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精益生产年度总结(PPT 84页)
2
2400
切吉货挡泥板 230×190 1:00—3:40 2000
切边→冲二孔
1
2000
落车厢挂耳
57×70 5:00—6:50 2800
落料→冲孔
1
2800
63T9号 白班 落雾灯毕
35×140 8:30—11:30 2000
落料→冲孔
1
2000
尾灯板冲五孔
13:30—17:20
冲五孔→切豁
63T9号 夜班 切四优挡泥板二遍 283×250 22:40—4:40 4800 切二遍→冲三孔
料否否否否否否后否是是是 电焊、具器、、过否是摆定 面,焊线清有是 天天 S 况 蛮缺到装自域息开反
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检查 内容
齐
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他 的 不
定具置否示随品成合否定晰 置等板标 意车品 落容 摆是是示 放厢, 地量
-3230.48
中涂 透明红漆 清漆 蓝漆 红漆
4505.933
公斤
数据来源:车厢成本科报告
车间降本措施及效果
工艺改进 物料替代 设备修旧利废
前扶手、包角、车帮等工艺改进
油漆消耗严格控制 电泳漆使用的控制 中和剂消耗的控制 助剂消耗数的控制 漆雾凝聚剂的控制
车厢挂具改造 丝网及清前打磨辅材消耗控制
冲二孔→切豁
16T4号 夜班 四优挡泥板冲三孔 283×250 22:40—5:00 4800 冲三孔→冲二孔
2
2400
雾灯毕压型
4×35×70 5:10—6:30 2000
成型→焊接
1
2000
16T5号 白班 车厢挂耳冲孔
8:30—11:30 2800
冲孔→焊接
1
2800
加固角冲孔
11:00—12:30 2800
推进不足
三年的推进,我们已逐步走上精益之路,形成一定 氛围,但未形成全员,全过程,全方位的精益生产
精益标准不清晰,产品 作业 管理标准的贯彻 落 实,推广,梳理的有效性差,标准固化不够
员工行为方式未得到彻底改观,工作素质与5S管理 反复起伏,未形成习惯
创新改善氛围不浓厚,表象改善大于实质改善,未 形成一套创新改善的组织机构,服务支持与评价激 励机制
改善前
改善后
摆放整齐 利用率高
货店的调整
改善前
改善后
减少搬运 缩短物流
二线改造前后对比
日产能
100 90
台
改善前
改善后
缩短物流路线45m,节约占地面积99㎡
数据来源:车厢二线改造报告
试点推广
一四 三五
自动线调整
改善之前 焊接六线 电能浪费 整体混乱
调整前后单车厢焊接时间 480 340
改善前
冲孔→焊接
2
1400
尾灯板切豁
1米—2米 3:00—17:10
切豁→压型
16T5号 夜班 尾灯板切豁
22:30—1:00
切豁→压型
挡泥板冲二孔 283×250 1:20—6:00 4800
冲孔→压型
2
2400
容器尺寸 80×80托板 94×90架子 80×80托板 80×80托板 80×80托板 80×80托板 80×145厢子 80×72厢子 80×80托板 80×80托板 80×80托板 80×72厢子 80×80托板 80×80托板 80×80托板 80×72厢子 料厢80×145 料厢80×145 80×80托板 80×80托板 80×80托板
品品
置摆摆 或置手
等
象张 ,
作人
嘴包报个 等
摆放放 其或,
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配分 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 4 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 4 10 4 4 2 2 2 2 2 2 2 22
240
40 台
改善前 改善后
15 分钟
改善前 改善后
节约占地面积600㎡
在制品降本
28.6 15.2
万元
改善前 改善后
数据来源:精益办总结
TPM
取得的成绩
1
运行前后设备月均停机时间 20
改善前
1.5
小时
改善后
数据来源:涂装TPM总结
容器
涂装下箱自动归位滚床
最佳创意奖
取得的效果
数据来源:滚床制作报告
16区
员工小时别计划 实物单件流程图 下料区域定置及定置图
下料区设备人员布局图
冲床四区小时别及单件流
设备编号 班次 零部件名称 物料规格及尺寸 生产时间 产量
单件流程
容器数量 容器容量
63T8号 白班 尾灯板冲大孔 1.0×153×1225 8:30—17:10
冲大孔→冲四孔
2
400
63T8号 夜班 尾灯板压型
2009
简易棚8千件,驾驶室8千部
数据来源:公司总结报告
质量汇总
一次交验合格率
过程缺陷率
质量整改闭环率
数据来源:质量工程部报告
成本汇总
392.46 300
303.6
288.2
378.4
万元
320.84 目标降347本.5 310.9实2 际降本285.43
在制品量
271.3
248.02
239.57 207.4
160
吨
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
数据来源:车厢成本科报告
5S汇总
现场5S评分汇总
办公室5S评分汇总
持续上升,但稍低于公司规定的90分
数据来源:公司公告
创新改善
每月改善提案数
人均提案率0.095条.略低于公司规定的0.1条。
数据来源:公司公告
内容介绍
一、09年车厢部精益推进目标 二、以目标为导向的精益标准的建设 三、工作业绩及收获 四、推进不足及原因分析 五、对2010年精益推进的展望
原材料
钢材 油漆 辅材
收 发 存
报表 考核 调整
定额 以旧换新
在制品
QC 价值流 开线库存 每日两次考核 异常分析
钢材消耗及利用率
2944 2974 2422 2139
吨 钢材消耗
四
98.11%
三
98.12%
二
98.12%
一
97.98%
季度
钢材利用率
数据来源:车厢成本科报告
车间油漆消耗分析
-833.29 -586.565 -174.52
改善先锋奖
改善先锋奖
5S
车厢部5S组织结构图
车厢车间5S检查标准
项目
整理
整顿
清扫
清洁
素养
123456789111小123456789111小1234567小1234小123456789小
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转序区域序号 4区40T
4区63T8号 2区63T4号和3区6号
4区63T9号 4区63T9号 4区16T4号 4区16T5号 4区16T4号 4区16T5号 4区16T4号
1区63T3号 4区16T5号 4区16T5号
4区63T8号 4区63T8号 4区63T8号
QC
QC工作计划
五月 选定主题 现状把握
材料定尺 边角料利用 呆滞成品车改制利用
成品车头油漆消耗 辅材控制
二氧化碳气体的控制
160
8.95 18 3.08 25.3 6.92 0.07 3.05 133 1.68 0.34 19.7
12.2
万元
数据来源:车厢成本科报告
VSM
驾驶室改善后价值流程图
驾驶室价值流成果汇总
日产能
40 30
换 产时 间
2
2400
110-6通风罩
5:00—6:00 200 切边→钳工打眼
1
200
16T4号 白班 雾灯毕冲孔 4×35×140 8:30—12:00 2000
冲孔→电剪子
1
2000