发放编号:文件编号:河北安丰钢铁2×100MW机组发电工程EH油及调节保安系统调试措施迪尔集团有限公司2017 年 7月河北安丰钢铁2×100MW机组发电工程EH油及调节保安系统调试措施编制:审核:批准:批准日期:年月日目录1. 设备系统简介 (1)2. 调试目的 (3)3. 措施编制标准和依据 (3)4. 调试范围 (3)5. 调试前应具备的条件 (3)6. 调试步骤或调试内容 (4)7. 调试质量的检验标准 (8)8. 环境和职业安全健康管理 (8)9.组织与分工 (9)1 设备系统简介1.1秦皇岛安丰钢铁新建2×100MW机组发电工程,机组控制油(EH油)系统主要由油箱、两台压力补偿式变量柱塞EH油泵,蓄能器组件、油加热器、一台循环油泵组、冷油器、过滤器组件、回油过滤器、油加热器、溢流阀等组成。
系统工作压力14MPa,工作温度40-50℃。
由交流电机驱动的高压柱塞泵输出压力可在0~14MPa之间任意设置。
本系统允许工作压力设置在10.0~14.0MPa,额定工作压力为14.0 ±0.2MPa。
油泵启动后输出的压力油经过EH供油控制组件、滤油器、逆止阀及溢流阀进入供油母管和高压蓄能器。
供油母管和蓄能器形成14.0 MPa压力时,高压油推动衡压泵上的控制阀,控制阀操作泵上的变量机构,使泵的输出流量减少,当泵的输出流量和系统用油流量相等时,泵的变量机构维持在某一位置,当系统需要增加或减少用油量时,泵会自动改变输出流量,维持系统油压在14.0 MPa。
当系统瞬间用油量很大时,蓄能器将参与供油。
油路中逆止阀防止油泵卸载时系统中的油回流。
溢流阀作为卸载的后备,一旦高压油母管压力升高大于17MPa时,溢流阀将高压油排回油箱,以防止系统超压。
执行机构的回油经无压回油管路和压力回油管路返回油箱。
高压油母管上压力开关能为自动启动备用油泵提供信号,并在油压偏离正常值时发出报警。
运行参数如下:EH油压: 13.5~14.5 MPaEH油油温:正常运行维持在35~54 ℃,额定值为 45 ℃EH油温开关: 60℃油温高报警,55℃投冷却器,自动切除加热器,35℃油温低报警,切冷却器,20℃油温低报警,禁启主泵,投加热器溢流阀定值: 17MPa循环油泵溢流阀定值: 0.5MPa油压低报警,联启备用泵: 11.2MPa滤油器差压高报警: 0.24 MPa蓄能器充氮压力: 10MPa1.2 调节保安系统按功能可分为三大部分:执行机构部分、危急遮断部分、机械超速和手动遮断部分。
执行机构部分包含高压主汽阀(MSV)高压调节阀执行机构(CV×4),中压联合汽阀执行机构(ICV×4)。
危急遮断保护系统包括AST-OPC电磁阀组件、薄膜阀、危急遮断试验装置。
机械超速和手动遮断部分包括:危急遮断器、危急遮断器滑阀、保安操纵装置及手动喷油电磁阀。
系统基本功能:系统挂闸;适应高、中压汽门联合启动的要求;精确地控制机组的负荷;系统具有超速保护功能(OPC-103%);系统能够快速可靠地遮断汽轮发电机组,保证机组安全;具有阀门活动试验功能。
1.3 执行机构部分:汽轮机进汽阀的开度由油动机控制,油动机由油缸和弹簧组成。
油缸中的压力油用来打开阀门,弹簧用来关闭阀门。
油缸与控制组件相连,油缸上装有卸载阀、隔离阀和逆止阀。
加上相应附件构成两种基本类型油动机。
CV和ICV油动机可以将阀门控制在任意的中间位置上,成比例地调节进汽量以适应需要。
油动机配有电液伺服阀(简称MOOG阀)和线性差动变送器(简称LVDT)。
高压油经过一个过滤器至电液伺服阀,电液伺服阀根据来自伺服放大器的位置信号控制油动机的位置。
