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结晶器液压振动机械故障分析

第32卷第6期 2010年12月 甘肃冶金 GANSU METALLURGY Vol_32 No.6 Dee.,2010 

文章编号:1672-4461(2010)06-0135-01 结晶器液压振动机械故障分析 

詹建标,孟周东 (河南省安阳钢铁集团股份有限公司。河南安阳455004) 摘要:对生产实践中结晶器振动故障进行归纳总结,分析故障可能的原因,给出解决方法。 关键词:结晶器振动;板簧;振动波形;振动偏差 中图分类号:TG333 文献标识码:B Fault Analysis on Crystallizer Hydraulic Vibration Machine 

ZHAI Jian—biao,MENG Zhou—dong (Anyang Steel Group Co.Ltd.,Anyang 455004,China) Abstract:conclude some occasions about the mould oscillation fault in production,try to find the cause and provide a solu— tion. Key Words:mold oscillation;leaf-spring;vibration wave;unbalance oscillation 

1 引言 安钢120 t转炉/炉卷轧机工程2005年7月投 产,连铸机产能:116万t/a,铸坯规格:厚150 mm, 宽1 600~3 250 mm。根据工程投产以来伺服液压 缸驱动板簧悬挂式结晶器振动装置的使用情况,对 此类型的振动器可能出现的问题进行归纳,供同行 共同探讨。 2 结晶器振动可能出现的故障分析 2.1 振动曲线常失真 2.1.1 干扰共振引起图形失真 结晶器振动有时甚至在工程投产之初就出现共 振现象,导致结晶器位移过大,磨损加剧。板簧的固 有频率一般远高于生产振动频率,通常不会出现干 扰共振。但是当系统呈非线性时,板簧的固有频率 是振动频率的整数倍时,可能发生干扰共振。产生 的原因如下: (1)固定设备出现位移,其与振动位移叠加而导 致振动图形失真。造成生产中固定设备出现位移的 原因包括:振动的底座设计不合理,强度不够而发生 扭曲位移;制造驱动机构时产生的部件变形,能够放 大扰动。这些使得振动呈非线性。 (2)拉宽厚坯时,保护渣效果不好,拉速控制不 好,载货较板簧的刚度较大时,力与位移线性特征破 坏,呈非线性。 (3)制造安装精度不够,产生的间隙、螺栓松动等 都能导致非线性现象。 对于设备结构以及制造情况导致的非线性,通 过选择成熟技术,加强监督制造来防止。投产后出 现可以通过改变板簧的长度、宽度、厚度以及层数改 变固有频率实现。对于其他扰动产生的非线性如安 装精度、螺栓松动通过安装监督,勤维护来防止。 2.1.2 线图形转换失真 振动波形在零位转换,在线转换可能导致图形 短时间失真。收集正确的数据,及时离线调节波形。 2.2 停振偏振 生产中振动台发生停振或者偏振现象。这类现 象主要原因是介质污染导致伺服阀阀芯堵塞,更换 伺服阀可以暂时解决问题,但过一段时间又堵。一 般振动装置液压源来自主液压站,主液压站供压设 备多,污染源多,最经济又便于实现的方法就是通过 彻底再酸洗、冲洗、更换密封件,在结晶器振动液压 比例阀前安装一套过滤精度为5 am的二级过滤,保 证液压比例阀的小孔不被污物所堵塞从而达到较好 的效果。 (下转第149页) 

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 第6期 徐应军:矿山井下运输监控系统 149 (1)该系统运输线路达15 000 m,分别在地面、九 石门、l5石门设PLC主站,主站之间通过以太网相 连,每台PLC通过CC—LINK网络连接30多台远程 I/O分站。 (2)为达到车位显示的要求,每200~300 1TI左右 敷设位置检测传感器,传感器的信号就近接人远程 I/O分站中,所配传感器的数量达250个。 (3)为达到显示效果选用多台2 m×4 m的LED 屏。 (4)通过OPC方式与矿调度室连接。系统投入 运行后,大大提高了机车运行效率,降低了事故率, 减少了调度人员的劳动强度,系统与集团网络连接, 领导可以随时了解该矿的运输情况。区间运行显示 见图I。 

图l 区间运行显示 

参考文献: [1]李玉良.矿井机车监控[M].北京:中国矿业大学出版 社,2003. [23 李 晶,李玉良,张发启.移动视频技术在井下机车运 输监控系统中的应用[J].工矿自动化,2009(4):35—37. [3]史久根,韩江洪,毕翔,等.基于无线通信技术的总 线型矿井机车运输监控系统[J].合肥工业大学学报(自然 科学版),2008(2):3l一33. [4] 王军平.KJ15A矿井机车运输监控系统的应用[J].煤 矿机械,2006(1):27—28. 收稿日期:2010-06-23 作者简介:徐应军(1974一),男,甘肃武威人,1997年毕业于辽宁工程 技术大学工业电气自动化专业,电气工程师。现从事矿山仪表和自 动化项目的设计应用。 

(上接第135页) 2.3 信号问题 位置信号装置、压力信号装置故障也可能导致 振动装置的停振。液压振动是通过使其振幅、频率、 振动曲线都可随钢水温度、钢种、板坯规格和拉坯速 度等改变从而进行调整,提高连铸作业率的,信号的 正确、准确性直接影响振动的正常运行,所以及时更 换,才能有效保障。 2.4 冷却水问题 结晶器的冷却水对于坯壳凝固后达到足够的强 度承受结晶器下部足辊处钢水的静压力和拉坯力起 着关键作用。进出口水温、水流的波动及水箱漏水 决定着板坯的冷却效果,水质不好将会使结晶器结 垢、冷却管路腐蚀等造成冷却效果不佳、使用周期缩 短等不良影响。这些因素都会严重制约着结晶器的 正常运行。 3 结语 减少结晶器振动故障的有效方法主要在于管 理。选择业绩优的设计方案,加强制造阶段、安装、 冲洗等环节的监督,制定周密的油品清洁度定期检 测制度,制定完备的设备点检制度,提高生产工操作 水平等,防患于未然可以降低振动装置故障发生率。 

收稿日期:2010 ̄5—17 

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