锚杆质量通病防治锚杆被拔出桩折断排桩倒塌1.现象当挖土到基坑底,发现桩顶部挡土小墙倾侧甚多,顶部地面裂缝并延伸至围墙,旋即排桩倒塌,上部土体滑动,下水道塌陷,水涌入基坑,有的塌至街道,第一层锚杆从土中完全拔出,护坡桩折成三段,折点分别在二、三层锚杆处、折点处混凝土破碎,钢筋弯曲,第二、三层锚杆锚头拉脱,腰梁扭断开裂。
2.原因分析(1)(1) 从事故现象看:第一层锚杆被拔出足以说明锚固长度显然不够,开始产生桩顶的大量位移和裂缝并延伸,足以说明其前兆。
当第一层锚杆的有效锚固长度不能胜任桩受的水平推力时,锚杆被拔出,此时桩受的水平推力集中到第二层锚杆支点,桩受到过大的不能胜任的弯矩而折断,而锚头拉脱、腰梁扭断、裂开是受到复杂的招矩拉力所致,直至整排桩被巨大力所推倒。
(2)(2) 从事故发生后核算中发现,原计算错误在于第一层锚杆间距为2m一根,第二层锚杆间距为1.5m一根,但计算桩受水平力系按单位长度(1m)计算,因此出现第一层锚团长度差1倍的误差。
作为设计计算者必须记住由于一时的疏忽而造成严重的后果。
3.防治措施(1)锚团长度的计算应反复核算,避免错误。
(2)在工程现场必须作测试,以发现计算上可能出现的错误。
(3)(3) 从事故发生的情况看,第一层锚杆的锚团长度非常关键。
因此认为多层锚杆支护体系的第一层锚扦锚因力特别重要,设计施工者应特别重视。
6.2.2 锚杆不起作用,桩折断,支护结构倒塌1.现象基坑较深,采用∮1.0m灌注桩、两层锚杆支护。
基坑挖到设计标高后不久,发现局部破坏,先是锚杆端部脱落,横梁掉下,桩间土开裂,继而裂缝增大,桩顶地面较远处发生裂缝,最后,桩断、支护结构倒塌,邻近自来水管断裂,基坑受泡,再次塌方,基坑一片汪洋。
2.原因分析锚杆端部脱落,说明预应力拉后锚头没有错固住,横梁掉下说明这一排锚杆在桩端没有受力,也就是锚杆不起拉结作用,使1m的大直径桩变成悬臂桩,受力后倾侧,桩间土开裂,位移大时桩顶地面开裂并发展较远,最后桩因受弯矩太大而折断。
3.防治措施(1)(1) 预应力施工应由有经验技工操作,如无经验,应经过培训并由有经验工人予以指导。
当锚头锚住后还应检查横梁(一般为工字钢)是否受力。
当发现横梁脱落,应立即停止挖土,研究原因,采取措施,如工地未能采取措施,则倒塌不可避免。
(2)基坑开挖时应作排桩的位移监测,随时可以发现桩有无大的位移,发现后应研究原因,采取措施。
6.2.3 支护结构倒塌1.现象基坑深16m,密排大直径∮1.0m灌注桩,一层锚杆,地面距护坡桩边缘建双层工棚及移动式办公室。
施工期间支护桩突然断裂,排桩倒塌,工棚滑入坑,造成重大事故。
2.原因分析(1)基坑边缘搭建工棚是重大违规事件,事故原因分析系地面超载,原设计未曾考虑这项外加荷载。
(2)基坑深16m,按该工程地质情况,一层锚杆的方案不安全,再加上超载,导致事故发生。
3.防治措施(1)(1)支护方案决不能在基坑边建设工棚,也不能在坑边堆放如钢筋类重物,必须堆重物或行驶塔吊、汽车吊时,应计算地面超载,以保证安全。
(2)(2)如能在基坑底上5m左右增加一层锚杆,则可增加安全,但也应将超载计算进去,计算锚杆锚固长度,灌注桩配筋、入土长度等。
6.2.4 锚杆倾角小,锚固力差1.现象锚杆设汁要求极限承载人为500kN,工程现场试验,倾角15o(与水平面的夹角)极限承载力仅为400kN,同样长度改变倾角为25 o后,极限承载力为600kN,满足设计要求。
