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磁硫铁矿制酸净化污酸固液分离工艺改造实践
2.4.1
s。
板框系统仍可保持良好的固液分离效果,每天压 滤出来的烧渣滤饼约20 m3,最高可达35 m3,滤 饼成形,无表面水分(如图4所示),运输出售都 比较方便,滤液基本清澈,为后续的石膏和中和处 理系统减轻了压力。板框压滤系统经试验可以运 用在硫铁矿制酸净化污酸的固液分离方面,且处 理量可调。 本公司在焙烧制酸烟气含尘净化在电除尘器 几乎失效的情况下,出电除尘器烟尘含量最高达 到10 g/m3。电除尘器在工艺应用过程中,特别 是烟气中含SO,,粉尘细黏,形成硫酸盐状物质, 电除尘器难以长期高效运行,电除尘器壳体、极板 腐蚀,泄漏气体,极间搭桥短路,每次周期大修都 属重点维修设备,维修周期长,费用昂贵,其运行 除尘效果较差时,给湿式后续烟气净化带来灾难 性压力。 本公司通过对烟气湿法净化污酸固液分离系 统改造及运行经验,在烟气粉尘干法净化过程中 取消传统的电收尘器成为可能,笔者认为焙烧烟
一般通过进料时间的延时可以降低滤饼的含 水率,使滤饼干爽,易于成型。但是延时的时间过 长又会增加过滤的时间周期,降低系统的过滤效 率,这就我们需要寻找一个既能保证滤饼的干爽 成型,又不影响过滤周期的时间节点。目前我们 控制延时1
800
s。
2.3.5延长风干时间 滤饼在经过压榨后,往往需要通人压缩空气
・106・
2012年全国硫酸工业技术交流会论文集
对空腔内的滤饼进行进一步的吹干,适当延长风 干的时间,可以进一步减少滤饼中的含水量,j亨便 滤饼的卸渣。目前我们将风干时间控制在150 2.3.6加强工艺指标的控制 焙烧制酸过程中难免会产生单质硫,在设备 中发现升华硫,易造成设备的堵塞,特别是在.±lttd, 的管道或孔眼中,其影响更大。在硫铁矿制酸系 统中,控制好焙烧过程中的烟气含氧量,抑制j十华 硫的出现,减少系统中升华硫的存在,对于提高过 滤的通畅性、提高设备的过滤效率有着重要的影 响。 2.3.7更换滤布 滤布使用一段时间后,一些细小的物料颗粒 会在滤布的表面堆积,堵塞滤布的孔隙。在浆液 浓度未发生明显变化时,当发现过滤时间偏长、滤 饼含水量、卸料困难时,则需要对滤布进行清洗, 若经清洗后过滤效率没有明显提高,则需要对滤 布进行更换,更换周期一般在28 d左右。 2.4净化稀酸固液分离改造存在的问题及改进 措施
£——板框压滤机空腔距离,在这里取4
10~rn。
X
过滤的有效性,提高了滤布的自动清洗频率,平均 两个周期约4 h,进行高压在线自动清洗1次,为 节省滤布,运行1周左右再拆下通过工业彻底洗 涤一次,延长滤布使用寿命。
2.3.4进料延时时间
则,由公式(1)得A=158.73 m2,故板框压滤 机面积应选160 m2。考虑到设备的体积及现有空 间的位置,在实际生产中选用两台80 m2的设备。 滤布在过滤过程中起关键的作用,其性能的 好坏直接影响过滤的效果,因此滤布的选择也很 重要。为了达到比较理想的过滤效果和速度,我 们需要根据物料的颗粒大小、密度、黏度、化学成 分以及过滤工艺条件来选择合适的滤布。 2.3影响板框压滤机过滤效果的因素 我们所选用的板框压滤机为增强聚丙烯厢式 压滤机,过滤面积为160 rn2,过滤压力为0.6
和工序 处理
滤饼
图3改造后石膏工艺流程 2。2主要设备的选型 2.2.1膜过滤器的选型 在正常的状态下,净化动力波的循环酸含尘 量约为4 g/L,根据厂方提供的参数,含尘量在
3~5
g/L范围内,膜的过滤系数为0.8 m3/(h・
m2)。
沈涛等.
