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9钢一铁总厂10高炉炉况严重失常及处理


5炉况失常处理的分析
5.1前期炉况处理受挫与操作思想保守有很大关 系。在进行开风口恢复过程中,由于害怕风口频繁 烧坏出现炉况反复,操作上意见不统一致使错过了 高炉开风口的时机使高炉陷入了一个用风与烧风 口的反反复复怪圈。lO月27日4’风口大套烧坏 后,保守思想更加严重,基本上24小时以上才敢开 1个风口,烧坏又退回到2个风口,有3天多时问 维持在2个风口送风。由于风口少,炉缸没有空 间,极易再烧风口。 5.2统一操作思想,积极稳妥向前恢复,并配以一
2炉况失常的经过
lO月22日8:18休风计划检修16 h。休风前 10月21日22:20发现11。风口小套漏水,未更换, 休风后发现除了ll。风口,7’风口也漏水。
10月23日6:16检修超时近5h复风,复风后 对罐晚点,第一炉拖到3h以后才出。8:50开始出 现风口烧损现象(12。、15’风口小套漏水),14:40 又发现13样小套漏水,到18:45休风60分,更换了 烧坏的12’、13’、15。风口小套。此后复风恢复进 程较快,到24日0:00风口已全部捅开,24日2:10 发现14。风口小套漏水,未更换。6:45冷渣铁从 12‘、13’风口穿出,被迫紧急休风,风口全部灌渣, 一直处理到11:15计5.5h才复风,复风后因8‘风 口吹开,再次休风l h13 min。至此炉况进一步恶 化,加剧了炉缸堆积,炉况处于严重失常状态。
不懈的努力下率先化开,炉缸空间逐步增大开始慢 慢变活。由于5’一ll’基本上没有烧漏过,故在 12。一15’间的渣铁隔层化通后,炉况恢复进程顺 利,开风口速度加快,基本做到开一个活跃一个再 开一个,随着堵着的风口一个个被捅开,风量逐步 恢复,炉缸越来越活跃,到18日4’风口打开(剩
3’已闷风口),炉况失常处理终于告一段落(见
(7)控制合适的[Si]、[S]和炉渣碱度。11月12 13以后[Si]控制在1.5%。2.5%,炉渣碱度基本上 控制在1.1左右,渣铁流动性得到明显改善。
6结语
(1)发生炉缸堆积后的处理措施首先是改善原 料条件特别是焦炭的质量,减少粉末人炉。提高高 炉料柱强度,增加料柱透气性。
(2)选择合理的热制度和造渣制度,保证炉缸 充沛的物理热,控制好炉温、碱度;合理配置锰矿和 萤石洗炉料用量,控制好渣铁成分,改善渣铁流动 性。这是处理失常炉况的重要手段。
此次炉况严重失常与休风前炉况基础较差、风 口漏水以及检修超时有很大关系。但复风后恢复 不力丧失了事故前期处理时机。
生产组织原因,对罐晚点,复风第一炉铁出铁 延迟是最初风口烧坏的直接原因。
决策不果断,风口烧坏不及时更换,漏水长时 间进入炉内,炉缸热量大量损失,是事故扩大的主 要原因。
事故休风处理组织不力,延长了事故处理时 间。
万方数据
总第39期
马良,方亮等:马钢一铁总厂lO。高炉炉况严重失常及处理
·15·
系列强有力措施是炉况恢复的成功经验。 (1)根据高炉恢复情况及已开风口工作状况适
时开风口。捅风口的原则为优先开未重复烧坏的 风口及从铁口方向开始依次开。
(2)改善原燃料质量。停用外购三类焦,改用 外购二类焦,增强骨架作用。
死和更换时间长,进一步恶化炉缸状况,炉况恢复 进程受重大挫折。
4.2炉况失常基本消除 11月9日3。风口大套被烧后,高炉操作者重
新反思了处理思路,统一了操作思想,坚定不移打 开风口增加进风,扩大炉缸空间是减少风口烧损几 率“华山一条路”。通过耐心处理,11月12日开 始,炉况恢复进程明显加快,风口烧损漏水频率降 低,铁口1侧12’一18年1月
安徽冶金科技职业学院学报
Journal 0f Anhui Vocational College of Metallurgy aIld Technd%7
Vd.18.No.1 Jan.2008
马钢一铁总厂1 O#高炉炉况严重失常及处理
马 良,方亮,吴 钢,丁彬斌,聂晓敏
(马钢股份公司生产部 安徽马鞍山243000)
万方数据
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安徽冶金科技职业学院学报
2008年第1期
级焦。焦碳质量变差,尤其是热态强度变差后,对
高炉炉况顺行稳定影响加大,料柱骨架作用和透气 性变差,热压波动大,炉况顺行变差。
表2合资济原焦和合资滕州焦主要质量指标
品种
lilt %
Ad Vd《 St,d M40 M10 C砒 CSR 焦末

