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负压冲砂工艺技术


二、室内研究及现场应用
1、低漏失无伤害压井液
低漏失无伤害压井液体系筛选
优点:成本低
无固相聚合物及凝胶压井液体系
缺点:适用漏失井范围小、易造成聚合物 二次堵塞
由于聚合物暂堵压井液体系具有:
泡A沫.密压度井可液调体节系;
优点:漏失小、地层损害小 缺点:井深限制、设备要求高、成本高
B.屏蔽暂堵与聚合物增粘双重作用且防漏能力强;
时间
时间
产能恢复期比一般压井液缩短5天;产量100%恢复。 油层没有受到伤害。
集团公司重点技术开发项目2006年验收
三、现场应用
2006年6月
港西16-10井冲砂漏失井 1、低漏失无伤害压井液
表明用该冲砂液后没有对油层造成伤害,产能迅速回 复,起到了很好的油层保护作用
集团公司重点技术开发项目2006年度验收
54 [min]
72
20 90
实验表明该配方在90℃~140℃时粘度保持在50%~70%以上。表明高温条件 下压井液能够保持良好的热稳定性
集团公司重点技术开发项目2006年验收
二、室内研究及现场应用
C、 配伍性评价
1、低漏失无伤害压井液
室 内
清水修 井液
卤水修井 液
(1.20
NaHCO3 型地层水
采用热洗工艺管柱:1、丢手式热洗管柱
2、单趟热洗管柱
集团公司重点技术开发项目2006年验收
二、室内研究及现场应用
2、低压低成本热洗作业不污染油层工艺研究
丢手式热洗管柱
工作原理:通过打压释放封隔器后再丢手。
优点:A、可以长期有效;
B、封隔器不随泵的抽汲运动而蠕动。
缺点: A、砂粒沉积在封隔器上,易造成大修; B、单流阀易堵。
作业时正压MPa 漏失情况 产能恢复周期d
3.5
1m3
1
西6-7-4 1405
3.2
≤2m3
1
板40 2240
3.8
≤1m3
/
小3-13 1346
3.5
无漏失
2
庄海4X1 2346
2.6
无漏失
1
库3-1 2872
6.25
无漏失
5
库3-2 2883
4.2
无漏失
1
库3-3 2912
4.2
无漏失
3
库3-4 2950
5.1
无漏失
/
库3-5 2877
4.3
无漏失
1
库3-6 2832
4.2
无漏失
1
备注
前次作业普通压井液漏失 9m3,清水漏失10 m3
前次作业普通压井液漏失 10 m3,清水漏失10 m3
普通压井液漏失≥30m3/h 普通压井液漏失20m3 普通压井液漏失20m3 作业13天,无漏失 作业6天,无漏失 作业10天,无漏失
乳C化.适液用压范井围液广体系;
优点:密度相对较小、地层损害小
确定了聚合物暂堵体系作为低漏失压井缺液点研:究适方用向漏失井范围小、成本高
聚合物暂堵压井液体系
优点:成本较低、防漏能力强
缺点:针对不同地层特点,需要筛选聚合 物、暂堵剂,加强配伍性减少地层损害
集团公司重点技术开发项目2006年验收
1、低漏失无伤害压井液
三、成果及创新点
四、专利证书 五、用户意见 六、经济效益分析 七、资金实用情况 八、结论
集团公司重点技术开发项目2006年验收
1、低漏失无伤害压井液研究:
一、合同执行情况
主 (1)、适用于不同油层的主剂、添加剂研究;
要 研
(2)、常温、高温(90℃)下滤失速率控制试验;
究 (3)、与不同油层液体的配伍性试验;
集团公司重点技术开发项目2006年验收
二、室内研究及现场应用
2、低压低成本热洗作业不污染油层工艺研究
单趟热洗管柱
工作原理:一趟管柱下入后,座封封隔器。
1.47 99.7%
0.98 99.8%
集团公司重点技术开发项目2006年验收
1、低漏失无伤害压井液
二、室内研究及现场应用
室内结论

