冻结法施工在地铁中的应用
2.1.2 冻土的组成
冻土有三部分组成:骨架、冰和未冻水。 骨架:矿物颗粒是冻土多相和多成分体系的主体,颗粒大小和形状直接影响冻 土的性质,矿物成分对冻土的形成过程(冰的形成速度、膨胀等)和性质都有很大 的影响。 冰:水结冰时体积约增大 9.07%,密度减小 8.31%。 未冻水:土壤冻结是随时间而变化的复杂热过程,土中孔隙水是逐渐冻结的。 实际上冻土中在任何负温下总有一部分水保持未冻状态与冻土共存,在一定范围内 土壤处于由融土经塑性过渡到坚硬冻土的中间状态,而不同土壤的过渡状态温度是 不同的,即冻土中的未冻水含量取决于冷却温度、压力及矿物颗粒或有机物的性质, 而冷却温度是影响未冻水含量的主要因素。负温值的微小变化都会引起冻土内未冻 水含量的变化。
根据本工程的勘察资料,本段区间地层在勘探揭示深度范围内上覆第四系全新 统人工堆积层(Q4ml)、海冲积层(Q4m+al)及第四系残积层(Qel),下伏震旦系(Z)花 岗片麻岩。
该区域地下水主要补给来源为大气降水及河水。雨季河水补给地下水,旱季地 下水补给河水,地下水与河水水力联系较为紧密。该区域地下含水层含水丰富,补 给条件充足,特别是在 14m 以上的强渗透层,其渗透流速最大可达到 15m/d ,通过 渗透流速反算的渗透系数达 150m/d。竖井以东 YSK2+013~YSK2+056 段拱部开挖轮廓 线以内局部位于砾砂层和卵石层中,该种地质属强透水层,结构松散,自承力极差, 为Ⅵ级围岩,极易产生突水、涌砂、坍塌冒顶等现象。上部又有铁路桥通过,为确 保现状铁路桥安全,经专家论证,决定对该区段采用冻结帷幕止水方案。
冻结管采用Φ127×4.5mm 无缝钢管。
2.2.3 影响冻结壁的几个参数
1、盐水温度 盐水温度是影响冻结技术经济效益的主要参数之一。降低盐水温度对加快冻土 扩展和提高冻结强度、稳定性有一定的作用,但也相应地加大了冷冻站的制冷量, 增大了工程投资。本设计盐水温度为:积极冻结期间-24~-28℃;维护冻结期间-18~
4 采取措施
由上可知,该段地层降温慢的原因是地下水流速太大,造成地下热交换大,致 使冻结管冷量散失严重。针对此原因制定如下措施:
①加强冻结站管理,提高制冷效率,积极降温。调整冻结管的冷量,各个突破, 首先将北面的 E 边冻结,使帷幕范围内成静水状态,加快冻结速度。
②在水流上方(E 边冻结壁外侧)设置降水井,目的是减少地下水流速度,降 低冻结帷幕内、外水位差,达到冻结帷幕范围水位基本平衡,促使冻土加快发展。
②冻结施工前,该地层已进行了高压旋喷加固,把地层的原始状况已破坏. ③现状铁路高架桥桩基托换的人工挖孔桩开挖时,由于强透水层没有很有效措 施堵水,施工时只有大量抽水,致使卵石层中原有的充填物被水带走,形成空洞, 使地层透水性增大,加上自北向南水力坡度大,从而形成地下暗河,地下水流速极 剧增大。 ④造成该冻结区段 8~12m 温度偏高的原因,首先说明在该区段地下热交换很大, 致使冻结管冷量散失严重。地下水流速太大是造成该地层降温缓慢的主要原因。1# 水文孔和 1#参考井水位相距 24m,而水位相差 2.01m,水力坡度达到 8%,从而使地 下水流速大大增加。估算地下水流速达到 40~60m/d,造成该区段地下热交换大,致 使冻结管冷量散失严重,冻结速度慢。
2.2.2 冻结孔间距的确定
根据现场条件,因地下水流速较大,为提高冻土发展速度,增强抵抗地下水流 速较大的能力,尽快形成冻结壁,采用布孔小间距,盐水大流量,冻结管大管径等措 施。因工期紧迫,积极冻结期最多安排一个月时间(30d),其中要用 20d 达到冷冻 相切,10d 冻结交圈形成冻结壁,根据积极冻结 22mm/d 的速度正常发展,则 20×22 ×2=880mm,因此冻结孔孔底间距定为 850mm,而冻结孔的全孔偏斜率规范要求为≦ 3‰,孔深 25m,因此冻结孔间距为 700mm。
为准确掌握冻结的实际情况,对全部冻结器进行纵向温度检测,发现在 10m 水 平各冻结孔纵向温度明显偏高,其反映的情况与测温情况完全相符,在该深度段冷 量散失严重,冻结温度比其他深度高出约 10℃。
通过冻结孔纵向温度分析,该暗河主要通道位于 E25~E30 孔和 A18~A22 孔之 间,宽度约 4m。
冻结法施工在地铁施工中的应用
1 工程概况
**地铁一期工程 4A 标段区间起讫里程为 YSK(ZSK)2+001.7~+260,线路走向 由东向西,位于现状道路下,先后穿越铁路桥、现状立交桥、现状河流,全长 258.3m, 地下各种管道、管线众多。除 1 号竖井(SK2+056~SK2+070)明挖施工外,其余为 暗挖施工,暗挖隧道设计为单洞双层。
结速度及荷载作用速度、作用时间有关。本设计冻结壁极限抗压强度为 10MPa。
2.3 冻结施工
本段冻结帷幕有三面的冻结壁闭合到 1 号竖井的钻孔围护桩,形成一封闭的止 水墙。详见图 2。
