石油钻采工艺2001年(第23卷)第6期
表面活性剂辅助氮气吞吐工艺技术
王海平刘应学
(中国石化江汉油田分心司采油工艺圩充院.湖北潜江433100)
摘要氮气’注入百式有氯气一啦交替_主入、氯气一水脉冲注凡和氯气吞吐等:氯气吞吐工艺简单易行,段讦
少,见效快 简进了氮气吞吐开采机理,室内试验研宽了夸理的氮气’吞吐工艺枣数,并采l啊表面活性 辅劲氮气吞
吐改善后续周期吞吐效果。现场试验结最表明,表面活性荆辅助氮气吞吐是一种可行的注氮气开采方式
主题词表面活性荆注氮气机理现场试验
作者简介 王海平.1968土生。t990年毕业干石油土学是油工程专业,现从事油田化学方面的研究工作
经技术调研和论证,注氮气提高原油采收率方 法是江汉油田较有潜力的提高采收率技术之一。氮 气注入方式有氮气一水交替注入、氮气一水脉冲注 入和氮气吞吐等 氮气一水交替注入现场试验取得 了一定效果.同时,在试验区块也存在一些因注采系 统不完善而注水受效差的油井,这些井只能靠弹性 及溶解气驱采油,产量递减快。针对此情况,在进行 氮气吞吐室内试验的基础上,开展了氮气吞吐现场 试验,结果表明:氮气单井吞吐增油效果明显.是一 种可行的注氮气开采方式。 氮气吞吐开采机理 1注氮气能有效补充地层能量.保持油气藏流 体的压力;氮气能进入水所不能进入的低渗透层段, 可将低渗透带处于束缚状态的原油驱替成为可流动 的原油,对原油产生“抽提”或“携带”作用。 2.氮气由于有良好的可压缩性和膨胀性,在能 量释放时具有良好的解堵、助排、驱替和气举等作 用。 3.表面活性剂对原油存在洗油、乳化降粘作用. 特别是对注氮开采后,因有机质沉积致使原油变稠 的情况有所改善,从而改善氮气吞吐效果。 二、室内试验 室内采用一维线性模型,对氮气吞吐进行了模 拟试验。人造岩心模型的几何参数为:长度16~ 20era;直径4.025em;孔隙体积52~64 ;孔隙度 23%--27% 模拟油物性为:粘度16.73mPa·s;相对 密度0.8470。试验前岩心饱和模拟油。 1无水压驱动时氯气吞吐效果原始含油饱和 度下,无水压驱动时氮气吞吐采收率很低,只有5%
左右,再进行水驱,采收率大幅度提高,说明无水压
驱动时氮气吞吐效果差,见图1。
驻替立[程
囤1 无水压驱动时氮气吞吐结果
2有水压驱动时氮气吞吐效果 如图2所示,
在原始含油饱和度下,有水压驱动时.氮气吞吐第1
周期的采收率可达到60%左右,第2、第3周期采收
率提高得较少,经过3个吞吐周期后,最终采收率可
达70%~75%。
固2 有水压驱动时氮气喜吐结果
3高含水后期氯气吞吐效果岩心水驱至含水
98%以上后,再进行氮气吞吐,采收率提高值非常
小,只有1~3个百分点。
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5-海平等:表面活性剂辅助氮气吞吐I艺技术
4表面活性剂辅助氮气吞吐I艺研究为改善
氮气吞吐后续周期的效果,经研究,采用添加表面活
性剂辅助氮气吞吐这--x ̄策。选出的表面活性剂
 ̄K)DA耐盐性能好,与钟市油田地层水的配伍性良
好;浊点温度为B5*C;具有较低的表面张力(26.8
roN/m),洗油效率为96%,与钟市油田原油能充分
乳化,形成稳定的水包油乳状液。
模拟氮气吞吐过程,进行了添加活性剂前后的
氮气吞吐效果对比试验。吞吐第1周期未添加活性
剂,第2、第3周期加入0.3%SODA,加量0 25PV,
