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300MW汽轮机阀门流量特性测试及分析

2012年3月第l5卷第5期 贵州电力技术 2012,Vol,15,No.3 GUIZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY 发电研究 Power Generation 

300MW汽轮机阀门流量特性测试及分析 

柏毅辉 

(贵州电力试验研究院,贵州贵阳550002) 

摘要:通过实例介绍了调速汽门流量特性测试的方法,并对测试结果进行了分析,对优化汽轮机阀门管理、提高机 组可控性能具有较好的借鉴作用。 关键词:汽轮机阀门;流量特性;测试;分析 文章编号:1008—083X(2012)03—0018—03中图分类号:TK26文献标识码:B 

某300MW火力发电机组汽轮机为哈尔滨汽轮 机厂生产的N300—16.7/537/537(73B)亚临界、一 

次中间再热、高中压合缸、单轴、两缸两排汽、反动凝 汽式汽轮机,调节保安系统为高压抗燃油系统,调节 

阀数量为6个高压调节汽门、2个中压调节汽门,阀 门运行方式采用“顺序阀”或“单阀”方式(在高负荷 

时采用顺序阀方式,喷嘴调节;低负荷采用“单阀” 方式,节流调节),调节控制系统为新华控制工程公 

司生产的DEH—V数字电液系统,于2005年9月投 产,2011年7月在机组大修后,对其开展了阀门流 量特性测试。 

l 阀门流量特性测试情况 

测试内容包括主要包括两方面:一方面是维持主 

蒸汽压力、温度及其它主要参数稳定,汽机高压调节 汽门在“顺序阀”方式下运行,DEH控制方式采用“阀 

控(操作员自动)”方式,由运行人员改变DEH目标 

值,各高压调节汽门按设定顺序依次动作,测试流量 指令(总阀门指令)与蒸汽流量之间的特性关系;另一 

方面是维持主蒸汽压力、温度及其它主要参数稳定, 在初始状态为汽机各高压调节汽门全开工况下,由热 

控专业人员单个改变高压调节汽门阀位指令,测试出 各高压调节汽门“阀位一流量”特I生关系。 

(1)指令与实际蒸汽流量之间的特性关系测试 

解除机组AGC和一次调频功能,汽机高压调节 汽门T作在顺序阀运行方式下,试验开始前保证所 

有高压调节汽门全开,DEH选择“阀控”方式,人T 以步长为5MW(总阀位指令约1.7%)、速率3MW/ 

[nirl(总阀位指令约1%/min)减小给定流量的目标 

值,让各高压调节汽门依次关闭,直到按顺序应最后 

.1 8・ 关闭的调节汽门开始关为止;然后以同样的方法增 加给定流量的目标值,让各高压调节汽门依次开启, 

直到所有阀门都全开。该试验过程中在每步指令下 停止约5min左右,等待锅炉侧调整主汽压力、温度 

到试验初始值附近,要求主汽压力=初始值±0. 1MPa、主汽温度=初始值±3~5℃。该试验过程所 

记录的DEH流量指令(总阀门指令)与蒸汽流量之 间的实际关系曲线如图l。 顺序阀流量指令一开度一蒸汽流摄宴际关系图(升降俩荷时比) 

I 蒸汽流量升一蒸汽流最降…GVl/2)f/ ̄ (;v3开度 Gv4开度} l ! ! ..! ! 兰 竺 

图1 顺序阀开、关过程指令与实际流变化曲线 (2)单个高压调节汽门“阀位一流量”特性关系 测试 解除机组AGC和一次调频功能,汽机高压调节 汽门工作在顺序阀或单阀运行方式下,保试验开始 

