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某硫酸厂硫酸烧渣焙烧磁选的试验研究

第26卷第6期 2010年12月 湖南有色金属 HUNAN N0NFERROUS METALS 5 

某硫酸厂硫酸烧渣焙烧磁选的试验研究 

刘 望,陈述明,赵建湘 

(湖南有色金属研究院,湖南长沙410015) 

摘要:硫酸烧渣综合回收铁国内研究多有报道,以浮选为主,但难控制,产品质量波动较大。试验 室硫酸烧渣焙烧磁选的研究,认为流程简单,铁精矿质量稳定,易于控制。 关键词:硫酸烧渣;焙烧;磁选 中图分类号:TD924.1 文献标识码:A 文章编号:1003—5540(2010)06—0005—02 

硫酸烧渣作为一种综合利用的铁原料,已引起 

了科研人员的兴趣。目前国内普遍采用浮选法处 理,即浮硫后反浮产出铁红系列产品,然后进一步深 度加工,也可以作为涂料添加剂应用,当然,更多是 作为铁精矿进入到回收铁的流程中。产品的质量视 

产品市场而定,重在主品位和脱杂除硫。但由于浮 选工艺复杂,产品质量难稳定,导致实际应用难度 

大,多数厂家都是作低品位铁精矿直接出售,或重选 提高一下品位出售。为了提高硫酸烧渣铁品位,本 研究从焙烧磁选的方向作探索,旨在有所突破。 

1 原料性质 

国内某硫酸厂使用硫块矿与硫精矿搭配作为生 

产硫酸的原料,产出硫酸烧渣粒度极不均匀,含铁品 位也较低,流程中能分离出的硫酸烧渣铁品位最高 在56%,粗粒级的铁品位仅有25%,平均铁品位 40%左右,使得硫酸烧渣销路严重受阻。 

研究试样来自该硫酸厂流程中2个烧渣出渣 

点,1 样是细粒高品位样,2 样为粗细不均的低品 位样,研究的目的是将该厂硫精矿烧渣提高铁品位 

到63%以上,能作合格铁精矿销售。2个试样铁品 位化验列于表1,铁物相分析列于表2。 

表1原矿样 % 

硫酸烧渣中的铁主要以Fe203形式存在,通过 

还原焙烧,可以将硫酸烧渣中的铁变成Fe30 ,即还 

原成强磁性矿物,这样达到用弱磁选回收铁矿物的 

目的。 

表2铁物相分析 % 

另外,对2 样进行了筛分,结果列于表3。 表3 2 样筛分结果 % 

+0.833mm+0.542mm+0.370mm一0.370mm合计 

作者简介:刘望(1963一),男,高级工程师,主要从事选矿工艺研究和 资源综合利用工作。 从表3试验结果来看,细粒级铁含量高于粗粒 级铁含量。 

2 1样样焙烧试验 

2.1焙烧时间 焙烧时间做了6个试验条件,其它焙烧条件:温 

度700℃,煤的配比8%,磁选条件:磨矿一0.043 

mm 65%,粗选磁场0.125 T,精选磁场0.085 T,原 6 湖南有色金属 第26卷 

则试验流程如图1所示,试验结果如图2所示。 

硫酸烧渣 。。。。。。。。。。。。。。。。。。●。。。。。。。。。。。。—— 还原焙烧 

100 {;}}80 6O 回 筒40 20 O 磁选1 

铁精矿 

图1 硫酸烧渣焙烧磁选原则流程 

。 一 ’ 。 / / 

◆品位 。 +回收率 

20 3O 40 50 6O 70 焙烧时间/rain 

图2指标随焙烧时间变化曲线 

从图2试验曲线来看,随着焙烧时间的增长,精 矿产率和铁的回收率快速增加,到40 min后增加幅 度减小,而精矿品位随焙烧时问变动不大,试验选定 60 rain为最佳时间。 2.2煤量配比 煤量配比做了4个试验条件,其它焙烧条件:温 

度700 qC,时间60 rain。磁选条件同前,试验结果如 图3所示。 

100 斟8O 菩60 耍4o 咀2O O 4 5 6 7 8 9 10 煤量配比/% 

图3指标随焙烧煤量配比变化曲线 

从图3试验曲线来看,随煤量配比增加,回收率 上升,铁精矿品位变化不大,以煤量配比8%最佳。 

再增加煤量,回收率增加不明显。 

2.3焙烧温度 焙烧温度做了4个试验条件。其它焙烧条件: 

