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湿法脱硫系统经济运行优化

——?竺竺【!!!!!!m“!!!竺!!!!!型竖!!!!坚・!塑湿法脱硫系统经济运行优化孙正杰.邵炜国电浙江北仑第一发电有限岱司.浙江宁波310007

摘要“M№单nso相对成奉最十*m*目#,at目革《*#iAmR机、《&培pHⅡ等m"t”**m女.*到最*∞FGDtni式.井∞“女#.取群T"Ⅱ∞&##&关键月:FGD:∞*,E单镕质iSO,,相畸±P成^

1概进随着囤家对环保T1f1=的n益重视,环境标准也n益提高.对f火电J的俐气脱琉装置fH,D)I徘电提出r生商的要求。火电rFGI)的建设.不仪需要大址的投资赞用.而且装置投^使用后迁需霹大碹的4行维护费用姑估算.在湿法FGDi行维护费儿j中电费和石藏石柑费用r々到总4行费朋的50rd-左j】在妻际运行・h由于机组负荷燃烧煤种的变化.必然需要调整相应的mD运行方矗米确保脱硫嫂率选刮要求,因此如何在确保H保排放选标的情乱下,确定最优的运行t况.成为FGD运{』优化的盖键

2北仑电厂FGD系统简介北仑电厂5x

600MW机组的烟气脱疏上程拄单兀制

设1i.采崩一炉一塔、塔内强制氧化的石灰石一石膏湿法脱硫T艺其副产品为石膏,其系统}监由石灰右柑磨制辖遗系统、石灰石浆液制备系统、炯气系统吸收塔系统T岂水系统亓膏脱水系统浆液疏排系统废水处理系统驶压缩空气系坑等组成工岂流程如图1所Ⅲ,锅炉烟气从引风机后烟道引出通过增Ⅱ风机升压冉进^气一气换热器(I,(m)降温后进人吸收塔.在吸收塔内脱硫净化.净烟气经除雾器除去水雾后.再经气一气换热器(GGH)加热升盟,进人旁龉托板后的蝤道从原有烟囱巾排人大气:进^吸收塔的石灰石浆液与自下m】L的含有sn的圳气混台后反应生成再膏浆液.m石膏排出采

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3脱单位髓量SO:相对生产成本概念FGD装置的各项远行成本包括脱琉装置的运{r消耗性贽用(电费,柬赞脱硫剂费用)设备修理费用.折日赞其他综合费川等。其巾设备修理赞用折…赞综合管理费不受脱硫工况的影响水费受脱疏T况的影响很小.在计算中可不予考虑。此外,FGD的投运状况还会影响刊SO,的排污撤费.另由十石膏销售收^的不确定性(女II,V能销售m去,迁需璺增加处置成本).也不f-芎睡。为r堕好的展开FGD的优化研究.特提出脱单位质毋Sf),相对生产成本(K)慨念,此数据直接的反映除脱豫单位SO,所需要的相对生产啦本。、,^2“

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112009年全国电力行业脱硫脱硝技术协作网年会暨脱硫脱硝企业CEO论坛论文集式中:鼻,.一脱除单位质量sO:的相对生产成本,元/l【g胁一相对生产成本Q—SO:脱除量肘厂FGD系统电费尬一FGD脱硫剂费用肘厂FGD投运后减少的so:排污费用显然,对发电企业来说,K参数越小,则运行工况越经济。从整个电厂角度来考虑。在发电量一定的情况下,特定的煤炭燃烧产生的SO:总量是一定的,它不会随着锅炉运行工况的变化而变化。因此如果能够减小参数K,则对发电企业来说,就节省了成本。减小K的途径,主要是有二种:降低粉耗与电耗。FGD系统中功率最大的设备主要有增压风机、浆液循环泵、氧化风机等,其电耗占到整个FGD系统电耗的85%以上,因此减少电能的损耗应从以上设备入手研究;而系统的粉耗则需要从浆液pH值着手研究。因此优化方法从以下几点人手:浆液循环泵的优化;氧化风机的优化;pH值控制系统的优化;优化的方法主要是在理论基础上,通过试验比较并结合定量分析,得到最优的运行方式。4浆液循环泵的运行优化北仑电厂配置3台浆液循环泵,按设计要求FGD运行时三台泵运行,无备用。在实际运行中,当FGD的S02质量流量较低时,脱硫效率很高,此时可以考虑停运一台浆液循环泵来达到的减小K的目的。试验以参数K的大小为指导依据,通过比较试验,找到较优的浆液循环泵的运行方式;在此基础上,找到一个合适的Q舯值,确定当FGD的SO:负荷低于Q旆时,通过停运一台浆液循环泵来实现浆液循环泵的最经济运行。4.1试验方案本试验时锅炉燃煤含硫量均值为1.24%,SO:质量浓度平均值为2850mg/m3(标干态,75%机组负荷下);试验方案在3种不同机组负荷下(350WM、400MW,450MW),进行运行三台浆液循环泵与运行二台浆液循环泵的比较试验(停运的浆液循环泵均为lA)。在试验时,吸收塔控制pH值在5.3左右,吸收塔水位控制在8.2米,石灰石供浆浓度控制在1250咖,。氧化风机2台运行。

经济指标计算依据如下:电价按上网电价计算:0.39元/度;石灰石粉价格250元,吨;石灰石纯度95%;Ca/S比1.03;脱硫装置年运行6000小时;在燃烧该煤种时标准状态下SO:浓度在2770Nmg/m3—2973Nmg/m3之间波动;排污费用:0.63元/l【gS02。

