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2号锅炉蒸汽吹管调试报告

********************* 3×750t/d垃圾焚烧处理机组
2号锅炉蒸汽吹管调试报告
广州粤能电力科技开发有限公司
2018年01月
主要工作人员:
目录
1 设备概况 (1)
2 编写依据 (2)
3 调试目的 (3)
4 调试工艺及流程 (3)
5 调试进度 (8)
6 吹管总结 (9)
附录吹管参数记录表 (10)
*********************3×750t/d垃圾焚烧处理机组
2号锅炉蒸汽吹管调试报告
1 设备概况
1.1焚烧炉
本项目采用丹麦伟伦技术,*********************生产的往复式机械炉排炉。

整个炉床分四级,第一级炉排是垃圾干燥区域,第二、三级炉排是垃圾燃烧区域,第四级炉排是燃烬区域,炉排采用风冷方式。

焚烧炉垃圾热值设计情况如下:
最高工况:9500kJ/kg;设计工况:6800kJ/kg;最低工况:4200kJ/kg。

焚烧炉启动或垃圾热值过低而不能满足垃圾焚烧所需的热量时,利用点火及辅助燃烧系统进行补燃,燃料为天然气。

1.2 余热锅炉
本项目采用中温中压的余热锅炉,由*********************生产。

余热锅炉卧式布置,采用单锅筒自然循环,室内布置,五通道结构;过热器采用三级布置、二级喷水减温的结构型式;锅炉采用悬吊式支撑方式;省煤器采用分体式布置;蒸汽空气预热器采用独立布置。

清灰设备:锅炉对流受热面采用了蒸汽吹灰和燃气脉冲清灰两种装置。

水平烟道清灰采用蒸汽吹灰装置,四级省煤器间清灰采用燃气脉冲清灰装置;水平烟道清灰装置沿水冷壁高度方向分两层布置,布置在每两级对流受热面空档处,左右各两组,共计20个;省煤器清灰装置布置于每两组省煤器间,左右各二,共计22个。

在每层清灰装置都设有平台,以方便操作、检修。

锅炉主要参数如下表。

2 编写依据
2.1 DL/T5437-2009,《火力发电建设工程启动试运及验收规程》。

2.2 DL/T 1269-2013,《火力发电建设工程机组蒸汽吹管导则》
2.3 DL/T5294-2013,《火力发电建设工程机组调试技术规范》。

2.4 DL/T5295-2013,《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》。

2.5 国电电源[2002]49号,《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。

2.6 DL5009.1-2014,《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂。

2.7 GB26164.1-2010,《电业安全工作规程》第1部分:热力和机械。

2.8 国能安全[2014]161号,《防止电力生产事故的二十五项重点要求》。

2.9 2011年版《中华人民共和国工程建设标准强制性条文:电力工程部分》。

2.10 DL/T 5210.2-2009,《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组》。

2.11 GB/T 12145-2016,《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》。

2.12 DL/T 956-2005,《火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则》。

2.13 DL/T 852-2016,《锅炉启动调试导则》。

2.14 DL/T655-2006,《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程》。

2.15 DL/T1091-2008,《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程》。

2.16 相关的设计院设计资料。

2.17 设备制造厂的技术标准及相关资料。

2.18 调试大纲。

3 调试目的
锅炉过热器及其蒸汽管道内部的清洁程度,对机组的安全经济运行及能否顺利投产关系重大。

为了清除在制造、运输、保管、安装过程中残留在过热器及管道中的各种杂物(如焊渣、旋屑、氧化铁皮、泥砂等)。

锅炉正式向汽机供汽前,必须对锅炉的过热器及蒸汽管道进行蒸汽冲洗,以防止机组运行中过热气爆管和汽机通流部分损伤,提高机组的安全性和经济性,并改善运行期间的蒸汽品质。

4 调试工艺及流程
4.1 蒸汽吹管前工作
2017年12月9日至10日,2号炉上水冲洗锅炉。

4.2 蒸汽吹管过程
12月11日,2号炉点火升温升压。

本次吹管为2号炉吹管,吹扫路线2号锅炉主蒸汽母管至三号炉方向吹扫路线。

暖管结束后,试吹2次没问题后,开始正式第一阶段吹管。

第一阶段吹扫次数29次。

第一阶段完成后,停炉闷炉。

12日,停炉12小时后,2号炉点火升温升压并暖管。

暖管结束后,试吹2次没问题后,开始正式第二段吹管。

因业主工期安排,决定本次吹管只进行二个阶段。

第二阶段吹扫36次,打靶合格,吹管完成。

图4.1 吹管现场图
4.3 其他管道吹扫
(1)一次风预热器管道吹扫
11日,第一阶段完成后,利用余汽吹扫一次风预热器管道,每次吹扫5分钟,共吹扫2次,排放口排出蒸汽目测干净无杂物即可。

