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班组长述职报告PPT


1.选定主题
P 2.选题理由 3.现状把握 4.目标设定 5.要因解析 6.确定真因 D 7.制定可行性 方案 8.方案实施 C 9.效果确认 10.价值评估
全员
全员 全员 全员 组长 组长 组长 全员 全员 全员
现场调查
P D A C
帕雷托图 点检表 趋势图 因果图 小组讨论 意见 交换 技能实施 趋势图 图表计算
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第二部分 课题研究
课题一 5、现状调查(二)
从冲压三要素调查:
压力机
模具
原材料
压力机的参数是按工 艺卡输入的。
OP10模具压边圈型 面受损;且修边刀 口不光泽。
板料的牌号及规格是 符合来料检验标准 的,清洁度微差。
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第二部分 课题研究
课题一 6、分析原因

欠缺思考及解 决问题的能力 人员对质量意识不够 人员保养不当
思路决定出路
加强自身学习
自身发展方向
技术型方向
自我学习知识
自我学习技能 自我经验总结 要做指挥 要做教练 要做舵手
自身角色定位
管理型方向
领导型方向
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第一部分 个人简介
大成功靠团队,小成
功靠个人。
——比尔〃盖茨
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第一部分 个人简介
4、2 管好团队 团队稳定性
“授人以鱼”
技能传递 授人以渔 教员工做事的方法 控制性 授人以浴 沟通性、协调性 授人以语 教员工如何在工作中沟通 授权、责任心 授人以域 培养员工参与管理意识 基础性、正确性 授人以愚 做事扎实,大智若愚 传承
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第一部分 个人简介
2、对述职岗位的认识: 从公司组织的培训课程《一线主管角色认知》中,我得到了如下收益与启 发:
保姆
影响力
指挥
亲和力
警察
班组长
消防 队长
不是

班组长
控制力
舵手
教练
刚柔并济
从课程中,我认知了一线主管的职责和角色的定位,为我从事管理工作提 供了方向和标杆;
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第一部分 个人简介
2、对述职岗位的认识: 班组长的管理职责与对象
不良台数
80 60 40
80
66.67%
30
20 0 0
结论: 叠料、坑包占据右侧围 外板不良层别的主要原因, 累计不率为91.66%,因此 要纳入到改善项目,这是选 题的主要理由。 5 4
1
60% 40% 20% 0%
制图时期:2014年9月13日
调查件数:373件
制作人:丁运锋
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累计不良率
80%
项目

主要原因
模具型面存 在缺陷 模具刀口间 隙不均 模具定位的 方法不当
导致冲压 件问题点
叠料
拟定可行性方案
模具压边圈型面受损, 需下线补焊,打磨, 研配符合率 刀口表面发黑部分用 油石推光,研配刀口 间隙 在线重新调整板料定 位
计划时间
9月份
担当人
保全

坑包
10月份
保全

叠料
9月份
保全

原材料清洁 度
2013
2011
2012
2013
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第一部分 个人简介
1.3.4 2011—2013年度冲压班组交货期达标情况(D):
冲压
价值转化
物流
一条生产线
130副模具
28种原材料
满足
DB:9种件
DE:13种件
DA:25件件
原则:合理安排生产计划,通用件生产产量要大于 专用件生产产量,内外板件交错排产,先易后难。 规定:当天批次生产完成,当批次办理入库
2012
2011
2012年担任冲压班长,主要负责模具调试 工作。
2011年正式任命冲压班长,驻奇瑞五冲进行冲压件 批量生产。
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第一部分 个人简介
1.2 个人主要工作内容 描述:
负责所辖区域及人员的安全作业管理,积极开展安全 系列活动;在确保安全和质量下完成产量。 做好三不原则;做好“三自一控”,做好冲压封样件评 审工作。 对生产辅料做好现场数据收集和跟踪,建立台账,及时 汇报。 做好JIT生产,负责人员管理、培训 、绩效评估和激励。
Yes
Yes
原材料清洁度
坑包 模具刀口间隙不均
Yes
Yes
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第二部分 课题研究
课题一 8、设定目标 目标: 消除叠料、坑 包质量缺陷,降低 不良率,从而提高 产品合格率。
91.66%
99.97%
67.83%
0
叠料和坑包 累计不良率 目标
现状合格率
目标完成后合 格率
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第二部分 课题研究
课题一 9、制定可行性方案
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对企业来说
对主管人员来说
对作业员工来说
对班组长来说
第一部分 个人简介
3、个人存在的不足及解决措施
不足点
解决措施
多于员工沟通,了解他们 的想法以及需求.
员工激励
写下来……
团队建设
多组织培训和工作之外活动
改善创新
自身加强学习文化知识, 从网上学习其他公司好的 改善创新案例
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第一部分 个人简介
4、后续的工作思路 4、1 管好自己:

