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碳酸盐岩缝洞型油藏试油完井技术研究与应用

46 西部探矿工程 2011年第5期 碳酸盐岩缝洞型油藏试油完井技术研究与应用 朱 华 (西北油田分公司开发处,新疆乌鲁木齐830011) 

摘要:塔河油田奥陶系缝洞型油藏储集体非均质性强,大部分油井原油密度高、粘度大,部分井钻遏 放空漏失后直接完井,未钻遏漏失井以酸压为主要改造手段,奥陶系完井方式以裸眼为主,油井均为 超深井,同时高温、高压、高矿化度卤水及二氧化碳与硫化氢复杂腐蚀环境,与东部油田相差较大,经 过lO多年的勘探开发,逐渐形成了具有塔河特色储层完井试油工艺技术。 关键词:塔河油田;碳酸盐岩;完井试油 中图分类号:TE257文献标识码:B文章编号:1oo4—5716(2O11)O5一o046 5 

塔河油田奥陶系碳酸盐岩油藏属于缝洞型油藏,埋 深5400 ̄6600m,储集空间以裂缝、溶蚀孔隙和溶蚀孔 洞及大型洞穴为主,底水发育。地层温度120℃~ 140℃,原油性质相差大,从凝析油到沥青质原油均广泛 分布;属常压油藏,压力梯度1.1MPa/lOOm;腐蚀因素 复杂,地层水矿化度(18~24)×10 mg/L,普遍高含硫 化氢,在lO ̄lO000ppm之间,CO2平均含量4.63 。 1超稠油试油技术 塔河油田奥陶系碳酸盐岩油藏稠油区块分布较广, 具有“超深、超稠、高温、高压、高粘、高矿化度、高含硫化 氢”特点。12区原油属于超稠油,平均原油密度 1.0113g/cm3,原油动力粘度很大,如AD4井在9O℃测 试为9677mPa・s,凝固点平均在42℃。由于油藏埋藏 深,井筒热损失大,为稠油试油工作带来极大困难。 1.1确定适合座封井段、优选封隔工具保证分层评价 由于井深、温度、压力、复杂井身结构等给试油工作 带来新问题。如:2008年1月,进行ADll和TP16井 白云岩井段的裸眼座封分段酸压时,发生了多次座封失 败。 (1)封隔器损伤原因分析:ADll井座封时,封隔器 未能胀开而没有损伤这一情况可以初步判断,前二次封 隔器损伤的原因并不是下入过程中刮伤,是打压与井壁 接触后损伤。 (2)座封井段的测井曲线特征:座封井段有部分泥 岩掺杂,井径扩大率较高,座封深度较前几次的深度浅 330m,温度不会有大幅度的降低。认为座封井段的井 壁和岩性状况是座封能否成功的主要因素。 (3)失封原因分析结论:通过以上分析认为:封隔器 的耐温性并不是几次座封失败的主要原因,初步可以认 为井眼状况和地层特性是造成失败的主要原因。 (4)下步采取措施: ①结合测井资料,正确选择座封井段。 ②根据井况选型,优化封隔器座封操作压力,同时 严格控制入井工具性能。 ③引进能满足超高温井下座封工作条件的裸眼封 隔器。 ④下5”套管封固上部井段,下套管封隔器座封于 套管内进行分层酸压。 1.2录取资料工艺 掺稀生产方式具有地面泵压波动、混油密度不均等 特点,工艺上需要克服测压仪器串如何在密度不均的井 筒中下入,资料解释方面还要考虑如何消除掺稀泵压对 所测压力带来的影响。通过大量的现场试验与攻关工 作,地层压力测试与地层流体取样等方面取得了一定进 步。 (1)静压测试:建立工具串在下放和上提过程中受 力数学模型并针对试油井的实际产量进行测压时的上 提、下放速度分析,在设备施工能力的限制下通过优化 施工操作参数、调整掺稀比例等来保证施工安全(图 1);通过“一井一策”的测试优化,已在多口探井取得了 地层温度、压力资料,确保了三级储量要求的资料保证。 同时针对12区奥陶系储层特点,确定了最优测压 时机,确保压力资料的准确性。关井时机分析如表1所 示。 