图 2 冻结止水帷幕平面布置图
冻结帷幕止水工程采用一次冻全深的方案,冻结深度为 25m。 本段冻结帷幕的钻孔总工程量为 4047m。 ①冻结孔数为 149 个,布置测温孔 12 个,深度 25m; ②布置水文孔 2 个(深度暂定 11m,在 4~6m,8~10m 处设置花管)。
2 冷冻施工技术
2.1 冷冻法原理
2.1.1 冻土的形成过程
冻土的形成过程,实际上是土层中地下水结冰后将固体颗粒胶结成整体的物理 力学性质发生质变的过程,也是消耗冷量最多的过程,如图 1 所示, 地层中水的冻结 过程可以划分为五个阶段:
温度(℃)
t
8
6
4
2
2
4
6
8τ
时间(d)
-2
-4
-6
-8
图 1 冻土中水冻过程曲线图
2.3.1 冻结孔施工
冻结孔施工总长度为 4047m,施工总孔数 163 个,采用 13 台 XY-150 型钻机施 工。
1、孔深:为保证工程质量,每孔必须保证设计深度;
3
2、钻孔偏斜率:全孔偏斜应控制在 3‰之内;相邻两个钻孔终孔最大孔间距不 超过 850mm,如有超出则在两孔中间补一孔。目前国内采用的测斜有经纬仪灯光测斜 法和陀螺仪测斜法两种。本标段采用经纬仪灯光测斜法对冻结孔进行测斜。
6
③在冻结区薄弱段增打灌浆孔,从地面灌注水泥水玻璃双液浆,充填大量抽水 留下的地层孔隙,减小地下水流速。
④在 E 线冻结段最薄弱处(地下暗河入口处)增打加强冻结孔,使外界热水在 通过冻结壁时,首先得到降温,以利于冻土墙的快速形成。
⑤为掌握冻土发展情况,在 E 线增打水文孔和测温孔。
2.3.6 冻结站运转
冻结站于 2003 年 1 月 8 日开机试运转,1 月 10 日正式运转,冻结运转至 4 月 27 日结束,历时 108d。运转期间各冷冻机组运转正常,各冻结器畅通无阻,盐水温 度降温正常。盐水降温情况见图 3。
2.3.7 积极冻结和维护冻结
为提高抵御地下水流速较大的能力,除采取以上措施外,输送低温盐水也是加 快冻土发展的一项主要措施,本设计盐水温度积极冻结期间采用-24~ -28℃,维护 冻结期盐水温度采用-18~-20℃。
1——冷却段:向土层供冷初期,土体逐渐降温以达到冰点;
1
2——过冷段:土体降温至 0℃以下时,自由水尚不结冰,呈现过冷现象; 3——突变段:水过冷后一旦结晶,就立即放出结冰潜热,出现升温现象; 4——冻结段:温度上升接近 0℃时稳定下来,土体中的水便产生结冰(t4)过 程,将矿物颗粒胶结成整体,形成冻土; 5——冻土继续冷却段:随着温度的降低,冻土的强度逐渐加大。
5
温度(℃)
盐水温度 去路
图3 冻结站盐水降温曲线
盐水温度 回路
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
-20
-25
-25
-30
-30
-35
-35
1-10 1-17 1-24 1-31 2-7 2-14 2-21 2-28 3-7 3-14 3-21
日期(d)
3.2 原因分析
①根据地质资料,该冻结段地处现状河道,砾砂层下部分布一层卵石层,卵石 最大直径达 500mm,该层中地下水具有较高的流速,经采用同位素示踪法测得该段的 最大地下水流速达到 15m/d,这是地下水漫流时的测算结果,当部分地下水流速相对 小的地方冻结住后,地下水仅从暗河处流,这必将增大该处地下水的流速,从水文 孔的水位资料分析,地下水流速达到 40~60m/d。
gbr—每立方米盐水中氯化钙含量; v—盐水总体积; p—氯化钙含水系数 计算结果 G=33t。
2.3.3 管沟防护
1、为减少盐水在管路中流动时的冷量的损失,用保温材料把钢管封包住; 2、在管路两侧用砖各砌一道高 1.4m 的矮墙,墙顶用薄板覆盖,再用保温材料 满铺。
2.3.4 设备选型与配组
冻结帷幕止水工程选用螺杆制冷压缩机组 YSKF2-20 型 3 台,YSKF2-16 压缩机组 1 台,总装机容量 1700000Kcal/h。地层需冷量 51.50000Kcal/h,实际制冷量为 766000Kcal/h,实际制冷量大于地层需冷量,主要施工设备见表 1。
该设备具有如下优点: ①厂房占地面积小; ②安装方便,安装工程量小; ③制冷能力调节灵ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ; ④新型设备,制冷效率高。
主要施工设备表达式
表1
序号 1
名称 冷冻机
规格 YSKF2-20
单位 台
数量 3
备注
4
冷冻机
YSKF2-16
台
1
2
盐水泵
10SH-9
台
2
备用 1 台
3
循环水泵
10SH-10
台
2
备用 1 台
3、钻孔试漏:经测斜合格的冻结孔在使用前必须对每孔进行打压试漏,试验压 力为 2.5Mpa,稳压 30min,压力不变为合格。