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应用COMI炼钢工艺控制转炉脱磷基础研究

第46卷 第8期 2 0 1 1年8月钢铁Iron and Steel Vol.46,No.8August 2011应用COMI炼钢工艺控制转炉脱磷基础研究吕 明1, 朱 荣1, 毕秀荣1, 魏 宁1, 汪灿荣2, 柯建祥2(1.北京科技大学冶金与生态工程学院,北京100083; 2.福建三钢(集团)闽光股份有限公司,福建三明365000)摘 要:基于转炉炼钢过程脱磷的热力学分析和计算,以控制转炉冶炼过程脱磷期温度为出发点,提出一种利用CO2气体代替部分O2进行吹炼的转炉炼钢新工艺,即COMI炼钢工艺。

研究发现:COMI炼钢工艺能有效控制转炉熔池温度,降低半钢和一倒钢液磷含量,同时可有效减少炉渣铁损,为转炉高效脱磷提供了一种新思路。

关键词:转炉;脱磷;炼钢工艺;二氧化碳文献标志码:A 文章编号:0449-749X(2011)08-0031-05Fundamental Research on Dephosphorization ofBOF by COMI Steelmaking ProcessL Ming1, ZHU Rong1, BI Xiu-rong1, WEI Ning1,WANG Can-rong2, KE Jian-xiang2(1.Metallurgical and Ecological Engineering School,University of Science and TechnologyBeijing,Beijing 100083,China; 2.Fujian Sanming Iron and Steel(Group)Co.,Ltd.Minguang,Sanming 365000,Fujian,China)Abstract:Based on thermodynamic analysis and calculation of dephosphorization in converter steelmaking process,COMI steelmaking process,in which CO2was used as a substitute for part O2to control the temperature of dephos-phorization,was presented.It is discovered that the bath temperature can be effectively controlled and phosphoruscontent of liquid steel is reduced by COMI steelmaking process.Moreover,iron losses of slag are lowered.Theprocess will provide a new idea of converter dephosphorization with high efficiency.Key words:converter;dephosphorization;steelmaking process;carbon dioxide基金项目:国家自然科学基金资助项目(50974013)作者简介:吕 明(1986—),男,博士生; E-mail:lvmingsteel@163.com; 收稿日期:2010-09-17 磷是一般钢种中的有害杂质,容易在晶界偏析,造成钢材“冷脆”,显著降低钢材的低温冲击韧性[1-2]。

炼钢过程脱磷主要在冶炼前期的低温条件下进行,因此易受脱硅反应后熔池迅速升温的热力学条件限制,造成吹炼过程温度不易控制、脱磷率不稳定[3-4]。

因此,炼钢过程中如何实现转炉高效率脱磷,特别是高硅高磷铁水的脱磷问题一直是炼钢生产的技术难点之一。

炼钢厂通常在脱磷期加入适量的固体冷却剂,达到控制熔池升温速度、提高冶炼前期脱磷率的目的,但固体冷却剂易引起熔池局部冷却,以至均匀降温效果不佳且不易控制,同时冷却剂中含有大量的杂质元素,为生产高品质钢种增加负担。

本文基于二氧化碳气体与钢液元素相互作用的相关热力学理论及分析,提出在转炉冶炼前期的顶吹氧流中混吹部分二氧化碳气体,以此控制脱磷期升温速度,从而有利于控制转炉脱磷的COMI炼钢工艺。

1 COMI炼钢工艺及脱磷原理本课题组自2005年以来致力于研发一种将二氧化碳应用于控制转炉炼钢过程的新工艺即二氧化碳-氧气混合喷吹炼钢工艺,简称COMI(CO2andO2Mixed Injection)炼钢工艺。

1.1 脱磷原理脱磷过程是在钢-渣界面进行的,转炉熔池内的脱磷反应如下:2[P]+5(FeO)+4(CaO)=(4CaO·P2O5)+5[Fe]lg Kp=40 067/T-15.06(1) 脱磷反应为放热反应,影响反应进行的因素主要有温度、炉渣碱度、渣中(FeO)量以及渣量等。

由式(1)可知,当温度降低时,Kp增大,脱磷率提高。

因此,应合理控制转炉吹炼工艺过程,充分利用吹炼前期良好的低温脱磷条件,促进脱磷反应钢 铁第46卷的进行[5]。

1.2 热力学分析二氧化碳气体属于弱氧化性气体,根据热力学分析,在炼钢温度下,以下反应是完全可进行的,二氧化碳气体与C、Fe、Si及Mn反应生成氧化物[6-7],如表1所示。

