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汽门严密性试验


6、试验画面操作步骤

点击左下角DEH

点击DEH阀门试验
点击“严密性试验”中的“试验允许”,然后点 击“TV/RSV”或“GV/IV”进行试验。
7、试验注意事项: ①试验前保证汽轮机转速3000rpm; ②保证真空系统正常; ③实验前启动交流润滑油泵、高压备用密封油泵转 速降至1200rpm时,顶轴油泵自启,否则手动启 动; ④过程中监视汽轮机的转速、各轴承的振动、胀差、 轴向位移等参数;如转速飞升或转子通过临界转 速区时轴振超过限值时立即手动打闸停机; ⑤主汽门、调速汽门应分别进行;
⑤、主汽压力、再热汽压力在 50~100%(50% 为宜)额定压力 区间,锅炉汽温汽压稳定; ⑥、交流润滑油泵,高压备用密封油泵运行,顶 轴 油系统、EH油系统、密封油系统正常, 各联锁保护正常投入。
4、实验步骤: 调门严密性 ①确认机组未并网,汽轮机转速3000rpm; ②进入DEH总图,确认DEH控制方式为“操作 员自动”,“单阀控制”方式; ③按下试验钥匙按钮,钥匙切为“试验允许”; ④按下调门严密性按钮,检查高低压调门已关闭, 高、中压主汽门打开; ⑤检查汽轮机转速已在下降; ⑥记录最终稳定转速,然后打闸再冲转至3000rpm 进行主汽门试验。
目 录 试验目的 试验依据(标准) 试验方法 试验数据记录 试验分析及结论
一、试验目的: 确定#1汽轮机的高、中压主汽门和高、中压调门 严密性符合设计要求,能满足机组安全、稳定运 行的需要,并为以后机组的运行提供参考。 二、试验依据: 1.《神华国华港电公司集控运行规程》 2.《78.195-01主机运行维护说明书》 3.试验标准: (1)汽轮机冲车到3000r/min,关闭高中压自动主 汽门(高中压调速汽门全开状态),汽轮机转 速降低,汽机最终的稳定转速比修正转速低, 说明高中压自动主汽门严密性合格。
主汽门严密性 ①确认机组未并网,汽轮机转速3000rpm; ②按下“主汽门严密性”按钮,检查高中压主汽门 已 关闭,高调门、中调门在全开位置; ③检查汽轮机转速已在下降; ④记录最终转速; ⑤严密性试验结束后,根据当时的具体情况决定恢 复汽机3000rpm,或停机处理。
5、结论 经过一定的时间后(约30min),汽机转速能够 下降到修正转速以下并稳定则试验合格,如果转 速降不到修正值以下则不合格。
3.试验பைடு நூலகம்据如下:
阀门名称 试验情况 结论 合格
高中压自动 经过30分钟汽机转速 主汽门 下降至481r/min
高中压调速 经过30分钟汽轮机转 汽门 速下降至897r/min, 不在下降,再热汽压 力降至1.3MPa后汽轮 机转速下降至 589r/min.
不合格
五、试验分析及结论 试验时按照汽轮机生产厂家提供的《78.195-01主机 运行维护说明书》的标准进行的试验,试验过程中 的试验参数满足《78.195-01主机运行维护说明书》 的要求。 试验结论:#1机高中压自动主汽门严密性试验合格, #1机高中压调速汽门严密性试验不合格。
8、试验举例 国华港电#1机主机高中压自动主汽门和调速汽门 严密性试验报告
神华国华港电公司试验报告审批单 报告名称: #1机主机自动主汽门和调速汽门严密性报告 报告编号: gd-Qj-001 试验日期: 2011.06.25 保管年限: 长期 试验负责人: 石宝全 参加试验人员: 石宝全 参加试验部门: 发电生产部 编 制: 石宝全 审 核: 复 审 批 准:
9、操作过程中的危险点及控制
危险点: ①试验条件不满足而进行 试验,造成试验中断或试 验结果失真,对机组安全 形成隐患。 ②试验前未启动主机交流 润滑油泵,在主机转速下 降过程中润滑油压力低导 致主机轴系运行异常。
