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质量月报模板(案例)


30
120% 120
120%
25
98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%100% 100
99.111%00.0100%0.0908%.041%00.00%
20
76.007%1.43%
15
57.14%
80% 80 60% 60
10
40% 40
100% 80% 60% 40%
改善对策:
1、点焊铜条接触点用砂纸打磨掉氧化层后安装使 用 2、要求操作员每日开机前要检查点焊接触点是否 氧化后才能开机生成
改善效果:
铜条打磨后生产20000PCS的批量都为良品
6
2-1.2 制程巡检不良说明
巡检问题点:
14日14:00巡检发现外观检查工程处套 管不良率由13日的0.1%不良率增加到 0.5%,不良率明显增加,主要不良为热 缩套管位移、歪斜
应急对策: 1、客户将产线和库存产品退回我 司 2、我司排查本厂库存 3、专车送货给客户,用良品补回 退回不良
改善对策: 1、更改吸塑盒结构,以保护PIN 不受挤压; 2、减少最小包装数量,防止产品 包装过重产生挤压。
具体改善措施如页面5.1所描述
11
2-4. 制程质量数据统计
700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000
改善对策:
将隧道炉拆卸,检查传送带,发现传送带链条出有掉落产品 卡主,导致传送带运行时抖动,将卡在传送带的产品取出, 隧道炉开机使用
改善结果:
将刚上好套管摆入盘中无位移歪斜的产品1500PCS放入隧道 炉烘烤后无套管位移、歪斜不良
原因分析:
员工封箱毛躁不认真
改善对策: 培训包装员工,封箱不良拆箱重新封箱
80%
60%
40%
20%
0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%
投入数(个) 合格率目标(%)
良品数(个) 合格率(%)
非汽车品制程投入数364601PCS, 合格数363001PCS,合格率 99.56%,合格率达到目标值95%以 上。
汽车品制程投入数40400PCS,合格 数40393PCS,合格率99.98%,达 到目标合格率98%以上。
巡检问题点:
包装封箱不规范,外箱封口处没有压到 位,有缝隙,会有灰尘进入包装内箱的风 险,封箱数量65箱,封箱不良5箱,不良 率7.6%
原因分析:
1、检查刚上好套管摆入盘中的产品,没有发现套管位移或歪 斜 2、将刚上好套管摆入盘中无位移歪斜的产品150PCS放入隧 道炉烘烤后,出炉后有2PCS不良,不良率1.33% 3、观察隧道炉传送带有抖动,初步判断是因传送带抖动导致 产品套管位移、歪斜
97%100.0% 80.0%
10 77
55 5
11
60.0% 40.0% 20.0%
0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%0.0%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
总批数
合格批数
合格率
目标
当月供应商质量统计表(最差排名)
修理后电感合格
修理
重新切脚后检验合格
返修
重新浸锡后检验合格
轻微变形返修,变形严重报废处理 返修检修合格,变形严重的按流程报废
修理
修理后检验合格
修理
修理后检验合格
报废处理
已经按流程报废处理
9
2-3. 制程质量数据统计
非汽车成品合格率(%)
汽车品上线不良率(%)
120
120% 30000
70
100
99% 100% 100% 98% 100%
1、IQC检验7批次,合格5批次,合 格率为71.43% 2、主要为外协厂商加工不良:0441906-L200产品点胶不良和188产品 热缩套管破损。
1、入库前OQC检验51批次,合格批 数50批次,检查批次合格率98%, 符合目标合格率98%; 2、总数量363021PCS;合格数量 363001PCS,合格率99.9%,达到 目标合格率。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
查检批次数
不良批次数
不良率
不良率目标
NO.
日期/批号
1 2020-4-15/1906041501 2 3 4 5 6 7
其中当批内部异常列表
型号
批次数量 (PCS)
049-1906-L200
9900
检查数量 (PCS)
不良数量 (PCS)
改善结果: 再检包装好的产品150箱,无外箱包装不良现象
7
2-2. 制程质量数据统计
700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000
0
非汽车品制程合格率(%)
98.619%9.339%9.049%9.569%9.17%
120% 45000 40000
12
3.内部异常分析统计
月度内部异常合格率
120
102 100
3.50% 3.00%
80
65
60
60
1.54% 1.67%
2.50% 2.00% 1.50%
40
0.98%
20
16
1
0
1
1
1.00% 0.50%
0
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.000%.00%
100% 25000
60
80
80% 20000
50
40
60
60% 15000
30
40
40% 10000
20
20
20% 5000
10
0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
检查批次(批) 合格率目标(%)
合格批数(批) 合格率(%)
出货数(个) 不良数(个) 不良率目标(ppm) 不良率(ppm)
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4-1 IQC检验不良说明
1
不良说明: 2020年4月6日外协商送 货产品044-1906-L200 点胶过少,检验 495PCS,不良数 20PCS,4%不良率, 判定NG。
图示:
少胶
2
不良说明: 2020年4月8日外协商 427-2208-L6产品检验 发现套管破损不良,检 验100PCS,不良 13PCS,不良率13%, 判定NG。
500
500
100%
5 领飞 2*8.5热缩套管 3100
200
200
100%
6 达创兴 19*15底座
100000
500
500
100%
7 达创兴 19*11底座
100000
500
500
100%
8
9
10
说明:本月供应商 单品来料的品质很 好,抽检了52100 个部品无发现不良 部品,目标97%, 实际100%良品。
5
20% 20
20%
0
0.00%
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%%
0
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%%
检查批次(批) 合格率目标(%)
合格批数(批) 合格率(%)
检查批次(批) 合格率目标(%)
合格批数(批) 合格率(%)
原因分析:
1、用卡尺测试尺寸为19*9*6合格 2、以手接触磁芯并轻微挤压,不良品对比 合格磁芯有轻微松弛,判定为磁环绕制不紧 密所致
改善对策:
在绕带机进料处加一块磁铁增加来拽带材的 力度
改善效果:
1、用卡尺测试尺寸为19*9*6合格 2、磁环称重单重为6.58g~6.65g合格
原因分析:
1、磁芯焊接经拆解,焊接深度为3~5层带材,视 为合格 2、观察点焊处火花较大,拆下点焊接触铜条发现 铜条与磁芯焊接处的接触点氧化严重,以此判断是 因接触点氧化产生大火花烧穿带材,导致焊接不光 滑
NO.
供应商名 称
供货类别
来料数量(PCS) 抽检数量(PCS)
合格数量 (PCS)
合格率
1 领飞 3.5*50外纤套管 50000
100
100
100%
2 领飞 20*21热缩套管 100000
2000
2000
100%
3 达创兴 19*15底座
100000
500
500
100%
4 领飞 3.0*27热缩套管 40000
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%
计划数(个) 准时率目标(%)
准时出货数(个) 准时率(%)
计划数(个) 准时出货数(个)
非汽车品计划出货数242181PCS, 实际按时出货242181PCS,货期交 付准时率100%
汽车品计划出货2400PCS,实际按 时出货2400PCS,货期交货100%准 时
首件检查合格率
巡检问题率
50
120% 1400
5%
45
40
100%
100% 100% 100%
100% 1200
4% 4%
35 30 25 20
80% 1000 800
60% 600
巡检次数(次) 3% 问题次数(次) 3% 问题点数(点) 2%
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