XX 造纸集团有限公司环保迁建二期工程废渣综合利用动力车间工程汽轮机甩负荷试验方案工作人员:XXX编写人员:XXX审核:XXX批准:XXXXX 电力建设第二工程公司二O—三年九月摘要本措施依据火电工程启动调试工作规定及机组调试合同的要求,主要针对XX造纸集团有限公司环保迁建二期工程废渣综合利用动力车间工程1 X 50MW汽轮发电机组、350t/h 循环流化床燃煤锅炉机组调试工作提出具体方案。
依据相关规定,结合本工程具体情况,给出了汽轮甩负荷试验需要具备的条件、调试程序、注意事项等相关技术措施。
关键词:汽轮机;甩负荷试验;调试方案目录一、编制目的 (4)二、编制依据 (4)三、机组概况 (4)四、设备规范 (4)五、调试质量目标 (4)六、调试前必须具备的条件 (5)七、调试项目及方法 (7)八、控制验收的技术标准 (11)九、安全注意事项 (11)十、组织分工 (12)十一、仪器、仪表 (12)十二、安全防范措施 (13)附录1 (25)附录2 (26)附录3 (27)一、编制目的1.1考核汽轮机DEH的控制功能,评定DEH及系统的动态品质;1.2对相关自动/联锁/保护的特性进一步进行检验;1.3考核机、炉、电各主、辅机的动作灵活性及适应性。
二、编制依据2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规范》电建[2009]2.2《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号文2.3《电力建设施工及验收技术规范》电技[1994]20号文2.4《火电工程调整试运质量检验及评定标准》20062.5《电力建设安全工作规程》2.6《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》2.7《汽轮机甩负荷试验导则》(1996年版)2.8《DEH说明书》2.9《EH系统说明书》2.10有关图纸、文件、说明三、机组概况广州造纸集团有限公司环保迁建二期工程废渣综合利用动力车间工程1X 50MW汽轮发电机组是为CC60- 8.83/1.27/0.49型双抽式汽轮机,采用数字式电液调节系统。
四、设备规范汽轮机主要技术参数型式冲动式、高温、高压、单缸、双抽凝汽式汽轮机制造厂东方汽轮机有限公司型号CC60- 8.83/1.27/0.49 型汽轮机的额定蒸汽参数:(1) 主蒸汽压力8.83MPa主蒸汽温度535 C主蒸汽流量217.9t/h(2)给水温度203 C(3)电动给水泵投入运行(4)发电机效率> 98.%功率因数0.85(5)发电机端功率60MW(6)计算热耗率9453kJ/KW-h五、调试质量目标符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(2006年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,全部检验项目合格率100%,优良率90%以上,满足机组整套启动要求。
专业调试人员、专业组长应对调试质量的关键环节进行重点检查、控制,发现问题应及时向上级领导汇报,以便协调解决,保证启动调试工作顺利进行。
六、调试前必须具备的条件6.1施实措施应具备的组织条件6.1.1成立广州造纸集团有限公司环保迁建二期工程废渣综合利用动力车间工程1 X50MW机组甩负荷试验领导组织机构。
6.1.2成立由各单位技术人员参加的甩负荷试验指挥组、运行操作组、测试组和设备监护组。
6.1.3甩负荷试验要在甩负荷试验指挥组统一领导下,进行试验方案讨论会审、条件确认、准备工作实施、试验日期安排、试验过程中指挥及试验后的工作。