注氮气前挤入 结果表明,氮气吞吐加入活性剂后, 在第2、第3周期与未加活性剂的吞吐方式相比,采 收率分别提高8.4个百分点和4 8个百分点。 三、现场试验情况 1_试验井区概况 钟市油田潜二段含油面积 0 85 ,地质储量173×1 t,储集层岩性以粗粉砂 细砂岩为主,有效孔隙度22%,空气渗透率302× 10。坤f,有效渗透率(31~74)×10I3 ,属一、二 类的储集层。原油相对密度为0 887,地层水总矿 化度27 7×10 rrg/L 原始气油比分别为15.3 /t, 原始地层压力13.78;'V ̄a,饱和压力1.87MPa,地饱压 差大,油层温度64.3"C。 2.现场试验情况 注氮设备从美国MG Ger Ton 公司引进,其最大注入压力可达30MPa,输出氮气排 量最大为60Om3/h,氨气纯度可达95%,基本满足现 场需要。同时该设备全部撬装,体积小,载卸灵活方 便,可通过地面管线直接向井中注气。氮气吞吐时, 每个吞吐周期注氮气至压力等于或略高于原始地层 压力,然后关井3~15d,视压力扩散情况,当压力稳 定3d后,开井控制压力放喷生产。共进行了2口井 各3个周期氨气吞吐,每个周期注氮约(3~4)× 10 m],试验效果见下表。 钟47井氮气吞吐效果统计表 试验内容 摹1周期 第2周期 苹3周期 氯气体靶/×lo'm] 3 14 4 71 3 74 地下体耙/ 240 360 30O 注气稳定压力/ a 15 16.5 16 0 焖井稳定压力,MPa 1l 5 I3.0 12 5 蜩井时间,d 10 3 I2 吞吐前日产油/t·d 1 0 1 0 l 0 吞吐后日产油/t·d。。 4 5 1 5 5 O 有效期/d 31 l2 45 累计增油/t 130 35 219 3试验效果分析 (1)注氮后及时补充了地层能量。钟47井注入 氮气后,油层中部压力由6 51"V ̄a上升到11.5MPa, 动液面从1000m上升到700m。 (2)取得一定增油效果。氮气吞吐前钟47井采 用螺杆泵生产,平均日产液10t,日产油lt,含水 90%,动液面1000m左右。第1周期吞吐后日产油 从1 0t上升到4.5t,单井吞吐取得了较明显的初步 效果;第2吞吐周期由于焖井时间短,效果明显变 差,经分析,主要是因为氮气对原油中轻质组分的 “抽提”或“携带”作用 使这些原油容易产出,而地层 中剩余的原油粘度增大,流动性变差。经取样分析,
吞吐前地面原油粘度为1315mPa 到第2周期吞吐
后原油粘度增加为1600mPa·s。
针对上述情况,在第3周期氮气吞吐过程中,加
入新研制的高效9嘎)A表面活性剂,并特意延长了
炯井时间到12d,开抽后见到了非常明显的增油效
果,最高日产油量达到7 5t,周期平均日产液6 2t,
日产油5.0t,含水大幅度降低到30%,而且有效期
延长,这充分说明添加 ̄I)DA表面活性剂后,起到了
对原油的洗油、乳化降粘作用。
另一口吞吐试验井钟5—24井与钟47井类似,
第1周期氮气吞吐使日产油量从1.5t上升到4.0t,
第2周期添加表面活性剂辅助氮气吞吐,日产油量
上升到6.5t。
四、结论
研究出了氮气吞吐合适的注入量、注入压力、关
井时间等吞吐工艺参数。要取得较好的吞吐效果,
氮气注入量要足够大,使油井地层压力恢复到原始
地层压力,焖井时间要达到7~10d,另外在吞吐后
续周期添加表面活性荆改善吞吐效果。氮气单井吞
吐现场试验见到明显增油效果,是一种可行的注氮
气开采方式。
参考文献
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(收璃日期2OOl%
(悖政稿收科fl期-'2OO1 I1 08、
[编辑付丽霞]
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