磁硫铁矿制酸净化污酸固液分离工艺改造实践
・105・
按照设计要求,动力波的循环酸量为1
X103 kg/m3;
rn3。
则,所需板框压滤机的容积为V=2.86 根据经验公式: V=0.9‰论=0.9 X{(A/2)×L} 式中:‰论——板框压滤机理论容积; A——板框压滤机的面积;
2.3.3介质黏性 过滤介质的黏度的大小,也会影响到过滤的
(1)
效果。黏性越大,过滤时的阻力也就越大,而且容 易堵塞滤布的孔眼。我们的浆液中含有焙烧过程 中形成的细尘及土灰,脱水时的黏性大;为了保持
考虑到设备空间、场地及设备维护等方面的因 素,故采用2台过滤面积为62.5 m2的膜过滤器。 2.2.2板框压滤机的选型 压滤机作为一种固液分离设备,应用于:工业 生产已有较长的历史,但在稀酸过滤中的使用尚 不多见。因此针对我们的工况,需要工业化试验 的验证。 据调查,国内常用压滤机的过滤面积为1~
电石渣
图2原设计中和工艺流程
1.2污水处理存在问题 在实际的生产过程中,大量使用低硫高铁精 砂与高硫精砂进行搭配,使得平均入炉伽(S)只 有约30%,W(Fe)约48%,原设计使用原料为 训(S)≥36.5%,为保证硫酸生产负荷,需提高投 料量和焙烧强度。由于原料性质的影响,焙烧产 生的残渣量大,粉尘的粘性也大,致使电收尘器的 运行困难,收尘效果差,从而导致大量粉尘带人净 化系统,大大超过设计值200 mg/m3,最高可:达10 g/m3。大量粉尘进入动力波循环酸内,CN过滤 器基本失效,排出废酸含尘量高达50 g/L,结果导 致石膏离心机堵塞频繁。废酸若直接打到中和调 节池,由于酸浓和含尘量远高于原设计值,致使污 水中和系统的压力大增,但在提高烧渣综合利用 率的前提下,不能改变原料配比和焙烧工艺,需要 从污酸的固液分离方面人手,设法减少污酸中的 含固量,提高环保设施的运行效率。
表1磁黄铁矿成分
全S
22.76
磁S
19.10
SOi
0.18
S2一
全Fe
56.22
Fe304
Fe203
3.02
Fe。S。+l 29.2
FeC03 2.15
FeS2 0.1l
FeSi03
O.54
21.90
21.56
和工序 处理
滤饼
图1
原设计石膏工艺流程
・104・
2012年全国硫酸工业技术交流会论文集
电石渣
焙烧炉烟气一余热锅炉H旋风除尘器H燃l
卜雾器H除湿塔H曩嚣l
图4烟气除尘净化工艺 将原三级电除尘器、动力波除尘洗涤工艺改
为多管除尘器、动力波洗涤,对净化污酸进行固液 分离,设备空间布置相对简洁,烟气净化效果也能 达到要求,烟气除尘净化系统可以避免传统电除 尘器的诸多问题及昂贵的周期性大修费用。对动 力波循环液进行固液分离(图5):
4结束语
铜陵有色铜冠冶化分公司2012年3月完成 对磁硫铁矿烟气净化污酸固液分离工艺的改造, 经过采用膜过滤器、浓密机、板框压滤机的应用对 循环酸高固含量进行液固分离预处理,通过5个 月的运行实践证明,对处理硫铁矿制酸净化工序 较高含固量的污酸进行分离是可行的:
000
MPa。根据其实际运行情况,对影响板框压滤机 过滤效果的以下因素进行了控制:
2.3.1