6.1.4调试单位负责甩负荷试验技术措施制定,指导运行操作和试验数据的测试及整理。
6.1.5生产单位负责甩负荷试验中运行设备的各项操作及事故处理,并协助调试单位作好试验过程中各运行参数的记录。
6.1.6汽轮机制造厂现场专家应参与甩负荷试验技术措施的会审和甩负荷试验的全过程,并负责甩负荷试验的技术指导和监护。
6.1.7安装单位负责运行设备的监护和临时测试仪器设备的安装并协助调试单位做好甩负荷试验的测试工作。
6.1.8建设单位负责试验的协调工作。
6.1.9组织机构现场指挥组设备监护组运行操作组测试组6.2措施实施应具备的技术条件6.2.1主要设备无重大缺陷,操作执行机构灵活可靠,主要监视仪表准确。
6.2.2汽机调节系统静态试验达到设计要求,油系统油质合格。
6.2.3汽机保安系统试验动作可靠,电超速试验合格,手动停机装置动作正常6.2.4汽机主汽门、调门关闭时间符合要求,主汽门、调门严密性试验合格。
6.2.5汽机防进水保护试验合格,抽汽逆止门联锁动作正常,关闭严密。
6.2.6汽机润滑油供油系统切换试验,油系统油质合格,加热器保护动作正常6.2.7辅助蒸汽、除氧器汽源切换试验己完成,备用汽源应能自动投入。
6.2.8旁路系统功能试验达到设计要求,并处于热备用状态。
6.2.9锅炉蒸汽严密性试验合格。
6.2.10锅炉安全阀调试校验合格。
6.2.11锅炉炉膛、燃烧器和受热面没有结焦及堵灰现象。
6.2.12锅炉燃烧系统初调试验已完成。
6.2.13锅炉过热汽各级减温水阀严密性试验符合要求。
6.2.14锅炉汽水品质(PH值,Fe, SiO2)达到设计要求。
6.2.15发变组保护调试校验合格。
6.2.16发变组出口断路器和灭磁器开关跳、合正确。
6.2.17发电机自动励磁调节器调试合格。
6.2.18厂用电源可靠。
6.2.19厂用电切换试验切换正常。
6.2.2 0汽水管道的布置及支吊架的设置能经得起甩负荷时对管道系统产生的冲6.2.21DEH、DAS、SCS、CCS、TSI、ETS及基地式调节装置静态调试及功能试验结束后能正常工作或投入自动,重要参数显示准确。
6.2.22机组主、辅设备的热工和电气联锁保护校验正常、动作可靠,并能满足试验要求。
6.2.23机组已经过冷、热态启动和变工况运行,运行情况正常。
负荷变动试验时,高、中压调门灵活,无卡涩、突跳现象。
6224试验用的仪器、仪表校验合格,并已接入测量系统,试验时计算机打印准备就绪。
6.2.25运行己制定出相应的操作措施和反事故措施。
6.2.26测试人员安排就绪并经过演习,各岗位人员布置己落实。
6.2.27试验现场备有足够的消防器材,并配有专职消防人员。
6.2.28甩负荷试验技术方案已经会审批准并经技术交底,甩负荷试验己取得电网调度的同意。
七、调试项目及方法7.1试验项目用常规甩负荷法,突然断开发变组出口断路器,使机组与电网解列,通过甩去50%及100%额定负荷的二个阶段试验,考核汽机调节系统动态特性。
7.2试验要求7.2.1调节系统动态响应过程应迅速稳定,并能有效地控制机组空负荷运行(甩50%额定负荷后转速超调量应不大于5%,否则将不可进行甩100%额定负荷试验;甩100%额定负荷后,最高飞升转速不应使电超速动作)。
7.2.2甩负荷时,机组联锁保护全部投入(机组大联锁保护除外):回热系统全部投入。
7.2.3甩负荷后,机组应能维持空负荷稳定运行,锅炉不停炉,不超压;汽机不停机,不超速;发电机空载不过压。
在主、辅机设备无异常情况的条件下应尽快并网加负荷。
7.2.4测取动态过程中各参数随时间变化的趋势,衡量调节系统动态特性的品质。
7.3试验方式7.3.1汽机、锅炉保护、自动投入。
