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QC小组成果汇报


频率(%)
累计频率(%)
质量通病频数分布图
83.9 6.5
83.9 100
90
90.4
80
100 96.8 93.6 90.4
83.9
83.9
3.2
93.6
70
60
3.2
96.8
50
40
3.2
100
30
26
100
/
日期:2019.3.11
20
10
2111
0 频数
6.5 3.2 3.2 3.2
频率(%)
100
15
75.0%
80
13
65.0%
60
14
70.0%
40
14
70.0%
20
31
69
69.0% 0
日期:2019.3.11
外观质量通病分布图
75.00% 100
76.00% 74.00%
70.00%
70.00%
72.00% 69.00%
70.00% 69
68.00%
65.00%
65.00%
20
13 7
术交底工作进行了详细的审查,并组织了考核。
第七章 确定主要原因
针对“工人的技术交底,施工规范的执行”这个末端因素,它对“沉箱表面气 泡”症结影响程度判断:
施工班组成员合格率在 70%以上,但未达到考核标准(考核合格率为 100%), 严重影响混凝土施工质量。
岗前培训考核统计表
考核项目
考核人数
沉箱模板装拆施工
预制构件表面质量通病,尤其是混凝土表面气泡是所有混凝土施工中不可避免 的一个难题,控制和减少沉箱表面气泡,一方面确保沉箱构件的预制质量,另一方 面通过研究减少构件质量通病,体现项目管理能力的提升。
沉箱立面图
沉箱平面图
第一章 课题介绍
1.2 预制沉箱施工工艺 沉箱预制采用分层预制工艺,分四层预制,底层为2.0m,其余三层均为标准层,
结论:
第七章 确定主要原因
要因确认三 确认内容及方 法
确认标准
负责人 完成时间
运输罐车数 量不足
混凝土供应和 卸料浇筑是否 连续现场实测
混凝土供应和浇筑要 求连续,浇筑速度
0.8m/h
蒋彪
2019.8.11
第七章 确定主要原因
确认过程: 混凝土搅拌站距离浇筑现场7公里,投入8m³罐车3辆,循环供料,37m泵车入模。 陶阳宝对每车混凝土供应时间进行统计,记录混凝土浇筑过程中混凝土中断时间, 计算沉箱每层混凝土供应的强度。
第五章 目标设定
单位
检查项目
频数
表面气泡对比情况
大桥局
气泡深度
0
≥2mm或每平
方米内气泡面
中山预制场 积≥70cm²
19
气泡深度≥2mm或每平米内气
泡面积≥70cm²数量
0
19 中山预制场
大桥局九公司
0
10
20
结论:从条形图中可以看出,中铁大桥局九公司深中通道预制梁表面不存在气孔深度≥2mm或每平 米内气泡面积≥70cm²的现象。
累计频率(%)
1 气泡 2 色差 3 砂线 4 蜂窝 5 粘皮
第四章 现状调查
通过频数调查和排列图分析,发现沉箱表面气泡是构件外观 主要质量通病,因此将减少气泡作为提升沉箱构件质量通病治 理的主要方法,并作为本次QC活动的主要目标。
根据《水运工程质量检验标准》JTS257-2008要求“构件表 面的气泡等麻面在水位变动区、浪溅区和外露部位总面积不允 许超过所在面的10‰”,同时将气泡深度2mm作为一个控制指 标。小组对调查数据进行统计分析,记录表面气泡的分布情况 如下表:
2019.1.5
4次/月 现场型 组内分工 活动负责及总策 划 数据分析 现场控制 安全、质量控制 现场记录收集 物资保障
第二章 QC小组概况
2.2 小组活动计划
第三章 选题理由
1、项目位于南沙自贸区内,为广州市重点项目之一,具有非常重要的 政治意义。同时本项目为我司首次和广州港大业主合作,作为集团公司水工 项目在广州区域的一个窗口,可以树立企业形象,打造企业品牌,提高企业 市场竞争力;根据集团公司要求,不仅要保证结构内在质量,也要尽力提高 构件的表观质量。
20 15
5
20
13 7
20 14
6
20 14
6
CX1-1 1
CX1-2 2
选择点数
CX1-3 3
CX1-4 4
CX1-5 5
有通病点数
无通病点数
66.00% 31
64.00%
62.00%
60.00%
合计 合格率
第四章 现状调查
序号 项目
