当前位置:文档之家› 体系审核不符合原因分析和整改

体系审核不符合原因分析和整改


(5)公司程序文件要求,每年进行2次满意度
11
调查,而自上次审核至今,仅能提供已进行1
次顾客满意度调查的证据。
XXX产品的过程开发存在以下问题: 新产品开
12
发计划存问题,如客户 PPAP批准时间为2014-
5-20,但样件阶段总结安排在2014-5-28,
13
过程设计和开发过程存在系 统性严重不符合。
2.1制定过程开发目标、总结类似产品过程开发 的
相关人员不知道不清楚过程开发 需 要定制目标,当时只是口头会议没 有文字记录,
经验和教训并作为输入内容、内部统一XXX是否是 输入内容之一。并重新进行过程设计输入评 审, 并保留记录。经评审本厂可以满足顾客的要求 。 2.2、重新搜集数据评估该过程开发目标是否实
4.统计员不清楚对采集到的顾客满
意 度数据需进行趋势分析的要求,
因 此,未进行趋势分析。
5.相关人员不熟悉《顾客满意度控 制 过程》的要求,主观认为1年调 查1次 就可以了。
5.严格按照程序文件执行,每年对顾客进行两次顾 客满意 度调查,今年再补充进行一次。
相关人员对过程开发流程和对公 司 “产品质量先期策划控制程序”、 编制新产品过程开发流程模板。 “过程开发控制程序”不清楚。
编制《热处理检验作业指导书>的人
员由于只是进行过短期的质量体系 培训,对编制作业指导书的相关输 入、 输出不太清楚,仅根据自身经 验编制文件,所以出现了文件规定 混乱、输 出不完善、检验重复的情
立即按照现在的生产状况和检验活动重新分析热处 理生 产合适的控制项目、频率和检验方法,并更 新控制计划, 再根据控制计划编制《热处理生产 检验作业指导书》
98%, 而目标分解中2013年99%,2014年
99.2%,
(1) 针对XX抱怨XX产品包装破损的 问题,
4
虽已采取纠正措施,但未能提供已 针对根本
原因进行分析,且PFMEA未相应 进行更新。
纠正措施处理过程存在一般 不符合。
(2) 针对“XXX产品油孔内有毛刺问题,虽
5
已采取纠正措施,但未能提供已 针对根本原
符合:
《产品检验作业指导书》要求 热处理后硬度
19
10件/批进行检验,但2014年10月6日《检验记
录表》中显示只检验8件。
无证据表明所使用的计量器具 外校的外部实
20
验室是有资质的实验室或客 户认可的实验室
监视和测量装置的控制存在 。
严重不符合。
21
未能提供按照《自制专用量具的实验规 程》 对自制检具进行检验的证据。
对质量手册维护人员进行培 训,要求文件及时修 订。
重新整理的质量目标和统计情 况,及对未达成的分析。 重新检查其他文件不一致的结 果。
1.更改程序《顾客满意度控 制过程》文件,制定根据客观 绩效监视顾客满意度的办法,
细化《顾客满意度调查表》 的评分标准 组织对相关人员 进行TS16949标准和修订后的 《顾客满意 度控制过程》、 《顾客满意度调查表》培训学 习,要求必 须按照文件要求 执行满意度调查,并考核其是 否掌握其要 求; 2.培训相关 人员对顾客满意度趋势分析的 方法,并考核其 是否掌握。 3.主管部门对执行人员严格监 管和审核。组织建立对顾客 满意度控制过程的执行人员监 管和审核制度,每年进行一 次,并纳入员工绩效考核。
因进行分析,且PFMEA未相应 进行更新
6 预防措施存在不符合
2014年4月“不 良质量成本”的指标虽已达 成,但仍达 0.03%高于其他月份(其他月份为 0.001~0.005%),未进行原因分析。
(1)没有证据表明公司已通过对客 观的过程
7
绩效的评价来监视顾客满意,且 公司也未明 确规定利用过程绩效来评价顾 客满意的方法
49体系不符合项原因分析及遏制措施
原因分析:
遏制措施:
(1)组织没有理清质量目标文件和 经营计划之间的关系。组织在经营 1.根据经营计划重新整理目标,并重新进行统 计 划中是规定了质量目标的,但与 计,对目标 未达成的情况,进行原因分析并采取 实际 监控的指标不一致。最终导致 整改措施。 控制指 标和质量目标矛盾。
2.尽管程序文件有对客户满意度调
查 表内容的规定,但调查内容不够 2.细化《顾客满意度调查表》的评分标准,重新对
细 化,评分标准不够明确和细化, 顾客满 意度进行调查。
缺乏 可操作性。
3.组织主管部门对统计员缺乏监督 和 审核导致满意度调查数据不准确 。
3.组织通知档案管理员撤销失效的统计记录,将 正确的调 查数据输入相应的记录表中。
2
质量目标的管理存在严重不 符合。
(2)经营计划中规定过程质量合格率不低于 96%。 但在《2014年质量目标完成情况统计
表》中未针对锻造和机加工过程分别规定质量
指标。
(3)手册中5.4.1.1 及附录六中对质量目标
的要求不一致。如 5.4.1.1要求汽车配套加工
3
过程产品质量合格率的公司级目标为:不低于
技术员核对图纸没有按文件修改流 程进行。
立即对更改的尺寸再次与图纸进行确认,后确认尺 寸,现场进行的修改,(因本图纸确实对此尺寸无 强制性要求,根据更改后的尺寸加工 尺寸客户无 强制要求技术员成品更能符合顾客的要求),并更 新控制计划。
相关人员对标准不清楚,没有制定 返工作业指导书。
立即制定“返工作业指导书”并下发。