表1 相关化学反应热力学数据表Table 1 Thermodynamic data of interrelated chemical reaction介质种类化学反应式ΔG°/(J·mol-1)1773KΔG/(J·mol-1)ΔH/(kJ·kg-1)CO2CO2(g)+[C]=2CO(g)34580-30.95T-20294.35 11602.67CO2(g)+Fe(l)=(FeO)+CO(g)11880-9.92T-5708.16 720.912CO2(g)+[Si]=(SiO2)+2CO(g)-3577967+357.27T-2944527.29-9299.21CO2(g)+[Mn]=(MnO)+CO(g)-261507.82+72.905T-132247.26-1512.40O21/2O2+[C]=CO(g)-22219.35-91.84T-185051.67-11639O2+[C]=CO2(g)-166666.534-40.80T-239004.93-34834O2(g)+Fe(l)=(FeO)-459400+87.45T-304351.15-4250O2+[Si]=(SiO2)-866510+152.30T-596482.10-292021/2O2+[Mn]=(MnO)-803750+171.57T-499556.39-6594 二氧化碳与铁、碳元素的反应虽是氧化反应但却是吸热反应;而与硅、锰的反应虽是放热反应,但相对于氧气与硅、锰元素的反应放热量仅有30%左右。

图1为其他条件不变的情况下,钢液元素与CO2反应比例对熔池温度的影响。

分析可知,与转炉常规冶炼工艺相比,随着钢液元素与二氧化碳反应比例的增加,熔池温度有所降低。

因此将部分二氧化碳掺入顶吹射流中进行混合喷吹,从而使CO2代替部分O2与熔池中C、Fe、Si、Mn等元素反应,减少冶炼前期化学反应放热量,有效控制脱磷期温度,为低温脱磷创造良好的热力学条件。

图1 钢液与CO2反应对熔池温度的影响Fig.1 Effect of reaction between liquid steel andcarbon dioxide on bath temperature1.3 动力学分析由表1中反应可知,2mol CO2可代替1mol O2与铁水中碳、硅、锰元素反应,因此,试验过程采用2mol CO2代替1mol O2参与反应,增加了顶吹总气量,增强了熔池的搅拌能力,增大钢渣反应界面,有利于钢渣反应过程传质、传热的进行,为脱磷反应创造了良好的动力学条件。

2 COMI炼钢工艺脱磷工业试验试验基于30t转炉常规设备,在供氧总管处焊接一条供二氧化碳气体管道。

试验所用二氧化碳气体由一个20m3的储气罐提供,CO2供气系统采用西门子WINCC(视窗控制中心)软件通过MPI(多点连接)接口与PLC进行通讯,控制生产现场仪表阀门站,以控制二氧化碳气体的压力及流量。

2.1 试验设备液态CO2气瓶,汇流排,低温液体汽化器,缓冲储气罐,仪表阀门站,DN25、DN32管道,法兰,30t转炉及其附属设备。

其工艺流程如图2所示。

2.2 试验方案试验冶炼方案基于30t转炉常规冶炼制度,同时结合其相关参数进行物料及能量平衡计算。

由此得出试验装料制度及供气方案,具体如表2~4所示。

2.3 取样方案根据铁水中各元素(C、Si、Fe、Mn、P等)氧化量确定半钢(冶炼过程中脱磷期结束倒炉取样,以下简称“半钢”)耗氧量,冶炼过程中氧气喷吹量达到计算耗氧值即刻停吹、提枪、倒炉,然后进行半钢样及半渣样的取样检测。

吹炼结束前倒炉取一倒钢液(补吹前倒炉取样,以下简称“一倒钢液”)和一倒渣样进行分析。

·23·第8期吕 明等:应用COMI炼钢工艺控制转炉脱磷基础研究图2 试验工艺图Fig.2 Technique drawing of the experiment表2 试验原料配比Table 2 Mass percent of raw materials for the experiment t铁水生铁废钢总计25 5.5 2.5 333 结果分析试验共计20炉次,其中COMI炼钢工艺12炉次,常规工艺8炉次。

表3 辅料加料方案Table 3 Feeding scheme of the secondary materials工艺模式脱磷期脱碳期常规工艺COMI工艺根据铁水硅含量确定石灰总加入量,留200kg石灰于脱碳期再加。

其余石灰分批加入,同时加入白镁球200kg左右,萤石50kg补加200kg石灰,根据温度和化渣情况加入矿石总量表4 供气方案Table 4 Gas supply scheme工艺模式气体供气流量/(m3·h-1)开吹~3min 3min~脱磷结束脱碳开始~9min 9min~终点常规工艺O28200 7800 7600 8000CO20000COMI工艺O27800 7400 7600 8000CO2800 800 0 03.1 半钢分析图3所示为试验炉次半钢温度与半钢磷含量的关系。

图中可以看出,当熔池温度在1 330~1 340℃时,半钢磷含量均较低,随着温度的升高,磷含量呈上升的趋势。

但当温度低于1 325℃时,由于温度过低不利于前期化渣,致使钢液磷含量偏高,当采用COMI炼钢工艺冶炼时,可以较好地控制转炉脱磷期温度,半钢温度集中在1 330~1 350℃之间,半钢磷的质量分数均在0.050%以下。

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