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(2) 技术套管:φ244.5mm;下入深度1970m。

(3) 裸眼:钻头直径:φ215.9mm;钻深:2994.14m。

2、事故发生经过钻到井深2994.14m,因一档链条断,将钻具上提21m,检修链条,未及时下放活动。

待链条接好后,上提钻具由原悬重840KN提至1200KN下放到零。

循环过程发现泵压由16Mpa降至8Mpa.3、事故处理过程(1) 注入解卡剂40M3替钻井夜时,泵压由12Mpa降至10Mpa。

15分钟后发现井口有解卡剂迫出,判断是钻具剌漏,使循环短路,经测试剌漏位置在1530m。

(2) 原钻具倒扣一次倒出钻杆1651.80m,将剌漏钻杆倒出。

(3) 下φ127mm公锥打捞三次,均未成功。

(4) 下φ144mm 公锥打捞,造扣后,上提1100KN,停止3分钟,悬重下降到1000KN,活动数次后,恢复到原悬重840KN。

开泵循环,泵压正常,事故解除。

4、分析意见(1) 在循环钻井液时,已经发现泵压由16Mpa降到8Mpa,如地面无问题,那肯定是钻具剌漏,短路循环。

在这种情况下,注解卡剂纯粹多此一举,而应测一个循环周,确实钻具剌漏位置,然后倒扣或爆炸松扣,将钻具起出。

(2) 本井下三次φ127mm公锥打捞无效,而下φ114mm公锥却一次成功,这就说明该井队对鱼顶情况根本不明,接头水眼尺寸不知道,所以加犯三次同样错误。

例二,大港油田B15-2井1、基础资料(1) 表层套管:φ339.7mm;下入深度202.10m。

(2) 裸眼:钻头直径:φ311.10mm;钻深1939m。

(3) 钻具结构:φ311.10mm钻头+φ310mm 扶正器1.85m+φ203mm 钻铤8.73m+φ310mm扶正器1.32m+φ198mm无磁钻铤8.61m+φ310mm扶正器1.87m+φ203mm钻铤26.25m+φ178mm钻铤104.81m+φ127mm钻杆1771.64m。

(4) 钻井液性能:密度1.15g/cm3,粘度30s,滤失量5ml,滤饼0.5mm,切力5/11mg/cm2,含砂量1%,PH9。

2、事故经过钻至井深1939m,接单根遇卡,甩下单根,接方钻杆循环钻井液。

上提钻柱由原悬重665KN提至1700KN下放到200KN,无效。

计算卡点为1814m,钻头位置为1929.60m。

3、事故处理过程(1) 注入原油18m3,柴油9m3,浸泡18h,上提至1480KN,将钻杆提断,鱼顶273.02m,鱼长1656.58m。

(2) 下铅模打印。

(3) 下套筒磨鞋修鱼顶。

(4) φ114mm母锥造扣成功,爆炸松扣,起出坏鱼头。

(5) 下钻对扣,在761.53m处爆松倒扣,起出全部钻杆。

(6) 下φ311.10mm钻头通井,循环。

(7) 下外径φ244.5mm套铣筒155.49m,从1761.53m铣至1912.59m(最上面扶正器位置)。

(8) 下入上击器对扣,震击解卡。

4、分析意见(1) 注解卡剂后,活动钻具要有一定的限制,不宜多提,可以放压。

因为此时主要靠解卡剂起作用,而不是靠拉、压的力量起作用。

如果把钻具提断,一是可能堵塞水眼,二是解卡剂排不出来,泡垮井壁,堵塞环空,这样就失去了再一次注解卡剂的可能。

(2) 对于所用钻杆一定要清楚是什么钢级,什么等级,使用时间等,不能按新钻杆计算其抗拉强度。

因此,不能贸然地提到1700KN。

(3) 提断钻具一般来说,鱼头是直的根本无必要打铅印,也无需修鱼头。

因为可以根据起出断口推知鱼顶状况,可以直接下卡瓦打捞筒或母锥进行打捞,这样可以缩短事故处理时间尽快恢复循环。

(4) 本井只是钻铤被卡,如果处理得当就不会浪费这么多时间。

例三,青海油田L-3井1、基础资料(1)表层套管:外径φ339.7mm,下深402m。

(2)技术套管:外径φ244.5mm,下深3601.63m(3) 裸眼:钻头直径φ215.9mm,钻深5086m。

(4) 钻具结构:φ215.9mm钻头+φ177.8钻铤110.82mm+φ127mm 钻杆。

(5) 钻井液性能:密度2.14g/cm3,粘度58s,滤失量5ml,滤饼0.5mm,切力12/27mg/cm2,含砂量0.5%,PH11。

2、事故发生经过本井设计井深5200m,钻至5086m接单根用去6分钟卡钻,钻头位置5076.64m,上提最大拉力2000KN,无效,循环正常,泵压21Mpa,计算卡点位置4200m。