LVDT将阀门的实际位移反馈给伺服放大器,实现阀门的闭环控制。
隔离阀用于油动机油缸中零部件的在线检修,逆止阀可阻止回油或危急遮断油路中的回流。
MSV油动机使阀门仅处于全开或全关位置。
高压油通过一节流孔供到油缸活塞下部腔室。
此腔室的油压是由一个先导控制的卸载阀控制的。
当汽机自动停机结构复位后,卸载阀关闭,在油缸活塞下面建立起油压,开启主汽阀。
一个供试验用的电磁阀,打开该电磁阀后,缓慢开启卸载阀,通过节流孔泄油,可将主汽门慢慢地关小(活动试验)。
在每个执行机构中都配有一个与危急遮断系统相连的卸载阀,一旦危急遮断系统动作造成危急遮断母管压力降低,卸载阀既开启,从而快速关闭MSV、CV和ICV。
1.4 危急遮断系统:危急遮断系统主要包括电磁阀组、危急遮断试验装置、危急遮断器、危急遮断器滑阀以及用以远方复位的保安操纵装置。
电磁阀组中有六个电磁阀,其中四个电磁阀是自动停机遮断电磁阀(AST),正常运行中它们是带电关闭的。
四个AST电磁阀串并联布置,即每个通道中至少必须有一个电磁阀打开才可导致停机。
其余两个电磁阀是超速保护电磁阀(OPC),它们受DEH控制器的超速保护(OPC)部分控制,并联布置,在正常运行时失电关闭。
在关闭位置OPC电磁阀封闭了OPC总管油的泄放通道,使高、中、压调节阀油动机活塞下建立起油压。
若机组转速达到额定转速的103%,则OPC动作,电磁阀打开,使OPC母管油泄放,导致卸载阀快速开启,使高、中调节汽阀立即关闭。
OPC动作时,在AST油路和OPC油路之间的逆止阀维持了AST总管中的油压,使高压主汽阀保持开启。
随着转速的降低,电磁阀将关闭,高、中、低压调节阀将重新开启,以控制汽轮机的额定转速。
2 调试目的通过调节保安系统的调试,对系统的完整性及正确性进行检查,确定其是否具备参加机组整套启动的条件;消除设备和系统缺陷,使该系统顺利投入正常运行,保证机组在各种方式下正常运行,为机组安全运行提供可靠的保证。
3 措施编制标准和依据3.1本工程机组调试大纲3.2《火力发电建设工程启动试运及验收规程》【DL/T 5437-2009】3.3《火力发电建设工程机组调试技术规范》【DL/T 5294-2013】3.4《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》【DL/T 5295-2013】3.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 【DL5009.1-2014】3.6《防止电力生产事故的二十五项重点要求》【国能安全〔2014〕161号】3.7《火电工程达标投产验收规程》【DL 5277-2012】3.8《汽轮机启动调试导则》【DL/T 863-2004】3.9《电力建设施工质量验收及评价规程》(汽轮发电机组篇DL/T5210.3-2009)3.10设备供货商提供的图纸﹑质量保证书﹑安装和使用说明书及有关试验文件等3.11设计院提供的工程系统图纸﹑设计说明书等技术资料作为调试依据的标准、规程、规范、导则等均应以最新版本为准。
4 调试范围4.1系统测点、阀门检查4.2系统联锁保护传动4.3 系统投运及静态、仿真试验5 调试前应具备的条件6 调试步骤或调试内容6.1系统及仪表、测点检查6.2系统联锁保护传动6.3 EH油系统蓄能器投运6.4 EH油系统压力调整6.5 循环、再生装置投入6.6.1 调节保安系统的投运条件投运EH油及低压安全油系统,检查两系统投运正常,相关测点温度、压力正常。
