2010年第6期
No.6 2010 新世纪水泥导报
Cement Guide for New Epoch 浆备 搓
中图分类号:TQI72.622.4 文献标识码:B 文章编号:1008—0473(2010)06—0020—02
第三代篦冷机的优化措施
陈泽瑜成都建筑材料工业设计研究院有限公司(61 005 1)
摘 要篦冷机的结构合理,才能发挥其应有的功能。实践证明,早期的第三代篦冷机存在一些不合理
的机械结构,导致易堆“雪人”、篦板磨损快、大颗粒熟料入库等现象。针对这些问题,对篦冷机相关结构
进行优化,效果明显。
关键词篦冷机雪人篦板栅条
0引言
水泥厂烧成系统的篦冷机要能顺利完成其功能
(冷却、热回收、输送和破碎),就必须有相应的
结构措施来保证。当然,合理的操作也是至关重要
的。笔者通过多年的篦冷机设计、设计回访、现场
调试和现场问题处理等方式,在篦冷机的某些结构
设计上总结了一些经验,能为篦冷机顺利完成自身
功能创造一些有利条件。
本文主要选择几个篦冷机典型结构的优化措
施,通过前后对比分析,逐一介绍给大家,仅供参
考。
1篦冷机进料端前墙壁结构的优化措施
众所周知,在篦冷机进料端前墙壁由于种种原
因容易形成堆“雪人”现象。如果处理不及时或处
理方式不正确,就易导致“雪人”越长越大,直至
窑口,最终导致整个烧成系统无法正常运行,必须
停窑来处理,给水泥厂带来极大的经济损失。
以前,我们通常的做法是在篦冷机进料端前
墙壁周围适当的高度上布置多个空气炮(如图1所
示),适时开炮,清理过多的红热熟料和早期“雪
人”,在一定程度上避免了“雪人”的产生。但
是,在出现一些特殊情况时,又往往导致“雪人”
的产生。例如:有些部位由于受到空问的限制,无
法布置空气炮;有些部位由于清理不及时或空气炮
出现了故障,使早期“雪人”有了生根条件;有时
中控人员发现了“雪人”,由于其下半部分已经结
硬,用空气炮(其爆破力受到一定限制)也无法清
理。出现以上情况,就有可能产生需停窑处理的大
“雪人”。 ,
20 图1空气炮的设置
为了彻底避免“雪人”的产生,在新设计和技
术改造中,我们对篦冷机进料端前墙壁结构作了优
化处理:在篦冷机进料端前墙壁适当高度处设置一
套推雪人装置(如图2所示)。其主要部件包括:
图2推雪人装置
推板、导向装置、支架、液压缸、液压站、接近开
关、管路系统等。该推雪人装置的工作原理是:采
用液压驱动(能提供几十吨的推力),由液压缸驱
动推板在导向装置规定的方向和角度上前进,强制 2010年第6期
No.6 2010 陈泽瑜:第三代篦冷机的优化措施 装备纵槎
熟料堆或“雪人”向前行进,达到推走熟料堆或推
塌“雪人”的目的。推板宽度与篦冷机进料端宽度
相近,适时启动推雪人装置,能彻底消除“雪人”
生根的基础。另外,推动后的熟料层在篦床宽度方
向上分布更加均匀,利于热交换和热回收。该推雪
人装置经过多个水泥厂的工业实践,证明其可靠性
好,利于操作和维护,使水泥厂不再受到雪人的侵
扰,减少了停窑次数,确保了企业的经济效益。
2篦冷机后续冷却区篦板结构的优化措施
在早期的第三代篦冷机布置中,后续冷却区篦
板大多数采用普通孑L式篦板(如图3左侧所示),
致使篦床漏料多,篦板本体磨损快,使用寿命低
(一般为8~12个月)。普通孔式篦板漏料多,还
会导致许多细粒熟料在没有得到充分冷却就漏进了
输送机中被带走。细粒熟料漏掉后致使料层阻力降
低,冷却空气部分短路,结果使后续冷却区的熟料
冷却效果变差,篦冷机出料温度升高。
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图3普通孔式篦板和长缝低漏料篦板
为了提高后续冷却区的熟料冷却效果,减少磨
损,延长篦板的使用寿命,我们将后续冷却区的普
通孔式篦板进行了优化,将孔改为长缝,即为长缝
低漏料篦板(如图3右侧所示)。长缝低漏料篦板
上开有集料用的凹槽,篦缝隐藏在凹槽内,冷熟料
聚积在凹槽内,减少了篦板的磨损,显著地延长了
篦板的使用寿命,使长缝低漏料篦板的使用寿命达
到了24个月以上。
由于长缝低漏料篦板上开有凹槽,冷却空气由
倾斜式篦缝吹向凹槽内的熟料,起到过滤和扩散的
作用,使气流的分布均匀,利于冷却效果的提高。
倾斜式篦缝将篦板的漏料减少了90%以上。
3篦冷机出料栅条的优化措施
在篦冷机的出料端,设有栅条装置,用于筛选
符合出料粒度的熟料颗粒。栅条上设有篦缝,其宽
度一般为25 mm。栅条与破碎机锤头之间也设有问
隙,其间隙值也为25 mm。破碎后的熟料颗粒,其
粒度如果≤25 mm即可从上述两处间隙中排出。以
前,通常用螺栓将栅条装置固定在篦冷机的下部框
架和破碎机底座上(如图4所示),导致栅条与锤 头之间的间隙无法调节。当栅条和破碎机的锤头磨
损后,栅条与锤头之间的间隙就逐渐变大,致使不
符合要求的大颗粒熟料被排出,影响粉磨设备的产
量。
图4螺栓固定的栅条装置
为了防止不符合要求的大颗粒熟料被排出,栅
条与锤头之间的间隙就必须根据栅条和锤头的磨损
情况来适时调节。因此,我们将栅条装置作了优 化。具体措施为:栅条与下部框架的固定采用销轴
铰接;栅条与破碎机底座的固定则采用螺栓、螺母
和球面垫圈;栅条与螺栓固定又采用销轴铰接(如
图5所示)。经过改进以后,栅条与锤头之间的问
隙就可以灵活调节,完全可以防止不符合要求的大
颗粒熟料被排出,满足篦冷机出料粒度的要求。
图5铰接固定的栅条装置
4结束语
概而言之,在新设计和技改项目中,合理优化
篦冷机的一些特殊结构,就能减少停窑次数,有效
地提高篦冷机的运转率,降低大量维护费用,为企
业带来较高的经济效益。
(收稿Et期:2010—07—28)
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