6:45一II:15、lI:
343
32—12:45
lO月25日
1’小套、3‘小 套、3,小套
19:12—19:35、22: 55—23:50
78
10月26日
20小套、40中 套、30小套
4:56—6:38、10:55 一ll:25、12:28— 12:45
149
2。小套、15。小
10月27日 套、4。中套、大 16:34—23:15
400

10月28日 15’小套
4:35—6:48
133
10月29日 15。中套
2:20—4:30
130
IO月31日 15’中套
8:30一ll:30
180
11月1日 2‘小套
17:18一18:08
50
11月2日 14。小套
20:17—20:45
28
11月3日
13’小套、14。 大套
23:53—

11月5日
表3)。
表3 11月10日一11月18日开风口恢复情况
时问
开风口情况
休风封3’风口.复风开ll’、13。、14。、15。风口。 11.10 后发现12’、13。风口烧,休风后开1。、14。、15。风

8:50开13’风口,22:10开12‘风口,因水温差高休
11.1l
风堵12’、13。风口
2:ol,13’风口吹开,2,36开12’风口,20:30开11’ 11.12 风口
(3)加锰矿、萤石和空焦、组合料洗炉。通过加 锰矿和萤石洗炉,改善渣铁流动性,有利于渣铁排 除,打开空间。集中加空焦和组合料,一方面是增 加软熔带区域焦窗厚度。改善料柱的透气性,另一
方面对因风口烧坏、高炉频繁休风造成的风口带至 炉腹下沿区域结厚进行热洗处理。
(4)加强渣铁排放。通过缩短出铁间隔时间, 增加出铁次数,使炉缸中化出的渣铁能及时排放出 来,尤其是每开1个风口,前两炉出铁非常关键。 平均每天出铁达到18。20次。







济原 9.84 12.52 1.62 O.83 83.4 7.8 35.5 54.5 11.2
滕州 10.2 12.47 1.76 O.82 83.2 8.2 3"/.5 50.8 15.1
由于10’高炉上料系统没有备用操作系统,DP 网络故障不能上料只能休风处理;炉顶料流阀磨 通,气流不易控制;炉前铁口维护不好,铁口易垮, 渣铁处理不好;炉内操作控制不好,时常出现高 [Si]低[S]和高碱度炉渣等多种原因炉况出现多次 反复,炉况出现恶化趋势,高炉出现了出铁前料速 明显变慢,出铁后憋风暂时消除,铁口深度容易维 护,打泥量减少。热压波动大,不易接受风量,炉缸 变小,明显的炉缸堆积征兆。 3.2复风后炉况恢复不力
11.13 7:46开lO。风口。14:∞开9’风口。23:15开8’风

11.14 10:10开2。风El,11:00开7。风口,14:30—16:49 换2+、11’风口(漏水)堵
11.15
0:35开1l’风口,7:加开6‘风口。14:45开5。风 口。16:45开2’风口
11.18 11:30开4’风口(仅剩3’已封风口)
(3)加强对冷却器的监控,做好查漏制漏工作, 对已查出的漏水点要及时处理,避免因漏水造成事 故扩大而增加炉况处理难度。
(4)合适的高风速,充足的鼓风动能是处理炉 缸堆积的基础,确保下部活跃,上部气流稳定可以 增强炉况的抗波动性,有助于加快炉况恢复进程。
(5)加强炉前渣铁处理,及时排尽渣铁,是炉况 处理的必要前提。
(6)坚定信心、耐心处理,积极稳妥向前恢复, 是炉况处理成功的关键。
参考文献
[1]惠志刚,王茂华,赵志群.高炉异常炉况与炉瘤事故 [M].延边人民出版社,2005.4
[2]张殿有.高炉冶炼操作技术[M].北京:冶金"r zlk出 版社。2006.3
[3] 由文采.实用高炉炼铁技术[M].北京:冶金工业出 版社.2002.6
收稿日期.'2007—12—13 作者简介:马良(1963一),男,马钢股份公司生产部,高级工程师,从 事炼铁生产与技术工作多年。
表I 10月23日一11月14日风口烧损情况
日期
漏水风口
休风时段
累计时间 /niln
10月23日
12·、15·、13· 小套
18:45—19:45
60
lO月24日 14’小套
thigh No.10 Blast Furnace at Mamashan Iron and Steel Co.Ltd.It introduced the united thought formed
No.10 Blast Fumaee.The situation returned to normal by taking some technical nleasuI℃s to reduce the tuyere datnage.
The Situation of SeriOUS Disorders and Trentment of
the No.1 O BF of First Iron—smelting Plant at Masteel MA Liang etc.
Abstract:This article aims to analyze and summarize the reason of the frequent tuyere damage of
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