当前位置:
文档之家› BP德克萨斯炼油厂爆炸事故案例学习(教学版)分析
BP德克萨斯炼油厂爆炸事故案例学习(教学版)分析
后果:由于削减成本,得克萨斯州炼厂很多设备年久失修, 无法更新;员工雇佣成本和设备更新维护方面的预算被大 量削减。这些削减对生产安全产生了负面影响。
第一章
概述
2005 年3 月23 日13 时20 分左右,英国石油公 司(BP)位于美国德克萨斯州(Texas)的炼油厂 异构化装置发生了严重的火灾爆炸事故,该事故为 美国作业场所近20年间最严重的灾难。事故造成15 名员工丧生,170 余人受伤,爆炸产生的浓烟对周围 工作和居住的人们造成不同程度的伤害。
第一章
概述
1999年之前,得克萨斯城炼油厂属于阿莫科石油公司。在 属于阿莫科石油公司管理期间的1994年,管理层决定减 少得克萨斯炼厂的人数以不断削减人力成本。
第一章
概述
根据当时被各大公司竞相追捧的一个用人原则,减少 18%的员工,就能节省2200万到3300万美元的人力成 本投资。如果减少31%的员工,就能节约4200万到 6100万美元的花销。 1999年,BP收购阿莫科石油公司 在得克萨斯城炼油厂的人员管理和设备投资方面,低 成本的战略得以维持并被BP公司继续维持下去。
第一章
概述
低成本的战略在得克萨斯城炼油厂人员管理方面所产 生的影响:
人手不足 相关机构的研究发现,在过去的四年里,得克萨斯 炼厂的操作工和维护人员加班时间占总工作时间的 27%,有些员工甚至高达68%。这么高的加班比率 远远超出正常水平,这是得克萨斯炼厂员工人数不 足的一种表现。
第一章
概述
BP低成本的战略在设备投资方面的表现: 1999年,BP收购阿莫科后削减了得克萨斯炼厂25%的固定 资产投资,两年后固定资产投资又削减了25%。
2.2 事故过程描述
2005 年3 月23 日凌晨2 时左右,异构化装置的操作人员将 液态烃原料导入分馏塔中。 凌晨3 时30 分,开始进料,当时液位计指示塔内液位在距离 塔底3.0 m 处。 9 时50 分左右,操作员开始将液态原料进行循环,并将更 多的液体打入液位已经过高的塔中,
第二章
事故经过
第二章
事故经过
此刻,放空罐处于高液位状态,并被完全 充满,而且放空罐顶部的烟囱出现喷溅,喷 溅持续了大约1 分钟,落到地上的液体迅速 形成了极易燃烧的蒸气云。通过计算机模拟 显示,蒸气云在地面上扩散的速度非常快,1 分钟后,13 时20 分,一场严重的爆炸事故 就发生了。
第二章
2.3 事故后果
事故经过
10 分钟后,操作人员按照正常操作流程点燃了加 热炉的火嘴并开始给物料加热;液位计仍然将液位指示 在3 m 以下并不断下降。(液位计失灵!)
12 时40 分左右,发出了高压警报,加热炉的两个 火嘴被关闭以降低物料温度。
由于操作流程所规定的流量控制阀不能正常工作, 因此操作人员使用应急泄压阀将气体排到放空罐中,然 后排至大气。13 时左右,操作人员打开阀门将液体从 塔底送往储罐。
第二章
事故经过
2.1 事故所处环境炼油厂异构化装置来自2.2 事故环境的工艺设施
1.异构化装置分馏塔 附属设施:来料流量控制阀,液位计,液位高高位报警系统,应急泄压阀BDV,溢流排放 管线,压力安全阀, 2.加热炉 3.换热器 4.放空罐,顶部有烟囱
第二章
2.3 事故背景
事故经过
操作工启动异构化装置
爆炸冲击波迅速波及了整个异构化装置,引发了 严重火灾并对整个区域造成了严重破坏,该区域内 的两个活动板房被炸毁,承包商的15 名员工在此不 幸遇难。通过休斯顿KHOU 电视台拍摄的录像可以 看到异构化装置爆炸后,由于放空罐的烟囱一直在 排放烃类物质,所以还在燃烧,一些车辆也被大火 吞噬,50 多个巨大的化学品储罐被毁。
第二章
事故经过
爆炸后放空罐继续喷出烃类物质,装置持续燃烧。
第二章
事故经过
距离异构化装置数百 米远距离上拍摄的图 像-浓烟滚滚
第二章
事故经过
事故后的现场:异构化装置成为了废墟。
第二章
事故经过
2.4 学员观看事故录像
放映该事故的录像,该录像真实的还原了事故发生的 整个过程以及所造成的惨痛后果。
时间:35mintues
第二章
事故经过
13时左右,换热器出现异常,并且导致进入塔的原 料温度突然上升至150℃以上。 13 时5 分,进入塔中的液体开始膨胀并沸腾,导致 塔内的液位进一步上升; 13 时10 分左右,塔开始出现溢流,液体被排到塔 顶的排放管中; 13 时14 分,3 个应急泄压阀被打开,液体从异构 化装置流向放空罐,部分液体从放空罐溢出进入排污管 中。
第二章
事故经过
正常情况下,塔底分馏液位只有1.98 m,塔底设有1 个 液位计,可以检测塔内液位并将数据传送给控制室。同时, 塔内设有高高位报警系统,超出规定液位时,控制室将有 声音报警。但是,事故发生时,液位超过了3.0 m 以上, 操作人员已无法正确读取液位数据,声音报警也失灵了。
第二章
事故经过
2.5 事故细节的补充叙述
2005年3月23日,生产操作工约翰准时来到得克萨斯炼油厂异构化 装置上班。这是他连续工作的第29天。由于每天只能睡5到6个小时, 他的脑子稍微有点发木。自从BP公司施行人力资源管理的低成本战略 后,操作工人数被减少了,因此操作工常常加班,疲倦成为了普遍的 现象。在装置开车的过程中,约翰没有注意到液位的异常。3个小时后 由于液面超标导致分馏塔超压,大量物料进入放空烟囱,与空气混合 后发生了剧烈爆炸。更糟糕的是,装满回料的拖车也违章停在附近, 引起了连环爆炸,约翰和他的14位工友当场丧生,180多人不同程度地 被烧伤。“得克萨斯炼厂爆炸”事件是十年来,美国工业最为严重的 一次事故。
乐东气田员工安全教育学习材料
第三讲
忽视安全的惨痛代价
BP德克萨斯炼油厂爆炸事故案例学习
2008.7.8
第一章
1.1 概述
概述
事故所在企业:BP公司得克萨斯城炼油厂,这家炼油 厂是BP公司下属最大的炼油企业,也是全美国第三大 炼油企业。
我们知道,BP公司的安全文化、安全标准、安全管 理系统和安全监控程序都代表了石油石化业界的世界 先进水平。据统计数据表明,BP公司在2000-2005年 的五年间实现记录受伤率低了70%,事故死亡率下降 了75%。