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高压加热器常见泄漏原因及优化运行

东北电力技术2006年第7期高压加热器常见泄漏原因及优化运行CommonLeakageCauseandOptimizingOperationforHPHeaters朱庆玉(华能丹东电厂,辽宁丹东118300)摘要:华能丹东电厂高压加热器管束自1998年投产至今未发生过泄漏,其主要原因是多年来一直坚持高压加热器的优化运行,通过技术改进及严格控制,收到非常好的效果。

根据华能丹东电厂西屋350MW汽轮机高压加热器的实际系统,介绍了高压加热器优化运行控制管束泄漏的技术措施。

关键词:高压加热器;优化运行;管束;泄漏[中图分类号]TK223.5+29[文献标识码]B[文章编号]1004—7913(2006)07一0024—03华能丹东电厂安装了2台西屋公司制造的TC2F一38.6型双缸、单轴、双排汽、凝汽再热式汽轮机,配有英国Babcock公司1162.8t/h亚临界自然循环汽包炉及西屋公司350MW全氢冷发电机,锅炉与汽轮机热力系统的布置为单元制。

6号、7号、8号高压加热器全部为水平卧式布置,安装在17.5m高加平台上,对应抽汽分别是6号高加进汽来自中压缸的三抽,7号高加进汽来自高压缸排汽的二抽,8号高加进汽来自高压缸的一抽。

高加正常疏水为逐级自流通过自动调节门至除氧器,6号、7号、8号高压加热器分别各自装设危急疏水自动调节门,危急疏水至凝汽器,6号高加水侧人口安装1个三通电动门,8号高加出口安装1个隔离电动门。

高压加热器是汽轮发电机组非常重要的设备,高加运行的好坏直接影响机组的安全经济运行。

高压加热器管束泄漏轻则使高加跳闸,造成机组负荷大幅扰动,汽包水位波动,甚至使汽包水位保护动作机组跳闸;重则会发生汽轮机水击事故,造成设备损坏。

高加管束泄漏后一般需要检修2~3天,高加停运对机组经济性产生较大影响(见表1)。

华能丹东电厂高压加热器管束自1998年投产至今未发生过泄漏,2001~2005年高加投入率一直保持在99%以上(见表2),远远超过“一流火电厂”95%的国家标准。

表1高压加热器停运对给水温度和供电煤耗的影响表2华能丹东电厂投产以来每年高加全年平均投入率根据相关技术资料介绍,我国300MW等级的机组,无论是引进型还是全套进口型,其高压加热器管束泄漏带有普遍性,特别是对应三抽的6号高加管束泄漏现象更为严重和普遍,有些电厂由于高加管束封堵超过10%,不得不考虑整台高加更换,而更换1台高加需要上百万元人民币,更换周期较长,更换工程也非常复杂,对机组的安全经济性影响较大。

高加管束泄漏原因大体可分为设计、制造、运行操作维护及发生管束泄漏后的检修封堵工艺4个方面,由于目前我国300MW等级的机组所采用的高压加热器均为典型设计,国内外高压加热器的加工制造水平也普遍提高,新安装的高加只要严格按照新机组启规要求进行水压试验及必要的金属检验并合格,高压加热器应该能够满足机组的运行要求。

所以由设计、制造原因造成的高加管束泄漏比例很小。

因此,是否进行过高压加热器的优化运行则对高压加热器管束泄漏产生直接影响,由此造成的高压加热器管束泄漏所占比例最大。

至于发生高加管束泄漏后的检修封堵技术,这里不再详述。

1高加管束泄漏原因1.1高加进水、进汽对高加管束的热冲击高加管束受到急剧的加热和冷却时,其管束材料内部将产生很大的温差,进而引起很大的冲击热应力,这种现象称为热冲击。

