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普光气田加热炉节能降耗潜力挖掘

普光气田加热炉节能降耗潜力挖掘
摘要:普光气田天然气输送采用加热、节流、保温混输的湿气集输工艺,加热炉是集气站重要的能耗设备,文章从加热炉炉效提高、参数优化、程序修改等方面探讨了节能降耗的潜力及方向,通过节能降低生产成本,提高生产经营效益。

关键词:节能;降耗;加热炉;增效
普光气田气井压力高,投产前关井压力均在38兆帕左右,集输管道设计运行压力在8.5兆帕左右。

在气井开采过程中,气井采出的高压气流要满足集输要求,需进行节流,集气站气井生产流程设计安装有三级节流降压装置。

普光气田气井开采过程中伴随有液体排出,井站不设有分水设备,天然气输送工艺采用加热、节流、保温混输的湿气集输工艺,故集气站设计安装有水套式加热炉。

水套加热炉是集气站重要的耗能设备,在实际生产运行过程中,通过技术革新,参数优化等措施来挖掘降低能耗的潜力。

1 加热炉工作原理简介
普光气田加热炉采用两级节流、两级加热的水套式间接加热法,火管浸没在传热介质软化水中。

酸性天然气气流会流经一个盘管,而该盘管也浸没在软化水中。

火管被浸没在传热介质的下端,净化天然气在火管中燃烧。

火焰在火管中来回窜动,对软化水加热。

冷却的燃气从火管流出,从烟囱烟道排出。

当软化水温度上升时,其密度下降,高温、低密度的软化水升到炉身上部,处于炉身上部盘管内的天然气吸收软化水的热量而被加
热。

同时,软化水温度变低,冷却软化水密度变大而重新回到炉身底部,如此实现传热介质的热能循环。

2 加热炉节能降耗设计
传统加热炉对燃料气的控制采用手动阀门控制,加热炉燃料气的开度大小完全取决于工人主观意识的现场调节。

普光气田集气站加热炉采用温度自动调节,通过加热炉二级节流后温度、加热炉出口温度及加热炉软化水温度三个参数为控制参数,采用pid调节。

被控对象选用气动调节阀,以萨姆森3730-3型数字式电气阀门定位器进行精确控制。

3 加热炉节能措施
3.1 提高加热炉炉效
在气井运行的各个不同时期,加热炉节能降耗的重点有所侧重。

当前是气井开采初期,节能的重点主要应放在降低燃料气消耗量,提高加热炉炉效。

3.1.1 相同液位、相同燃料气量、达到同一水浴温度所需时间相差较大。

3.1.2 相同的燃料气组分、相同液位、相同性质软化水等情况下,相同风门开度,不同燃气量条件下,软化水上升相同温度梯度所需时间不一致。

由上述两表可知,燃料气与空气的混合比不一致导致炉效降低。

采取的措施是调整加热炉燃料气风门,使其工作在最佳燃烧状态。

3.2 修改加热炉参数
按照设计要求,加热炉出口操作温度为50~55℃,故加热炉plc 程序中设定加热炉出口温度为55℃。

在运行半年后,发现加热炉温度过高造成集输管线位移。

经过和设计单位结合,并在部分站场实验,将加热炉出口温度调整为40℃。

经过调整后,天然气集输管线内温度降低10℃,按照每天2100万方的酸气产量计算,保守估计年节约生产成本4000余万元。

3.3 减小加热炉长明火耗气量
加热炉长明火用于点燃加热炉主燃料气,一般理解不能将该气源切断。

本文在此做一个大胆假设,根据实际情况间歇性停用该长明火。

当气井生产时间够长,气量开度适量,经节流后的酸性气体温度已经能满足要求,如2011年5月7日普302-3井生产数据如表4。

此时,加热炉温控阀开度为0。

由表中可以看出,和加热炉有关的各级温度已基本满足设计要求,此时加热炉不需要加热即能进入外输管道,即加热炉一天之内不是时刻都需要开启加热。

经调查,各站加热炉在燃料气主阀全关的情况下,长明火消耗气量平均15方/小时,假设每天每台加热炉需要加热8小时,那么还有16小时可以将长明火停掉,普光按36口开发井计算,年平均工作天数为360天,按净化天然每立方2元计算,每年可节约成本630余万。

加热炉启动程序如下:当在人机界面按下加热炉燃烧器启动按钮hs_212后,燃烧器开信号xy_210输入,燃烧器管理器bms开始自动点火工作。

改造措施:在加热炉启动梯级中启动条件hs_212改手动为自动,即设置一条件如,当加热炉出口温度低于35℃时hs_212置位,当加热炉出口温度高于40℃时hs_212清零。

如此便可实现加热炉有条件的自动开关长明火。

3.4 加热炉其他节能措施
由传质传热知识可知,传热界面出现结垢后,不仅会大大降低传热效果,增加燃料气消耗量,同时还存在爆炸的隐患。

为此,可以通过定期清除加热炉火管内表面上的炭灰和加热炉炉体的水垢,提高传热效率,在保证节能的同时为安全生产提供了保障。

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