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活性炭深度处理印染废水的研究

山 东 化 工 收稿日期:2018-03-16作者简介:周 玲(1989—),女,浙江杭州人,工艺工程师,主要从事废水处理工艺设计。

活性炭深度处理印染废水的研究周 玲1,张燕南2,吴 昊1,张天瑞1(1.浙江一清环保工程有限公司,浙江杭州 310018;2.浙江省杭州中美华东制药股份有限公司,浙江杭州 310011)摘要:为了减排印染废水的CODCr,利用混凝剂和活性炭深度循环处理的工艺技术方案开展印染废水提标的小试研究。

在工艺前端对污水进行混凝初步处理,后续进行活性炭吸附深度处理,并将沉淀进行循环利用。

结果表明,使用PAC作为絮凝剂,用量为1000mg/L,粉末状活性炭作为吸附剂,用量为0.6g/L,在pH值为8~9的条件下,吸附40min,循环处理结果达到要求。

关键词:印染废水;循环处理;混凝;活性炭吸附中图分类号:X703.5 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2018)09-0172-02ResearchontheAdvancedTreatmentofPrintingandDyeingWasteWaterbyUsingActivatedCarbonZhouLing1,ZhangYannan2,WuHao1,ZhangTianrui1(1.HangzhouYiqingEnvironmentalProtectionEngineeringCo.,Ltd.,Hangzhou 310018,China;2.HangzhouEastChinaPharmaceuticalofSino-AmericanCo.,Ltd.,Hangzhou 310011,China)Abstract:InordertoimprovetheCODCrofprintinganddyeingwastewater,thisarticlecarryoutaseriesofresearchesonthetreatmentofprintinganddyeingwastewaterbyusingcoagulationandactivatedcarbontomakefurthertreatment.Atthebeginningoftheprocess,thewastewateristreatedbycoagulation,followedbytheactivatedcarbonadsorption,andrecyclethesediment.Inresult,thepulverousactivatedcarbonwaschosenassorbentandthedosagewas1000mg/L.ThePACwaschosenascoagulationandthedosagewas0.6g/L.Undertheconditionsof40minofadsorbtimeandofthepHwas8~9,circularprocesswassuitablefortreatingprintinganddyeingwastewater,andthefinaleffectreachthenationaldischargestandard.Keywords:printinganddyeingwastewatertreatment;circularprocess;coagulation;activatedcarbonadsorption 我国是印染大国,印染工业遍布全国。

而印染业又是污水排放大户,每年产生大量的印染污水,造成环境的严重污染,是国家重点治理对象。

印染废水具有染料种类多、成分复杂、水质变化大等特点,可生化性差,具有较多的悬浮物质,是难处理的工业废水。

目前,常用的处理印染废水的方法有生化法、混凝法、化学氧化法、活性炭吸附以及反渗透等方法[1-4]。

较多的印染厂仅仅采用混凝沉淀进行处理,由于印染废水中含有较多的可溶性有机物,导致混凝后的CODCr无法达到国家的排放标准。

本文采用混凝沉淀+活性炭吸附+污泥重复利用,在处理后出水达到符合排放要求的前提下,对污泥进行循环利用,降低成本。

目前,常用污水处理技术可将印染废水CODCr降至500mg/L,为达到《纺织水整工业污染物排放标准》(GB4287-2012)的间接排放标准标准,即CODCr≤200mg/L。

1 材料与方法1.1 实验水样本研究中含印染废水取自浙江绍兴某印染企业污水站的生化处理系统出水,原水水质pH值为7.3,CODCr为479.9mg/L。

1.2 实验试剂与材料试验药剂为聚合氯化铝(PAC)、氯化镁、硫酸亚铁、聚合氯化铁(PFC)、氯化铝、氯化钙均为工业纯。

试验仪器包括pH计,FA2004型电子天平(常州科源电子仪器有限公司),CJJ78-1磁力加热搅拌器(上海君竺仪器制造有限公司),5B-3(C)型CODCr快速测试仪(连华科技)。

1.3 实验方法取原水水样测定CODCr、pH值。

在烧杯中加入1L原水,加入一定量的絮凝剂和活性炭,以600r/min搅拌一定的时间,静置分层,取上清测量CODCr、pH值。

pH值用pH计进行测量;CODCr的含量用重铬酸钾法测定。

2 结果与讨论2.1 絮凝剂混凝作用效果2.1.1 不同絮凝剂作用效果往四组pH值为7.3,CODCr为479.7mg/L的1L原水中投加等量絮凝剂各1000mg,考察氯化镁、PAC、硫酸亚铁、PFS和氯化铝五种絮凝剂对原水CODCr的去除率,结果见表1。

表1 不同絮凝剂对印染废水CODCr影响絮凝剂CODCr/(mg/L)CODCr去除率/%氯化镁342.328.6PAC233.851.3硫酸亚铁268.744.0硫酸亚铁268.744.0 由表1得到,1L印染废水原水絮凝剂投加量为1000mg时,氯化镁、PAC、硫酸亚铁和氯化铝对CODCr去除率分别为28.6%,51.3%,44.0%和38.5%。

