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质量分析报告

* 若检测项目复杂,目视检测项目可与功能检测分开描述。
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4.问题零件潜在风险评估:
具体描述: 尾门密封条少胶、无胶。
一般 ( √ )
严重 ( ) 功能 ( ) 安全 ( )
* 请在相应风险结果后选择并进行描述。
9. 长期措施断点时间 10.库存处理
11.后续跟踪
注:本分析报告提交时间要求: 第1~5项——供应商得到上汽汽车通知二天内做出初步分析及临时措施提交主管SQE 第1~7项——供应商得到上汽汽车通知或故障件后一周内提交主管SQE 第1~11项——供应商得到上汽汽车通知或故障件后二周内提交主管SQE
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ZP11质量分析报告
5 紧急围堵及短期措施
➢ 范围及检查数量:所有在库成品。
在库数量:580件
➢ 措施:对在库品进行排查。 ➢ 断点:****.8.17
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零件发运日期: 仪征/临港总装试装(Y/N) (现场SQE负责跟踪): SMC上线时间及VIN码(现场SQE负责跟踪首辆车VIN码): 标识信息(此项针对新更改状态零件标识,实施周期3个月):
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10.库存处理(封存,销毁,返工等) :
供应商内部: 排查后返工并做标识。
第三方物流: 到上海仓库进行返包排查。
SMC仓库和现场: 现场服务人员负责挑选。
整车返工:

库存建议处理方式(SQE与质保共同确认): 老状态零件的市场质量风险有多大,是否需要采取市场行动(Y/N):
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2 涉及零件信息(照片)
车 型:(MG3) 零件名称:尾门密封条 零 件 号: 生产日期: 故障件收到日期: 同类故障共收到(汇总)数量: 此次分析故障件数量: QAQ号:
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6 根本原因:--问题分析过程:
6.6 根本原因初步确定:
1、注胶胶桶报警限位开关高度过低,在两胶桶切换时, 因时间差 导致切换时,有短暂的在线的缺胶现象。
2、在线注胶机无自动换胶功能,生产线也无相应的降级措施补救。 3、对接时镶块太宽,两端头的注胶被压掉,导致对接部 位的注胶
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谢谢!
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在线做特殊标记,并做隔离处理,再按排后手工补胶作业。
责任人:林仁国 时间节点:
3、将对接模具镶块(插入装配槽部分)高度降低,减少镶块对胶料
挤压。
镶块优化已完成
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ZP11质量分析报告 9.长期措施断点时间:
供应商新零件生产断点时间: 喷码日期****.8.24
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SQE: 供应商: 启动日期:
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ZP11质量分析报告
目录
1. 问题提出及来源(SQE完成) 2. 涉及零件信息(SQE完成) 3. 问题定义(SQE完成) 4. 问题零件潜在风险评估(SQE/供应商完成) 5. 紧急围堵及短期措施 6. 根本原因 7. 故障真正原因确定 8. 长期措施
3 问题定义(照片)
序 号
故障件信息
公里数
1
ZP11尾门密封条少胶、 无胶
顾客抱怨内容
潜在雨淋试验漏水2源自外观检测结果功能检测内容/结果 最终判定 (根据出厂标准) 结果
装配槽内局部少胶,无 胶
不合格
3
缺陷件图片,局部少胶 备注:* 外观检测即将故障件和正常件进行对比分析(包括生产日期,一模多腔,批次号,形式区别等)
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zp111质量分析报告
1 问题提出及来源
➢ 故障现象
➢ ZP11尾门密封条少胶、无胶。
√ ➢ 问题来源:TAC( )QAQ( )FPQR( ) 零公里( )其他( )
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缺失。
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7.故障真正原因确定:
1、该产品生产线的在线注胶设备,没有自动转换胶料功能,当一桶胶料 用完后,需要手工切换到备用胶桶,手工切换会导致注胶有短暂停 顿,产品会出现缺胶现象。
2、手工进行胶料切换时,挤出生产线在继续流动,操作人员没有及时在 流动的产品上做明显标识,缺胶产品不易剔除干净,导致流出厂。
3、对接镶块宽度过盈,镶块将两端头的注胶压掉,导致对接部位有缺胶 现象。
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8.长期措施:
1、在注胶机上增加自动转换胶料功能,减少人为因素导致少胶或缺胶。 责任人:仇吕华 时间节点:
2、手工更换胶桶时,后裁切工序员工要立即对此时间的段的产品,
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