当前位置:文档之家› 二十五项反措防止汽轮机超速

二十五项反措防止汽轮机超速


闷缸措施:
(1)开启顶轴油泵、润滑油泵保持轴瓦供油。
(2)若转子能盘动,则可投入连续盘车。若 转子盘不动,则禁止强行盘车,待汽缸温度降低 后可试投盘车,盘车投入后应连续盘车。
(3)关闭进入汽轮机的所有汽门以及与汽缸 连通的所有疏水门。
(4)迅速破坏真空,停止向轴封送汽,停止 快冷。
(5)严密监视和记录汽缸各部位的温度、温 差和转子晃动随时间的变化情况。
该事故从发生到找到真正的原因历时约31分钟,其中暴露出的各
种问题值得大家认真思考!
防止汽轮机超速
8.1.8 在任何情况下绝不可强行挂闸。
〔案例〕1987年9月,某电厂200MW汽轮机严重损坏事
故。某电厂 1号机组在运行时出现轴向位移突然增大,保
护动作使机组跳闸。在未查明原因的情况下,解除了轴向
状态。停机后定时记录汽缸金属温度、大轴弯曲、
盘车电流、汽缸膨胀、胀差等重要参数,直到机
组下次热态启动或汽缸金属温度低于150℃为止;
(10) 系统进行改造、运行规程中尚未作具体 规定的重要运行操作或试验,必须预先制定安全 技术措施,经上级主管领导或总工程师批准后再 执行。
8.3.2 汽轮机启动前必须符合以下条件,否则禁止启动:
位移保护,强行启动了两次,结果导致设备严重损坏和事
故扩大。
8.1.9 汽轮发电机组轴系应安装两套转速监测装置,并分 别装设在不同的转子上。
8.1.10 抽汽供热机组的抽汽逆止门关闭应迅速、严密, 联锁动作应可靠,布置应靠近抽汽口,并必须设置有能快 速关闭的抽汽截止门,以防止抽汽倒流引起超速。
〔案例1〕1991年,某电厂一台50MW机组在正常停机的 过程中,未预先关闭工业抽汽热网电动隔离门,逆止门联 锁保护也未投入,因而,在机组打闸后逆止门未能关闭, 致使热网蒸汽倒流进入汽轮机,引起机组严重超速,造成 了轴系断裂事故。
〔案例〕1994年2月,某电厂2号汽轮机高压转子 弯曲事故。事故发生在机组停运后,当时高压缸 金属温度406℃,由于轴封供汽门不严,锅炉的低 温蒸汽经轴封供汽门漏入汽缸,转子局部受到急 剧冷却,使高压转子发生永久性弯曲事故。
8.3.3.7 疏水系统投入时,严格控制疏水系统各 容器水位,注意保持凝汽器水位低于疏水联箱标 高。供汽管道应充分暖管、疏水,严防水或冷汽 进入汽轮机。
防止汽轮机大轴弯曲事故
8.3.1 应具备和熟悉掌握的资料:
(1) 转子安装原始弯曲的最大晃动值(双振幅),最
大弯曲点的轴向位置及在圆周方向的位置;
(2) 大轴弯曲表测点安装位置转子的原始晃动值
(双振幅),最高点在圆周方向的位置;
(3) 机组正常启动过程中的波德图和实测轴系临界
转速;
(4) 正常情况下盘车电流和电流摆动值,以及相应 的油温和顶轴油压;
8.3.3.8 停机后应认真监视凝汽器(排汽装置)、高低压 加热器、除氧器水位和主蒸汽及再热冷段管道集水罐处温 度,防止汽轮机进水。
〔案例1〕1993年11月,某发电厂 2号机组转子弯曲事 故。其事故原因是:在机组启动过程中,高压旁路系统中 的水进入了高压缸,高压缸上、下缸温差达 200℃,导致 了高压转子发生永久性弯曲事故。
◆ 某制造厂新型高压调门结构带来的问题。
8.1.13 危急保安器动作转速一般为额定转速的110%±1 %。
