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第三代篦冷机的优化措施

2010年第6期 

No.6 2010 新世纪水泥导报 

Cement Guide for New Epoch 浆备 搓 

中图分类号:TQI72.622.4 文献标识码:B 文章编号:1008—0473(2010)06—0020—02 

第三代篦冷机的优化措施 

陈泽瑜成都建筑材料工业设计研究院有限公司(61 005 1) 

摘 要篦冷机的结构合理,才能发挥其应有的功能。实践证明,早期的第三代篦冷机存在一些不合理 

的机械结构,导致易堆“雪人”、篦板磨损快、大颗粒熟料入库等现象。针对这些问题,对篦冷机相关结构 

进行优化,效果明显。 

关键词篦冷机雪人篦板栅条 

0引言 

水泥厂烧成系统的篦冷机要能顺利完成其功能 

(冷却、热回收、输送和破碎),就必须有相应的 

结构措施来保证。当然,合理的操作也是至关重要 

的。笔者通过多年的篦冷机设计、设计回访、现场 

调试和现场问题处理等方式,在篦冷机的某些结构 

设计上总结了一些经验,能为篦冷机顺利完成自身 

功能创造一些有利条件。 

本文主要选择几个篦冷机典型结构的优化措 

施,通过前后对比分析,逐一介绍给大家,仅供参 

考。 

1篦冷机进料端前墙壁结构的优化措施 

众所周知,在篦冷机进料端前墙壁由于种种原 

因容易形成堆“雪人”现象。如果处理不及时或处 

理方式不正确,就易导致“雪人”越长越大,直至 

窑口,最终导致整个烧成系统无法正常运行,必须 

停窑来处理,给水泥厂带来极大的经济损失。 

以前,我们通常的做法是在篦冷机进料端前 

墙壁周围适当的高度上布置多个空气炮(如图1所 

示),适时开炮,清理过多的红热熟料和早期“雪 

人”,在一定程度上避免了“雪人”的产生。但 

是,在出现一些特殊情况时,又往往导致“雪人” 

的产生。例如:有些部位由于受到空问的限制,无 

法布置空气炮;有些部位由于清理不及时或空气炮 

出现了故障,使早期“雪人”有了生根条件;有时 

中控人员发现了“雪人”,由于其下半部分已经结 

硬,用空气炮(其爆破力受到一定限制)也无法清 

理。出现以上情况,就有可能产生需停窑处理的大 

“雪人”。 , 

20 图1空气炮的设置 

为了彻底避免“雪人”的产生,在新设计和技 

术改造中,我们对篦冷机进料端前墙壁结构作了优 

化处理:在篦冷机进料端前墙壁适当高度处设置一 

套推雪人装置(如图2所示)。其主要部件包括: 

图2推雪人装置 

推板、导向装置、支架、液压缸、液压站、接近开 

关、管路系统等。该推雪人装置的工作原理是:采 

用液压驱动(能提供几十吨的推力),由液压缸驱 

动推板在导向装置规定的方向和角度上前进,强制 2010年第6期 

No.6 2010 陈泽瑜:第三代篦冷机的优化措施 装备纵槎 

熟料堆或“雪人”向前行进,达到推走熟料堆或推 

塌“雪人”的目的。推板宽度与篦冷机进料端宽度 

相近,适时启动推雪人装置,能彻底消除“雪人” 

生根的基础。另外,推动后的熟料层在篦床宽度方 

向上分布更加均匀,利于热交换和热回收。该推雪 

人装置经过多个水泥厂的工业实践,证明其可靠性 

好,利于操作和维护,使水泥厂不再受到雪人的侵 

扰,减少了停窑次数,确保了企业的经济效益。 

2篦冷机后续冷却区篦板结构的优化措施 

在早期的第三代篦冷机布置中,后续冷却区篦 

板大多数采用普通孑L式篦板(如图3左侧所示), 

致使篦床漏料多,篦板本体磨损快,使用寿命低 

(一般为8~12个月)。普通孔式篦板漏料多,还 

会导致许多细粒熟料在没有得到充分冷却就漏进了 

输送机中被带走。细粒熟料漏掉后致使料层阻力降 

低,冷却空气部分短路,结果使后续冷却区的熟料 

冷却效果变差,篦冷机出料温度升高。 

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图3普通孔式篦板和长缝低漏料篦板 

为了提高后续冷却区的熟料冷却效果,减少磨 

损,延长篦板的使用寿命,我们将后续冷却区的普 

通孔式篦板进行了优化,将孔改为长缝,即为长缝 

低漏料篦板(如图3右侧所示)。长缝低漏料篦板 

上开有集料用的凹槽,篦缝隐藏在凹槽内,冷熟料 

聚积在凹槽内,减少了篦板的磨损,显著地延长了 

篦板的使用寿命,使长缝低漏料篦板的使用寿命达 

到了24个月以上。 

由于长缝低漏料篦板上开有凹槽,冷却空气由 

倾斜式篦缝吹向凹槽内的熟料,起到过滤和扩散的 

作用,使气流的分布均匀,利于冷却效果的提高。 

倾斜式篦缝将篦板的漏料减少了90%以上。 

3篦冷机出料栅条的优化措施 

在篦冷机的出料端,设有栅条装置,用于筛选 

符合出料粒度的熟料颗粒。栅条上设有篦缝,其宽 

度一般为25 mm。栅条与破碎机锤头之间也设有问 

隙,其间隙值也为25 mm。破碎后的熟料颗粒,其 

粒度如果≤25 mm即可从上述两处间隙中排出。以 

前,通常用螺栓将栅条装置固定在篦冷机的下部框 

架和破碎机底座上(如图4所示),导致栅条与锤 头之间的间隙无法调节。当栅条和破碎机的锤头磨 

损后,栅条与锤头之间的间隙就逐渐变大,致使不 

符合要求的大颗粒熟料被排出,影响粉磨设备的产 

量。 

图4螺栓固定的栅条装置 

为了防止不符合要求的大颗粒熟料被排出,栅 

条与锤头之间的间隙就必须根据栅条和锤头的磨损 

情况来适时调节。因此,我们将栅条装置作了优 化。具体措施为:栅条与下部框架的固定采用销轴 

铰接;栅条与破碎机底座的固定则采用螺栓、螺母 

和球面垫圈;栅条与螺栓固定又采用销轴铰接(如 

图5所示)。经过改进以后,栅条与锤头之间的问 

隙就可以灵活调节,完全可以防止不符合要求的大 

颗粒熟料被排出,满足篦冷机出料粒度的要求。 

图5铰接固定的栅条装置 

4结束语 

概而言之,在新设计和技改项目中,合理优化 

篦冷机的一些特殊结构,就能减少停窑次数,有效 

地提高篦冷机的运转率,降低大量维护费用,为企 

业带来较高的经济效益。 

(收稿Et期:2010—07—28) 

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