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2306产品重大品质异常检讨文件

2、针对力拓达电镀产品自6月12日起全部步入加严检验,铜配 件产品由原取样2个加严至5个、阀体由原1个加严至2个进行 功能性试验,直到其品质稳定为止。
3、针对进料《履历表》,从6月12日起,在产品检验完成并输 入K3后4小时内填写完成。
4、按规定对相关责任人进行提报处罚。
四、供应商原因分析与改善对策
发生原因: 1、高硫镍镀液被全光镍污染 2、全光镍阳极不足 发生对策: 一、对高硫镍镀液进行大处理: 1、对活性碳过滤 2、每升镀液加双氧水2毫升 3、连续弱电解除掉全光剂
二、补足阳极
五、改善对策与来料状况验证
改善对策验证: 未进行 来料状况验证: 截止2010年06月16日还未来料
六、异常履历状况
未进行水平展开控制和辅导。
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此次重大品质异常漏洞
5、品保人员未能追踪供应商进行流出原因分析与 对策;4
6、品保人员未能对供方提供的产品原因分析与改 善对策进行确认及明确改善完成期限;3
7、品保人员未能对供方提出的产品原因分析与改 善对策进行追踪验证,只等待来料检验状况。7
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序 交货 反馈 号 日期 单位
规格
产品 名称
交货 处理 数量 方式
异常原因
1
5-16
进料
90933812 01-4
浴巾架
360
此批产品抽检2PCS做附 批退 着力试验,其中1PC附
着力起泡
2
6-8
进料
17330703 -4
阀体底 座
2064
此批产品抽检2PCS做附 批退 着力试验,其中1PC附
着力起泡
3
6-10
总装
16933609 01
左连接 杆
2700
全检
生产2700PCS,表面起 泡266PCS,不良率9.8%
六、异常履历状况
序 号
交货 日期
反馈 单位
规格
原因分析
改善对策
1
5-16
进料
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9093 3812 01-4
半光镍与硫酸铜之间水 洗槽污染,结合力不够, 导致附着力起泡
对半光镍与硫酸铜之间的水 洗槽由原3天更换一次改为每 天更换一次,可避免类似问 题发生
3、IQC人员检验需带相应图纸、《检验标准书/记录表》 或样品到现场进行检验,进料班长需监督人员的执行状况
一、IQC检验相关要求
4、供方来料未送《检验标准书/记录表》,发出《异常通 知单》通知品保人员,由其要求补发并按相关规定对供应 商进行处理。
5、检验人员若发现产品尺寸超差,必须进行实装实配检验, 并在履历表上备注有进行实装实配,同时需找相应的品保 人员或工程师进行确认,并要求其在《品质异常确认表》 上签字确认其判定结果。
异常处理流程
总装部发现异常
反馈
FQC异常确认: (问题点、不良 0.5H反馈 率、供应商、生
回复 产日期)
IQC来料 加严检验验证
填写履历表
IQC、品保或IPQC
4 H
到现场确认
对供应商回复的原因 分析与改善对策进行
确认并验证
IPQC 品保
IPQC或品保要 求供应商进行原 因分析与对策
IQC流出原因 分析与对策
二、临时处理对策及造成影响
针对已组装好的产品全部进行拆卸退货返工 处理;针对生产线未生产完的179PCS和我司库存 品224pcs,全部办理库退处理;供应商无在途品、 无库存。 该批产品不良造成本批订单延误。
三、进料异常流出原因与改善对策
流出原因:
1、该批产品来料取样,为在同一箱上层取2pcs进行试验,抽样 较集中,导致未能检出。
总装部在2010年06月11日生产该批产品时反馈,产品表面有起 泡现象(镍封与全光镍间结合不良),共生产2142pcs,有 110pcs不良(剥离),不良率5.1%。
FQC对此批产品取样3pcs进行附着力试验,结果2pcs产品表面 出现起泡现象(镀层剥离),而后再次随机取样5pcs进行二次验证, 结果又有4pcs产品表面出现起泡、剥离现象,最终判定该批产品不合 格。
2、因前期力拓达承制产品出现过起泡、脱皮现象,品质处于不 稳定状态,来料本应步入加严检验,但该批产品来料按正常进 行检验。
3、该款产品IQC未做《履历表》,不清楚该款产品前期交货品 质状况,而实际该款物料力拓达自今年2月以来共交货23批, 均合格入库。
三、进料异常流出原因与改善对策
改善对策:
1、严格落实抽样方案,做到随机性抽样,不能集中在同一筐或 同一层产品内取样,品控工程师每日随机查核确认。
共同制定 临时处理措施
品保 IQC IPQC
水平展开库存品处理: 我司库存、供应商库存
及在途品
一、IQC检验相关要求
1、检验前发现供应商未在《合格供方名册》上,第一次可反 映给拓展部负责人,若第二次还是未纳入合格供方,品管员 可拒绝检验。
2、IQC人员在对来料进行检验时,必须先查阅进料履历表, 如之前产品有发生过异常,则需把异常现象记录清楚,再 根据抽样方案进行合理检验。
01 污染
3、连续弱电解除掉全光剂
2、全光镍阳极不足
二、补足阳极
此次重大品质异常漏洞
1、IQC未按规定填写《履历表》;7 2、IQC未按《抽样计划规定》进行合理抽样;2 3、该批产品来料,供应商未提供盐雾和附着力试
验报告,IQC未反馈,品保未要求辅导到位。3 4、针对力拓达前期发生异常,IQC和品保人员均
本资料来源
2306 产 品 重大品质异常检讨大会
2010-06-17
目的
针对2306装饰底圈重大品质异常 进行分析,找出现行品质管控漏洞,明 确异常处理流程与要求,提升全员品质 意识。
大纲
现状 此次重大品质异常漏洞 品质管控规范要求
一、2306 异 常 描 述
力拓达2010年06月05日交货2545pcs, 该批产品来料抽样 2pcs做完ASS试验25H后再做附着力试验,结果合格, 并于2010 年06月06日合格入库。(检验人:颜成佳,试验委托人:叶鹏)
2
6-8
进料
1733 0703
-4
半光镍与硫酸铜之间水 洗槽污染,结合力不够, 导致附着力起泡
对半光镍与硫酸铜之间的水 洗槽由原3天更换一次改为每 天更换一次,可避免类似问 题发生
起泡为高硫镍层与全光 一、对高硫镍镀液进行处理:
1693 镍层之间结合不良:
1、对活性碳过滤
3 6-10 总装 3609 1、高硫镍镀液被全光镍 2、每升镀液加双氧水2毫升
6、接到FQC反馈异常信息后,需在4小时内到位确认。
一、IQC检验相关要求
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