一次大的热冲击,产2006年第7期东北电力技术生的热应力能超过材料的屈服极限,而导致高加管束材料的损坏,造成高加泄漏。

所以尽可能避免高加发生每一次热冲击,对防止高加管束泄漏,延长高加使用寿命尤为重要。

高加最容易产生热冲击和被破坏的部位一般有两处,一是高加进汽入口导流挡板出口处的管束,由于这些管束首先接触高温蒸汽,管束所承受的热冲击最大。

二是在稳定工况下,管板承受高的给水压力引起的弯曲应力,加上因温度不均匀而应生的热应力,使一些部位的管口焊缝处于最大应力下。

在瞬变工况下,当机组启停、甩负荷或切换高加旁路等工况时,热应力将由于给水温度突然变化而增大。

热应力增大的数值与给水温度的变化幅度和变化速度有关。

当这种弯曲应力和热应力增大到足以使管口焊缝金属的微小裂纹逐渐扩展而引起泄漏,或由于交变应力使管口焊缝发生疲劳断裂时,高加就要被迫停运。

一般有以下几种情况能造成高加管束的热冲击。

a.机组冷态启动时,给水泵启动前除氧器水箱里的水温一般均加热到110~120oC,这时若高加是冷的(处于室温之下),一旦给水泵投入运行,高加水侧出入口电动门为开启状态,旁路为关闭状态,高加通水,高加就要突然承受80~100℃的温度变化。

b.机组正常运行时高加退出运行,高加给水走旁路状态一段时间后,重新投入运行时,各台高加将承受由室温骤然升到约180oC的剧烈变化。

e.在机组启停过程中,高加不进行随机滑启、滑停,而是在20%~30%机组额定负荷时直接投入或停止高加汽侧,此时高加进水温度一般为120~130oC,而6号高加进汽已达399℃,7号高加进汽达283oC,8号高加进汽达340cC。

6号、8号高加汽、水侧温差高达210~260oC。

d.机组正常运行特别是在高负荷下启停高加时,未认真按照规程要求进行滑启、滑停高加,高加进水、进汽操作过快。

机组在满负荷时高加汽、水侧温差将进一步增大,此时高加进水温度一般在180℃,而在高加停运状态三抽温度已达460℃,二抽温度达335oC,一抽温度也达396oC。

6号、8号高加汽、水侧温差高达216~280oC。

e.当机组发生跳闹事故时,高加进汽快速停止,高加将出现快速冷却现象。

由于6号高加所处位置的特殊性(对应三抽的6号高加进汽压力相对偏低、温度偏高,进汽管道直径相对偏大),决定了6号高加管束泄漏次数要多于7号、8号高加。

由表3可以看出6号高加换热温差最大,高达274℃,又由于进汽管道直径相对偏大(进汽电动门直径偏大),使6号高加的滑启滑停的运行操作难度增大,操作不当将产生热冲击。

表3华能丹东电厂6号、7号、8号高加额定负荷进汽参数比较1.2高加水侧经常超压容易导致高加管束及胀口泄漏高加管束水侧超压轻则使高加水侧安全门动作跑水,严重时容易导致高加管束超过屈服极限,特别是原来存在缺陷管束及胀口更容易发生泄漏,一般有以下3种情况可导致高加水侧超压。

a.高加水侧出口至锅炉省煤器调节门失灵或运行操作不当,造成误关,使高加水侧超压。

b.汽动给水泵调节失灵或运行操作不当,使汽泵转速异常升高,造成高加水侧超压。

e.机组运行中高加停运,高加进汽电动门关闭不严,造成高加水侧产生定容加热,使高加水侧超压。

1.3高压加热器管束垢量超标高加水质控制不当或高加长期停运而不采取保护措施使管束垢量增加,影响加热器换热使部分管束产生过热现象,造成管束泄漏。

1.4高加运行水位控制偏低高加运行水位控制过高,高加出口水温会下降,影响机组的经济性。

高加运行水位偏低,将使高加疏水处于汽水两相混流状态,高加疏水温度升高,进入高加内部的加热蒸汽流速加快,对管束冲刷加剧。

高加的疏水端差一般应控制为5.5~11oC,高于ll℃可判断为高加水位偏低。

要控制高加运行水位正常,就必须重视对就地水位计、水位变送器、水位开关取样管道的冲洗,特别是下部取样管道容易被杂质堵塞,使测量失真、水位调节失控,严重时使高加保护误动造成高加汽水侧压力温度的巨大扰动。

