当前位置:文档之家› 汽轮机通流部分结垢危害及清洗[论文]

汽轮机通流部分结垢危害及清洗[论文]

汽轮机通流部分结垢的危害及清洗
【摘 要】 在张掖电厂300mw汽轮机组大修过程中,通过对机组
做功能力下降原因分析,得出其主要原因为通流部分结垢严重,流
通不畅,导致汽轮机做功能力下降,使机组无法带至额定负荷;并
对通流部分结垢的原因进行分析、研究,做出清洗处理,有效降低
了机组运行中的推力瓦温度,并提高机组的安全经济性。
【关键词】 汽轮机 通流部分 结垢 蒸汽品质 清洗
张掖电厂2#汽轮机组在运行中发现汽轮机做功能力明显下降,并
且负荷在200mw时推力瓦温已达90℃,不得不限负荷运行,严重影
响机组安全经济运行。
1 汽轮机推力瓦温度高及做功能力下降原因分析
2#汽轮机带负荷200mw时,随着机组运行时间的增长推力瓦温不
断恶化。推力瓦温已达90℃,带来严重安全隐患,并且做功能力明
显下降。根据各段抽汽压力均与主蒸汽流量成正比这个原理,在运
行中通过监视抽汽压力,就可以有效地监督通流部分工作是否正
常。如果在同一负荷下各段抽汽压力升高,则说明该抽汽级以后通
流面积减少,多数情况下是结了盐垢。其中,中压汽轮机各段抽汽
压力相对升高15%时就必须进行结垢清理。据此推断为汽轮机通流
部分结盐、流通不畅,导致汽轮机做功能力下降,使机组无法带至
额定负荷。
2 2#汽轮机通流部分结垢的机理及结垢的现状
2.1 通流部分结垢的机理及化学成分
由于锅炉产出的蒸汽并不是绝对的清洁(其中含有各种盐分和杂
质),蒸汽在进入汽轮机内膨胀做功时,参数降低,携带盐分的能
力逐渐减弱,盐分即被分离出来,紧紧地黏附在喷嘴、动叶和汽阀
等通流部分的表面上,形成一层坚硬的盐垢。汽轮机内沉积的物质
可分为易溶于水的、稍溶于水的和完全不溶于水的。可溶性的均是
钠盐,如碳酸钠、硫酸钠、硅酸钠、氯化钠等;不溶性的是二氧化
硅、氧化铜、三氧化二铁等。
2.2 汽轮机通流部分结垢的现状
2#机组自2005年投产以来,一直连续运行,设备的利用率很高。
由于蒸汽中盐分及杂物的日积月累,至2008年,该机通流部分结
垢已达到了相当严重的程度,运行中出现了带额定负荷困难的问
题,并且上述现象随着机组连续运行时间的增长而不断地恶化。机
组运行中调整抽汽压力按用户的要求,均调整锁定在0.49mpa,所
以,汽轮机结垢程度主要是通过监视调整抽汽压力的变化幅度来判
断。从2#机组外部象征来看为汽轮机高压侧通流面积相对减小造成
了机组在带高负荷的情况下、高压侧监视段压力超标的现象。从整
个热力系统的结构及运行状况来看,凝汽器管束材料为不锈钢
tp304,给水中硅的含量一直在控制之中,除氧器的除氧效果也比
较优良,热力管道未受腐蚀,因而垢的成分排除了不溶于水的氧化
铜、氧化硅和三氧化二铁。故可以肯定垢的成分均为可溶性的钠盐。
汽轮机结垢后,解决的办法主要有两种:其一是停机揭大盖解体
各结垢部件,进行人工铲除。此法费时费力,且难以将积垢清除干
净、彻底。其二是在汽轮机运行中,使用低温蒸汽进行清洗,将机
内溶于水的盐垢清洗掉。本厂如采用停机机械清理的方法清理,既
要投入大量的人力、物力,又需要较长的时间,停机造成的损失巨
大。为解决这一难题,我们组织工程技术人员进行技术攻关,通过
