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天津地铁1号线车轮运用现状分析

设备检修
天津地铁 1 号线 车轮运用现状分析
冀祖卿 刘忠俊
摘 要:分析天津地铁 1 号线列车车轮磨耗以及其他损伤情况。为减少 轮径切削,延长车轮寿命,应控制和降低车轮磨耗,同时选择合适的车 轮镟修方式。从实际运用角度考虑,提出经济镟修、等级镟修、定修时 车轮互换、列车运用中的合理调头周期,以及安装轮缘润滑装置,减少 轮轨磨耗的措施。 关键词:车轮;磨耗;寿命;镟修;润滑
造成现场列车车轮擦伤的主要原因 匹配有关,目前天津地铁使用的闸
是由于轨面情况不良造成轮轨粘着 瓦质量不够稳定,存在材质不均匀
[1] 曾全君. 地铁车辆车轮寿命分析. 电力机车与城轨车辆,2005(2).
[2] 员华,肖胜强,汪洋. 基于磨耗 量统计的轮对等级镟修可行性 分析. 城市轨道交通研究,2006 (1).
油润滑措施。通过涂油润滑,动车轮 造成擦伤。车轮擦伤后,列车振动、 分析解决中。
缘每万公里磨耗率从 0.42 mm 降为 冲击、噪声增大,影响乘坐舒适性, 6 结论
0.21 mm,由此可见润滑效果显著, 因此,要及时镟轮。
降低轮缘磨耗约 50%。
5.2 踏面剥离
(1)采用经济性镟修和等级镟
在轮缘磨耗比较严重的时间段

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拖车
动车
月份
图 2 每年不同时段轮缘磨耗率
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天津地铁 1 号线车轮运用现状分析 冀祖卿等
设备检修
轮 轨 使 用 寿 命 , 同 时 还 能 降 低 列 电子防滑控制系统,但在低速时灵 匀,各点磨耗率不一致,导致车轮踏
ABSTRACTS
Discussion on Construction Planning of Test Line for Urban Train Yu Hongpeng, Sun Ning, Guo Yiqing 2
Combining with the actual demand of test for urban train and the test results of the first train of Shenyang Metro Line 1 on loop test line of China Academy of Railway Sciences, the improvement and further construction planning points of test line are comprehensively presented.
在动车导向轮对中,1244车1轮
轮缘磨耗率居高不下,为降低轮轨 加之近期列车 A T P 、A T O 信号系统 和1182车8轮轮缘存在异常磨耗,其
磨耗,采取了对正线、折返线、段场 的调试,由于信号系统设备不稳定 轮缘厚度磨耗率是其他导向轮平均
内小半径曲线轨道侧面进行人工涂 经常故障,列车频繁紧急制动容易 磨耗率的3.7倍,目前正在与长客厂
Talgo 不落轮镟床,车轮在该不落 被动修补镟修,切削量较少,因此不
轮镟床上进行标准廓形镟削加工 考虑其等级镟修。
对于轮轨系统来说,由于横向
时 ,轮 径 与 轮 缘 的 切 削 补 偿 关 系 见
此外,在列车运用过程中,由于 力的作用,轮缘磨耗是不可避免的。
图 1。
动车导向轮轮缘磨耗更快,在列车 总体来说,天津地铁1号线的车轮轮
修,但这种镟修方法缩短了车轮的 对,或者是经过切削理论换算后踏 至来年的 2 月期间为车轮轮缘磨耗
寿命,增大了列车维修成本。为保证 面直径相近的轮对集中到一节车上 比较严重的时间段(图 2),为了防
车轮最长的寿命周期,车轮镟修考 进行镟修,争取各轮对合理匹配,保 止左右两侧车轮偏磨问题更为严重,
虑采用“经济性镟修”,所谓经济性 证切削量最小,最大限度延长车轮 在这两个时间段车辆每月掉头一次。
乘车的舒适度,大大增加了维修工 动,闸瓦和踏面之间的摩擦机会和压
作量和运营成本。
力都比较大,但却使得拖车的轮缘厚
1 车轮磨耗基本情况
度得到一定的相对补偿,因此,拖车 比动车的轮缘磨耗慢。
天津地铁 1 号线自开通以来至
此外,动车导向轮的轮缘每万
2008年底,所有列车共计走行497.2 公里平均磨耗率为 0.262 mm,非导
多有着密不可分的关系。同时车轮 经过镟修加工后,在刚开始运用的 磨合期内磨耗较快。为延长车轮寿
从图 1 可以看出,对于 2 7 ~2 8 mm 轮缘厚度差,减少切削量,延长轮对 命,减少车轮镟修次数,就必须控制
之间的轮缘厚度,上述比值最小,即 寿命。
和降低车轮磨耗。
此时镟修车轮时,每恢复 1 mm 轮缘 3 合理的调头周期
目前在天津正处于可行性和经济性 电制动,不会因为闸瓦压力引起轮
分析阶段。
对踏面磨耗。拖车因频繁使用闸瓦
5 其他问题
制动,尤其是进站停车时,动车电制 动不足,拖车闸瓦压力很大,这一过
5.1 踏面擦伤
程周而复始,必然加大拖车轮对踏
目前天津地铁列车车轮擦伤情 面磨耗。
况不多,约占全部车轮数量的 3%。
踏面凹痕跟闸瓦与车轮的材质
天津地铁 1 号线的车轮剥离主 修方法,可保证轮对镟修切削量最
(图 2 ),曾发现车轮轮缘被轨道摩 要有两种形式:擦伤剥离和接触疲 小,延长车轮寿命。
擦出严重的“毛刺”现象,因此,在 劳剥离。当踏面存在擦伤时,擦伤
(2)根据列车车轮实际情况,
此时期,更应加大轨道维护检测工 部位由于受热产生热裂纹,热裂纹 通过定期调头,使两侧轮缘磨耗均
[3] 孙君玉. 地铁车辆轮轨系数减磨 的研究. 城市公用事业,2001
(1).