*收稿日期:2011-02—15修回日期:2011—02—21 作者简介:朱华(1977-),女(汉族),江西瑞金人,工程师,现从事油田开发研究工作,西南石油大学在读硕士研究生,研究方向:油气田开发。 2011年第5期 西部探矿工程47 圆柱 图1垂直油管中圆柱体受力分析图 静压的准确性与关井时机密切相关,对发生漏失的 井,漏失的压井液造成地层压力偏高;对酸压完井,地层 流体的产出地层压力下降。因此对碳酸盐岩油藏,过早 或过晚关井测静压均可能造成地层压力不准确,尽可能 把漏失量或酸压注入量排尽后立即进行静压测试,可获 得准确的地层压力资料。 (2)取样工艺:地层原油在井筒3500m左右失去流 动能力,掺稀试油过程中取不到原始地层油样,更取不 到PVT样。通过改进稠油井下取样技术,解决了12区 原油取样难问题。 原理:取样器底部为单流阀,上部有流通孔,仪器在 人井时底部单流阀在液体压力作用下打开,流体流人取 样筒,从上部流通孔流出,取完样品后提出取样器,在上 部液体压力的作用下单流阀关闭,关闭流通通道得到稠 油样,上部流通孔可能使管柱内液体与取样筒内稠油混 合,只要采集样品时利用重力分异原理排除上部样品, 确保样品纯度(图2)。 该工艺的成功实施为试油井提供了可靠的原油分 析样品,同时也可配比PVT样品,对了解此类稠油在 地层条件下的赋存状态提供了参考。 I.3利用掺稀条件下连续井底流压解释地层参数 在做好稠油在井筒内的上升高度预测与相应解堵 措施后,对于12区掺稀工艺下的稠油测压和长期井底 压力监测是完全可行的。对TK1205井实测流压资料 

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图2低压取样器取样示意图(下入、上提) 利用Blasingame产能预测方法,采用“均质+圆形不渗 透边界”模型进行处理解释,求得了地层压力和渗透率 等地层参数(图3)。 1.4利用流压和动态资料评价缝洞单元能量 塔河缝洞型碳酸盐岩油藏的特点是储集体分布复 杂,油藏埋藏深,难以确定地质模型,流体流动规律复 杂,油藏数值模拟方法、试井解释方法、油藏工程方法需 要重新建立,目前还没有形成有理论基础完备的实用方 法。物质平衡方法不涉及流体流动规律的计算,利用物 质平衡方法可对缝洞单元能量进行评价。 TK1205井组进行了井底压力监测,监测期间,油 井产量较高,产水很少,静压计算结果如图4、图5所 示。 2塔河油田奥陶系完井工艺技术 2.1完井井身结构变迁 在勘探开发初期,塔河油lit奥陶系碳酸盐岩油藏的 完井方式全部为裸眼,尤其是钻遇缝洞发育段出现放空 或严重漏失,钻井液密度窗口小,漏失和喷涌矛盾十分 突出的井况,下尾管固井的作业难度大,这类井就直接 采用裸眼方式完井。 随着对储层特征认识的不断深入和裸眼封隔工具 及配套工艺技术的引进,裸眼井段有针对性的改造和测 试通过裸眼封隔工艺基本能够实现,而且施工周期明显 缩短、成本明显降低,所以后期完钻井的完井方式仍以 裸眼方式完井为主 西部探矿工程 2011年第5期 59 58 邑 

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2007—9—25 2007.10 5 2(107.10.1 5 2007一10 25 Production history plot(水油比,Pressure[MPaJ VS Time lhr]) 