集思广益,反复论证,在低转速阶段利用低温蒸汽对通流部分清洗,
以达到除钠盐垢的目的。
3 汽轮机机组通流部分结垢的危害
(1)使汽轮机通流表面变得粗糙,增大蒸汽流动时的摩擦损失,
从而降低汽轮机的效率。(2)汽轮机通流部分积盐使蒸汽的通流截
面积减少,降低汽轮机的输出功率。(3)盐类物质沉积在隔板喷嘴
上,会增大隔板前后的压力差,从而增大隔板的弯曲应力。(4)盐
类物质沉积在动叶上,会增大叶轮前后的压力差,从而增大汽轮机
转子的轴向推力,使推力轴承过负荷,严重时甚至会造成推力轴承
乌金融化,动静部分发生摩擦、碰撞。(5)一些盐类物质对通流部
分尤其是叶片有腐蚀作用,腐蚀作用会降低叶片强度,严重时会使
叶片断裂造成重大事故。(6)盐类物质沉积在轴封上,使轴封环卡
死失去弹性而造成轴封部分损坏。(7)当沿汽轮机圆周积盐不均匀
时,将影响转子的平衡,使汽轮机振动加大,甚至造成严重事故。
3 汽轮机通流部分的结垢清洗
3.1 清洗原理
因为水蒸汽中钠盐的溶解性与蒸汽的压力成正比,与蒸汽的温度
成反比;所以进行汽轮机通流部分冲洗时,在保证汽轮机安全的前
提条件下,尽可能在保持相对高的蒸汽压力和相对低的蒸汽温度。
通过降低新蒸汽的进汽压力和温度,即把新蒸汽温度降低到接近于
相应压力下的饱和温度时,使通流部分大多数处于湿蒸汽下工作。
达到利用湿蒸汽溶解盐垢清洗通流部分结垢的目的。
3.2注意事项
(1)清洗前先退出低真空保护系统,整个清洗过程中维持真空
20kpa左右。(2)在清洗过程中每隔20min化验一次凝结水硬度、
电导率。并根据化验结果来决定维持机组转速的时间以及是否继续
升速,并判断盐垢的清洗效果,在凝结水电导率基本不变化并与给
水电导率(25us/cm)大致相同时停止清洗。(3)在清洗过程中锅
炉方面要根据要求严格控制蒸汽温度、压力,以保证合格蒸汽品质。
(4)当气温接近饱和温度以后(一般比饱和温度高5℃一10℃)
应继续运行到凝结水含盐量降到规定范围内,然后升高气温。(5)
注意监视汽轮机推力轴承金属温度≯85℃(当前最高点78℃)。若
推力轴承金属温度上升至85℃同时伴随汽机轴向位移升高时,应终
止进行清洗工作。(6)注意监视汽轮机胀差、汽缸膨胀、各轴承振
动、轴承温度、轴向位移的变化,当上述参数达到规定值时终止汽
机通流部分清洗工作。
4 汽轮机通流部分结垢的预防
汽轮机通流部分结垢主要是新蒸气品质不良引起的,而蒸气的品
质如何主要取决于锅炉给水的品质好坏。汽轮机叶片上结有不溶于
水的物质,如氧化铁和氧化铜等。氧化铁的出现是钢的腐蚀所造成
的,腐蚀部位主要发生在给水与凝结水的管路系统中。铜垢主要来
源是低压加热器铜管的腐蚀产物,一般可以通过加强凝结器及除氧
器的除氧效果来减缓氧的腐蚀。
汽轮机凝结水含有各种杂质,这些杂质来自铜管的腐蚀、冷却水
的漏入以及低压加热器等的疏水。运行中必须严格监督凝结水品
质,不合格时及时排人地沟,同时应监督和防止冷却水漏入凝结器
中。
对化学水、疏水箱的质量应严格监督,以不影响给水质量为标准
进行控制。
5 结语
汽轮机通流部分吹洗之后,运行一直很稳定,机组的状态达到了
投产初期的水平,运行工况大为好转,不需再限负荷运行,汽轮机
恢复到了最佳工况及应有的效率,完全消除了因通流部分结垢而带
来的安全隐患,汽轮机的效率有了明显的提高。

相关主题