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针对注水井套损原因及预防治理的探讨

2011年第2O期 内蒙古石油化工 79 

针对注水井套损原因及预防治理的探讨 

单国飞,王双红,吴连营,李军,周益平,李明强 

(中原油田采油二厂) 

摘要:低渗透油田高压注水井套管损坏以套管漏失、缩径变形为主,变形严重的发生破裂现象。经 

统计,86.2 的套管损坏井套损出现的时间一般在转注后5年以内。套管漏失主要发生在套管上部未固 

井井段,缩径变形主要位于射孔部位附近的夹层及射孔井段,且缩径变形水井注水压力一般都比较高, 

射孔部位出现套管变形的注水井大都存在出砂情况。 

关键词:套损;机理分析;防治;认识 

中图分类号:TE358+.4 文献标识码:A 文章编号:1006--7981(2011)2O—Oo79~O1 

对套管损坏问题,主要有以下观点:地质因素: 

主要包括构造应力、层间滑动、蠕变、注水后引起地 

应力变化等;钻井因素:主要包括井眼质量、套管层 

次与壁厚组合、管材选取和管体质量;腐蚀因素:主 

要有高矿化度的地层水、硫酸还原菌、硫化氢和电化 

学腐蚀等;操作因素:主要有下套管时损坏套管、作 

业磨损、高压作业、拇空射孔等。 

1套管缩径变形损坏机理分析 

1.1 泥岩段套管损坏机理 

注水诱发泥岩段套管损坏的基本原因是:注入 

水进入泥岩层,改变了泥岩的力学性质和应力状态, 

从而使泥岩产生位移和变形,挤压造成套管损坏 

油水井完井一段时间内,套管通过水泥环与地层紧 

紧结合为一体,套管不受地应力作用,仅承受管外水 

泥浆柱压力。这对于一般按水泥浆柱设计下入的套 

管,不会发生套变。但油田注水开发后,情况发生了 

变化。当注入水进入砂岩层时,水在孔隙中渗流,岩 

石骨架没有软化,地应力作用也没有变化。当注水井 

在接近或超过地层破裂压力注水时,大量高压水便 

窜入泥岩隔层、地层界面引起地质、地层因素变化, 

对套管产生破坏力。不平稳注水使地层经常性张合, 

导致套管周围的水泥环松动、破裂,注入水得以沿破 

裂的水泥环窜至泥岩层,使注入水与损坏段外泥岩 

充分接触。由于地下岩层非均匀地应力存在,当注 

入水进入泥岩层,破坏了其原始的含水状态,使泥岩 

层出现侵水软化,产生了蠕变变形,从而在套管周围 

形成了随时间而增大的类似椭圆型的径向分布非均 

匀外载,要忽略水泥环的作用时,这种载荷在最大地 

收稿日期:2011一O9—12 应力方向将超过该深处的最大主地应力值,而在最 

小地应力方向低于该深处的最小地应力值。 

1.2砂岩段套管损坏分析 

高压注水时,如油层物性差,油水井间连通性不 

好,就会在油层附近蹩起高压。蹩压作用使岩石骨架 

膨胀,吸水层厚度增加,引起砂岩层局部发生垂向膨 

胀。在实际注水井中,由于射孔井段一般都是砂岩 

和泥岩的混层,注入水进入地层后,引起砂岩垂向膨 

胀,降低了套管的抗挤毁强度,在泥岩蠕变引起的径 

向挤压载荷的作用下,套管发生变形损坏。 

2套管漏失损害机理分析 

套管漏失主要发生在套管固井水泥返高界面以 

上。据调查,引起井下套管腐蚀的因素很多,通过对 

低渗油田注入水常规离子化验资料及水质指标监测 

结果进行分析发现,污水回注区引起腐蚀的主要因 

素是水中的溶解氧(在0.05—0.40mg/1,超标2—8 

倍)、硫酸盐还原菌SRB(25--1100 个/m1)及高矿化 

度(30000mg/l以上)等。各种因素下的腐蚀率又受 

到温度、pH值、水流速等外部条件的影响。另据有 

关报道油层采出水中较高的H。S也是造成套管腐蚀 

的主要因素。通常情况下,油套环空长期处于封闭 

状态,因此起腐蚀作用的主要因素将是SRB菌及 

H S气体。 

3预防治理套损井的几点认识 

3.1预防治理泥岩层套管变形 

3.1.1 防止注入水窜入软弱夹层 

a注入压力限制在地层微裂缝以下;b加强注 

入水质配伍研究,控制注入压力过高;C提高固井质 80 内蒙古石油4L-r-. 2011年第2O期 

浅析准能公司发电厂1#锅炉结焦问题 

武美玲 

(准能公司发电厂运行部,内蒙古薛家湾010300) 