前证所有高压调节汽门全开,DEH选择“阀控”方 式,人工以一定的步长和速率(100%~60%段步长 

为20%、速率为20%/rain;60%~50%段步长10%、 速率为10%/min;50%~0%段步长5%、速率5%/ 

rain)逐渐减小被测阀门的开度设定输m指令,让被 

测高压调节汽门逐渐关闭,直到该阀全关为止;然后 第3期 柏毅辉:300MW汽轮机阀门流量特性测试及分析 

以同样的方法增加该阀的开度设定输出指令,让被 

测高压调节汽门逐渐开启,直到该阀全开。该试验 

过程共要完成对6个高压调节汽门的测试,且在每 步指令下停止约5min左右,等待锅炉侧调整主汽压 力、温度到试验初始值附近,要求主汽压力=初始值 

±0.1MPa、主汽温度=初始值±3~5cI=。该试验过 程所记录的各阀门开度与蒸汽流量之间的实际关系 

曲线如图2。 

图2 实测的各高压调门流量特性 

2测试结果分析及评价 

汽机高压调门流量挣陛测试分两部分进行,顺序 

阀下高压调门整体流量特性测试主要考察的是负荷 升降过程中,各高压调节汽门依次动作时,DEH调节 

蒸汽流量的线性和连续性;而各高压调门“阀位一流 量”特性测试主要考察的是单个高压调节汽门自身的 

流量特性。结合这两方面的测试结果分析: (1)从图1可以看出: a.在整个升降负荷过程中,汽机各高压调节汽 

门能按照设定的顺序依次开启或关闭,该机组顺序 

阀方式下开阀的次序为:GV1、2一Gv4一Gv5一Gv6 一GV3,关阀则反之。 

b.测试的流量指令段为185~300MW(总阀位 指令61.7%~100%)段,由于受机组实际运行情况 限制,流量指令在0—185MW(总阀位指令0%~ 

61.7%)段的试验没能进行。 e.在整个测试段,GV3、GV4、GV5、GV6四个阀 门有开关方向的动作。其中GV3、GV6两阀的动作 

幅度为O%~100%,GV5的动作幅度为1 1.8%~ 100%,GV4的动作幅度为74.8%一100%。 d.在整个测试段,除流量指令在240~275MW 

(总阀位指令在80%一91.7%)段外,流量指令与实 际流量之间有较好的线性关系;除GV4外,各阀门 

的衔接较好,在重叠变化段没引起实际流量大的停 顿或突变。 

e.在升和降的过程中,两流量曲线基本重合, 

说明迟缓率可以满足要求。 f.在总流量指令240—252MW段(总阀位指令 

80%一84%段)流量有停顿,指令变化时相应的蒸 汽流量和机组负荷几乎没发生变化,这一段的调节 

作用依靠GV6的初始开度阶段(0%~18%)来完 成,说明GV6在该开度段变化时几乎不会引起实际 流量发生变化。机组运行中进人该段后,会使有功 功率调节迟缓,造成一次调频、AGC等不合格。 

g.在总流量指令270~275MW段(总阀位指令 90%~91.7%段)实际流量变化的斜率较大,这一 

段的调节作用主要依靠GV6的26—100%开度段完 成,说明GV6在该开度段变化时会引起较大的实际 

流量变化。机组运行中进入该段后,如果有功功率 处于闭环控制状态,则极容易发生阀门晃动、机组功 

率振荡的情况,这在当天测试开始之前机组实际的 功率发生了振荡的现象可以得到印证(当时为 

CCS、顺序阀工作方式),见图3。 

图3 机组功率实际运行中发生振荡的情况 

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 贵州电力技术 第15卷 

h.GV6的阀门管理曲线与实际的流量特性的 差异较大,需要进行修改和优化。 

i.顺序阀方式下,阀门重叠动作段为:在流量 

指令为l81.2~187MW(总阀位指令60.4%~62. 3%)段,GV4、GV5重叠动作,GV4的动作幅度为 

45%一100%、GV5的动作幅度为0%~12.5%;在 流量指令为237~241.2MW(总阀位指令79%~ 80.4%)段,GV5、GV6重叠动作,GV5的动作幅度为 

45.8%~100%、GV6的动作幅度为0%~12.6%; 在流量指令为271.8~274MW(总阀位指令90.6% 

~91.3%)段,GV3、GV6重叠动作,GV3的动作幅度 

为0%~12.7%、GV6的动作幅度为45.7%~ 100%;。另外,根据计算,在流量指令为1 18.4~ 

130.5MW(总阀位指令39.5%~43.5%)段,GV1/ 2、GV4会重叠动作,GV4的动作幅度为0%一l4. 