收稿日期 2009-06-17
下降,例如轨面存在雨、雪、雾、油 情况,在使用过程中不仅出现掉块
污等。虽然列车已采用先进可靠的 现象,而且闸瓦接触表面硬度不均
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在车轮镟修加工时,车轮直径 定修修程时将动车1轴和3轴轮对互 缘磨耗率较高,与线路小半径曲线
减 少 量( -Δ ∅)与 镟 修 后 轮 缘 厚 度 增加量(Δ G)的比值(- Δ ∅/ΔG) 是随着轮缘厚度不同而逐渐变化的。
换,2 轴和 4 轴轮对互换,均衡导向 轮和非导向之间的磨耗,这样可在 一定程度上缩小轮对镟修加工时的
(1)车轮由于踏面存在擦伤、剥 离、局部凹陷、沟槽或轮径差等超 限,严重影响列车运行安全及舒适 性,需要进行镟修。
(2)车轮踏面圆周以及轮缘正 常磨耗情况下的镟修恢复加工。
第 1 种情况主要是车轮的异常 情况,这种情况较少,需要严格按照 控制标准进行镟修加工,恢复其踏 面外形。下面主要针对第 2 种情况, 即车轮踏面和轮缘正常磨耗下的车 轮镟修进行分析。 2.2经济性镟修
在 1 号线列车转向架上加装 LCF 固 剥离掉块现象,在踏面圆周整圈出 轮轨磨损和延长轮轨使用寿命的有
体轮缘润滑装置。LCF 固体轮缘润 现,呈均匀分布状态,属于接触疲 效方法。
滑装置通过干性薄膜技术降低摩擦 劳剥离。
(4)选择合适的闸瓦与车轮材
系数,降低磨损,其技术已经应用 5.3 踏面凹痕
质匹配,将有利于减轻或防止车轮
4.0 25~26
26~27 27~28 28~29 原始轮缘厚度 / m m
29~30
图 1 轮径切削量和轮缘补偿量的 比值与原始轮缘厚度的关系Fra bibliotek30~31
轮径进行匹配,即在 实际镟修过程中,提 前将踏面直径相近、 轮缘厚度相近的轮
必须进行定期调头。根据目前列车 左右两侧车轮的磨耗率差别,采取 每3个月列车调头一次。同时按照运 营经验,在每年的 4、5 月份及 11 月
万公里平均磨耗率为 0.063 mm,踏 度而异,因此,前导向轮对的冲角较
面圆周每万公里平均磨耗率为0.442 大,车轮的磨耗比较高。
mm。
2 车轮镟修
从上述情况可以看出,动车的轮
缘磨耗严重,拖车的踏面圆周磨耗 2.1镟修要求
快。这是由于动车的一系弹簧刚度在
轮缘厚度通常是轮对运用过程
关键的控制因素,伴随着列车走行 公里数的增多,轮缘厚度由于正常 磨耗逐渐变薄,为保证行车安全,必 须对轮对进行镟修,通过切削车轮 直径来实现轮缘厚度的恢复。车轮 的寿命成本直接关系到列车的运用 成本,而决定车轮寿命周期的基本 参数是直径。每次车轮镟修都是为 了消除车轮缺陷、改善轮轨接触状 况而切削轮径,这样车轮每经过一 次镟修,直径必有所减少。通常车轮 需要镟修主要从以下两个方面进行 考虑。
车 运 行 阻 力 ,节 约 能 源 ,降 低 轮 轨 敏度较低,车轮仍不可避免造成擦 面出现沟槽凹痕。现在天津地铁1号
间的噪声值并有效防止轮缘爬越 伤。根据闸瓦粘着以及轮轨粘着摩 线正在进行闸瓦替代试验。
钢轨。
擦系数的变化,列车尤其在低速制 5.4 轮缘异常磨耗
天津地铁开始运营初期,车轮 动时最易引起车轮滑行导致擦伤。
保证列车运用安全性的轮缘厚 度极限值为 23 mm。传统观念下,当 轮缘厚度达到此极限值时才进行镟
冀祖卿:天津市地下铁道运营有限公司,助理工程师,天津 300222
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设备检修
天津地铁 1 号线车轮运用现状分析 冀祖卿等
于全世界多个地铁和机车,在中国
踏面凹痕均发生在拖车轮对上, 踏面产生异常磨耗。
已经应用于香港地铁、上海地铁、南 部分呈现台阶状磨耗,这是在踏面
京地铁、北京地铁、沈阳地铁、长 与闸瓦间摩擦副的作用下形成的。
参考文献
春轻轨、青藏铁路等,可有效解决 而动车车轮踏面未发生此现象,这
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