3、事故处理过程时值隆冬,柴达木盆地内气温很低,该井又距冷湖基地200多公里,组织拉原油很困难。

而且原油与钻井液的密度相差很大,配制解卡剂更无条件。

但盆地内有很多盐水湖,浓度高,密度大,冬季又不结冰,因此决定就地取材,用高浓度盐水浸泡。

于是注入盐水50m3,浸泡15分钟就解卡了。

4、分析意见(1) 在柴达木盆地用盐水浸泡解卡是一个创举,不但在L-3井应用成功,在J-2,E-3井等都是一次性解卡成功,深、浅井均有效。

(2) 用盐水浸泡解卡要根据该井具体情况,首先要考虑井壁稳定问题,必须保证泡不垮。

(3) 施工时,盐水与淡水之间必须用淡水或柴油分隔开,否则钻井液稠化后,泵送不了。

例四,江汉油田H-26井1、基础资料(1) 表层套管:φ323.85mm;下深85m。

(2) 裸眼:钻头:φ215.9mm;钻深2142.53m。

(3) 钻具结构:φ215.9mm钻头+φ178mm钻铤112.35m+φ139.7mm钻杆(4) 钻井液性能:密度1.20g/cm3,粘度28s,滤失量17ml,滤饼2mm,切力0/8mg/cm2,含砂量2%,PH8。

2、事故发生经过钻至2142.53m水龙头冲管密封剌漏,将水龙头坐在转盘上换盘根。

换好后,开泵循款正常,但钻具被卡,卡点在表层套管鞋附近。

3、处理过程本井浸泡解卡剂需要100m3,时值雨季道路泥泞,拉运原油难度很大,所以决定分段浸泡,实际注入原油48m3,先浸泡下部井段,4h后,一次将原油替至上部井段,浸泡2h后,由原悬重250KN提至1000KN,解卡成功。

4、分析意见(1) 坐在转盘修水龙头,严重违章。

这样一不能循环钻井液,二不能活动钻具,卡钻是必然的。

(2) 本井是全井段卡钻,而80%以上是泥岩,如果单纯用压差理论来解释是说不通的。

(3) 在全井卡钻的情况下,采用分段浸泡,即节约了大量的解卡剂,又可维持环空一定液柱压力。

例五、江汉油C-5井1、基础资料(1) 表层套管:φ323.8mm;下深101.85m。

(2) 裸眼:钻头直径:φ215.9mm;钻深3202.31m。

(3) 钻具结构:φ215.9mm钻头+φ177.8mm钻铤108.54m+φ139.7mm钻杆。

(4) 钻井液性能:密度1.25g/cm3,粘度28s,切力5/14mg/cm2,滤失量12ml,滤饼2mm,含砂量2%,PH8.5。

2、事故发生经过本井在完钻后,电测,井壁取心已完成,下钻通井,准备下油层套管,由于活动钻具不及时,发生粘吸卡钻,卡点2300m。

3、事故处理过程(1) 注入原油30m3,柴油15m3,浸泡36h,无效。

(2) 注入浓度12%的盐酸37m3,浸泡7h15min,钻具在全压状态下解卡。

4、分析意见(1) 江汉地区地层对盐酸和土酸的反应很灵敏,往往在泡油不起作用的进修,改用泡酸就会解决问题。

(2) 泡酸工序复杂,对钻具腐蚀作用较大,排酸时也易污染环境。

例六、江汉油田S-3井1、基础资料(1) 表层套管:φ323.85mm;下深106.5m。

(2) 裸眼:钻头直径:φ215.9mm;钻深2453.20m。

(3) 钻具结构:φ215.9mm钻头+φ177.8mm钻铤101.53+φ139.7mm钻杆。

(4) 钻井液性能:密度1.26g/cm3,粘度37s,滤失量12ml,滤饼1.2mm,切力6/17mg/cm2,含砂量2%,PH9。

2、事故发生经过钻至井深2453.20m,循环钻井液,准备起钻。

此时,绞车传动链条链片飞出,随即停机修理。

历时20分钟,钻具不能活动,被卡,计算卡点为1730m。

3、事故处理过程(1) 正常循环钻井液,准备浸泡原油,泵压8Mpa,由两台泵都发生故障,停泵修理。

泵修好后,开泵时泵压上升到15Mpa,循环不通,认为是放回水时钻井液倒返将钻头水眼堵死,绝了泡油通路。

(2) 下48.3mm 炸筒,准备在钻头附近爆炸,爆炸掉钻头,但下至2354m处遇阻,下不到钻头位置。

(3) 从139.7mm钻杆内下带笔头的φ40.26mm油管150m加φ60.3mm油管2300m,通水眼,配水泥车循环钻井液,一直通到钻头位置。

(4) 恢复循环。

(5) 注入原油20m3,柴油10m3,浸泡11h20min解卡。

4、分析意见(1) 这是一次特殊而又成功的处理方法,没有倒扣的道路,而是想办法打开通路。

浸泡解卡剂解卡,一方面节约了时间,二是避免了套铣倒扣的风险性。

(2) 这种办法只能是在环空不堵塞的情况下进行。

因此,处理时应争取时间在井壁坍塌之前打循环通道。

(3) 任何情况下首先要防止钻井液倒流。

如停钻修泵,必须先关闭高压管线上阀门,最好钻柱内装回压凡尔,可避免人为失误。

例七、南疆油田KSH-1井1、基础资料(1) 表层套管:φ500mm;下深280m。

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