筛选的低漏失压井液体系具有

1.密度可在1.02g/cm3~1.25g/cm3之间任意调整以适应不同井的需要
试 验
2.API滤失量低(9.8ml/30min)、高温失水小(14.4ml/30min),防 漏能力强
产量
西6-7-4井01年普通压井液冲砂前后产量变化图
12
10
产油量t
8
含水
6
4
2
0
产油量t、含水%
西6-7-4井03年防漏压井液冲砂前后产量变化图
14
产油量t
12
含水
10
8
6
4
2
0
11001..09872298月月月月开压平平平平抽井均均均均 第一天 第二天 第三天 第四天 第五天
88月月657日日第第第第第第月开作六五四三二一平抽业天天天天天天均
内 容
(4)、对不同渗透性地层适用性评价试验;
(5)、低漏失无伤害压井液低成本施工工艺研究。

要 (1)、与地层液相容;
技 术
(2)、适用温度<100℃;
指 (3)、地层渗透率恢复值大于90%。

集团公司重点技术开发项目2006年验收
一、合同执行情况
2、低压低成本热洗作业不污染油层工艺技术研究:
主 要 (1)、热洗作业不污染油层的生产工艺技术适应性研究分析; 研 (2)、热洗作业不污染油层生产管柱研究; 究 内 (3)、不影响生产测试,洗井时自动关闭的配套工具研制; 容 (4)、热洗作业不污染油层的生产工艺技术参数设计。
3.配方与地层流体及其它入井液配伍性好,岩心渗透率恢复值大于 90%,油层保护性能好。
4.高温配方可满足井温小于140℃,正向压差小于10MPa的低压油气 井作业要求。
集团公司重点技术开发项目2006年验收
二、室内研究及现场应用
防漏型压井液现场应用效果一览表
井号 西16-10
井深 m
1240
防漏型压井液
1、低漏失无伤害压井液
二、室内研究及现场应用
B、高温稳定性评价
2


100
140

120


100
80
Eta [mPas] T [癈]
60
yjy03
Eta = f (t)
T = f (t)
40
10 0
18
Thermo Electron (Karlsruhe) RheoWin Pro 2.97
36 t
集团公司重点技术开发项目2006年验收 重点技术开发项目成果验收
大港油田低压井冲砂和热洗新技术研究
汇 报 人: 薛清祥 汇报单位: 大港油田集团公司
集团公司重点技术开发项目2006年验收
目录
一、合同执行情况 二、室内研究及现场应用 (一)、低漏失无伤害压井液研究 (二)、低压低成本热洗作业不污染油层工艺技术研究 (三)、低压井负压连续冲砂技术研究
伤害。
集团公司重点技术开发项目2006年验收
1、低漏失无伤害压井液
二、室内研究及现场应用
F、防漏能力评价
模拟实验(防漏失装置)

内 试 验
清水初始渗漏速率, ml/min
初始渗透率,10-3um2
142.5(0.6MPa) 40
压井液配方
配方主体
+1.0%JHY+0.5%TBD-2
420(0.3MPa)
集团公司重点技术开发项目2006年验收
1、低漏失无伤害压井液
二、室内研究及现场应用
D、腐蚀性评价
室 内
腐蚀液体


饱和NaCl水
低漏失压井液
水管自来水
腐蚀时间 24h 24h 24h
腐蚀速率97℃ g/m2·h 0.152
0.082
0.060
从上表试验数据来看,在97℃时配方腐蚀速率只有0.082g/m2·h,说 明该配方腐蚀很小
111.50
6.37
28.47
×10-3μm2
实验后岩心渗
透率
223.78
15.57
105.80
0.14
×10-3μm2
14.30
渗透率恢复率 %
试验温度
85 常温
79 常温
95 80℃
2.2 室温
49.90 80℃
备注
高温下体系自降解,渗透率恢复率95%,伤害率5%。 与其它盐水、清水、聚合物等体系相比,该防漏失体系对地层无永久
235 配方主体 +1.5%JHY+1.0%TBD-2
压力 MPa
时间
5 min后 30min后 60min后 5min后 30min后 60min后
渗漏速率
5.0
ml/min
5.17
渗漏速率降低率 96.4%
2.29 98.4%
1.53 99%
渗漏速率
7.0
ml/min
渗漏速率降低率
2.6 99.4%
mALPm/I3失L0m/水3i0nmin),9流.8变性参流数变表明其塑为性假粘塑度性,m流P体a.s,具有很7好的 剪切稀释性,触变性,有参利数 于悬浮固相颗粒。
高温失水 mL/30min
14.4
K ( mPa.sn ) , n 526.7, 0.463
粘度
mPa.s
440
动切力,Pa
5.87
集团公司重点技术开发项目2006年验收


(4)、负压连续冲砂参数优化设计及低压井冲砂优化软件编制;
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