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钻井井下事故——卡钻处理

钻井井下事故——卡钻处理钻井事故案例2012.11目录英深1井键槽卡钻事故---------------------------------------------------2 野云2井卡钻事故(压差卡钻)---------------------------------------5 和三井井壁掉块卡钻------------------------------------------------------9 英深1井掉钻头事故----------------------------------------------------- 10 XX井掉钻头事故----------------------------------------------------------11 XX井钻具落井事故-------------------------------------------------------13 XX井钻具涨扣落井.------------------------------------------------------13 巴东四井测井事故---------------------------------------------------------14 xx井完井卡钻事故--------------------------------------------------------15英深1井键槽卡钻事故1、基础资料①.地区:英吉沙构造,时间:2006.8.28②.9 5/8″*4700.70,井深6318.71m③.钻进参数:钻压80-100KN、转速90-100rpm、排量18l/s。

钻井液相对密度:2.332、事故发生经过钻进中蹩停转盘,在220-120t范围内上提下放活动钻具,提至原悬重148t转动转盘恢复正常,划眼到底,钻进至井深6318.71m,钻进中蹩停转盘,在270-120t范围内上提下放活动钻具,原悬重148t,转动转盘无效,卡死。

3、事故处理经过①. 注解卡剂46.6m3,解卡剂相对密度:2.29,粘度:54s,切力5/8,Q:20-15l/s,P:20-15.5MPa--11:25替泥浆33.8m3,Q:21l/s,P:22MPa,管外解卡剂返高5150m,管内解卡剂高度3826m。

②. 上下活动钻具,活动范围230-110t(间断顶通水眼,顶替量11m3)。

③. 爆炸松扣准备,电缆下至H:3310m,反转10圈蹩转盘,爆炸松扣成功(方钻杆提不出转盘面,无法接单根下压,爆炸松扣后,接一单根),起电缆、装冲管、鹅颈管、水龙带,加压1-2t造扣,5圈2次、10圈1次、15圈2次。

④. 上下活动钻具,活动范围250-60t解卡⑤. 循环排解卡剂(发现井漏,15分钟漏6.4m3,降排量18↓12l/s,共漏失70m3泥浆),打重浆、压水眼,同时转动转盘,准备起钻,停泵有回压4Mpa,停转盘在60-265t范围活动钻具无效,卡钻,钻头位置6308.44m。

⑥. 配解卡剂,降钻井液密度,间断活动钻具(范围:80-230t)⑦. 注解卡剂37.6m3(排量17l/s,泵压18-16MPa,密度2.24,粘度65)-4:20替泥浆43m3(排量16l/s,泵压17MPa,密度2.26,粘度45),管外解卡剂返高5150m,管内解卡剂高度4843m-8:00上下活动钻具,范围230-80t(一小时顶水眼一次0.5m3).⑧. 泡解卡剂,活动钻具,范围260--60吨解卡。

⑨. 用键槽破坏器、扶正器(上面铺焊耐磨材料)、水力扩眼器和钻头等专用工具破坏键槽。

4、分析意见:①.从已经测得的数据可以看出,5249-5425m井段井斜较大,井径小于8″,井眼已经形成了键槽。

随着井深的增加,起下钻次数的增多,钻具重量的增加等,发生键槽卡钻的几率也在增加。

②.按键槽卡钻的处理方法,要以下压为主,由于在钻进过程中发生卡钻,方余不到2米,只能下压到110吨,因此,爆炸松扣接一根单根这一技术措施是正确的。

③.用了很长时间和很多工具破坏键槽,最后没有进行工程测井,无法对破坏键槽的效果进行评价。

④.对于一口设计为7000米的井,上部井段的井身质量对下部施工起着很重要的作用,迫于某些压力而不顾质量赶工期,这是一种不负责任的做法。

英深1井井径曲线水力扩眼器键槽破坏器野云2井卡钻事故(压差卡钻)一.基础数据:地层:J,岩性:含砾粉砂岩当时密度:1.53,粘度46S,挂卡严重,9 5/8″套管*4599.73二.发生经过1.溢流压井经过8:00-20:15钻进至井深5963.31m,发现溢流-20:30关井-2:10关井观察,套压由 1.4↑48MPa-2:20泄压,套压由48↓20.2MPa5:12-关井观察,套压由20.2↑45.2MPa-5:18泄压,套压由45.2↓20.0MPa-8:00关井观察,套压由20.0↑41.0MPa(6:20卸方钻杆,接变扣压井接头及管线)。

8:00-9:10压井准备,套压41↑47mPa,-9:21泄压套压47↓18mPa-12:00压力车试压,顶平衡压20mPa,开旋塞,立压14mPa正注密度1.77泥浆75m3,排量20l/s,泵压5mPa,套压20MPa,经分离器返出泥浆密度1.42,焰5-8m橘黄色少量烟,-15:30正注密度1.77泥浆128m3,共203m3,排量10L/S,泵压9,套压7.5mPa,焰12-15m橘黄色少量烟,-17:30正注密度1.80泥浆47m3,共250m3,泵压10.8,套压8.2mPa,经分离器返出泥浆密度1.73,焰2-4m,橘黄色有黑烟-18:40经分离器节流循环加重,排量9l/S,泵压12.8,套压8.2MPa,入口密度1.79,出口密度1.73,火焰高2-4m,橘黄色有黑烟-5:00经分离器节流循环加重,排量17l/S,泵压19-20,套压11-12MPa,入口密度1.80-1.95,出口密度1.73-1.85,火焰高2-5m,橘黄色有黑烟-8:00节流管汇5#闸门刺坏,关井。