PAC对印染废水将CODCr的效果较其他絮凝剂高。

PAC是含有羟基的聚合物,含有更多的高电荷,具有较强的吸附能力。

在高浓度条件下,形成表面沉淀,使聚化铝转化为氢氧化铝,电中和作用转化为吸附作用[5]。

2.1.2 投加量对CODCr去除率的影响往六组pH值为7.3,CODCr为479.7mg/L的1L原水中分别投加PAC400、600、800、1000、1200和1400mg,取经过处理的上清液,测量CODCr,结果见表2。

·271·SHANDONGCHEMICALINDUSTRY 2018年第47卷 第9期表2 投加量对CODCr的影响投加量/mgCODCr/(mg/L)CODCr去除率/%600300.428.7600300.428.71000238.246.2120023650.31400234.550.8 在进行投加量试验中,从400mg/L到1000mg/L,随着PAC投加量的增加,废水处理效果明显增加,CODCr的去除率从28.7%增大到50.3%。

当投加量超过1000mg/L时,PAC过饱和,颗粒表面有过多的聚合物分子,颗粒表面已经没有多余的吸附空间而失去架桥的作用,CODCr的去除效果已经不明显,说明这个时候絮凝剂的投加量已经过量。

2.1.3 不同pH值对CODCr的影响不同工艺产生的染料废水pH值不同,对于絮凝沉淀,可通过寻找最佳pH值达到最佳的絮凝效果,以减少絮凝剂的投放量,减少工艺成本。

本实验采用NaOH和H2SO4调节废水pH值。

分别投加等量1000mg/L絮凝剂于水样中,测量CODCr,测定结果见表3。

表3 pH值对CODCr的影响pH值CODCr/(mg/L)CODCr去除率/%6258.746.16258.746.18234.251.29233.451.310235.650.9 从表3得到,使用PAC作为絮凝剂,pH值在8~9之间去除CODCr的效果较好。

PAC在水解的过程中会释放出H+,所以在碱性的条件下,絮凝反应速率远快于酸性条件。

随着pH值的增加,CODCr的去除效果逐渐增强,沉淀速率也不断加快。

当pH值超过最佳值,沉淀速率没有较大变化,CODCr的去除率有所下降。

2.2 活性炭吸附效果活性炭是最早应用也是最优良的吸附剂,其表面的多孔结构和巨大的比表面积,使活性炭具有很强的吸附作用,对印染废水中的有机物有很好的吸附效果。

所以使用活性炭吸附技术是对城市污水和工业废水深入处理重要的技术[6-7]。

2.2.1 不同活性炭吸附对CODCr的吸附效果往五组CODCr为479.7mg/L的1L原水中分别投加椰壳、煤质、柱状、果壳和粉末状这五种活性炭,加量均为0.6g,并加入1000mg的PAC,搅拌时间40min。

取经过处理的上清液,测量CODCr,结果见表4。

表4 活性炭种类对CODCr的影响活性炭种类CODCr/(mg/L)CODCr去除率/%椰壳204.257.4煤质211.955.8柱状205.857.1果壳217.154.7粉末156.467.4 从表4得到,粉末状活性炭CODCr的去除率为67.4%,远高于椰壳、煤质、果壳和柱状的活性炭。

粉末状活性炭的比表面积远高于另外四种活性炭,所以吸附能力更强,CODCr的去除效果更好。

2.2.2 活性炭不同作用时间往五组CODCr为479.7mg/L的1L原水中投加粉末活性炭,加量均为0.6g,并加入1000mg的PAC,搅拌时间分别为10、20、30、40和50min,静置分层。

取上清液,测量CODCr,结果见表5。

表5 反应时间对CODCr的影响反应时间/minCODCr/(mg/L)CODCr去除率/%10204.857.320177.163.130162.266.240157.467.250157.467.2 从表5得到,在反应时间为40min之前,原水的CODCr一直在降低,搅拌超过40min,CODCr没有变化。

说明此时,粉末状活性炭达到了吸附平衡,因此最佳的反应时间为40min。

2.3 沉淀重复利用在印染废水处理过程中,除了要考虑出水CODCr情况,还要考虑成本问题。

本实验将考察污泥的重复利用情况。

取一个两升烧杯,加入1L原水,PAC1000mg和0.3g粉末活性炭,在用NaOH调节pH值至9,搅拌40min,静置分层,倒出上清,并取上清测量CODCr。

继续往沉淀中倒入1L原水,搅拌40min,静置分层,倒出上清,并取上清测量CODCr。

其余四组实验操作同上,得到结果如图1所示。

图1 反应时间对CODCr的影响(下转第176页)·371·周 玲,等:活性炭深度处理印染废水的研究山 东 化 工表1 净化区安全阀参数序号数量形式安装容器名称容器内介质设定压力/MPaG安全阀最大泄放量/(kg/h)11弹簧式辅助贮氨器氨1.8183524弹簧式油分器氨1.8183531弹簧式螺杆冰机进口氨0.45966745弹簧式氨冷器顶部氨2833551弹簧式分离器顶部氨0.5523900 通过表1可得:螺杆机进口和分离器顶部安全阀设定压力都较低,但分离器顶部安全阀泄放量远远超过螺杆冰机出口安全的泄放量,导致分离器顶部安全阀动背压较高,由于安全阀形式为弹簧式,因此需考虑动背压对安全阀影响,保证动背压不大于设定压力的10%[4]。

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