8.1.14 进行危急保安器试验时,在满足试验条 件下,主蒸汽和再热蒸汽压力尽量取低值。
8.1.15 数字式电液控制系统(DEH)应设有完善 的机组启动逻辑和严格的限制启动条件;对机械 液压调节系统的机组,也应有明确的限制条件。
防止汽轮机超Leabharlann 、防大轴弯曲运行部案例1〕1999年8月19日,某电厂200MW机组轴系断裂事故。 该机组在甩负荷后的热态启动恢复过程中,由于旁路系统 未能开启,而中压汽门又滞后于高压汽门开启,使再热蒸 汽压力高达2.8MPa,导致了在中压汽门开启后产生了压力 波冲击,低压隔板损坏,最终造成了轴系断裂的重大事故。
(1) 大轴晃动(偏心)、串轴(轴向位移)、胀差、低
油压和振动保护等表计显示正确,并正常投入;
(2) 大轴晃动值不超过制造商的规定值或原始值的
0.02mm;
(3) 高压外缸上、下缸温差不超过50℃,高压内缸上、 下缸不超过35℃;
(4) 蒸汽温度必须高于汽缸最高金属温度50℃,但
不超过额定蒸汽温度,且蒸汽过热度不低于50℃。
〔案例2〕1997年,某发电厂一台 300MW机组在试运期间, 因两台汽动给水泵汽轮机故障而跳闸。再启动时,因高压 旁路减温水阀门不严,导致汽轮机进水,振动超标,被迫 打闸停机。停机后,电动盘车投不上,采用吊车强行盘车, 钢丝绳被拉断,此时高、中压缸内缸上、下温差已大于 180℃。之后,采用了闷缸措施。机组再次启动后,一切 正常,也证明转子未产生永久弯曲。
〔案例2〕1999年,某地方电厂一台50MW机组超速事故。 其事故原因是:在机组甩负荷的过程中,抽汽逆止门故障 而未能关闭,致使热网蒸汽倒流,从而造成了机组严重超 速损坏。
8.1.11 对新投产机组或汽轮机调节系统经重大改造后的 机组必须进行甩负荷试验。
8.1.12 坚持按规程要求进行汽门关闭时间测试、抽汽逆 止门关闭时间测试、汽门严密性试验、超速保护试验、阀 门活动试验。
〔案例〕1995年3月,某发电总厂4号汽轮机(200MW)高 压转子弯曲事故。其事故原因是:机组在停机处理缺陷后, 再次启动升速时2号轴承发生振动,在没有查明振动原因 的情况下,93min内连续启动了4次,使高压转子与前汽封 发生摩擦,从而导致了转子弯曲事故的发生。
8.3.3.3 停机后立即投入盘车。当盘车电流较正常值大、 摆动或有异音时,应查明原因及时处理。当汽封磨擦严重 时,将转子高点置于最高位置,关闭与汽缸相连通的所有 疏水(闷缸措施),保持上下缸温差,监视转子弯曲度, 当确认转子弯曲度正常后,进行试投盘车,盘车投入后应 连续盘车。当盘车盘不动时,严禁用吊车强行盘车。
〔案例2〕1997年,某电厂300MW机组旁路系统故障引 发的事故。该机组投产前旁路系统各功能试验正常,投产 后旁路系统投入自动。在一次机组甩负荷时,旁路自动打 开,但此时厂用电自动切换失败,厂用电失去,动力设备 全停,旁路系统失去冷却水,但旁路系统阀门因失去电源 不能关闭,导致高温、高压蒸汽通过旁路直接进入低压缸, 低压缸防爆膜全部爆破,低压缸超温,而且低温蒸汽通过 中低压缸连通管进入中压缸,中压缸被急剧冷却。该事故 暴露了旁路系统设计上存在的缺陷,具备保护功能的旁路 系统,其阀门必须具有可靠的控制电源。