2)客户满意度调查表 中对产品运输工具方面
8
的评价为“优”,但公 司对该满意度调查表 结果的汇总结果为98 分,相关人意度调查数据不准确,如满意 度
9
顾客满意度调查过程存在系 调查绩效监控表中显示“顾客投诉未发生
统的严重不符合,
”,实际已发生1次顾客抱怨。
10
(4)未能 提供对顾客满意度结果的趋势分析 。
产品试制。相关人员认为没有后期 生产调试XX产品模具时报废了10件 (因当时已确
影响就 没有深入分析,也未保留确 认原因为新调试生产XX时调试模具产生的 10件废
认的证据 。
品造成对后期产品的质量不会造成影响。)
1.程序文件没有明确规定利用过程 绩 效来评价客户满意度的方法。
1.更改程序《顾客满意度控制过程》文件,制定根 据客观 绩效监视顾客满意度的办法,重新进行顾 客满意度调查。
况。
因为热处理车间现在的生产情况量
比较少,当时只是口头通知检验员 立即按照现在的生产状况和检验活动重新分析、编 检验时变更成了抽 检8件,没 有更 制《产品检验作业指导书》,并下发。
新作业指导书
虽然提供了外部校检机构提供了 资 质证书,但没有对的校检证书进行 评审,
公司现有量具重新找有资质的检定机构进行检定, 更新程序文件《实验室管理控制程序》添加外部校 验的检定 证书要进过技术质量部经理的审查的规 定
措施后顾客没有反 馈过类似的问题) 2、针对 (1)(2)问题,立即重新评审并更新PFMEA。
2、针对内部质量问题,虽进行了原 因分析并采取纠正措施,但相关人 员 不熟悉FMEA,未能意识到这是 FMEA的一个输入的时机。
1、当时发现趋势异常时经确认为新 1、立即对3月份数据波动的原因进行重新整理。
“实验室管理控制程序”4.4.3条款 更新《实验室管理控制程序》文件添加“自制量具
中没有要求对校验数据的记录。当 内 校的相关数据要进行记录并保存:的规定。对 时公司已经进行了内部校验,而且 自制量具重 新按自制专用量具的试验规程进行内
结果合格,就没有做记录。
部校验并记录结果
纠正措施:
1.组织相关人员学习TS16949 体系文件,深刻理解并严格 按照程序文件执行。组织对相 关人员培训的重点是经营计 划中目标、过程目标制定的承 接关系。
设计输入存在问题,如未制定无过程 开发目 标;设计输入未能包括以往开发经 验的相应 记录;不同的设计人员对xxx标准是否需必须
执行理解不一致。
XXX产品毛坯图:无设计、审核、批 差的要
14
求,未能提供已 准人签字,无修订状态及版
本的标识。
15
未能提供XXX试生产控制计划。
XXX产品工序,作业指导书要求50 16 文件控制存在一般不符合。 (+0.5,0),但在2014年8月10日更 改为
现,
相关人员不清楚文件下发流程,
图纸重新按规定进行下发,无修订 状态图纸收回 销毁。
当时样品合格后客户就下了订单 公 司就直接生产,相关人员因为对标 准不清楚没有区分出试生产阶段。
该产品与以往量产产品在生产控制环节上变化不 大,属于我们较成熟工艺,且试生产阶段按照量产 控制计划进行控制,合格后放行,因此该不符合不 会对客户造成风险。
序号 标准不符合 1
客观事实:
TS16949体系不符合项原因
(1)公司实际监控的2012年质量目标与经营 计划中的 规定不完全一致,如 经营计划要 求: 2014年质量目标:顾客投诉总次数目标 为0 次;顾客综合满意度:90分。但公司《 2013-2014年质量目标完成情况统计表》中 规 定的2014年质量目标为:投诉、抱怨次 数年 度不超过5次;顾客满意度达到90分以 上。 (且2014年已发生1次顾客抱怨)
(2)经营计划文件虽然规定要对锻
造过程质量指标和机加工质量指标
分别进行统计,但在文件执行过程 中。 主管部门对统计人员缺乏相应 的监督 、检查,导致《2014年质量
更改质量手册,保证手册文件的一致性、适宜性和 充分 性。
目 标完成情况统计表》中没有统计

(3)主管部门对手册编制人员缺乏 相应的监督、检查和考核,导致手 重新检查其他文件,避免有类似不一致情况发生。 册编制前后不一致。
49+0.3。查图纸,客户对该尺寸未更改,
17
返工产品的控制存在轻微不 符合。
相关主题