4.2试验数据试验数据如下,表格1为试验时采集的数据值,表格2

表1浆液循环泵比较试验主要数据工况机组负荷MW质量流量k加脱硫效率%出口S02浓度mg/m3浆液循环泵A、B、C电流(A)备注l450470094.6156137.5、147.2、166循泵A、B、C运行2450469788.06356149.9、165.9循泵B、C运行3400413695.4126134、147、165

循泵A、B、C运行

4400413789.6296148.6、166.2循泵B、C运行5350355896.9964135、147.2、165.5循泵A、B、C运行

6350355793.37180151.2、165.6循泵B、C运行

表2浆液循环泵比较试验各工况主要经济指标工况电贡(刀兀)石灰石费用(刀兀)排污费用(力兀)相对成本【力兀)S0:脱除量(吨)K(元每千克)l1477.741129.81680.2926.5266770.34721338.881051.041563.47826.924817.10.33331367.71002.651491.15878.823674.50.37141232.75941.921401.15773.622240.50.34851337.12876.631304.07909.720699.6l0.43961193.44844.181255.76781.9

19932.630.392

122009年全国电力行业脱硫脱硝技术协作网年会暨脱硫脱硝企业CEO论坛论文集为在此工况下折合成的年经济指标。4.3试验结果分析分析试验结果。我们可以得到如下结论:1.从各项成本的构成看,电费占整个FGD的费用指出中约60%。石灰石消耗费用约占40%,减少的排污费用数量也很可观,减少的费用要比电费开支还要大;2.从表中可以看出,工况l与丁况2的差值为0.014,工况3与工况4的差值为0.023,工况5与工况6的差值为0.047.显然随着机组负荷的减小,的差值越来越大,这表明,负荷越低,通过停运一台浆液循环泵的经济效益越明显。3.从本次试验中,工况6时,停运一台浆液循环泵后效率还达到93.37%,因此值的选取可以考虑在3558k加左右,但是具体的值还要根据实际的运行情况来确定。4.4浆液循环泵优化运行方案的制定通过上述试验分析,并考虑到实际运行过程中检修、电动机启动频率的要求等各种因素,制定如下浆液循环泵的优化运行方案:原烟气So:浓度2100Ing/Nm3以下,机组负荷在450MW以下,并预计该负荷下连续运行8小时以上;原烟气S02浓度2100mg/Nm3~2400mg/Nm3之间,机组负荷在400MW以下,并预计该负荷下连续运行8小时以上;原烟气S02浓度2400mg/Nm3—2750mg/Nm3之间,机组负荷在350MW以下,并预计该负荷下连续运行8小时以上。当机组在以上三种工况下运行时,FGD撤出一台浆液循环泵运行。如果机组运行工况超出以上三个范围,且脱硫效率小于90%.启动停运的浆液循环泵。5氧化风机运行优化FGD装置配置了三台氧化风机(2运1备),提供氧化反应所需要的氧化空气。氧化风过多,浪费电能;反之,必然会引起氧化反应不够充分,脱硫效率下降等问题。因此氧化风的投运数量应与FGD的SO:质量流量的变化而来变化。下面采用理论计算与实际相结合的方式,找到最优的运行氧化风机方式,来保证FGD氧化风的合理供给。5.1氧化风量的设计要求FGD的脱硫氧化风机的容量为90.8Nm3/min(1atm、O℃)。一般情况下.为保证氧化反应的完全进行。脱硫系统氧化风的氧量与SO:中s的O/S要控制在2.0—2.5之间。在设计工况下(0.99%硫份:入口二氧化硫浓度G萨2135mgfNm3,烟气量G=2099139Nm3/h)二氧化硫负荷为:Qs。2=‰×C--4482(kg/h)--4482(kg/h)/64(mg/m01)=70(kmol/h)

当O/S=2时:需要0:=70×2/2=70(kmol/h)=70×22.4(1_/m01)/60=26.1(Nm3/min)需要空气=26.1/21%=124.3(Nm3/min)当O/S=2.5时:需要02=70×2.5/2=87.5(kmol/h)=87.5×22.4/60=32.7(Nm3/min)需要空气=32.7/21%=155.7(Nm3/min)显然在设计负荷下,不管是OIS=2还是O/S=2.5,都需要运行2台氧化风机。按照上述方法.我们可以算出运行一台氧化风机与运行二台氧化风机的SO:质量流量。如果运行一台氧化风机,S02负荷范围:2615kgha一3268.8k:rCh如果运行2台氧化风机.SO:负荷范围:5230.1kg/h一6537.6kg,ll。如果sO:负荷超出6537.6k:g/}l,则需要运行三台氧化风机。5.2氧化风机优化运行试验下面通过试验来验证理论是否符合实际情况,试验时FGD入ElSO:质量浓度平均值为2850mg/m3(标干态,75%机组负荷下);试验方案在2种不同机组负荷下(350WM、400MW)进行运行2台氧化风机与运行l台氧化风机的比较试验。在进行氧化风机试验时,对石膏进行化验,没有发现石膏品质异常,因此Ca/S也按照1.03计算。其余运行工况与经济指标计算依据与浆液循环泵一致。试验数据如下,表3为试验时采集的数据值,表4为在此工况下折合成的年经济指标(表3、表4见下页)。5.3试验结果分析根据试验结果,分析如下:1.按照理论计算,工况l、2需要运行2台氧化风机,工况3、4需要运行1台氧化风机,显然在实际运行中,与理论一致的运行方式的经济性要高。2.与浆液循环泵的试验相比较。通过调整氧化风机运行方式所取得的经济效益要小的多.这主要是因为氧化风

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