7.3.2突然断开发变组出口断路器,机组与电网解列,甩去50%、100%额定负荷,测取汽机调节系统动态特性和机组有关运行参数。
7.3.3锅炉燃料从原燃料量减至最小燃油流量。
7.3.4甩负荷后,汽机空负荷运行稳定,其它主、辅机运行正常,立即并网加负荷。
7.4操作要点7.4.1甩负荷的运行方式应按本方案进行,甩负荷后的操作应依电厂运行规程及事故处理规程进行。
742转速超过3300 r/min动作值,立即打闸停机,如有异常应立即破坏真空停机。
7.4.3飞升过程中电超速动作而机组其它情况正常,则尽快恢复至3000 r/min744开启本体及主蒸汽、再热蒸汽管道进汽机侧的疏水阀,当确认有水倒入缸内(汽缸温度快速下降),应立即停机。
7.4.5注意调整给水量,严防汽温突降。
7.4.6注意过热器减温水的调节,防止甩负荷时汽温突降。
7.4.7事先做好甩负荷后准备再并网的措施。
7.4.8试验前机组运行工况调整确认项目见附录6。
7.5数据测量7.5.1甩负荷试验记录表。
7.5.2甩负荷试验录波记录。
7.5.3甩负荷试验计算机打印记录项目。
7.6试验步骤7.6.1试验当天7.6.1.1厂用电切换至公用/起动/备用变压器运行。
7.6.2试验前的二小时7.6.2.1试验前,机组应在该试验负荷下稳定运行至少2小时。
7.6.2.2将发电机的功率调到预定值。
7.6.2.3保持汽机进口蒸汽状态恒定。
7.6.2.4开始投入油枪,调整给煤量,保证机组负荷达到要求值。
7.6.2.5确认试验期间必须检查的参数、项目和指定操作人员7.6.2.6对设置在控制室、继电器室、锅炉现场和汽机现场之间的临时通讯设置进行试验前的联络,验证呼叫联络系统已能进行试验进程的信号联络。
7.6.2.7设置录波仪来测量下列参数:汽机侧汽机转速高压调门阀位中压调门阀位起始信号有功功率发电机侧发电机电压发电机电流763试验前的一小时763.1通过呼叫系统发出“距甩负荷试验还有一小时”的通告763.2确认机组在稳态运行的状态。
7.6.3.3两台电动给水泵运行,一台备用。
763.4开启汽缸疏水及抽汽逆止门前、后疏水2分钟。
763.5调整机组负荷及炉膛负压。
7.6.4甩负荷试验前的30分钟7.6.4.1发出“距甩负荷试验还有30分钟”的通告。
7.6.4.2确认除氧器、凝汽器水位控制正常。
7.6.4.3确认DEH的功能无异常的记录。
7.6.5甩负荷试验前10分钟。
7.6.5.1发出“距甩负荷试验还有10分钟”的通告。
7.6.5.2确认试验的监督、观察人员已在各自规定的位置上7.6.5.3由负荷调度员确认顺序。
7.6.6甩负荷试验前5分钟7.6.6.1发出“距甩负荷试验还有5分钟”的通告。
7.6.6.2将主蒸汽进口管的疏水阀开启向外排放1分钟。
7.6.6.3将汽缸疏水阀开启向外排放1分钟。
7.6.6.4确认凝汽器、除氧器、高压和低压加热器的水位自动控制正常7.6.6.5确认电网周波在50± 0.2Hz。
7.6.7甩负荷试验前1分钟767.1发出“距甩负荷试验还有1分钟”的通告。
767.2进行试验初试状态参数记录。
7.6.8甩负荷试验开始7.6.8.1开始10秒钟倒计时;768.2调整锅炉减温水量;768.3使“ 10kV断路器”开路,开始甩负荷;768.4所有观察者均应记录指定他们负责记录的暂态状态下的各参数的“最大值”、“最小值”。
7.6.9甩负荷开始后7.6.9.1视汽压上升情况调整煤量;7.6.10试验结束,如果下列各点均满足试验要求,则可以认为试验已经结束而汽机可在稳定转速下运转:7.6.10.1锅炉未发生MFT;7.6.10.2汽机的转速恢复正常;7.6.10.3蒸汽参数稳定;7.6.10.4在现场未发现异常情况;7.6.10.5待汽机转速恒定后。