控制: ①严格执行操作票定, 逐项进行检查确认, 不具备试验条件严禁 开始试验。 ②试验前确认交、直流 油泵联动试验正常, 并投入交流润滑油泵 运行。
③主机转速下降过程,在 临界转速区下降缓慢, 导致机组振动超限。 ④主汽门严密性试验结束 后,未打闸停机即进行 调汽门严密性试验,导 致主机转速飞升。 ⑤因阀门严密性较差,试 验过程中导致转速异常 上升。
③在临界转速区,禁止提 升机组背压,若机组振 动超限应立即打闸停机。 ④主汽门严密性试验结束 ,汽轮机打闸后,重新 挂闸升速后方可进行调 汽门严密。 ⑤进行试验过程中发现转速 有飞升现象时立即打闸停机。
讲课人:张万顺 讲课时间:2012年5月10日
讲课内容:
1、试验目的 2、试验时间 3、试验条件 4、试验步骤 5、结论 6、试验画面步骤 7、试验注意事项 8、试验举例 9、操作过程中危险点及控制
1、试验目的: 检验主、调节汽门是否严密,在甩负荷时,防止 机组超速;机组停机时,能够在规定的时间内使 转子惰走停机 2、试验时间: ①、新安装、大小修或改造后; ②、机组甩负荷试验和超速试验前; ③、根据运行情况确定是否进行严密性试验。 3、试验条件: ①、真空系统正常(凝汽器压力10KPa); ②、 DEH在“操作员自动”方式; ③、 汽轮机转速在3000rpm; ④、发电机主开关未合闸;
(2)汽轮机冲车到3000r/min,关闭高中压调速 汽门(高中压自动主汽门全开状态),汽轮 机转速降低,汽机最终的稳定转速比修正转 速低,说明高中压调速汽门严密性合格。 (3)当主再汽压力在 50~100%额定压力区间, 转速下降合格的数值可按下式修正: n=( P/Po )×1000rpm 式中:P-试验时的蒸汽压力;Po-主蒸汽 额定压力。
三、试验方法 1、试验条件 (1)汽机 DEH 系统运行正常。 (2)汽机润滑油系统、顶轴油系统、盘车装置、 EH油系统、密封油系统运行正常,联锁保护 正常投入。 (3)机组经过空负荷运行正常(包括轴承温度、 振动及低压缸排汽温度等)。 (4)高低压旁路系统运行正常。 (5)试验时主、再汽压力不低于额定压力的 50%。 (6)凝汽器压力正常。
(5)当主汽压力在 50~100%额定压力区间,转 速下降合格的数值可按下式修正:
n=( P/Po )×1000rpm 式中:P-试验时的蒸汽压力;Po-主 蒸汽额定压力。
(6)试验后汽机最终的稳定转速比修正低,说明 汽门严密性合格。 (7)检查DEH试验完毕记录试验参数。
四、试验数据记录 1.试验时间: (1)2011年6月25日4:25-4:55,高中压自动主 汽门严密性试验 (2)2011年6月25日7:00-7:30,高中压调速汽 门严密性试验 2.试验参数: (1)高中压自动主汽门严密性试验参数:主蒸汽 压力13.2MPa;主蒸汽温度:490℃;再热蒸 汽压力2.96MPa,再热蒸汽温度:450℃;凝 结器压力:5kPa。 (2)高中压调速汽门严密性参数:主蒸汽压力 13.17MPa;主蒸汽温度:480℃;再热蒸汽 压力2.92MPa,再热蒸汽温度:463℃;凝结 器压力:5.6kPa。
2、试验步骤 (1)汽机冲转至 3000r/min。轴系振动检测正常, 检查汽轮机运行正常。 (2)点击“CV LEAKAGE TEST(调门严密性试 验)”按钮,高、中压调门缓慢下降,高、中压 主汽门全开, 观察机组转速降,记录最终稳定 的转速。试验结束后打闸停机。 (3)再次将汽机冲转至 3000r/min。 (4)点击“ESV LEAKAGE TEST(主汽门严密性 试验)”按钮,高、中压主汽门缓慢下降,高、 中压调门逐渐全开至 100%,观察机组转速降, 记录最终稳定的转速。试验结束后打闸停机。
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