频数
1
气泡
26
2
色差
2
3
砂线
1
4
蜂窝
1
5
粘皮
1
合计
31
制表人:王文凯
要因确认一 确认内容及方法
确认标准
负责人 完成时间
工人的技术 交底,施工 规范的执行
现场询问调查施工 人员对工艺和方案
的了解情况 调查分析
技术交底记录详细且考核合 格率100%,培训记录100%
齐全
王文凯
2019.8.10
第七章 确定主要原因
确认过程: 进行了现场调查分析,对沉箱模板安拆和混凝土浇筑施工班组的实际操作进行分析,对相关规范和技
蒋彪
2019.8.10
第七章 确定主要原因
确认过程:
进行了现场调查分析,对沉箱模板安拆和混凝土浇筑施工班组的实际 操作进行分析,对相关规范和技术交底工作进行了详细的审查,并组织了 考核。
针对“旁站人员的责任心 不强,质量管控不严”这 个末端因素,它对“沉箱 表面气泡”症结影响程度 判断: 旁站技术人员在混凝土浇 筑过程中严格控制振捣部 位、振捣时间、下料顺序 等,在过程中按照规范要 求做好了浇筑记录,并及 时检测了坍落度情况。
第四章 现状调查
序号
项目
频数 频率(%)
气泡分布情况图
气泡深度≥2mm或每平方
1
19
米内气泡面积≥70cm²
80
732mm且每平方
2
7
米内气泡面积<70cm²
40
26.9
30
20
10
合计
0
26
100
制表人:王文凯
日期:2019.3.11
73.1
26.9 19
7
频数
频率(%)
浇筑时间 (h) 7 6.5 7 10
浇筑速度 (m/h)
0.57 0.62 0.57 0.55
混凝土罐车未到泵车停歇 >10min车次数 5 4 6 7
结论:
第七章 确定主要原因
要因确认四 确认方法及内容
确认标准
负责人 完成时间
脱模剂性能 较差
现场使用的脱 模剂相关性能 是否满足要求
现场实测
含有特殊的活性界面 剂,减少混凝土对模 板吸附,减少混凝土
质量管控 不严格
是否进行旁站监督, 检查验收是否按照
规范执行
查看旁站记录及检查验收 记录
技术交底中各项参数满足规范要求,交底 覆盖率达到100%
浇筑过程应当全程旁站监督,严格按照规 范进行检查验收
运输罐车 混凝土供应和卸料 数量不足 浇筑是否连续
现场实测
混凝土供应和浇筑要求连续,浇筑速度 0.6m/h
QC小组成果汇报
中铁广州工程局集团有限公司 广州港南沙港区近洋码头工程项目经理部
第一章 课题介绍
1.1 工程介绍
广州港南沙港区近洋码头工程位于广州市南沙区沙仔岛,其中1-2泊位全长 546m,为重力式沉箱码头结构,包含沉箱29 件,单件沉箱重1567t,混凝土强度等 级为C40,沉箱尺寸(长×宽×高): 18.77m×12.65m×14.0m,前趾为 1000mm, 底板厚度为 600mm,外墙厚度为 300(350)mm,隔墙厚度为 250mm。
第六章 分析原因
第七章 确定主要原因
由鱼 刺图可 见,构件 表面气泡 较多的末 端因素有 9个,根 据因果图 制作要因 确认表, 如下:
序号 1 2 3 4 5 6 7
末端因素
确认内容
确认方法
确认依据
技术交底 不到位
技术交底的真实性 及合理性
检查交底资料,现场询问 调查施工人员对工艺和方
案了解情况
20
沉箱混凝土浇筑
20
合计
合格 17 15
不合格 3 5
合格率% 85% 75%
是否已经接受过交底 是 是
结论:
第七章 确定主要原因
要因确认二
确认内容及方法
确认标准
负责人
完成时间
旁站人员的责任 心不强,质量管
控不严
对当日的管理人员的 旁站记录表检查,重
点工序询问调查 调查分析
浇筑过程应当全程旁站监督, 监控要点要齐全
第四章 现状调查
2019年3月11日,小组成员对已经浇筑的沉箱随机选定外侧区域进行外观质量通 病的确认和统计:
序号 构件名称
1
CX1-1
选择点 数
20
2
CX1-2
20
3
CX1-3
20
4
CX1-4
20
5
CX1-5
20
合计
100
制表人:王文凯
有通病点 数 7
5
7
6
6
无通病点 合格率 数
13
65.0% 120
第七章 确定主要原因
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