2012牟NO.2 水泥助磨剂cement grinding aid 辊压机联合粉磨系统的调试及生产经验
李永琴,高先仕,刘丽芳 (山东山水水泥集团有限公司,山东济南250307)
文章编号:2218-9882(2012)02-0031-03 我公司新建设了一个年产1O0万t水泥粉磨站, 生产线采用 3.8m×12m水泥磨带辊压机闭路联合粉 磨系统。该系统2011年8月开机调试生产,后经过生 产实践,得到了不断完善和提高,目前运行情况良 好,生产基本正常。 1工艺流程及系统主机配置 辊压机联合粉磨系统全部采用DCS控制,并配 有工业监控电视,生产原料为回转窑熟料、石膏、 石灰石及混合材。主要产品为P・0 42.5级水泥和 P・C32.5级水泥。该系统工艺流程见图1,系统配置 见表1。
图1工艺流程 表1主机设备配置 设备名称 技术参数 料饼提升机 NSE500-36.4-530,输送量:530 ̄/h
VX2000,带料量:96~160t/h,选粉风 V形选粉机 量:150 000m。/h
双旋风筒选粉风量:120 000 ̄150 000m。/ 细粉分离器 h 循环风机 Y4—73一llNo17.8D,通风量:150 O00m3/h, 转速:985r/min 放风袋除尘器 FGM96—8,处理风量:46 000m。/h CLF140—65,通过能力:241 ̄350t/h, 产品粒度平均:<2mm占65%,<O.08ram 辊压机 占20%
3.8m×12m,生产能力:1lOt/h, 球磨机 主电动机功率:2 500kW
技术应用 O-Sepa N3000,选粉空气量:180 O00m ̄/h, 产量:95 ̄190t/h(320 ̄360m。/kg), 高效选粉机
最大喂料量:540t/h,转子转速: 120 ̄208r/min 磨尾高浓度 FGM128—2×8,处理风量:180 000m。/h, 袋除尘器 出口浓度:<30mg/m。(标态),阻力:
147O~1 770Pa 排风机 风量:180 O00m3/h,电动机功率:450kW, 转速:960r/min 出磨提升机 NSE500--38.45,输送量:500m。/h
2生产调试中所遇问题及其处理
2.1多次发生因磨尾滑履轴承温度高报警,高 至65℃磨机跳停事故,影响了水泥磨的正常运行。 分析原因:简体与衬板之间没安装隔热层, 物料在粉磨过程中产生大量的热能,高温的物料与 风将热量传递给磨机简体,磨机简体与滑环直接接 触,简体热量直接传递给滑环,测温点设在滑环 上,其所测温度为滑环温度而非瓦温,所以原先所 设定保护轴瓦的跳停温度65℃过低。经过一段时间 的运行和摸索,将设定温度定为70℃。 具体措施: ①加强稀油润滑站冷却装置的维护,每次停机 检修时,对稀油站过滤网进行清洗。 ②在出料端滑环罩底部两侧观察门上加轴流 风机,注意风机进口加过滤罩,确保鼓入清洁的空 气。 ③根据现场观察滑环油膜及滑履端部测温情 况,逐步提高设定温度。由原来的60"C报警65℃跳 停,改为65℃报警7O℃跳停。 ④增大0一Sepa选粉机的冷风量来降低回磨粗 粉的温度。 ⑤提高高浓度除尘器风机转速,加大磨机通风
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- 技术应用 水泥助磨剂cement grinding aid 2012耳NO.2
