卡钻事故预防与处理
一、吸附卡钻
事故案例1
大港油田W-29井
1、基础资料 (1)表层套管:φ339.7mm,下深102.53m。 (2)技术套管:φ244.5mm,下深998.10m。 (3)裸眼:φ215.9mm钻头,钻深2612m。 (4)钻具结构:φ215.9mm钻头+φ159mm钻铤141.77m+φ127mm钻杆15.5m。
一、吸附卡钻
事故案例2
河南油田 T-491井
1、基础资料 (1)表层套管:φ339.7mm,下深50.64m。 (2)裸眼:φ215.9mm钻头,钻深2195m。 (3)钻井液性能:密度1.03g/cm³,黏度32s,滤矢量8ml。
2、事故发生经过 钻进至井深2195m,循环好钻井液,准备起钻。因吊卡不能用,等吊卡一
(2)若开泵不能建立循环 采取测卡点爆炸松扣,自卡点位置以上自由钻具起出,下震击器对扣,实 施震击解卡。
(3)震击不能解卡 可以采取分段套铣分段松扣,直至管柱解卡。
二、沉砂卡钻
沉砂井塌卡钻,井底状态
二、沉砂卡钻
事故案例 1
1、发生经过
井号 发生时间
官40-19井 2006年3月5日
井深m
2262
一、吸附卡钻
几点体会 4、以后类似的事故井,在保证井下安全及井控安全提下,解放思 想,既要降低钻井液液柱压力,同时又要防止井喷。这是事故得以解 除的一个重要保证。
二、沉砂卡钻
1、沉砂卡钻原因
循环排量低时间短 钻井液性能差
循环短路等几方面
导致
沉砂卡钻
二、沉砂卡钻
2、沉砂卡钻预防
确保钻进 循环排量。
一、吸附卡钻
事故案例3 4、认识与建议
胜利油田 F-23井
(2)一次倒出钻杆1651.80m,将刺漏钻杆倒出,是非常幸运的事。当然, 本井有技术套管1970m,一次倒不成,还可以对扣再倒,套管内又不会卡钻。
(3)同时φ127mm的钻杆,其接头水眼是不同的,下井时必须逐根丈量, 记录在案,这样在发生事故时,下什么打捞工具才心中有数。
不应该是坍塌或砂桥卡钻,应是粘吸卡钻。如果是环空堵塞而不是钻头水 眼堵塞的话,泵压升不到20Mpa,就会把地层憋漏。
一、吸附卡钻
(3)本井下钻至中途循环钻井液正常,但停泵后咱开泵就憋 泵,看来是钻头水眼堵塞,很可能是放回水造成的。因一个小小 的误操作,丧失了注解卡剂的机会,十分可惜。
(4)本井可以下爆炸管,炸掉钻头水眼或炸裂钻铤,恢复循 环,再注解卡剂解卡,这样处理起来比套铣倒扣的危险性少得多。
卡钻事故预防与处理
目录
一、吸附卡钻预防处理 二、沉砂卡钻预防处理 三、键槽卡钻预防处理 四、井塌卡钻预与处理 五、落物事故预防处理 六、水泥卡钻防预处理 七、钻具事故防预处理
卡钻事预防与处理 前言
卡钻事故八种类型
吸附 落物
沉砂 水泥
键槽 缩径
井塌 泥包
卡钻事预防与处理
前言
事故复杂的处理原则
一、安全的原则
一、吸附卡钻
(三)吸附卡钻前现象
1、上提钻具接单根时,较以前的拉力明显 增大,比正常拉力增加300KN以上。
2、深井振动筛岩屑很少,没有加重提密度, 但密度却缓慢上升。
3、长时间没进行短起下,钻井液磨阻很高, 又没及时混入润滑剂。
4、除砂器效果差,离心机使用不好等。
一、吸附卡钻
(四)吸附卡钻预防
1490.52m,鱼长177.09m。 (3)下外径193.7mm套铣筒,铣至1640m。 (4)下震击器对口,震击解卡。
一、吸附卡钻
事故案例1
大港油田W-29井
4、认识与建议 (1)本井在停泵时,已提起一个单根,连同方钻杆在内有20多米的下
放余地,但到卡钻时,丝毫未动,说明粘吸卡钻的可能性最大。 (2)本井下有技术套管,已将易塌曾封隔,环空堵塞的可能性不大。
吸附卡钻
事故案例3
胜利油田 F-23井
4、认识与建议
(1)循环钻井液时,已经发现泵压有16MPa降至8MPa,如地面无问 题,那肯定是钻具刺漏,短路循环。在这种情况下,就不应该注解卡剂, 而应测一个循环周,确定钻具刺漏位置,然后直接倒扣或爆松倒扣,将 刺漏的钻具起出,才能进行下一步的工作。第一次注入解卡剂40m³, 纯粹是浪费。
一、吸附卡钻
几点体会
1、准确分析卡钻原因,是下步处理措施 的关键,在保证井下安全的前提下,进行长 时间分井段的浸泡、及时测卡结合震击达到 解卡目的。
一、吸附卡钻
几点体会 2、该井在浸泡解卡作业中,两次在裸眼井段对钻具爆炸松扣, 钻具水眼畅通是实施浸泡作业的前提,在松扣位置提前注入高粘切 钻井液,以防止松扣后井内沉砂将水眼堵死。
一、吸附卡钻
(六)吸附卡钻处理注意事项
1、泡解卡剂期间要加强坐岗观察,以防发生井喷。 2、泡原油和柴油8~10 小时或解卡泥浆36~48小时未解卡