〔案例3〕2000年12月,某电厂一号机组(进口 600MW)试运期间,在带满负荷运行半小时后,维 持400MW运行,因发现低温再热器泄漏停机处理, 汽轮机投入盘车(液力盘车)两个多小时后,突 然停止,当时汽缸温度 470℃~480℃,及时采取 闷缸措施,经过四天半的时间,缸温下降到250℃ 时,盘车盘动转子,连续盘车至转子温度低于 150℃,停止盘车检查,未见异常。机组再次启动 时,一切正常,转子未发生弯曲。
8.1.17 电液伺服阀(包括各类型电液转换器) 的性能必须符合要求,否则不得投入运行。运行 中要严密监视其运行状态,不卡涩、不泄漏和系 统稳定。大修中要进行清洗、检测等维护工作。 发现问题应及时处理或更换。备用伺服阀应按制 造商的要求条件妥善保管。
8.2.5 严格按超速试验规程的要求,机组冷态启动带10 %~25%额定负荷,运行3h~4h后(或按制造商要求)立 即进行超速试验。
轮机进水,高压内缸上、下缸温差增大,从而造
成了高压转子弯曲事故。
〔案例2〕某电厂300MW机组在一次启动过程中, 未能充分进行机前管道暖管,仅凭过热器出口温 度已超饱和温度50℃,便认为参数已满足冲车条 件,结果冲车过程中振动急剧增大,紧急停机。 经连续盘车后,转子晃度为0.02mm~0.03mm,与 启动前相比变化不大,但转子晃度高点与原始记 录相反,因此转子的晃度实际已变化0.05mm~ 0.06mm,转子实际已发生塑性变形。经揭缸检查, 高中压转子中间部位最大晃度超过1mm。
高升至3654r/min 后开始下降,在降速过程中,转速反复波动。23时 33分,机组转速降至1500r/min时,各轴承振动增大,其中2号轴承轴 振和瓦振最大均超出测量范围(500μm和200μm)。23时34分,在检查 机组各供汽阀门是否关严时,发现中压主汽门和调门均没有关闭;23 时37分,汽轮机转速降至 1360r/min,关闭高压旁路后汽轮机转速才 逐渐下降。23时50分,转速到零。经揭缸检查,发现高、中压转子发 生永久性弯曲。
〔案例3〕2011年5月19日,某电厂6号机组(150 MW)因旁路使用不当 导致的超速事故。该机组在一次非紧急停机过程中,22时57分,负荷 减到零,23时06分19秒,汽轮机手动打闸,23时06分26秒,手动解列 发电机,解列后运行人员发现汽轮机转速已达到 3200r/min并继续上 升,立即在主控室再次按“手动停机”和在机头拍危急遮断器,23时 07分27秒,转速升至 3480r/min时开启真空破坏门,23时08分06秒, 转速最
8.1.16 汽轮机专业人员,必须熟知调节系统(DEH) 的控制逻辑、功能及运行操作,参与DEH系统改造 方案的确定及功能设计,以确保系统实用、安全、 可靠。
〔案例〕某电厂一台引进型300MW机组,由于左、 右两只中压调节汽门控制信号接反,因此,在进 行中压主汽门活动试验时,致使左侧中压主汽门 和右侧调节汽门同时关闭,截断了中压缸进汽, 从而导致了推力瓦烧损事故的发生。
8.3.3.5 机组热态启动前应检查停机记录,并与正常停机 曲线进行比较,若有异常应认真分析,查明原因,采取措 施及时处理。
8.3.3.6 机组热态启动投轴封供汽时,应确认盘车装置运 行正常,先向轴封供汽,后抽真空。停机后,凝汽器真空 到零,方可停止轴封供汽。应根据缸温选择供汽汽源,以 使供汽温度与金属温度相匹配。
相关主题