量,并适当增加喂料量,降低出磨物料温度。 采取上述措施后,实现了磨机的连续运转。下 一步考虑利用停机大修时问,在筒体与衬板之间加 一层隔热材料垫层,避免物料的热量直接传递给滑 环。 2.2辊压机故障多,白2011年8月19日至9月3同 辊压机跳停多达10次,不能连续稳定生产。 分析原因: ①辊压机电控系统程序为厂家新开发的软件, 首次应用,而且厂家调试人员对水泥粉磨生产不熟 悉,运行出现故障较多。辊压机压力波动很大,动 辊压力在6~14MPa波动,定辊压力在3~l3MPa波 动;辊缝突然上升至60mm,压力升至上限15MPa,辊 压机不跳停。 ②辊压机喂料装置中控显示开度与现场开度不 符,不能有效调控,导致喂料仓内物料瞬间卸下, 辊缝迅速增大,液压系统来不及加压,辊缝偏差就 达到设定的上限,保护系统自动卸压,频繁处于纠 偏状态,从而造成辊压机无法正常工作。 采取的措施: ①联系厂家对液压电控程序,根据实际情况 进行调整。经过多次调试,确定辊压机最佳控制参 数为:辊缝正常值25 ̄40mm,辊缝偏差7mm报警15mm 跳停。 ②对辊压机喂料装置开度进行校正,使中控 与现场开度大小吻合,能够稳定调控喂料量。调整 后,再没出现因偏差大导致辊压机跳停情况。 2.3磨尾吐渣口漏料和漏10mm的钢球,出磨提 升机入选粉机斜槽弯头处及选粉机风道内有钢球与 积料,走料不畅,增加了岗位工的劳动强度,同时 因二仓中的小钢球减少,降低了研磨能力,影响成 品的比表面积。 分析原因:停机检查磨机出磨篦板篦缝、篦板 间隙及回转筛筛孔,发现篦缝不规则,采购订货尺 寸为5mm,实际为7 ̄8mm;篦板间缝隙较大;回转筛 孔有儿处磨漏,能漏出小的钢球。 采取的措施:停机后用合适直径的钢筋塞焊较 大的篦缝与篦板间缝隙,补焊回转筛磨漏处。将磨 32一 尾挡料板加高30mm。处理后磨尾出渣口不再漏球和 漏料。 2.4辊压机喂料螺旋装置下料斜插板和法兰盘 被顶坏。 分析原因:辊压机喂料采用双进料装置,即两 个电动螺旋丝杆升降机,通过增大和减小斜插板的 开度来控制调整辊压机喂料量的大小,细粉多时减 小斜插板的开度,细粉少时增大斜插板开度,减小 辊压机振动,确保平稳运行。一次因空压机故障, 导致水泥磨磨尾高浓度袋式除尘器高压风供应不 足,提升阀板全部关闭,风机开着但水泥磨系统没 有了负压,磨头返尘,水泥磨机跳停。辊压机上部 气动棒闸因气缸的二位五通电磁导向阀无高压风不 能正常关闭。中控人员着急把下料螺旋装置关闭, 开度由80%关至0,把斜插板与丝杆法兰盘顶坏。 采取的纠正及预防措施:给新学员培训,遇到 磨机、辊压机跳停情况,先联系现场巡检工,在现 场先关手动棒闸,对辊压机进行盘车使溜至下料螺 旋装置内的料通过辊压机辊子后,再减小下料斜插 板开度,防止内部物料将下料挡板及螺旋法兰盘顶 坏。 2.5中控显示出磨风温温度低。 分析原因:水泥磨开机运行时,中控显示出磨 风温度最1' ̄25.8℃,最高50.7℃。经现场检查,出 磨负压风管道测温点处倾斜地焊了一段长300mm、 直径为一英寸的镀锌管, 管内安装一根wzP型 中16mmX650mm的热电阻, 插入倾斜镀锌管内的长 度为500mm,进入负压风管道测量出磨含尘负压风的 热电阻长度仅200mm,其余300mm在负压风管道外 部,这部分所测得接近外部环境温度,因此不能实 际反映风管内带料的风温。 采取的措施:将镀锌管截短200mm,进入负压 管道内的热电阻长度为400mm, 中控显示出磨负压 风温度升高了,温度在60~72℃之间,能够正确显 示出磨风温。 2.6 V形选粉机导流叶片角度调整不合适,对物 料的分散效果差、分离效率低、入磨物料粗。 分析原因:导流叶片自上至下共有4个,角度分 2012年NO.2 水泥助磨剂cement grinding aid 别是15。、15。、20。和l5。。这样通过v形选粉机 的风走上部,形成短路,风中的料不能经过由隔板 形成的多层风墙阻隔分离, 粗颗粒会随风进入细粉 分离器,入磨物料粒度较大,增加磨内负荷。 