在此条件下,调节保安系统具备正常投运条件。
6.6.2 机组挂闸试验由热工人员强制退出汽机各跳闸信号,按下挂闸按钮,挂闸电磁阀带电使危急遮断滑阀复位,并通过ETS系统将AST电磁阀带电,检查AST油压正常,检查高压和中压主汽门开启,挂闸完成。
6.6.3 阀门全行程检测汽轮机挂闸,在工程师站上手动调整各阀门指令,使得机组的各个进汽调整门分别到全开和全关位置,中间形成的指令与反馈不应有过大偏差,记录各个阀门行程。
6.6.4 就地及远方打闸试验6.6.4.1 汽轮机挂闸,通过热工人员强制将主机各阀门全开。
6.6.4.2 旋转位于前轴承箱前的手动跳闸手柄手动跳闸停机,检查主汽门、CV和ICV、调速汽门、抽汽逆止门、抽汽快关阀关闭。
6.6.4.3 重新挂闸,开启各阀门,手动按集控室停机按钮,检查项目同上。
6.6.5主机阀门关闭时间测定6.6.5.1 本试验的目的是测取主汽门及调节汽门的关闭时间,以检测该项指标是否达到验标要求。
6.6.5.2 试验标准:主汽门关闭时间、调门总关闭时间厂家标准。
6.6.5.3 试验方法:将高、中压主汽门、高调门、中调门关反馈信号及打闸的开关量信号接入电子表,挂闸后全开主汽门及调门,打闸,记录各阀门关闭时间。
6.6.6ETS通道试验:ETS通道试验在静态试验,试验前检查与试验有关的保护信号投入。
6.7 调节保安系统动态试验。
6.7.1 空负荷试验6.7.2油泵切换试验·机组空负荷3000 r/min稳定运行,主油泵工作正常后,缓慢关闭高压油泵出口门,主油泵出口油压、调节保安油压、润滑油压等均正常后,停止高压油泵运行,油泵切换试验完成。
6.7.3 汽门严密性试验6.7.3.1 检查确认自动主汽门和高压调节汽门是否严密,符合控制汽机转速和在机组事故跳闸后防止机组超速的要求。
6.7.3.2 机组运行正常,主蒸汽压力在7.0MPa以上,维持机组真空在正常值,开启高压油泵,油压正常。
6.7.3.3 发电机解列,空负荷3000r/min运行状态。
6.7.4 调节汽门严密性试验:操作DEH上的“高压调节汽门严密性试验”按钮,投入高调门严密性实验。
维持高压调节汽门关而主汽门全开,观察并记录机组转速下降情况;当机组转速下降至[(试验时主汽压/额定主汽压)×1000]r/min以下为合格,即可恢复机组3000r/min运行。
6.7.5 主汽门严密性试验: 操作DEH上的“主汽门严密性试验”按钮,投入主汽门严密性实验。
维持主汽门关而高压调速汽门全开,记录机组转速下降情况;当机组转速下降至[(试验时主汽压/额定主汽压)×1000]r/min以下为合格,即可恢复机组3000r/min 继续运行。
6.7.6主汽门活动试验6.7.6.1 机组转速3000r/min,运行稳定。
6.7.6.2 操作DEH画面主汽门活动试验按钮6.7.6.3 观察主汽门缓慢关闭百分之十左右,然后恢复全开。
6.7.7 汽机超速保护试验6.7.7.1 汽机空负荷注油试验合格,自动主汽门,调门动作灵活无卡涩。
6.7.7.2 机组带25%负荷至少运行4小时以上。
6.7.7.3 汽机运行于额定转速,发变组开关断开,机组解列,启动高压油泵。
6.7.7.4 汽机主汽门,调门严密性试验正常.各级抽汽逆止门,电动门关闭严密。
6.7.7.5 汽机遥控跳闸按钮或手动跳闸手柄动作正常。
6.7.7.6 OPC电超速试验(热工配合完成),应满足DEH设计的OPC动作逻辑和转速。
6.7.7.7 机械超速试验·运行参数符合“空负荷和低负荷运行导则”,机组运行正常。