图4.2 一次风预热器管道吹扫图
(2)减温水管道吹扫
22日,第二阶段吹管完成后,利用余汽吹扫减温水汽侧管道,每次吹扫5分钟,共吹扫2次,排放口排出蒸汽目测干净无杂物即可。

减温水水侧管道利用给水冲洗,每次冲洗5分钟,共冲洗2次,排放口排出蒸汽目测干净无杂物即可。

图4.3 减温水汽侧管道吹扫
图4.4 减温水水侧管道冲洗
(3)吹灰器管道吹扫
12日,第二阶段吹管完成后,利用余汽吹扫蒸汽吹灰管道,每次吹扫5分钟,共吹扫2次,排放口排出蒸汽目测干净无杂物即可。

图4.5 蒸汽吹灰管道吹扫图
4.4 蒸汽吹管后工作
14日,汽包压力降至0.6MPa、温度165度左右时,2号炉带压放水停炉热态保养。

5 调试进度
2017年12月9日至10日,锅炉上水冲洗;
2017年12月11日,2号炉蒸汽吹管第一阶段,利用余汽吹扫一次风预热器管道;
2017年12月12日,2号炉蒸汽吹管第二阶段,利用余汽吹扫减温水管道和蒸汽吹灰管道;
2017年12月14日,吹管完成后2号炉带压放水。

6 吹管总结
(1)本次吹管共吹扫65次,用天然气5.6万方,用水700方;
(2)炉温升温需控制,本项目锅炉浇注料及炉墙蓄热较大,升温较慢,忌大幅度加燃料量。

待炉温550度以上后,不需要再添加燃料量,控制炉温。

(3)吹管前,要注意推料器及垃圾进料挡板的隔热措施。

炉排要投入运行,一次风机风量尽量加大,保证炉排不超温。

(4)在主蒸汽管道和临时管道没有问题的情况下,点火起压后即打开所有疏水门、主要路线中电动门,临冲门旁路微开;当压力升到0.3MPa左右,疏水门排出的全是汽时,检查所有系统并逐个往临冲门走的路线收疏水门,临冲门旁路不动,在升压过程完成暖管。

(5)升压过程中,燃料量最大升至每小时2400方天然气,炉温升至550度时,即能开始试吹,并基本能保证正式吹管连续升压要求。

(6)升压过程中,注意汽包水位,保持在0mm即可。

在升压过程中,排污一次,保证吹管效果及减少吹扫次数。

(7)试吹以1MPa、2MPa、2.5MPa顺序吹扫试吹。

以1MPa试吹时,给水流量控制在30t/h即可;以2MPa试吹时,给水流量控制在50t/h即可;以2.5MPa试吹时,给水流量控制在60t/h即可。

正式吹扫以2.8MPa-3.2MPa压力吹扫,3.0MPa最佳。

正式吹扫时,给水流量控制在70t/h。

(8)吹扫时,开临冲门时,先给一个接近最佳给水流量的流量;当临冲门开到位时,再将给水流量加大到最佳给水流量值;当临冲门关到位后,汽包水位到-100mm时,给水流量控制在30t/h左右。

准备吹扫前,汽包水位维持在-50mm-0mm之间即可。

(9)吹扫期间,燃料量以升压时间来参考控制。

吹扫期间,以汽包压力3.0MPa吹扫开门,汽包压力降2.6MPa左右关门,燃料量在每小时2200方,即能保证15分钟左右,汽包压力回升至3.0MPa再次吹扫。

(10)停炉时,控制降温速度。

速度逐个退出燃烧器,先一支大的,再灭一支对侧小枪,接着再是剩下大枪,最后灭火,期间注意炉膛负压。

所有燃烧器退出后,计时风机通风3分钟左右,手动MFT停掉风机,闷炉。

(11)停炉前及停炉过程中,排污一次。

附录吹管参数记录表。

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