河北东海特钢集团有限公司就1#烧结段电除尘器设备改造性大修阐述:
一、总则
本说明作为本公司1#烧结段电除尘器设备简介
二、维修原因
由于原1#烧结段电除尘器设备运行多年,设备严重老化,极板、极线腐蚀严重、部分部件损坏,严重影响其正常的除尘作业。所以对该设备进行维修。
三、维修内容
1)拆除原除尘器顶部盖板,顶部盖板设置有坡度,防止积水。
2)更换全部阴极振打系统,更换相应振打砧。新振打锤更换为增重型的。
3)更换损坏阳极振打系统。
4)更换全部的阴极框架及阴极线。
5)更换全部的阳极板、阳极吊挂系统及撞击杆、振打砧。
6)更换出口迷宫槽型板
7)更换气流分布板。新的气流分布板通过气流分布实验,重新设计。
8)更换损坏的电瓷件。
9)更换人孔门(原人孔门保温损坏,密封不严,操作不便),更换人孔门,实现人孔门零漏风。
10)加固电场内部振打检修平台(原振打平台安全性能差),更换新的振打检修平台。11)拆除原除尘器电加热器,重新更换。
12)更换卸灰阀及插板阀。
13)调整阴阳极间距。
14)检查维护电瓷件。
15)修复瓷瓶保温箱。
16)第一电场增加预荷电装置。
17)更换灰斗料位计。
注:本公司负责电气改造部分的供货和安装,由电气系统的原因导致除尘器不能正常工作与维修方没有关系。
四、更换部件及维修清单
五、电除尘器的技术参数及设备描述及修理后的效果:
1、电除尘器保障使用寿命正常运行的前提要求
1)电除尘器入口浓度<3g/Nm3。
2)电除尘器入口温度要求110-230℃。
3)电除尘器漏风率<3%。
4)严格控制放灰制度,避免灰斗堵灰导致的电场短路,减少设备的使用寿命。
2、按照第3大条修理方案对原电除尘器进行调整换件后
1)可使电除尘器充分发挥其除尘作用,提高收尘效率,漏风<3%。
2)阴阳极间距保证值一、二电场225mm±10mm,同极距450±10mm,三、四电场250mm ±10mm,同极距500±10mm,
3)解决原除尘器气流不均的问题并出气流分布模拟图。
4) 乙方应确保技术协议中的安装要求。
第二阶段是现场施工,包括设备拆除、外运;设备清理、维修、安装。这一阶段需
要25天的时间。
为了保证施工的进度和顺畅,本阶段分为两步实施。第一步是拆除外运(5天),
第二步是设备安装、维修、修补漏风点(20天)。每天实施一个工作计划,分二班落实。
第一步拆除外运(5天):
1、清除侧壁、灰斗上积灰,腐蚀情况,并做标记和记录;
2、拆除顶部盖板及电气;
3、拆除阳极系统;
4、拆除所有阴极极线;
5、拆除人空门;
6、将拆除件外运(甲方负责)。
共分四组,白班二组,夜班二组。夜1、白1组每组分3队,每队13人,共78人。
第二步是设备安装、维修、修补漏风点(20天):
第二步仍按第一步组织安排定岗,各负其责。
具体工作:
1、安装极线
极线的安装质量对除尘器稳定运行非常重要,所以在安装时不仅要保证极线的直线
性,还要保证极线与框架连接的牢固和紧密。如不牢固极线会脱落,引起电场短路;如
不紧密,极线会晃动,影响电场电流、电压,另外除尘器在投运不久,随着极线的晃动
而磨损,极线会脱落,造成设备无法正常运行,影响到除尘效果。
所以我公司在安装时采用10mm高强螺栓连接,设垫片,安装后封焊,打磨,防止放电。
地面组装阴极框架和极线,便于施工操作。
2、安装极板
出厂的阳极板应消除应力,保障现场拆箱的极板无应力弯曲、变形。
现场组装阳极板,悬挂梁、撞击杆与极板之间连接采用凸凹套和消力垫,用高强螺栓固定,保证振打力传递,提高使用寿命。组装的过程中配好阳极卡子及腰带。然后吊装。
3、阴极振打锤的安装与调整
1)阴极振打锤,在厂内已组装好,成套运至现场。
2)调整振打轴。然后用拉线法检查轴承座的同轴度,应将其中心调整在一条轴上,同轴度全轴上<5mm,相邻两个轴承座同轴度≤5mm。在找正各轴承的同轴度时要兼顾到轴承中心与振打砧的中心距。
3)用水平仪检查轴的水平度,允许0.4~1000,全长<20㎜,然后用拉线法检查全轴的直线度,误差同上。
4)将所有螺柱与螺母作止转焊接。
4、调整阴极振打传动系统
1)在链条上均匀的涂抹黄油。
2)接线后,先取下保险销,启动减速电机。检查转向是否正确,减速电机声响是否正常,试转半小时后装上保险销,检查电机是否发热,轴、锤位置是否合乎要求,试运转1小时。
5、阳极振打轴、锤的安装与调整
1)阳极振打轴及轴承均安装在内部走台上,首先以各振打砧的承击面形成直线为基础,在内部走台上画出安装轴承底座的中心线,用水平仪找正将轴承底座装在内部走台上且要焊牢。
2)将各段轴用联轴器装在轴承上,由于锤头在轴上有固定安装位置,因而各段轴的安装角度是有具体要求的,不能互相变更。所以连接轴时,要注意角度或轴端标记,一定要按其要求安装。然后用水平仪和拉线法检查、调整轴的安装精度。振打轴中心线水平偏差应不大于±5mm,其同轴度在相邻两轴承之间为5mm,在轴全长上为5mm。
3)用两条U型螺栓、锤臂将锤头固定在轴上,注意相邻两锤在轴上错位的角是否符合图纸。
4)接触点在振打砧水平方向的中心允差±5mm。振打轴转动时,锤臂转到某一位置,锤头便自由落下处于铅锤位置。此时,锤臂与振打砧之间的间隙为0~10mm。
5)轴尘底座、轴尘、轴、锤头安装就位后,按照上述要求检查锤头与振打砧的接触位置,若高度方向不合适可在底座下垫铁板,若振打砧平面不在一条直线上,可调整阳极板排在上横梁上悬挂的前后位置,使锤头与振打砧相互位置满足上述要求。
6)用手转动振打轴须灵活、无卡碰现象,锤本身的转动也必须灵活。
7)检查项目全部合格后,将轴承底座、垫板与内部走台满焊,轴承与轴承底座的连接螺栓拧紧,将U型螺栓与轴焊接。
6、阳极振打传动系统
转动振打锤检查:
(1)转动是否灵活,有无卡死现象。
(2)各锤头与振打砧接触位置是否正确。
(3)各锤头转动顺序是否正确。
(4)将减速机罩装好并用油漆画上轴的转向符号。
(5)把传动装置应刷油漆的各部位刷油漆保护。
7、壳体漏风补漏、人空门更换
壁板腐蚀破损,针对壁板腐蚀破损的要贴板补漏;
更换人孔门,保证不漏风。
通过以上处理,减小除尘器漏风点,控制在小于3%范围。
8、安装顶部盖板
在顶部盖板原加强筋处上方增加新的加强筋,组成框体,之后铺设岩棉,封焊顶板外板。
电器设备就位。人孔门就位。
要求密封性好,不漏风,不漏雨。
第三阶段是调整电场、调试除尘器,这一阶段需要5天的时间。
为了保证施工的进度和顺畅,本阶段分为二步实施。第一步是调整电场(4天),第二步是调试除尘器(1天)。