交联率不合格原因分析
交联率不合格原因分析
一、工艺参数变动原因
备注:1. DSC测试
Frst EVA参数为147-5-9 DSC交联率均值为82.85%,偏差0.595
Frst EVA参数为147-7-8 DSC交联率均值为78.9%,偏差0.656
2.二甲苯测试
Frst EVA参数为147-5-9二甲苯交联率均值为90%,偏差0.265
工艺在不改变抽真空时间的情况下,调整硅胶毯对组件所施加的压力大小(减小压力),导致玻璃边缘样本中的气泡、脱层比例增加;两方面因素影响到了组件样本——交联率测试不合格。
Frst EVA参数为147-7-8二甲苯交联率均值为86.8%,偏差0.575
结论:以上数据表明,Frst EVA参数变动后,交联率数据(DSC、二甲苯)呈现下降趋势(降低近5%、呈现不稳定状态)
备析散点图以及直观图上看,参数更改前后、差异比较大:
1.散点图(图3-4)——交联率(DSC、二甲苯)落到目标值下方的点数明显增多,不达标率比较高
2.直方图(图5-6)——147-5-9更改为147-7-8后,交联率(DSC、二甲苯)分析直方图,出现向左边偏移,偏移幅度比较大,表明更改前后,交联率下降幅度比较大;增加了不达标率的可能性
二、样本原因
Frst EVA由于自身原因,工艺参数需要进行变动(147-7-8)提升可靠性测试。层压机抽真空时间的延长、层压时间的缩短,导致EVA在抽真空阶段,增加了EVA的流动性,加快了EVA收缩;从而造成互联条弯曲。