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关于自卸车油缸回落的原因分析

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1 前言 

自卸车是依靠自身动力驱动液压举升机构,使自卸厢体具有自动倾卸 货物功能与复位功能的一种重要的专用汽车。前举升自卸车具有装载货物 

多、举升力量大、应用范围广等优点,近几年在国内的市场占有率迅速提 

高。前举升改制的车厢长度在4.2-8.2rr ̄_间,较腹置机构F式或T式4.2~ 

5,8m的厢长更为全面。所以现在前举升自卸车适应市场需求,在专用车销 

售市场上有更大的发展趋势。 

前举升自卸车适用于建筑工程运输砂石、建筑环卫垃圾、煤炭、煤粉、 铁矿粉、铁矿石等易于倾卸的物料的运输,其中砂石、矿石类物料单件直径 

不应大干200ram。但是当运输粘土、泥煤、湿性灰渣等不容易倾卸的货物 

时,在举升时可能会出现油缸回落现象。 

2油缸回落所表现的现象 

根据用户反馈,前举升自卸车在使用过程中,国产多级油缸曾有几次发 

生过回落的现象。主要表现在以下几个方面: 

①回落现象并不是每次都发生,只是偶尔几次,且都是重载货物流动 

性差的情况下发生,而在空载举升过程中没有回落现象; 

②出现回落现象时,车厢装载的均为不易卸下的物料,比如粘土、湿 

沙、矿粉、淤泥等,且油缸在举升至三、四节时(车厢的举升角度在25。~ 

35。左右),车厢内仍有 

三分之二的货物集中于 

车厢前端,没有向下自 

流,如图l所示。 

③在装卸容易卸下 

的干散料或者空车时油 

缸举升、回落正常; 

④出现下落时,将 

手动换向阀打至中停位 置,油缸停止回落; ⑤更换同一型号油 图1油缸举升至三、四节 

缸、同一型号齿轮泵、同一型号气控举升阀后,上述现象仍然存在。 

3 从油缸本身结构方面分析 

将油液的压力能转换为机械能输出,抬起重物,称为(举升)液压缸。 

前举升自卸车油缸为多级套筒缸。以国产油缸为例,从外往里缸径依次 

为180ram、150ram、125ram、100ram。 

在额定16Mpa系统压力下,根据公式 

P=-FS (1) 

式中 举升力 

1一一系统压力 

作用面积 

。 __1万 (2) 

2007.

5.HEAVY TRUCK《重犁汽奎》团 维普资讯 http://www.cqvip.com : -.|卜‘ 田 Q i c矗e j i s矗n 

式中 缸径 

由此可知每级举升力分别为40.7t,28.9t、l9.6t、l2.5t。 

国外油缸以海沃油缸为例,从外往里缸径依次为191ram、 

169ram、149ram、l29mm,在同样系统压力下,可知每级举 

升力分别为45.8t、35.9t、27.9t、20.9t。其对比见表。 

表 

P 当油缸举升至第三、四节时,举升力如图2所示。 

当车厢内仍有超 

出油缸举升能力的货 物时,齿轮泵仍继续 

工作,系统压力就会 

上升;当超出额定压 

力时,溢流阀就会打 

开,(参看气控举升 

阀原理图3),从而液 

图2油缸举升力示意图 茎 曩 

的作用下就会出现油缸回落现象,当下落到大的油缸直径 

时,举升力增大,系统压力减小,溢流阀就会自动关闭,回 

落停止,油缸又开始举升。当超出额定压力时又重复上述情 

况。 

4从气控举升阀液压原理上分析 

 ̄QDFVl型气控举升阀为例,其液压原理图如图3所示。 

图3 QJFV1型气控举升阀工作原理及状态分析 

a.QJFV1型气控举升阀主要用于单作用油缸举升控制之用 

①当液压油经PFI进入阀内时,由于气控阀初始处于无气 状态,液压阀保持中位,液压油通过 及通过溢流阀阀芯内孔 

回《重型汽车》HEAVY TRUCK 2007。5 至Tl卸荷 

②当气控阀Q1供气时,推动液压阀芯,液压阀转换成右 

位,液压油进入油缸进行举升工作; 

③当Ql停止供气时,气控阀回到原位,液压阀回到中 

位,油缸处于保压状态; 

④当Q2供气时,带动液压阀转换成左位,油缸卸荷,车 

厢下落; 

⑤作业完成由弹簧作用各阀均恢复原位。 

b.QJFVl型气控举升阀其溢流阀部分固定,若要提高压力 

则可在A处加一平垫圈,增加弹簧的预应力,增加lmm厚度, 可提高2.9Mpa系统压力。其计算公式为 

△P,9:=K/XX (3) 

可推知AX=O.34△P 

式中 △ 压力(Mpa) 

阀芯作用面积(106mrn2) 

弹簧刚度系数(314N/mm ) 

弹簧压缩量(ilgn) 

当AX=I时,/XP=-2.9 

c.从以上两点分析,此种气控举升阀的溢流阀不便于调 

整,溢流阀设定压力较低时,超载或湿料卸料不顺畅时,很容 

易出现溢流阀提前卸荷,造成油缸回落。 

5油缸厂家所要做的改进措施 

综上所述,油缸回落现象主要是由于用户使用情况比较特 殊,致使系统超压溢流造成的。但是此现象又主要表现在油缸 

上,所以油缸厂家应做的改进措施如下。 

①提高服务质量。油缸厂家应该根据用户所反馈的信 

息,无论是否是油缸质量问题,都应该主动的与用户沟通,积 

极配合用户的工作。 

②完善油缸结构设计,提高油缸超负荷能力。 

③严格各加工部件的公差及配合。 

④ 加强油缸检测,继续执行所有油缸都严格按标准检 

测。 

⑤将油缸的各缸径壁厚减薄,使油缸变级时压力减小。 

6对于此类问题的解决办法 

①改变溢流压力,使其大于16Mpatb于20Mpa,并改善 

溢流阀的灵敏度。 

②在卸货条件允许的情况下,提醒用户先开侧板卸货再 

举升。 ③在油缸材质强度允许的情况下,建议减小油缸套筒之 

间的壁厚,以增大油缸的举升力。 

参考文献略。

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