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提高烧结矿质量

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提高烧结矿质量
2008年烧结工艺QC小组成果
小组名称:五烧烧结工艺QC小组
小组类型:现场型
执笔人:郭考
单位:宣钢炼铁厂五烧
时间:2008年10月
一:小组概况
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2、小组成员:表1
二、选题理由
五烧360m2烧结机是公司“十一五”发展规划,达到800万吨钢生产规模的新建配套重点项目之一,也是公司目前自动化程度最高、面积最大的烧结机。

其建成投产后烧结矿产、质量的高低和好坏,能否较好的满足高炉冶炼要求,直接关系到公司的整体经济效益,关系到公司的未来和发展,为此车间迅速成立了以“提高==============================专业
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烧结矿质量”为攻关活动课题的小组。

三.现状调查
五烧360m2烧结机于2008年3月5日建成进行联动试车,于3月15日正式投产。

投产后3月、4月质量指标经统计很不理想,调查结果如下表:
调查表表2
调查人:郭考时间:2008.3----2008.4
2
四目标值设定:
本次小组活动目标确定如下表:
2
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五:原因分析及要因确认
1、目标者确定后,经小组成员整理,归类,并进行分析讨论,画出了阻碍影响烧结矿质量的因果分析图。

图6
2、在QC 小组会上,我们对上述9条末端进行确认
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经过分析讨论,确立主要原因4条。

六制定对策
针对上述主要原因,我们制定了如下对策表
对策表表4
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七对策实施
对策确定后,我们进行了对策实施。

实施一
2008年3月26日和4月1日,利用两天的时间,我们同自动化人员一起,对每个配料皮带秤进行了实物校验,通过多次校验和调整,使皮带秤最大误差不超过0.5%。

并确定了后续定期进行皮带秤实物校验的规定。

另外我们还对每个配料仓的料位计进行了校验,确保了料位显示准确,为物料的稳定配加起到了积极作用。

通过上诉措施的实施,配料皮带秤基本上实现了平稳运转,保证了物料下料精准,较好的满足了烧结要求,实现了小组目标。

实施二
针对入烧原燃料品种多且杂,调整频繁的情况,我们及时同厂相关部门一起对入烧原料结构进行了优化。

使入烧铁料品种最多不能超过三种,并固定钙、镁灰熔==============================专业
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剂配比,用灰石粉和云石粉调整碱度和氧化镁,焦粉和无烟煤在仓内分品种堆放,分阶段入烧等措施的实施,大大稳定了入烧原料结构,达到了小组的目标。

实施三
对于关键岗位人员的素质,操作能力等,我们通过传,帮,带,并且定期组织职工培训,学习相关岗位知识,定期考试,竞争上岗等举措,通过这些实施情况来看,岗位职工的技能明显提高,判断和处理事故的应变能力显著上升,烧结过程控制逐步趋于稳定,达到了小组的目标。

实施四
因入烧原料结构不稳,原燃料品种多,其烧结性能相差较大,为此在5月份,我们利用一个月的时间摸索出了不同原料相对应的布料器角度。

根据不同入烧料性质,利用增减松料器排数和密度来调整混合料透气性,减少了原燃料变化对烧结产生的波动,确保了烧结过程的稳定。

实施五
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针对四班工艺操作过程不稳,特别是交接班过程,我们通过逐步推行标准化操作,使烧结工艺过程参数控制的优化;加强交接班管理操作;严格考核制度;强化岗位巡点检制度等措施的实施,四班操作于7月后基本上趋于稳定,为烧结矿产质量的稳步提高起到了保证作用,达到了小组的目标。

指标对照表表5
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直方图图7
八.效果检查
2008年通过我们QC小组认真进行对策实施,配料皮带秤得到精准运行,入烧原料结构不断优化合理,工艺操作逐步趋于稳定,另外通过传、帮、带强化提高关键岗位职工素质,严格工艺纪律,责任到人,08年5-9月份烧结矿质量明显改善提高,达到了小组的目标。

效益计算
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23次-------------1060分
4次---------------=?
?=1060 X 4/23=184
减少停机时间=1060-?=1060-184=876(分钟)
台时产量=利用系数X有效烧结面积=2.09X64=133.76(吨)
减少停机增加的产量=133.76X876/60X97% =1894.3(吨)
(2.09为2-9月份的烧结机利用系数,97% 为作业率)
九巩固措施
为巩固年度活动成果,我们坚持
1)继续进行入烧原料结构优化工作。

2)提高岗位操作人员素质及岗位练兵,使我们岗位人员素质达到更高的境界。

3)强化烧结工艺过程控制,严格工艺纪律,稳步实行标准化操作,确保烧结过程的稳定。

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十总结回顾和今后的打算
2008年,我们QC小组针对烧结矿质量的提高开展攻关,通过广大职工共同努力,烧结矿质量大大提高,为高炉冶炼稳产、高产奠定了良好基础,同时也为我公司成功驾驭大型烧结机取得了宝贵经验。

小组成员在本次活动中提高了自身能力,同时带动了广大职工共同进步,增进了团结友谊。

2008年我们将发扬优点,踊跃开展各项攻关活动。

2008年10月
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