立压8-19MPa,套压12-24MPa。

8:00-22:30关井,立压19.9MPa,套压25MPa,备压井钻井液密度2.20-2.10*240m3,换节流5号平板阀-3:25压井。

注入2.20钻井液192.90m3。

立压15↑20↓16MPa,套压18↑24.5↓7.0MPa,最后返出钻井液密度2.09-8:00关井观察。

立压5.0MPa,套压7.0MPa,稳定。

加重钻井液200m3,密度2.05。

08:00-16:00关井。

立压5MPa,套压7.5MPa,地面钻井液加重到密度2.20-17:00经分离器循环排气。

入口密度 2.20,出口密度 2.12-2.15,火焰高3.0↓0.5m,火焰呈桔黄色,烟微量。

排量14l/s,立压16.9MPa,套压6.5Mpa-18:50经分离器循环排气。

排量16l/s,立压20MPa,套压2MPa,入口密度2.20,出口密度2.16,火焰高0.3m-22:40节流循环。

排量16l/s,立压19.5MPa,套压4.7MPa,入口密度2.22,出口密度2.18(21:00火焰熄灭)-23:20开井。

2.卡钻活动钻具,范围:800KN---1600KN,扭35圈,1650KN↓600KN,上提最高2300KN无效,卡钻,循环钻井液,活动钻具。

范围600KN---2200KN,清理3#罐,做配解卡剂准备工作,循环钻井液。

密度2.22-2.17,立压15MPa,活动钻具,范围400-2200KN。

配制解卡剂59M3,密度2.19,注入61.4m3,排量16.5l/s,泵压20,替泥浆25.4m3泡解卡剂15小时,活动钻具上提至2300kN解卡,循环排解卡剂,起钻至井深4519.87m(套管鞋内)摩阻200-400KN,循环调整钻井液。

下钻至井深5129.70m-19:00顶替钻井液20m3,下钻至5376.70m,悬重1400KN 下放至1230KN,接方钻杆,开泵,排量16L/S,泵压18MPa,提放800-2400KN,震击器工作,解卡。

下钻至5493.70m,接立柱后下放遇卡。

三.处理经过1.循环钻井液,活动钻具800-2000KN,配制解卡剂,卸下旋塞,绑大钩,循环钻井液,排量17L/S,泵压16MPa,密度2.22,活动钻具600KN-2800KN,配制解卡剂39m3,注解卡剂36m3,替钻井液30.6m3,注解卡剂完停泵,泵压6MPa,替钻井液完停泵,泵压4Mpa,间断活动钻具,范围400-2800KN,转动最大35圈,每半小时顶通水眼一次,未解卡。

泡解卡剂11小时,每半小时顶0.3方,活动钻具,原悬重1400KN,↓400KN↑2400-2800KN,转32-40圈,未解卡2.循环钻井液,排量21L/S,泵压20MPa,密度2.21,排解卡剂,配制解卡剂,循环钻井液,排量19L/S,立压19MPa,活动钻具,范围400-2200KN,配制解卡剂,注解卡剂29.4m3,密度 2.18,粘度47秒,替钻井液37.2m3,密度 2.21,停泵,立压3.5Mpa,间断活动钻具,范围700-2200KN(7:00立压降为零)泡解卡剂30小时,半小时顶通一次,活动钻具,原悬重1400KN↑2200KN-2800KN↓400-600KN,转35圈未解卡3.活动钻具,排解卡剂,循环钻井液,调整钻井液性能,配解卡剂,循环钻井液,活动钻具,原悬重1400KN↑2000-2600KN↓400-600KN,注解卡剂62.1m3,密度2.18,替密度2.20井浆11.5m3(钻具外25m3,内留37.1m3)泡解卡剂,半小时顶通水眼一次,顶入6.7m3,活动钻具,原悬重1400KN,↑2700KN↓400KN,转35圈,未解卡4.活动钻具,600KN~2400KN刹住刹把静止3分钟,悬重恢复,解卡。

5.循环钻井液,立压20MPa,排量16L/S,(回收解卡剂43m3)震动筛反出掉快及岩屑,由多到少-8:00起钻未完。

边起边探伤,未发现带伤钻具。

起钻完,边起钻边探伤,钻铤逐根卸开探伤检查,未发现探伤钻具6.换钻头,起出20#G536H PDC钻头,新度10%,冠部各齿均磨损严重。

入井21#HJ517G三牙轮钻头,编号021687,新度100%,水眼:17.5mm×3,下钻未完.钻具组合:81/2"钻头+61/4"钻铤×2+扶正器+61/4"钻铤×1+扶正器+61/4"钻铤×5+随钻震击器+61/4"钻铤×3+5"加重钻杆×15+止回阀座+5"钻杆。

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