2.原因分析锚杆的承载力与土体的极限摩阻力有关,一般情况下,上层土质较下层土质差,在同样锚固长度情况下,倾角小时锚固体深入较好土体长度少,如上述试验,锚杆锚团长30m,倾角15o时,在淤泥质粘土中约为15m,在粉质粘土中约为15m;而改为25 o时,锚固段在淤泥质粘土中约为3m,粉质粘土中约为14m,在粉砂中约为13m,从附表6-1可以看出不同土质的极限摩阻力差别很大。
3.预防措施(1)正式施工锚杆前必须作锚杆基本试验,得出倾角、锚团长度关系,提供设计研究决定。
(2)倾角必须适宜,按规规定:倾角为15o~25o,不大于45o。
选择合适角度及合适极限承载力是必要的。
6.2.5 锚县夹片滑脱,失去锚固作用1.现象锚具在拉锚固后不久,失起作用,即钢绞线在锚杆桩测试时不起拉结作用。
2.原因分析(1)经锚具、夹片等检验发现夹片硬度不足HRC=40,不符合规规定。
(2)当锚杆受力时,夹片对钢绞线因硬度不足而滑脱,预应力锚固后经不起受力而滑脱。
3.防治措施(1)夹片应采用表面渗碳工艺,提高硬度,使硬度HRC=50o~55o。
(2)钱杆施工完后应重新检查锚头有无松动、脱落,必要时重新将锚头拉一下。
(3)工厂交付锚具、夹片时应作详细检查验收,施工单位对锚具质量应切实负起责任。
6.2.6 锚杆与地下连续墙预留孔漏水涌砂1.现象基坑工程在做第二层锚杆施工时,墙外水压力较大,水及砂从预留孔与锚杆钻杆外套管间流入基坑,施工人员经验不足时,会将钻杆拔出造成坑大量涌水涌砂,造成附近变电室房屋开裂等事故。
2.原因分析(1)采用地下连续墙及锚杆支护的工程,一般在地下连续墙施工时,应在墙一定位置预留孔洞,以便锚杆施工时穿过,如图6-10所示。
锚杆外套管与地下墙预埋管之间的空隙造成水流通道,粉砂在水压力作用下涌入坑。
(2)拔出钻杆导致大量流砂从∮203孔中流入坑,造成地面塌陷、房屋开裂。
3.防治措施(1)在孔口设橡皮垫圈,以阻止砂与水涌人坑,见图6-10所示。
(2)在钻杆钻进时,保持钻头与外套管有一定距离,停钻时缩回外套管,避免水从套管进人基坑。
(3)灌注砂浆时保持砂浆压力(0.4~0.6MPa)。
(4)拔管时留下最后两节外套管,待水泥初凝后拔出。
附录Ⅰ单层锚杆支点计算(摘自《建筑基坑支护技术规程》JGJ120一99)单层锚杆支点力及嵌固深度如附图6-6及附图6-7所示。
1.基坑底面以下文护结构设定弯矩零点位置至基坑底面的距离h c1可按下式确定(附图6-6):e a1k=e p1k2.支点力T c1可按下式计算:T c1=(h a1∑E ac-h p1∑E pc)/(h T1+h c1)式中 e a1k——水平荷载标准值;e p1k——水平抗力标准值;∑E ac——设定弯矩零点位置以上基坑外侧各土层水平荷载标准值的合力之和;h a1——合力∑E ac作用点至设定弯矩零点的距离;∑E pc——设定弯矩零点位置以上基坑侧各土层水平抗力标准值的合力之和;h p1——合力∑E pc作用点至设定弯矩零点的距离;h T1——支点至基坑底面的距离;h c1——基坑底面至设定弯矩零点位置的距离。
3.嵌固深度设计值h d可按下式确定(见附图6-7):h p∑E pj+T c1(h T1+h d)-1.2γ0h a∑E ai≥0附录Ⅱ锚杆施工质量标准钱杆施工质量应符合下列要求。
1.注浆管宜与锚杆体绑扎在一起,一次注浆管距孔底宜为100~200mm,二次注浆管的出浆孔应进行可灌密封处理。
2.浆体应按设计配制,一次灌浆宜选用灰砂比1:1~1:2,水灰比0.38~0.45的水泥砂浆,或水灰比0.45~0.5的水泥浆,二次高压注浆宜使用水灰比0.45~0.55的水泥浆。