东北电力技术2006年第7期1.5高加本体膨胀不畅对于水平卧式布置的高加,本体膨胀问题容易被忽视,实际上高加膨胀不畅出现卡涩,高加会出现“猫拱背”变形,长期膨胀不畅对高加管板胀口产生影响。

所以应定期检查高加投运前后高加的膨胀是否正常,及时清除高加膨胀滑轮下的障碍物。

2高压加热器优化运行的措施2.1避免对高加产生热冲击a.机组启动过程中,在初次启动给水泵前,应将高加水侧切至旁路运行,开启高加出、人口电动门的旁路注水门,当给水泵启动后,对高加进行充水排气。

这样可以使高加水侧温度随锅炉上水缓慢预暖,避免110oC以上的除氧给水对高加管束的热冲击。

b.在汽轮机冲转前,当确认高加水侧温度与给水温度接近时,开启高加出、入口电动门高加通水,给水走高加。

c.在2900r/min暖机过程中,将高加正常疏水调节门投入自动,危急疏水调节门切手动开启15%左右,将疏水导至凝汽器,这时可直接依次开启6号、7号、8号高加进汽电动门,随机滑启高加开始,注意应加强对高加水位的监视。

滑启高加一是能使高加均匀加热,防止管束的热冲击和胀口处变形泄漏;二是有利于汽轮机的疏水和暖机,避免汽轮机上下缸温差的产生;还有利于高加进汽管道和疏水管道的均匀加热。

d.机组并网后,当负荷达20%~30%时(已经启动1台磨煤机),可将高加疏水由导凝汽器切至除氧器,此时应注意缓慢关闭危急疏水调节门,疏水将顺利导入除氧器。

e.高加随机组滑停操作比较简单,高加所有疏水调节均在自动状态,当机组负荷降至5%额定负荷时,依次关闭8号、7号、6号高加进汽电动门即可。

在机组正常运行期间投入和停止高加,也应避免高加产生热冲击。

a.为了更方便运行人员在机组正常运行时滑启滑停高加,2001年在机组大小修期间,华能丹东电厂将1号、2号机6号、7号、8号高加进汽电动门控制方式改进为三态控制方式(实行开、关及中间停止3种状态)。

b.滑停高加时依次缓慢关闭8号、7号、6号高加进汽电动门,控制给水温降速度不大于1.7℃/min。

注意当各进汽电动门在关闭至剩1/3开度时,应特别缓慢,对6号高加更应注意,因为在1/3开度以下时,高加进汽量随阀门开度变化最大,给水温度变化也最大。

c.高加停运后禁止用冷水强制冷却高加管束。

d.高加启动前应缓慢高加注水,高加注水排气后,应先开启高加出、入口电动门的小旁路门,缓慢提升高加水侧温度,控制高加出口给水温升速率小于2℃/min,当高加各水侧温度与除氧器给水温度一致时给水走高加,关闭小旁路注水门。

e.滑启高加时先依次缓慢开启6号、7号、8号高加进汽电动门的旁路手动门进行进汽管道和高加的预暖,预暖结束缓慢开启6号、7号、8号高加进汽电动门控制给水温升速度不大于2℃/min,对6号高加更应注意。

当各进汽电动门在1/3开度以前,应特别缓慢。

2.2提高运行操作质量机组启动前应认真检查及试验高加水侧出口至锅炉省煤器调节门,防止运行中失灵,在控制汽包水位和主汽减温水差压时应缓慢,机组负荷高于30%额定负荷时可投入自动控制,避免运行操作不当造成误关,使高加水侧超压。

小汽机汽源切换时应防止使汽泵转速异常升高,造成高加水侧超压。

机组运行中高加停运后,应检查高加进汽电动门,防止高加水侧产生定容加热,高加停运后应尽快进行高加水侧泄压。

2.3控制高压加热器管束垢量利用机组大小修的机会进行高加垢量的检查,发现超标应及时安排化学清洗。

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