1%、GV1/2的动作幅度为45%一100%。 j.整个测试段蒸汽流量变化约300t/h,在顺序 

阀工作方式下,GV5的全行程段流量变化约1501/ h、GV6的全行程段流量变化约100t/h、GV3的全行 

程段流量变化约50t/h。 k.整个测试段机组负荷变化约77MW,其中在 GV5的全行程段负荷变化约38MW、GV6的全行程 段流量变化约负荷变化约26MW、GV3的全行程段 

负荷变化约13MW,由此计算出在测试参数的工况 

下,蒸汽流量:负荷=3.9:1左右。 (2)单个调门调节过程中,流量变化是呈非线 

性的。其流量变化主要集中在10%~40%开度段, 是机组负荷调节的主要工作段,特别是在10%~ 

30%开度段的开度一流量关系间斜率很大(即开度 变化对实际流量的影响很大)。在10%之前的开度 

段为阀门预启阶段,40%之后的开度段为阀门流量 的饱和段,这两个开度段开度变化对实际流量影响 

较小。 (3)现DEH阀门管理程序中设置的各高压调 节汽门的预启行程均为11.03%,各阀门管理曲线 也完全一致,但从图2试验结果来看,各高压调节汽 

门预启阀行程实际上均不一致,流量特性也存在差 异,特别是GV6,因此需要重新计算和优化阀门管 

理曲线的设置。 (4)在升行程和降行程过程中,各高压调节汽 门升/降流量曲线重合度不完全,说明这些高压调节 汽门存在一定的迟缓率,特别是GVI、GV2、GV4比 

较明显。建议一方面热工对各LVDT进行检查调 整,消除可能存在的线圈筒体固定不牢、铁芯连接处 

松动或滑动时有死区、铁芯与线圈筒体中心线不在 

一条线上垂直滑动而产生摩擦等现象;另一方面汽 机专业在下次检修时对调门的各机械连接机构进行 

紧固检查。 (5)在其它阀门处于全开状态不变得情况下, 

单个阀门全行程动作对机组负荷影响约有15MW, 蒸汽流量的变化约有60t/h。 

3结束语 

汽轮机的调速汽门是火力发电机组汽轮机侧最 重要的调节机构,其特性对机组控制性能的影响很 

大也很直接。通过对其实际流量特性进行测试和分 析,能及时了解掌握阀门实际特性,发现所存在的问 

题,有针对性地采取优化措施,有效地提高DEH和 机组负荷控制系统的控制精度和控制的平稳性、连 

续性,提高一次调频、AGC对电网的适应能力,防止 发生有功负荷振荡。 

贵州省科学技术基金项目一黔科合J字【201012020论文 收稿日期:2012—02~18 作者简介:柏毅辉(1964一 ),男,大专,高级技师,从事热工自动化 工作。e—mail:regongshi@21CH.corn (本文责任编辑:刘 媛) 

Characteristic tests and analysis of a 300 MW turbines valve flow 

B0 Yihui (Guizhou Electric Power Testing&Research Institute,Guiyang 550002 Guizhou,China) Abstract:The characteristic test method of the velocity modulation throttle value discharge is introduced by example,and the test re— suits are analyzed in this paper,which is a reference for optimizing the steam turbine vMve management and improving the unit control— lable performances. Key words:turbines valve;flow characteristic;tests;analysis 

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