3.二次高压注浆压力宜控制在2.5~5.OMPa之间,注浆时间可根据注浆工艺试验确定或一次注浆锚固体强度达到5MPa后进行。
4.锚杆的拉与施加预应力(锁定)应符合以下规定:(1)锚固段强度大于15MPa并达到设计强度等级的75%后方可进行拉;(2)锚杆拉顺序应考虑对邻近锚杆的影响;(3)锚杆宜拉至设计荷载的0.9~1.0倍后,再按设计要求锁定;(4)锚杆拉控制应力不应超过锚固体强度标准值的0.75倍。
5.锚杆倾角宜为15o~25o,且不大于45o。
6.锚杆锚固体上覆土厚度不宜小于4m。
7.锚杆及土钉墙支护工程质量检验标准见附表6-1。
锚杆及土钉墙支护工程质量检验标准附录Ⅲ土体与锚固体极限摩阻力标准值土体与锚固体极限摩阻力标准值sik二次灌浆、扩孔工艺时可适当提高。
2.本表摘自《建筑基坑支护技术规程》(JGJl20—99)。
6.3 基坑支撑系统6.3.1 钢支撑失稳1.现象大直径灌注桩,钢支撑支护,水泥搅拌桩作截水帐幕,基坑深8m、9m不等,当土方挖到设计标高时,一根支撑连杆断裂,围护桩大幅度位移,距坑5m 远的路面出现裂缝。
2.原因分析(1)设计支撑系统截面偏小。
(2)未考虑长细比影响,安全度严重不足,随着基坑开挖深度加大,支撑系统承受压力增大,造成杆件失稳破坏,支护桩大幅度位移。
3.防治措施(1)(1) 支撑系统的设计计算应按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120一99)中第4章第5节(4.5)支撑体系计算规定设计。
(2)(2) 对工程的具体情况,如土质情况,施工单位等,设计时在安全系数方面可予适当考虑,对建设单位要求节约应通盘研究考虑。
6.3.2 角撑未及时支撑造成地面裂缝l,现象双排小直径灌注桩加两层钢支撑及角撑,坑深6.5m,挖土到设计底标高时,围护桩发生滑移倾斜,造成道路及场地地面裂缝。
2.原因分析(1)(1) 为了挖土方便,下层支撑中的(斜)角撑未及时跟上支撑,改变了围护结构的受力情况,造成北边桩滑移倾斜,带动其他桩洲顷斜。
(2)挖土施工未按施工方案操作。
(3)市政道路地下水管破坏,大量水渗入基坑,降低土的力学指标。
3.防治措施(1)(1) 基坑工程必须按照施工方案规定施工,即如何分层挖土,何时加撑和斜角支撑等,千万不能马虎,必须按方案施工。
(2)(2) 较多工程若发现有地下水管或化粪池漏水现象,在设计前应调查了解,如发现问题则在设计时应将士的力学指标如φ,c值予以考虑,即将地质勘探提供的指标,计算时适当提高安全度,施工时发现有漏水,则应立即组织排除。
6.3.3 钢管支撑间距过大。
节点处理不当1.现象坑深11m,φ800钢筋混凝土灌注桩,设两道φ914×11钢管支撑,间距8m。
挖土至设计标高时,约30m长支护结构向坑侧倾斜2.5m,基坑底宽7m的土隆起1.8m,造成巨大经济损失,影响工期。
2.原因分析(1)支撑间距过大,支撑节点处理不当,延长数十米的结构向倾斜。
(2)灌注桩入土深度(嵌因深度不足),引起坑土隆(3)基坑土的抗力不足,施工又逢雨季,基坑土体抗隆起稳定性不足,基坑实际已呈破坏状态。
3.防治措施(1)支撑体系应按规定计算确定间距,处理好节点,如做钢围檩并与围檩焊接好。
(2)必须验算灌注桩嵌因长度,以防止坑被动土水平抗力不足。
(3)雨季施工应有基坑施工方案,主要是控制地面及地下水。
6.3.4 钢管支撑弯曲破坏1.现象淤泥质粘土地质基坑深10m,φ800灌注桩,校长16m,两道φ914×11钢管支撑。