 0 #L以下 , 同时 可 回收 部分 有机 物 。2 1 00年前 8个月 经 多效 蒸发 及 汽 提 系 统处理后 废水 的 C D数 据见表 3 O 。
mgL / 6
24 6 4
27 6
表3 21 0 0年 多效蒸 发 系统 处理 后 废 水 CO D

影 响废水 的 C D, 效 去 除这 两 部分 物 质 , O 有 是处
理工艺 的关键 。 2 工艺处 理方案 的确 定
乙基 已烯醛 ) 简 称 E A… 。 , P 缩合 反应生 成 的水 稀释 了催化 剂 的溶 液 , 为 在丁辛 醇装 置 的缩 合废水 中 , 辛烯醛 、正/ 异 丁醛 、 异 丁醇 、有机 酸钠等有机 物是还原 性物 正/
摘 要: 丁辛醇装置缩合系统在反应过程中排出一部分含碱废水 , 其中 C D大于4 0 0 gL 经多效蒸发及汽提系 O 00m/ ,
统处 理 后 的废 水 C OD小 于 5 0m L 可 回 收部 分有 机 物 , 0 # , 既有 较 好 的经 济 效 益 , 减 轻 了下 游 污水 处 理 压 力 。 又
来 自缩合 系统 的含碱废 水进 入废水贮 槽 内静
止 分层 , 然后贮 槽 底部 废 水 换 热后 进 入 汽提 塔 汽
醛 加氢 系统产 生 的 0 1 a 压蒸 汽 , .5MP 低 如果 热值
不 够可 以用 04 M a 汽补 充 。通 过 一 、 . P 蒸 二效 蒸 发 器蒸 发后 的二次蒸 汽经过 缓 冲槽 与进 料废碱液 进 行换 热并进 一 步冷 凝 , 凝液 排 至后 续 汽 提系 冷
W 醇 、 , NO ( 醛) a H含量/ 有机酸钠含量/ C D O/ % ( (0 L )( (0 L ) ( g・ ) g・ 10m ) g・ 10m ) m L
2 1 ma ( x) 2 ma) ( x 0 0 4 00
1 含碱废水 来源及 特征
1 1 含碱废 水来源 . .
( 25 3 8 4 15×10 = 9 1 % 。 4 1 5— 4 )÷ 2 5 0 % 9 .7
年按 8 0 、 O 00h C D处理 费用为 6 0 T t 00:/ 计算 , v _ 每
年减少排放 C D废 水产 生的效益为 4 6万 元 。 O 8 扣除每 年的运 行 成本 , 置 的投 资 回收期 约 装 为 0 5a 以后每年 经济效益 约为 3 0 5万元 。 . , 3.
收稿 日期:0 1 3— 1修回 日期 :0 1 0 2 1 -0 2 ; 2 1 — 8一l 。 2 作 者 简 介 : 新 东 ( 96 ) 男 , 程 师 。19 瞿 17一 , 工 9 6年 毕 业 于 济 南石油化工经济学校 , 本科 , 现在 中国石化齐鲁分公 司第二 化肥厂丁辛醇 车间从 事生产技 术管 理工作。 电话:5 3— 03
7 8 7 2, —ma l u i d n @ 1 3 c r 。 5 39 E i:q x n o g 6 .o n
12 含碱废水特 征 . 来 源于缩合 工段 的废 水具 有排 量 大 、 O C D值
第 3期
瞿新 东 .多 效 蒸发 及 汽 提工 艺 处 理 丁 辛 醇 装 置 含 碱废 水
触 的设备 均处 于碱 性工 作 条 件 下 , 免 了酸 性腐 避 蚀所 带来 的设备 维护 问题 。
4 工艺 流程
用, 蒸发 出的二 次水蒸 气 经过 冷凝后 C D大 幅度 O
降低 。
不 。
多效蒸 发及 汽提处 理系统 工 艺流程如 图 1 所
图 1 多效蒸发及汽提处理系统工艺流程
N O 质量 分数 约为 1 % ; a H) 2 而后 碱 液进 人二 效 蒸 发 器 , 一 步 使 碱 液 ( 酸 钠 +N O 浓 缩 至 进 丁 a H)
3% ~ 0 0 4 %后 排 出系统 。 一 、 效蒸 发 器 使 用 丁 二
相 物料冷 凝后 通过 层 析器 层 析 , 中 油相 排 出系 其
由表 2知 , 由于 废水 中既含 有 可挥 发性 有 机 物 , 醛、 如 醇等 , 又含有不 可挥发性有 机酸盐 , 严重
辛烯 醛是 正 丁醛 在温 度 为 10℃ 、 N O 2 以 aH
溶液 为催 化剂 的条 件 下 发 生 缩 合 反应 生 成 缩 丁 醛 , 丁醛脱水 生成更 稳定 的乙基 丙基 丙烯 醛 ( 缩 2
投 产开车至 2 1 底 , 0 0年 运行 状 况 良好 , 最终 排 放
统正常生产负荷为 12 , 0 % 废碱水排 出量平均 95 6
k/ 。废水处 理系统 的含 碱废水 总 量 为 1 6 gh 9+ 4 95= 3 gh 00年 1 6 244k/ 。2 1 _8月废 水贮 槽 内 的
备 由汽提 塔和 2个 蒸发 器组成 。流程 中与物料接
大部分水分 , 降低废水 C D O 。 基 于 以上分 析 , 出了汽 提及蒸 发工艺 路线 : 提
即废水 先经汽 提 塔脱 除 其 中的 可挥 发 性 有机 物 , 再经一 、 二效蒸 发浓缩 , 缩 液排 出系统后 加 以利 浓
资少 , 程简单 , 流 对类 似 的有 机废水 的处 理方法 提 供 了借鉴 , 生产 环境 的无 害化要 求 也有 其 积极 对
月份 多效蒸发出料 C D O 2 汽提塔 出料 C D O

