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第二章数控系统常见故障与分析

• 2)PLC程序错误。 检查PLC程序中主轴速度和D/A输出部分的程序;
• 3)速度控制信号电缆连接错误
第二章数控系统常见故障与分析
事例1: • 故障现象:
一数控系统,机床送电,CRT无显示,查NC 电源+24V、+15V、-15V、+5V均无输出 故障分析: 此现象可以确定是电源方面出了问题,所 以可以根据电气原理图逐步从电源的输入端 进行检查,当检查到保险后的电噪声滤波器 时发现性能不良,后面的整流、振荡电路均 正常,拆开噪声滤波器外壳发现里面烧焦, 更换噪声滤波器后,系统故障排除,
数控系统故障 分析与维修
第二章数控系统常见故障与分析
• 目前数控系统种类繁多,形式各异,组成 结构上都有各自的特点。
这些结构特点来源于系统初始设计的基本要求和工程设计的思路。
• 对于不同的生产厂家来说,在设计思想上 也可能各有千秋。
有的系统采用小板结构,便于板子更换和灵活结合,而有的系 统则趋向大板结构,使之有利于系统工作的可靠性,促使系统的平均
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二 系统显示故障
1.系统上电后无显示或黑屏 原因:
1.1.显示模块损坏, 1.2.显示模块电源不良或没有接通 1.3 显示屏由于电压过高被烧坏 1.4 系统显示屏亮度调节调节过暗
2.系统上电后花屏或乱码: 原因:
2.1 系统文件被破坏 2.2 系统内存不足 2.3 外部干扰
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• 5系统上电后,屏幕显示高亮但没有内容 1) 系统显示屏亮度调节调节过亮 2)系统文件被破坏或者感染了病毒 3)显示控制板出现故障
• 6 系统上电后,屏幕显示暗淡但是可以正常操 作,系统运行正常
• 1)系统显示屏亮度调节调节过暗 • 2)显示器或显示器的灯管损坏 • 3)显示控制板出现故障
• 故障分析: 经查,确定其电源部分无故障,各处电压都正常,仔 细检查发现数控系统有多处损坏,在更换了显示器, 显示控制板后屏幕出现了显示,使机床能进入其它的 故障维修。
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事例2: 故障现象:一立式加工中心,开机后屏幕无显示。
该加工中心使用进口数控系统,造成屏幕无显示的原因有 很多,经对故障进行了检查,后确认系统提供的外部电源是 正确的,但主板上的电压不正常,时有时无,可以确认是因 主板故障造成,因此进行了更换,更换主板后系统有显示, 由于主板更换后参数需要重新设置,按系统参数设置步骤, 对照机床附带的参数表进行了设置调整后机床正常。 屏幕上无显示的故障原因很多,首先必须找出原因排除,如 还有其他故障,根据机床的报警和其他故障信息作出处
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7 主轴有转速但CRT速度无显示 1) 主轴编码器损坏 2)主轴编码器电缆脱落或断线 3)系统参数设置不对,编码器反馈的接口不对
• 或者没有选择主轴控制的有关功能 8 主轴实际转速与所发指令不符
• 1)主轴编码器每转脉冲数设置错误 确认主轴编码器每转脉冲数是否设置正确。
无故障率不断提高。
• 无论哪种系统,它们的基本原理和构成是 十分相似的。
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• 数控系统是由硬件控制系统和软件控制系统两大 部分组成:
• 硬件控制系统
是以微处理器为核心,采用大规模集成电路芯片、可编程控制器、伺 服驱动单元、伺服电机、各种输入输出设备(包括显示器、控制面板、
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3.系统上电后,NC电源指示灯亮但是屏幕无 显示或黑屏
3.1 显示模块损坏, 3.2 显示模块电源不良或没有接通 3.3 显示屏由于电压过高被烧坏 3.4 系统显示屏亮度调节调节过暗
4. 运行或操作中出现死机或重新启动
4.1 参数设置错误或参数设置不当所引起 4.2 同时运行了系统以外的其他内存驻留程序; 4.3 系统文件受到破坏或者感染了病毒 4.4 电源功率不够 4.5 系统元器件受到损害
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2.电源模块故障分析:
原因:
1) 整流桥损坏引起电源短路 2) 续流二极管损坏引起的短路 3) 电源模块外部电源短路 4) 滤波电容损坏引起的故障 5) 供电电源功率不足使电源模块不能正
常工作
第二闸
• 原因1:机床设计时选择的空气开关容量过小,或 空气开关的电流选择拨码开关选择了一个较小的 电流
输入输出接口等)等可见部件组成。
• 软件控制系统
即数控软件,包括数据输入输出、插补控制、刀具补偿控制、加减速 控制、位置控制、伺服控制、键盘控制、显示控制、接口控制等控制 软件及各种参数、报警文本等组成。
• 数控系统出现故障后,就要分别对软硬件进行分 析、判断,定位故障并维修。
作为一个好的数控设备维修人员,就必须具备电子线路、元器件、计 算机软硬件、接口技术、测量技术等方面的知识。
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一 . 电源引起的故障
1.系统上电后,系统没有反应,电源不 能接通:
原因: 1) 外部电源没有提供,缺相或外部形成了短路 2) 电源的保护装置跳闸形成了电源开路 3) PLC的地址错误或者互锁装置使电源不能正常接通 4) 系统上电按钮接触不良或脱落 5) 元气件的损坏引起的故障 (熔断器熔断、浪涌吸收器的短路等)
• 原因2:机床上使用了较大功率的变频器或伺服驱 动,并且在变频器或伺服驱动的电源进线前没有 使用隔离变压器或电感器,变频器或伺服驱动在 上强电时电流有较大的波动,超过了空气开关的 限定电流,引起跳闸。
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• 事例1: • 故障现象:
一台进口卧式加工中心,开机时屏幕一片黑,操作面板 上的NC电源开关已按下,红、绿灯都亮,查看电柜中 开关和主要部分无异常,关机后重开,故障一样。
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• 事例3: • 一加工中心,开机后打开急停,系统在复位的过程中,
伺服强电上去后系统总空开马上跳闸
• 该加工中心使用国产数控系统,经对故障进行了检查分 析,首先怀疑是否是空开电流选择过小,经过计算分析 后确认所选择的空开有点偏小,但基本符合机床要求, 然后用示波器观察机床上电时的电流的变化波形,发现 伺服强电在上电时电流冲击比较大,也就是电流波形变 化较大,进一步分析发现由于所选伺服功率较大,且伺 服内部未加阻抗等装置,在使用时须外接一电抗与制动 电阻,电气人员在设计时加了制动电阻,为了节省成本 没有使用阻抗。按照要求加上阻抗后,系统上电恢复正 常。
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