案例精装修户型内预留线盒点位不准确,墙、板内预留电工管堵塞,造成大量二次剔槽整改及经济、工期的损失。
现场图片
原因分析1、电气分包队伍在主体预留预埋施工时未严格按图纸尺寸和标高施工,没有与放
线人员核对尺寸。
2、预留预埋时线盒线管未固定牢固。
3、施工人员质量意识淡薄,对精装修单位验收标准模糊。
4、项目部管理不到位,质检员检查验收未进行标高、尺寸的复核。
5、砖墙内预埋时施工人员不足,看管人员责任心不强。
解决办法1、首先与放线人员沟通,确认现场已弹出的控制线的尺寸,严格按照尺寸施工,施工时采用必要的测量仪器及方法减小误差。
2、与施工班组所有施工人员的交底沟通,将准确的尺寸讲与施工人员,避免二次交底造成的错误理解。
3、对于尺寸要求较严格的点位,如床头位置不可有水平误差的情况,可提前对此点位不预留线盒,将泡沫置于该位置,在抹灰结束有准确参考点后,可二次安装线盒进行调整,此做法可节省返工造成的剔凿工时。
4、选择典型样板间进行安装,采用样板现行、样板指路模式。
5、预留预埋后要充分做好成品保护,避免混凝土振捣时线盒及线管移位,做好封堵可避免灰渣二次堵塞。
6、管理人员定期巡检,发现问题及时反馈。
其他。