煤量配比8%,时间60 rain。磁选条件同前。试验结 果如图4所示。 

I—————一- 

—◆-回收率 - +铁品位 

_ I 

焐烧温度/oc 

图4指标随焙烧温度变化曲线 

从图4试验曲线来看,随焙烧温度上升,回收率 上升,700℃后增加不明显,试验选定焙烧温度700℃。 

3 2#样焙烧试验 

3.1 单独焙烧 焙烧条件和磁选条件同1 样,试验结果列于表4。 

表4 2 样单独焙烧磁选结果 % 

从表4试验结果来看,2 样单独焙烧磁选,铁品 

位为53.44%,回收率78.92%,指标达不到销售要求。 3.2分级焙烧 考虑到2 样粗细不匀,将2 样分为粗(+ 

0.542 l'I!ITI)和细(一0.542 ram)两种原矿,分别人炉 焙烧,分开磁选。焙烧条件和磁选条件同1 样,试 

验结果列于表5。 表5 2 样分级入炉焙烧磁选结果 % 

从表5试验结果来看,细级别的指标比粗级别 的要高,但也不能达到63%的品位。 

3.3不同磨矿细度的磁选试验 对2 样磁选前,做了三个不同的磨矿细度,试 

验结果列于表6。 从表6试验结果来看,随着磨矿细度增加,铁精 (下转第38页)

 38 湖南有色金属 第26卷 

ness decreased with the increase of temperature.A spheroidizing technology was applied to the specimens.There is 

some spherical pearlite and cementites appeared,and the hardness is lower than the tempered specimens.The ten— sile strength of the modified cast iron 1 and 2 are 880 MPa and 1 050 MPa respectively,while the elongation is poor.2.8%and 2.4%.T he probable reason is that the temperature of spheroidizing anneal is low that there are still unspherical cementites. 

Key words:white east iron;modification;tempering;spheroidization anneal 

(上接第6页) 表6磁选的磨矿细度试验 % 

矿品位从54.40%提高到56.43%,回收率下降0.71 个百分点,说明细磨后磁选能提高铁精矿品位,但铁 

精矿品位提高幅度不大。 

4配矿焙烧 

2 样单独不能取得大于63%的铁品位,于是又 做了将1 样与2 样配矿焙烧试验,焙烧条件和磁 

选条件同1 样,试验结果列于表7。 从表7试验结果来看,1 样和2 样配矿,可保 证铁精矿品位达到63.52%,回收率86.55%。另 外,取铁精矿化验含硫0.27%。 表7 配矿焙烧磁选结果 % 

5结语 

1.该硫酸厂的硫酸烧渣采用高低品位搭配入炉 

焙烧磁选,可以产出合格铁精矿品位,配矿试验结果 如下:1 样:2 样=3:2,可获得铁精矿品位 

63.52%,回收率86.55%。 2.试验操作易于控制,数据重现性好。 3.影响工业化的因素主要是焙烧设备和生产成 

本,目前国内无应用实例。 

参考文献: 

[1]董风芝,宋振柏,马振吉,等.硫铁矿烧渣回收铁精矿浮选工艺 研究[J].金属矿山,2005,(11):68—71. [2]李先祥,张宗华,张桂芳,等.硫酸烧渣综合利用磁选试验研究 [J].2005,14(9):70—72. 收稿日期:2010—09—20 

The Furnacing and Magnetic Separation Research on Acid 

Residue from a Sulfuric Acid Plant 

LIU Wang,CHEN Shu—ming,ZHAO Jian—xiang 

(Hunan Research Institute of Nonferrous Metals,Changsha 4 1 00 1 5,China) 

Abstract:Recovery of iron from acid residue had been researched by domestic scholars for a long term,mainly by method of flotation.But the process is hard to control,and the quality of iron ore concentrate remains unstable.In 

this research,a laboratorial mothod to treat acid residue by means of furnacing and magnetic separation was con— ducted.It is a simple process,the quality of iron ore concentrate become stable,and the process is easy to contro1. 

Key words:acid resi

due;furnacing;magnetic separation

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