模具型面存在缺陷 模具型面清洁度 差

板料形状尺寸有偏差 板料工艺性能不稳定 板料清洁度差
模具刀口间隙不均
测量错误
保养环境差
保养方法不当 模具定位的方法不当
检测错误
环境清洁差
冲压工艺卡指导有误
为 何 出 现 叠 料 坑 包



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第二部分 课题研究
课题一 7、确定原因
问题
真因
验证结论
模具型面存在缺陷 叠料 模具定位的方法不当
1、发现的安全及5S管理问题清单 2、改善前后对比
Байду номын сангаас三部分
总结
1
第一部分 个人简介
2
第一部分 个人简介
1、工作经历 2014年担任冲压班组长,主要做好人 员培养。 2014
2010
2013 2010年7月正式入 职集瑞联合重工 有限公司,主要 工作内容:培训、 学习、参与设备 调试; 2013年担任冲压班组长, 主要做好团队建设。
“汽车定律”
方向盘
方向
油门
P Q C
激励
控制
刹车
完成目标
D S
M
工作思路总结: 先做好自己,梳理好思路,再带好团队,再运用方法和 工具完成公司下达的指标.
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第二部分 课题研究
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第二部分 课题研究
课题一 1、课题选定
降低右侧围外板不良率项目
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第二部分 课题研究
课题一 2、小组成立
小组简介
小组名称:质量“精武门“ 改善类型:现场型 小组注册时间:2014年9月1日 活动次数: 每周一次,每次半小时 参 与 率: 100% 活动时间:2014年9月-10月
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第一部分 个人简介
1.3.5 2011—2013年度冲压班组安全管理达标情况(S): 重大安全生产事故-零 重大火灾-零
安 全 零 事 故
重大交通事故-零 重大治安刑事事故-零
P A
D
C
一般治安事件-零
火险/火情-零 微伤事故-零
一般安全事故-零
自公司推行中集“9+8”安全管理体系以来,我们积极在班组内开 展一日安全员活动、指名作业活动、KYT活动、班组安全例会,由于这 些活动的开展,我们的安全管理工作行之有效,保证了我们每位员工在 工作中平平安安。
A 11.标准化 今后课题
全员
意见交换
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第二部分 课题研究
课题一 4、选题理由(一) 右侧围外板DA
94.00%
合格件 生产数量
不良品 数量
31.27% 67.83%
67.83%
合格率
质量指标
合格 不良 生产 合格 日期 零件名称 件 品 总件 率 数量 数量 数 8月22 右侧围外 253 120 373 67.83% 日 板DA 解析:根据公司制定7-9月份冲压质量 KPI指标为94%,据统计8月份生产右侧围 外板的合格率只有67.83,不良率为 32.17%,严重影响8月份的质量指标。
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第二部分 课题研究
课题一 4、选题理由(二) 8月份生产右侧围外板共373件,对其一一检查,进行缺陷分析,得到缺陷种 类及数据如下: 缺陷类型 缺陷数
120 100
叠料 80
坑包 30
压伤 5
砂眼 4
其他 1
合计 120
100%
8月份右侧围外板不良层别
80%
91.66% 95.83% 99.16%
2014年班组长述职报告
冲焊车间 冲压班组 述职人:丁运锋 集瑞联合重工有限公司 时间:2014年9月
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目 录
第一部分 个人简介
1、工作经历 2、对述职岗位的认识 3、后续的工作思路
第二部分 课题研究
1、质量管理
1、课题
2、课题产生的来源/原因分析 3、可行性方案及方案价值评估
2、生产安全及5S管理
第二部分 课题研究
课题一 5、现状调查(一) 从成品件调查: 二、通过对件的 外观表面质量检 查,用手感法、 油石法,判断出 坑包质量缺陷。
现场 调查
一、通过对件的 外观轮廓的检 查,用目视法, 判断出叠料质量 缺陷,严重不符 合检具测量标 准。
三、通过对件的 外观表面质量检 查,用手感法、 手电筒,判断出 压伤、砂眼质量 缺陷。
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