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化肥厂余热回收利用可行性报告

b、汽轮机:汽轮机是热功联产一个装置系统中,将一次能源连续同时 地转换成动力和热两种二次能源的能源转换技术,热功联产由于合理地实 现能源梯级利用,它的能源利用率达到 80%以上,背压式汽轮机排汽全部 供热用户使用。
针对存在的问题,为树立和落实科学发展观,使企业走上可持续发展 的健康之路,公司通过考察和调研,决定回收这部分预热并综合利用,大 力提高资源和能源的利用率,最大限度的减少废物排放,全面推行“清洁
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生产”,实施能量进一步优化,达到节能目标。即对现有生产装置潜热显热 进行节能技术改造,主要改造内容如下:
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放标准。 (5)根据规划部门和建设单位对厂区总体规划的意见, 做好总平面布置, 使其既符合环境卫生,又节约用地、方便生产管理。 (6)严格执行国家环保法,作好“三废”治理和职业安全卫生工作, 使排 放的“三废”达到国家规定的标准。 1.1.3 项目提出的背景、投资必要性和经济意义 1.1.3.1 企业概况
化肥有限责任公司在不断发展的同时,进行节能环保技术的应用与改 造,五年来进行了污水零排放、系统能量优化的改造;厂内建有废渣废气 回收装置三废锅炉,在回收余热的同时,减少 CO 的排放量;设置造气循环 水系统,既提高了水的重复使用率,也减少含氰废水的排放;全低变改造, 变压吸附脱碳,醇烃化,变频节电,无动力氨回收装置回收氨合成驰放气 中的氨等节能措施。但由于当时的资金条件,以及生产装置能力的不断提 高,部分余热未能回收利用,有 43000Nm3/h 造气吹风气、110t/d 造气炉渣、 100Nm3/h 合成放空气,50t/h110oC 热水。造成了这部分余热白白浪费。
化肥有限责任公司是于 2003 年在原化肥总厂的基础上经改制重组的 股份制企业,现有员工 1100 人,其中各类专业技术人员 380 人。固定资产 3.2 亿元,主要装置的生产能力为醇氨 18 万 t/a(其中甲醇 7 万 t/a)、尿 素 15 万 t/a,新建 20 万 t/a 尿素项目即将投产,公司占地面积 260 亩。 企业内部管理扎实、主要产品质量优秀,多次被省、市评为先进企业。2007 年完成销售收入 4.0 亿元,完成工业总产值 4.0 亿元,利润总额 4300 万元, 上缴税金 2700 万元,完成工业增加值 4500 万元。
自改制以来,银海化肥有限责任公司弘扬“诚信、务实、发展”的企 业理念,外拓市场,内抓管理,生产日趋稳定,经营紧跟市场,发展紧锣 密鼓。尿素、复混肥、甲醇深受广大用户欢迎,企业发展速度逐步加快, 企业实力大大增强。在抓好经济建设的同时,化肥有限公司不断强化节能 环保意识,加大节能环保投入,力争实现经济和环境双效益的同步增长。
1 总论 1.1 概述 1.1.1 项目名称、承办单位及法人代表
项目名称:化肥有限责任公司余热回收综合利用改造工程 承办单位: 法人代表: 1.1.2 可行性研究报告编制的依据和原则 1.1.2.1 可行性研究报告编制的依据 (1)《国务院关于加强节能工作的决定》(国发 28 号) (2)《国家发改委要求加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》 (发改投资 2787 号) (3)《关于发布项目申请报告通用文本的通知》国家发改委发改 169 号 (4)《关于上报国家节能技术改造奖励项目的通知》国家发改委 371 号 (5)《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》(修订本) 化学 工业部文件。 (7)化肥有限责任公司提供的工程基础资料。 1.1.2.2 可行性研究报告编制的原则 (1)执行国家有关方针、政策、法令法规, 坚持实事求是的原则, 认真进 行调查研究, 力求报告科学、可靠。 (2)为了真正实现能源的综合利用,保障经济社会可持续性发展,按照新 时期的能源方针和基本原则,制定科学合理的节能计划,提出符合实际的 节能措施,达到预期的节能效果。 (3)采用先进、成熟、可靠的生产工艺技术,保证安全生产和产品质量。 (4)环境保护:对生产排出的污染物进行有效的治理,符合国家规定的排
化肥有限责任公司现有主要设备为φ2610 煤气发生炉 18 台,50 吨三 废混燃炉装置 1 套,10000m3 气柜 1 座,φ5000、φ3600 脱硫塔各 1 台, M16-73/314A 型氮氢气压缩机 4 台、MH25-92/320 型氮氢气压缩机 2 台, 4M40-148/320 型氮氢气压缩机 1 台,M-180/314-A 型氮氢气压缩机 3 台;
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φ3800、φ3400 和φ2800 全低变换系统,80000Nm3/h、60000 Nm3/h 变压 吸附,φ1000 系列铜洗设备 1 套,年产 6 万吨甲醇装置 1 套,φ1200、φ 1600 系列氨合成设备各 1 套,年产 15 万尿素装置 1 套,6.5T 沸腾炉 1 台, SHL20-25-A 型锅炉 2 台,能力为 4000m3/h 造气循环水系统 1 套,能力为 1000m3/h 脱硫循环水系统 1 套能力为 8000 m3/h 化工循环水系统 1 套,能 力为 7000 m3/h 尿素循环水 1 套。 1.1.3.2 项目提出的背景
a、产汽量 50t/h 三废混燃炉:该项目是将生产过程中产生的造气吹风 气、造气炉渣、除尘器细灰、合成弛放气、变压吸附逆放气等再目的。
效果:三废混燃炉运行过程中,可充分利用造气炉渣、吹风气、合成 驰放气、变压吸附逆放气的热能,保护了环境,停掉能耗高的锅炉,节约 能源,提高效率。
化肥有限责任公司始建于 1975 年,生产能力由 1977 年投产时的 3000t/a 合成氨提高到目前 18 万 t/a 醇氨。同全国的其他化肥企业一样, 经历了化肥行业的风风雨雨,几起几落,也为中国的农业发展做出了巨大 贡献。该企业在二十世纪 80 年代创立了全国第一家“农业化学服务中心”, 指导农民科学施肥,提高农业经济效益,被誉为“小氮肥发展的方向”、“农 民的掌上明珠”。
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