图3 TK1205井产能预测井底连续流压和产量拟合曲线 

2007-9—24 2007.9.29 2007一t0.4 2007-10—9 2007一l0一I4 2O07-10一I9 时间 

图4 TK1205单元的静压计算结果 

累计产量【m ) 图5 TK1205单元累积产量与静压的关系 

2.2非标套管不(8-1/8 )完井工艺技术 为加快盐区的开发,优化盐区井井身结构,在钻探 塔河南缘盐下区块时,采用了非标准的8~1/8”套管专封 膏盐层技术,形成了13—3/8”×9-5/8 ×8—1/8”特殊套管 井身结构(图6)。 这种井身结构的完井,最初的完井方案有如下两 

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图6非标套管(8—1/8 )井身结构 种: (1)采用下5 尾管将非标套管全部覆盖(如S1O5— 1、S1O8—1、Sl15—3等井)、然后下5 尾管封隔器对裸 眼段进行酸压改造的工艺。但这种工艺对以后井筒作 业、上返(或侧钻)都将造成很多困难与风险。 (2)采用下裸眼封隔器分段酸压的工艺,该种方法 优点是作业周期短,缺点是奥陶系上统砂、灰岩裸眼段 长达近700m,地层可能存在垮塌,也存在极大风险。 2011年第5期 西部探矿工程 49 以上两种完井方式都存在较大风险,后经调研、改 进,适用于8—1/8”套管的封隔器在塔河油田应用成功并 取得了不错的效果,解决了8—1/8" ̄管对封隔器的特殊 需求。该封隔器可采用于高温、高压、酸性环境。有一 系列密封筒配件可用于不同井况。 2.3奥陶系完井管柱 针对塔河油田奥陶系油井基本为裸眼完井特点,经 过多年实践摸索,形成了两套主要完井管柱: (1)带封隔器管柱:主要用于酸压作业,管柱结构: 油管挂+油管+水力锚+套管封隔器+油管+喇叭口, 方便酸压作业过程中保护套管及套管头(图7)。 

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图7带封隔器酸压管柱 (2)光管柱:管柱结构:喇叭El+油管+双公短节+ 油管挂。该管柱结构简单,施工操作方便,利于稠油掺 稀井完井(图8)。 2.4奥陶系完井配套技术 根据塔河油田奥陶系的油藏产能、压力及流体特 征,井口装置压力等级确定如下: (1)常规自喷井采油井口装备选用压力等级为 lO000psi(7OMPa)采油井口及配套装置; (2)需要进行酸压时井口装备选用压力等级为 1 5000psi(105MPa)采油井口及配套装置; (3)电泵采油井IzI可采用5000psi(35MPa)带电缆 

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图8光管柱 穿越的采油井口及配套装置,有杆泵、螺杆泵井口采用 25MPa通用井口装置。 3塔河油田奥陶系酸压技术 塔河油田奥陶系油藏储集空间以裂缝、溶洞为主, 基质基本不含油,7O%左右的井需要通过酸压改造沟通 缝洞体方能获得产能。针对缝洞储集体的发育特点,展 开超深层碳酸盐岩酸压储层改造技术攻关,通过酸压有 效沟通更多的缝洞体,提高产能,并在酸液和酸压工艺 等方面进行了攻关试验和推广应用,取得了较好的效 果。 3.1酸压发展历程 自1998年在¥23井首次成功酸压试验以来,塔河 油田酸压工艺技术逐步走向成熟,形成了具有碳酸盐岩 缝洞型油藏特色的酸压改造技术系列,成为缝洞型油田 主要建产、增产的手段之一,其技术发展历程大致可划 分为3个阶段: (1)早期的酸液单一、笼统酸压阶段。初期基本为 整段笼统酸压,酸压段最长达314m(TK405井),造成 部分井酸压效果较差。本阶段共进行66井次酸压改 造,平均单井日产油47t,开发井酸压建产率达57.6%。 (2)以分段酸压为主的配套工艺。本阶段共进行 189井次酸压改造,平均单井日产油57t,较前阶段提高

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