影响芳烃抽提装置环丁砜溶剂分解的因素及对策
摘要:环丁砜溶剂在使用过程中,其产生的分解物会对生产造成一定影响,所
以需要采取相应的应对措施,并且环丁砜溶剂的分解同样会影响生产。
因此,对
于了解影响环丁砜降解因素并找到对策对于生产来说非常重要。
关键词:芳烃抽提装置;环丁砜;单乙醇胺;腐蚀措施
环丁砜(C4H8SO2)是无色、溶于水、高极性和具有良好热稳定性的化学产品,其毒性很低,密度较高、比热低、沸点高。
找到影响芳烃抽提装置环丁砜溶
剂分解的因素并将其解决才能更好的生产。
一、芳烃抽提原理
芳烃和非芳烃会形成共沸物,使得难以采用简单蒸馏的方法获得纯芳烃,必
须通过抽提萃取的方式才能将芳烃分离出来。
虽然芳烃抽提工艺路线多种多样,但按工艺原理可分为液-液抽提和萃取精馏两类。
液-液抽提是利用溶剂对芳烃抽提原料中各种烃类组分溶解度不同,并且能分层形成两个密度不同的液相,实
现芳烃和非芳烃分离的工艺过程。
而萃取精馏是通过向原料中加入极性溶剂,利
用溶剂对烃类各组分相对挥发度影响的不同,提高目的芳烃和其他组分间的相对
挥发度,实现芳烃和非芳烃分离的工艺过程。
通常液-液抽提工艺设有专门的汽提塔,而萃取精馏将抽提过程和汽提过程在一个塔器内完成。
二、世界芳烃抽提技术现状
目前,世界上已实现工业化的芳烃抽提技术有5种,即Udex法、Sulfolane
法、IFP法、Arosolvan法和Formex法,前3种属于液-液萃取工艺,后2种属于
抽提蒸馏工艺。
其中,Udex法的工艺流程为抽提-抽提蒸馏、水洗-水分馏、溶剂
再生,溶剂为甘醇类,汽提塔正压操作;Sulfolane法流程简单,无芳烃水洗塔及
水分馏塔,投资、消耗指标低,芳烃回收率高,原料范围宽,可萃取C 5—C 11
的芳烃,成品塔需负压操作,对碳钢不腐蚀,溶剂为环丁砜;IFP法既可以抽提
重芳烃,又可以抽提烯烃含量高的原料,不必经过加氢处理,采用丁烷反抽提法,流程复杂,溶剂为二甲亚砜,价格较便宜,但热稳定性差;Arosolvan法选用N-
甲基吡咯烷酮加二甘醇二元溶剂,抽提塔为特殊设计的结构,烯烃由残油层去除,不必白土吸附,抽提蒸馏塔负压操作,溶剂不必经常再生,流程较复杂;Formex
法是利用芳烃和水回流的方法抽提,抽提物中芳烃采用与水共沸蒸馏的方法回收,溶剂为N-甲酰基吗啉。
三、环丁砜降解因素和对策
1.温度影响及对策。
环丁砜(C4H8SO2)是无色、溶于水、高极性和具有良好热稳定性的化学产品,其毒性很低,密度较高、比热低、沸点高。
环丁砜溶剂在220℃以下时,其分解速度比较慢,但超过220℃时,随着温度的升高,其分解速度急剧上升,过高的温度将促使环丁砜分解生成浅黑色的聚合物(聚丁二烯和氧
化铁混合物)和SO2。
因此,在装置生产中要严格控制溶剂系统的温度和加热蒸
汽的温度。
2.空气影响及对策。
环丁砜是无色的液体,但通常见到的环丁砜呈淡黄色,
这是它与空气接触氧化的结果。
通过试验数据对比可以看出,有空气存在时,
SO2的释放量要比无空气时多,pH值下降也较明显,这说明氧气对环丁砜影响较大。
因此,在抽提系统的原料罐、溶剂罐、返洗罐均要加上氮封,严格防止氧气
的进入;同时,对抽提系统开工及局部检修结束投用时,要对设备进行严格的氮
气置换,并且对真空系统进行严格的气密和抽真空试验,防止空气在生产中进入
系统内。
四、环丁砜分解对芳烃抽提系统的影响及措施
1.对加热器的影响及措施。
环丁砜溶剂在使用过程中,虽然已经通过各种措
施减缓其分解速度,但降解仍不可避免。
因此,环丁砜溶剂在运行过程中,由于
其降解物呈酸性,使溶剂系统pH值一般保持在5.5左右,在抽提工段175℃的操
作条件下,就会对抽提系统的溶剂再沸器和汽提塔换热器造成腐蚀。
从芳烃装置
的运行情况来看,提馏塔再沸器、回收塔再沸器、溶剂再生塔再沸器(原设计其