的,要考虑替出井内解卡剂,同时分析好未解卡的原因, 为下次是否泡事故油提供依据。 3、长时间泡事故油的,要注意中途活动钻井泵,以防时间 长开不开泵。替出事故油时,一律先用单凡尔顶通,正 常后再加大排量洗井。
(1 )发生经过
长23-17K井,2005年8月21日18:40钻至3900.4 m时发生溢流, 密度 由1.52g/cm3提高至1.55g/cm3后,在循环活动钻具时上提遇卡,上下活动 旋转钻具无效,钻具卡死。
(2) 原因分析
(3 )处理经过
发生溢流加重后,井内存在 压差且泥浆含砂达到0.8%造成卡 钻。
因为井眼尺寸为Ф311.1mm,相对来说比较大,考虑到对 扣的成功率,松扣位置要选择在井径规则,并避开井斜方位 变化大的井段,以保证顺利对扣。
一、吸附卡钻
几点体会
3、在浸泡无固相钻井液作业中,由于无固相钻井液与原钻井液 存在很大的密度差,在施工中要考虑设备(尤其是动力和循环系统) 的承受能力,以免发生设备事故。
状态
钻进,地质通知测对比泵压由 11MPa下降到9MPa
过程
起钻至第4柱时遇卡,上下活动 起出,继续起钻,起至第10柱时拉 力增至1200KN下放40KN活动无效。 接方钻杆开泵蹩压最高至18MPa, 正常后泵压15MPa,循环时有大量 岩屑返出,活动钻具上提1800KN下 放400KN活动无效,钻具卡死。
一、吸附卡钻
事故案例3
胜利油田 F-23井
(4)本井下三次φ127mm公锥打捞无效,而下φ114mm公锥却 一次成功,可能是接头水眼尺寸未弄清楚造成的。每次起出公锥, 都应该检查公锥上有什么印痕,以便帮助我们判明鱼顶情况。犯一 次错误尚可容忍,一而再,再而三的犯同类错误,就十分不应该了。
一、吸附卡钻
维护好 钻井液性能
满足 携砂要求
控制 钻进节奏
钻速快要适当 增加、循环时间 接单根前、要上 提下放冲划2次
接单根要做到 早开泵晚停泵。
泵压升降要及时 查找原因,在确认 地面设备无问题, 要立即起钻
二、沉砂卡钻
3、沉砂卡钻处理
(1)沉砂卡钻不严重时 可以试用小排量顶通建立循环,并上提下压来活动钻具。
一、吸附卡钻
事故案例5
2、原因分析
在 正 常 钻 进 密 度 为 1.45 g/cm3 的 情 况 下 , 揭 开 高 压 盐 水 层后,发生溢流在密度加重到 1.54 g/cm3后存在压差,钻具活 动不及时发生卡钻
3、处理经过
注 入 粘 度 50S 解 卡 泥 浆 无 效 的情况下,先后8次注入比重1.20 g/cm3 盐 水 浸 泡 , 同 时 , 爆 炸 松 扣,在被卡钻具中增加超级震击 器,最终钻具解卡。
个多小时,也没有循环钻井液,活动钻柱不及时,造成卡钻。
一、吸附卡钻
3、事故处理过程 (1)注解卡剂12m³浸泡,未解卡。 (2)第二次注原油10m³浸泡,未解卡。 (3)第三次注解卡剂12m³,浸泡24h,解卡。
一、吸附卡钻
事故案例2
河南油田 T-491井
4、认识与建议
(1)本井钻井液密度1.03g/cm³,接近海水密度,仍然发生卡钻,说 明压差并不是决定性因素。
经过浸泡解卡剂无效的情况 下,逐渐降低泥浆比重,过清水 20m3后活动钻具过程中,钻具解 卡。
一、吸附卡钻
事故案例5 1、发生经过
长3井,钻进至井深4278.72 m,钻时加快, 0.7m/8min,地质循环观察。 全烃值由0.87%升至60.72%,泥浆密度由1.45g/cm3降到1.27 g/cm3,然后 逐渐上升到1.42 g/cm3,粘度由76s升至116s。
2、事故发生经过 下钻至1667.61m,循环钻井液,泵压13.5MPa。因气管线破裂而停泵。修好后开泵,
泵压升至20 Mpa憋不通,活动钻具无效,钻头位置1658.11m。
一、吸附卡钻
3、事故处理经过 (1)原钻具倒扣,一次倒出1247.24m,鱼
长410.37m。 (2)原钻具对扣后,爆松倒扣,起出钻杆
后,发现井口有解卡剂返出,判断是钻具刺漏,循环短路。经测试刺漏 位置在1530m。
(2)原钻具倒扣,一次倒出钻杆1651.80m,将刺漏钻杆倒出。
事故案例3
一、吸附卡钻
胜利油田 F-23井
(3)下φ127mm公锥打捞三次,均未成功。 (4)下φ114mm公锥打捞,造扣后,上提到1100kN,停3min,悬 重下降到1000kN,活动数次后,恢复到原悬重840kN。开泵循环, 泵压正常,事故排除。
一、吸附卡钻
事故案例3
胜利油田 F-23井
2、事故发生经过 钻至2994.14m,因一挡链条断,将钻具提起21m,未及时
下放活动。待链条接好后,上提钻具由原悬重840kN提至 1200kN,下放到零,循环过程发现泵压由16MPa降至8MPa。
一、吸附卡钻
事故案例3