采取的措施:将自上至下4个P一 片角度分 别调至:0。、l0。、30。和30。。 l / 入磨物料 技术应用 80 u m筛筛余由50%下降为40%。 3调试生产中研磨体级配、工艺运行参 数和质量指标 负荷调试期间,根据磨机及减速器磨合时间的 要求制定了30%、60% ̄190%负荷试车计划。不同负荷 时钢球级配见表2。 表2不同负荷时磨机级配 一仓级配(t) 一仓平均 二仓平均 项目 总量(t) 中40 ①30 中25 中2O 合计 球径(mm) ①2O ①17 15 1O 合计 球径(mm)
30%负荷 2 6 4 3 15 28.00 5 7 7 19 38 l3.53 53 60%负荷 4 11 7 7 29 27.76 10 l4 15 38 77 l3.55 1O6 90%负荷 6 16 1O 11 43 27.67 l5 21 23 57 l16 l3.55 159
3,1 3O%的负荷试车48h。 ①生产P・0 42.5水泥配比:熟料I号39%、熟料 2号39%、石灰石5%、混合材A4%、混合材B7.5%和石 膏5.5%。 ②喂料量50t/h,循环风机转速330~350r/ min,辊压机辊缝24.5~29.5mm, 辊压机压力 6.5~8.5MPa,出磨气体压力~9O0~一1lOOPa, 磨尾 高浓度除尘器风机转速680 7lOr/min,选粉机转速 530r/min,一次风阀门开度55% ̄65%,二次风阀门 开度45% ̄55%。 ③质量指标:80 u m筛筛余:0.4%~0.6%,比表 面积:330 ̄350m /kg,SO 含量:2.0%~2.4%。 3.2 60%的负荷试车72h。 ①生产P・0 42.5水泥配比:熟料l号39%、熟料 2号39%、石灰石8%、混合材A4%、混合材B5%和石膏 5%。 ②喂料量80t/h,循环风机转速480~58Or/ m i n,辊压机辊缝2 5~3 4 m m,辊压机压力 6.5~7.9MPa,出磨气体压力一800~一920Pa,磨尾高 浓度除尘器风机转速750 ̄770r/min,选粉机转速545r/ min,一次风阀门开度80%,二次风阀门开度70%。 ③质量指标:80 m筛筛余:0.5%~0.7%,比表 面积:340 ̄350m /kg,SO 含量:2.0%~2.4%。 3.3 9O%的负荷试车96h。 ①生产P・0 42.5级水泥配比:熟料77%、石灰 石8%、混合材A5%、混合材B5%和石膏5%。 ②喂料量1 1Ot/h,电耗32kW・h/t,循环风机 转速490 ̄515r/min,辊压机辊缝33 ̄36mm,辊压机 压力7.3~7.6MPa,出磨气体压力一1000 ̄一1060Pa, 磨尾高浓度除尘器风机转速840r/min,选粉机转速 577r/min,一次风阀门开度80%,二次风阀门开度 70%。 ③质量指标:801.t m筛筛余:0.4%~0.6%,比 表面积:360 ̄380m /kg,SO 含量:2.0%~2.4%,3d 抗折和抗压强度分别为4.6MPa和25MPa,28d抗折和 抗压强度分别为8.5MPa ̄49MPa。 由以上试运行情况可看出,随研磨体的增加, 台时产量、产品比表面积和用风量逐渐增加。 4结束语 该生产线自201 1年8月投产并经生产调试后,现 各设备运行正常,产质量达到设计指标。由于原设 计放风袋除尘器灰斗内的料是入磨头的,经过多次 取样化验及检测,其筛余、比表面积和s0:;含量指标 均能够满足水泥质量标准要求,故将放风除尘器收 集的物料改入成品输送斜槽;同时,还掺加了0.02% 液体助磨剂,台时产量得到进一步提高。以上措施 实施后,生产P・0 42.5级水泥台时产量由11Ot/h 提高到120t/h。