摘要:分析了准能公司发电厂1 锅炉频繁发生掉焦灭火的原因,提出了解决措施,解决了该炉掉 

焦灭火问题,对于同类型锅炉防止结焦、掉焦具有一定的借鉴和指导作用。 

关键词:电站锅炉:结焦;掉焦;灭火;预防措施 

中图分类号:TK227.2 文献标识码:A 文章编号:10o6—7981(2011)2O—o08O—O2 

准能公司发电厂1 锅炉自投产以来,炉膛结焦 

问题比较严重,常因掉大焦引起炉子灭火,曾因灭火 

放炮使炉膛水冷壁变形、裂缝,造成炉膛严重漏风, 

经常微正压运行。尤其在锅炉低负荷运行时经常发 

生掉焦灭火的情况,并且投用了大量助燃用油,这不 仅严重影响了锅炉机组的安全经济运行,也给设备 

安全、人生安全带来了许多隐患。因此需要找到引起 

炉膛结焦和锅炉燃烧稳定性差的主要原因,以便采 

取针对性的措施加以解决,从而保证机组安全、稳 

定、经济运行。 

1锅炉概况 准能公司发电厂1 锅炉是北京巴布科克・威 

尔科克斯有限公司生产的咖B一410/9.81一M 

型单汽包自然循环、单炉膛、Ⅱ型布置、平衡通风固 

态排渣全悬吊结构煤粉炉。锅炉设计煤种为准格尔 

洗中煤,采用钢球磨中间储仓式乏气送粉系统。燃烧 器采用四角切园布置,缝隙式直流燃烧器,假想切园 直径为ep800mm。三层一次风和四层二次风交错布 

置,每个燃烧器共有四个二次风口,其中上和中上风 

口为可调的,其余为固定的。尾部竖井交错布置两级 

省煤器和两级空气预热器。 

2锅炉掉焦灭火情况 

1 炉灭火的表现形式大都是机组从高负荷降 

至低负荷一段时间后,锅炉突然发生掉焦情况,造成 锅炉炉膛首先正压(正压200Pa以上),然后立即大 

负压(1 000Pa左右),导致锅炉灭火。为了减轻锅炉 

掉焦,电厂运行人员采取了增大燃烧器内外调风挡 

板开度等措施 但效果不明显,反而出现了锅炉燃烧 

稳定性下降的情况,为此又利用#1炉停炉的机会 

重新对部分燃烧器内外调风挡板开度按原来推荐值 

进行了调整。调整后的锅炉掉焦情况有所好转,燃烧 

稳定性增强,由掉焦引起的锅炉灭火情况大为减少。 

值得注意的问题是停炉检查时发现2 、3 角屏过 

处,存在挂焦情况,检修中已清除。 

量,保证层间互不相窜。 

3.1.2提高套管抗挤强度 

a完井采用高钢级、大壁厚的套管。b在易发生 

套管损坏岩层段下双层组合套管。 

3.2防止上部套管腐蚀漏失 

通过上面的分析可知上部套管漏失主要是由于 

腐蚀造成的,因此在生产上必须从防止腐蚀入手保 

护套管,减少漏失的发生。 

a提高注入水质量,减少腐蚀伤害 

b采用环空保护技术提高套管使用寿命 

C钻井完井时,提高水泥浆上返液面,加强固井 

质量 

d采用阴极保护技术 

结束语:套管损坏的原因是多方面的,既有技术 方面的问题,也有管理方面问题;有材质方面问题, 

也有生产和制造方面问题,有地质方面问题,也有钻 

井和开发方面问题,套管防治是一个系统工程,应采 

取综合防治技术措施,从源头抓起,不断优化套管设 

计;加强井筒管理,延长套管寿命。 

[参考文献] 

[1]王风山,吴恩成.大庆油田套管损坏预防对策 

探讨口].石油机械,2004,32(特刊):12,---,15. 

[2] 张辉,曲桂亮,韩红霞,等.临南油田油水井套 

管分析及防治对策[J].石油钻探技术,2004, 

32(6)t 22—24. 

[3] 王辉.高抗挤厚壁套管的性能及应用效果评 

价[J].石油矿场机械,2006,35(3):101~ 

】03. 

收稿日期:2011一o9—13 作者简介:武美玲,神华准格尔能源有限责任公司发电厂运行部专工,大学学历,高级工程师,1990年毕业一直从事锅炉 运行、锅炉热效率专业。

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