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不易自燃煤层采煤工作面特殊时期防灭火综合治理技术

不易自燃煤层采煤工作面
特殊时期防灭火综合治理
技术
Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives
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不易自燃煤层采煤工作面特殊时期
防灭火综合治理技术
简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查
和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目
标统一,行动协调,过程有条不紊。

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1工作面概况
56211采煤工作面采取倾斜长壁悬移支架放顶煤开采,
工作面走向长度为720m,平均煤厚1. 8 m,煤层倾角22~25 , 地质储量为136万吨,可采储量为100万吨.煤层标高为-
506m~-612m.20xx 年9月鉴定,该工作面煤层为不易自燃煤层,最短自燃发火期为90d,煤尘爆炸指数为21%.
56211工作面为五水平首采工作面,采用U型通风方式,上顺槽采用U型棚支护,下顺槽和切眼采用工字钢T型棚支护,该工作面于20xx年5月开始回采。

2工作面特殊时期自燃发火隐患及原因分析
2 . 1工作面特殊时期自燃发火隐患
56211工作面于20xx年10月15日回采过程中工作面中部遇
断层,经地质部门分别从56211工作面和56211回
风巷进行探测,该断层落差6m,随工作面推进宽度逐渐增
大,最大时在工作面连续长度达46m,该断层走向长度为
210m。

工作面见断层后对岩石段被迫采取放炮破岩,此时工作面已推进210m。

20xx年11月5日通风区进行防灭火预测预报时期,发现56211工作面、风巷出现CO气体,浓度分别为
0.0028%、0.0065%,20xx 年11 月16 日56211 工作面上隅角CO上升至0.018%,工作面上隅角网内也检查出高浓度CO气体,浓度为0.020%,为及时治理工作面自燃发火隐患,立即对工作面采空区实施连续注浆,但CO
仍呈现上升趋势,12月12日经检查化验,工作面CO气体范围扩大,上隅角、工作面出现CO气体,浓度分别为:0.06%、
0.042%、0.0022%。

同时56211工作面后部的倒眼封闭墙外检查出高浓度CO,浓度为1.984%。

工作面出现严重的自燃发火隐患,回采过程中随时都有被迫封闭的可能。

2 . 2发火原因分析
分析认为,56211工作面的发火原因为:
1)工作面过大断层期间,推进速度减慢,特别是20xx年
11月份推进距离不足20m,使采空区自燃带宽度扩大;
2)工作面过特大断层期间,由于地质因素,采空区遗留大量残煤;
3)工作面回采期间风巷淤煤积水较多,清理难度大,加之风巷压力大,造成巷道断面最小处不足2m2上下顺槽通风压差大;
4 ) 56211工作面回采期间与上阶段56211工作面形成漏风通道;
5)工作面内岩石段推过后,未及时垮落形成漏风通道。

针对以上情况经过综合分析认为,主要是采空区存在漏风通道,特别是过特大断层期间,采空区丢煤较多,推进速度减慢,氧化带窒留时间长,加之风巷断面太小,上下端头压差较大,致使工作面采空区出现严重的自燃发火隐患。

3自燃发火隐患的综合治理
3.1罗克休泡沫新型防灭火材料封堵漏风及倒眼封闭墙
堵漏
一是在56211 风巷发现CO处正上方处布置12个1~2m 长的钢管,对56211实施喷浆后利用预埋钢管实施
注罗克休,将56211风巷发现CO处正上方进行彻底堵漏封堵;二是对56211风巷、56211倒眼石门封闭墙分别进行了喷浆,同时在56211工作面后部各倒眼石门封闭墙外1m处钉1道临时板墙,对原圭寸闭墙和临时板墙之间的空间实施注罗克休充填加固,杜绝漏风;三是在56211工作面下
隅角利用直管向56211采空区实施注罗克休堵漏,材料比例为罗克休树脂:罗克休催化剂为4 : 1 ;以上地点共注罗克休材料约
12T。

对所有漏风源进行了彻底封堵。

3.2采空区注凝胶复合胶防灭火治理
从-506mB10 底板巷向56211采空区集中注凝胶,共注玻璃水约20T。

另外由通风区防灌队利用ZY-150钻机从
风巷10处根据顶、底区巷道空间关系,向上阶段56211工
作面采空区打钻,同时向56211采空区集中注凝胶,利用胶体的凝固性,分别对巷道、密闭周围进行封堵加固堵漏,消除漏风防止自
燃发火。

3 . 3利用FSAMEA新型防灭火材料堵漏阻燃治理发火隐患
1)实施56211 采空区注MEA 方案。

即:在56211工作面下顺槽设1临时注MEA泵站,将MEA和水按5%。

的比例配成阻化剂。

用泥浆泵加压后,通过泥浆泵管路与采空区预埋注MEA管路联通,自下隅角开始40M范围内喷洒阻化剂,每
20m为1个喷洒点,每点喷洒时间为15〜20min,下隅角喷洒时间为30〜40min,利用工作面微量漏风使MEA进入采空
区,使采空区后部形成1条防灭火阻燃带.起到阻止采空区遗煤自燃的作用。

2)在-506mB10 底板巷所有顶、底区工作面倒眼封闭墙外
2~3m 处打设1道煤袋墙将碎煤与FSA混合后装袋),并在两封闭墙中间留设1趟注浆管,进行注浆,使其充分混合,起到封堵漏风的作用。

3 . 4均压措施
1)单调压气室一一连通管闭区均压。

即在56211工作
面倒眼封闭墙外新建1道高质量密闭墙(保证调压气室的气密
性),与原封闭墙之间形成1个单独的调压气室,同时从
调压气室内敷设2根装有调节闸门的①5mm 金属管至火区进风侧,调节闸门安设在距调压气室2~4m 处,调压管内若
压力较小,可在调压管进风侧设置通风设施实施增阻,以增加管内压力,调压管连接完毕后要在调压气室外安设水柱计,对调压室与采空区之间的压差进行测定。

连通管闭区均压实施后,使56211工作面倒眼封闭墙外压差逐渐平衡,同时56211风巷和上隅角密闭内CO下降明显。

特别是56211 工作面倒眼封闭墙内的CO浓度短期内由1.984%降至0.01% 以下。

2)开区均压。

一是优化56211工作面通风系统,及时封闭56211回风巷倒眼石门,保证通风系统的稳定性;二是加大上槽清淤力度,保证风巷回风断面,减小上下端头压差;三是工作面实施减风方案,即工作风量由1000m3/min 逐
步至650m3/min ,降低采空区内部压差,减少采空区漏风
量。

4治理效果分析
1)通过密闭喷浆堵漏、均压、注凝胶、复合胶利用FSA、
MAS、罗克休等新型防灭火材料对56211工作面发火隐患
进行综合治理后,工作面上隅角、风巷的CO于20xx年4 月20日全部降为0,治理效果明显。

2)工作面过断层期间,断层淋水及注浆水渗入风巷造成风巷淤煤积水严重,矿及时安排修护队在风巷清理淤泥,降底了上、下端头风压差,采空区防灭火工作面仍应重视。

3)采煤工作面倒眼后要及时进行封闭,必须加强封闭质量,并及时灌浆,加强防灭火预测预报。

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