m3/h,引W(H:SO。)10%的稀酸进膜过滤器过滤 后回净化系统,则需要处理的酸量为100 通过计算可得需要的膜过滤面积125
n13/h。 m2。
浆液浓度
在设备状况稳定的条件下,滤饼产量主要取决 于浆液浓度的大小。随着浆液浓度的提高滤饼形 成速度加快,因为压滤机的空腔体积是一定的,浆 液浓度越高,所需的进料时间越短,而且浆液浓度 的提高,有利于滤饼在滤布上的生成,提高了设备 的生产率,将固含量(训)控制在10%一15%比较合 适。 膜过滤器初步浓缩过程中需选用超高分子量 阳离子型絮凝剂进行絮凝,以克服超细粉尘难以 过滤的影响,选择合适孔径的膜及防堵措施,稳定 膜过滤器正常运行。 2.3.2滤布性能 压滤机的过滤过程主要靠滤布的过滤形成 的,滤布性能的好坏直接影响到过滤的效果和效 率,因此要根据过滤物料的pH值或酸浓度、固体 粒径等因素选用合适的滤布,以保证过滤的效率。 通过与滤布厂家的团结协作,不断试验摸索,我们 最终选择了黑达斯较为致密耐蚀滤布。
3烟气除尘可以不使用电除尘器
铜冠冶化公司的2台板框压滤系统于2011 年底投入试用,运行至今已有半年多时间,目前2 套硫酸系统每天通过膜过滤器排放含固污酸量约
500
干滤渣
m3,将其全部通过浓密机和板框压滤机处理,
图5净化循环酸分离工艺
洗涛等
醋硫铁矿制酸净化污酸固液分离工艺改造实践
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率有适度提高,有利于环保治理。 b循环酸应用膜过滤器进行初步浓缩需选 用合适的絮凝剂,选择合适孔径的膜,在运行过程 中需有膜防堵措施,可以达到初步浓缩长周期运 行的II标。 C从硫酸净化循环酸固液分离工艺改造实 践中受到启发,电除尘器运行不适应的除尘烟气, 图6压滤出来的烧渣滤饼 完全可以取消电除尘器,在电除尘器的位置改设 冶金行业普遍使用的高效低阻耐磨多管除尘器,
滤布故障
气粉尘分离采用以下工艺流程(图4)可能更适用 更经济:
在改造装置的试运行中,最常见的问题是滤布 堵塞和破损的问题,滤布小孔堵塞也影响了过滤效 率和滤饼的成型,曾出现过最长6 h才完成一个周 期的运行,且滤饼黏结,不易卸料。经过分析对比 多种滤布使用周期、过滤效果等数据,最终确定适 合于我们物料的滤布型号,该型号滤布过滤效果 好,不易破损,且效率较高(平均周期为2 h)。 2.4.2管道堵塞 通过调节浓密机底流泵频率控制回流量,回 流量低,管道容易堵塞,影响生产,回流量大,没有 浓密效果,经多次摸索确定了泵的高速进液转速 和低速回流转速,管道没有再出现堵塞的情况。
W,%
1.1原料及生产概况 铜陵有色铜冠冶化分公司目前有2套生产能 力为400 kt/a的硫酸生产线,焙烧制酸所采用的 原料为铜尾矿磁黄铁矿精砂。原料矿性质较为特 殊(见表1),粒度细(精矿粒度为325目的约占 75.3%,见表2)、磁硫铁矿含量高(黄铁矿中s 与磁黄铁矿中的S质量比为51.71:48.29)、发热 量大,对装置及设备的要求较高。根据浮选后原 料矿中S、Fe的品位和性质不同,可将原料矿分为 两2种:一种为高硫精砂,含有效硫W(s)约44 %,铁W(Fe)约42%;一种为低硫高铁精砂,含有