lI3 1
30 3

40 7 6
45 8

39 3 5
68 0

33 6 3
37 2

13 4 6
3 4 6

14 4 7
10 9

29 5 4
22 1
平 均
工 业 技 术
齐U油R,133:22 Q 石E工2ILTH LY I P O EC E0 O 鲁 化 C MA(C OG L T H 19 )N 0 0 , 2 —4
多 效 蒸 发 及 汽 提 工 艺处 理 丁 辛 醇 装 置 含 碱 废 水
瞿新东
( 中国石化齐鲁分公司第二化肥厂 , 山东淄博 250 ) 54 0
置扩产 改造 , 能 为 15k a 2 0 产 3 t ;0 4年新建 成 1 1 / 7
高 的特 点 , 合废 水 排放 C D 统计 见 表 1其 水 缩 O ,
质 分析结果 见表 2 。
表 1 06年缩合废水排放 C 20 OD统计 msL /
项目 1 月 2月 3月 4月 5月 6月
统。
提脱除 其 中的有 机 物 , 顶 物 料经 冷凝 冷却 后 通 塔
过层 析 器层析 , 中油 相排 出系统 , 其 水相 排人废 水
贮槽 。
脱 除掉有机 物 的塔 底废 水送 人一效蒸 发 器蒸
出约 2 3的 水 分 , 浓 缩 后 的 碱 液 ( 酸 钠 + / 使 丁
为进 一步 降低 C D, O 多效蒸 发 系 统排 出 的废 水 进入废 水贮 槽 内 , 再进 人 汽 提 塔汽 提 。塔顶 气
6 结束 语
5 3 经济效 益 .
装置的设备及建设投资约 10 0 万元。 每 年按 8 0 0h计算 , 0 通过多效蒸 发及汽 提系
统 处理废水 的运行成 本见表 4 。
表 4 运 行成 本 万元
工业实施与运行结果表明, 对含碱废水采用 多 效 蒸 发 及 汽 提 的 处 理 方 法 可 以大 幅 度 降 低 C D, O 满足 了废水 处理要 求 , 并且整套 装置设 备投
响装 置的技术 经济 指标 , 增 加 了下游 污水 处理 又
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