材质均为碳钢)在运行2a左右,其管束表面和焊口表面就会存在不同程度的腐蚀,局部地方已腐蚀内漏。
由于加热蒸汽的压力高于溶剂系统的运行压力,使蒸
汽进入物料系统,造成塔压升高,抽提的水平衡被破坏,排水量增加,能耗升高,严重时将由于返洗液、回流和采出物料带水而使装置无法正常运行。
2.对换热器和塔器的影响及措施。
环丁砜溶剂的分解物是一种黑色的聚合物,该聚合物用普通的过滤器基本上无法过滤出去,因此,在环丁砜溶剂的循环使用
过程中,环丁砜分解物被带到抽提塔和贫富溶剂换热器内,并逐步积累在换热器
的管束上和抽提塔的塔板上。
环丁砜溶剂的分解聚合物在贫富溶剂换热器表面积
累后,使换热器的换热效果下降:贫溶剂温度升高,富溶剂温度降低。
由于贫溶
剂进入抽提塔的温度升高,使溶剂的溶解性增强、选择性下降,造成抽提的产品
质量下降,严重时会造成抽提塔的液面下降、操作不稳定、产品质量不合格。
富
溶剂温度的降低,增大了提馏塔塔底的蒸汽加热量,因此增大了装置的生产能耗。
处理措施是增大贫溶剂换热器的换热面积,或再并联一台贫溶剂水冷器,保证抽
提产品的合格和稳定。
环丁砜溶剂的分解聚合物在抽提塔塔板上积累,使抽提塔
的塔板筛孔由于堵塞逐步变小,流通量下降,抗波动能力变差,抽提塔液面不稳定,生产负荷下降。
通过观察发现,该聚合物虽然不溶于加氢汽油,但溶于水,
因此,利用该聚合物溶于水的性质,于2004年春季在抽提系统溶剂循环运行
(环丁砜溶剂在温度较低时易凝固,同时为节约开工时间)的状况下,用自产的
高温水对抽提塔进行了水洗。
3.环丁砜分解对芳烃精馏工段的影响及措施。
芳烃精馏工作进料中的环丁砜
含量设计值小于5mg/L,实际操作过程中一直小于1mg/L,但由于环丁砜的沸点
高于芳烃中沸点最高的二甲苯的沸点,因此,在精馏物料的运行过程中,进料中
的微量环丁砜在二甲苯塔底物料中的浓度逐渐被浓缩升高,最后,在二甲苯塔底
再沸器内达到最高值。
二甲苯塔底的C9物料是间歇性采出的,C9的采出一般要
一周、甚至两周才采出一次。
因此,由于C9的采出量和采出频率较低,使精馏
进料中的微量环丁砜逐渐被浓缩积累。
以精馏进料15t/h、环丁砜含量为1mg/L,
C9每周采出1次、共采出3t计算,二甲苯塔底C9中的环丁砜理论含量将为
840mg/L左右。
经化验分析,二甲苯塔底C9中的环丁砜实际含量达到约
1100mg/L。
二甲苯塔底再沸器的设计操作温度为213℃,实际操作过程中一直在190~210℃之间,因此,二甲苯塔底再沸器内浓度较高的溶剂在此温度(经研究
院化验分析,芳烃抽提所用的环丁砜溶剂在190℃就开始分解)下分解成酸性物质,对设备造成腐蚀,影响二甲苯塔长周期稳定运行。
根据芳烃精馏装置的实际
运行状况,在保证二甲苯能够被蒸到塔顶的情况下,经过技术人员的摸索调整,
可以把二甲苯塔底温度调至168℃,塔顶回流比由原来的3.5∶1降至1.9∶1。
同
时在操作中提高二甲苯塔的运行液位,使二甲苯塔的液位在50%~80%范围内运行,当塔底液位超过80%时,启动机泵将C9采出,以尽量置换出塔底物料中的
环丁砜溶剂。
这样既可以降低环丁砜溶剂的分解速度,又可以降低二甲苯塔底物
料的酸性。
调整后,二甲苯塔底C9的采出频率为每2d采出一次,每次采出2t。
经化验分析,二甲苯塔底C9中的环丁砜实际含量降至150mg/L以下。
最后可以将罐区的一部分C9混对进加氢汽油进行回炼,以保证芳烃的收率和提高二甲苯塔底的C9采出量。
在芳烃抽提系统中,环丁砜对设备的腐蚀是不可避免的现象,但我们可以采取降低环丁砜中杂质的含量、严格控制温度、优化加注方法等措施,降低环丁砜的劣化速度,减少环丁砜溶剂酸性物质的含量,从而减轻其对芳烃抽提设备的腐蚀。
参考文献:
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