成绩
北 京 航 空 航 天 大 学
自动控制原理实验报告
学 院 机械工程及自动化学院
专业方向 机械工程及自动化
班 级
学 号
学生姓名 刘帆
自动控制与测试教学实验中心
实验一 一、二阶系统的电子模拟及时域响应的动态测试
实验时间2014年11月15日 实验编号 同组同学
一、实验目的
1、 了解一、二阶系统阶跃响应及其性能指标与系统参数之间的关系。
2、 学习在电子模拟机上建立典型环节系统模型的方法。
3、 学习阶跃响应的测试方法。
二、实验内容
1、 建立一阶系统的电子模型,观测并记录在不同时间常数T时的跃响应曲线,并
测定其过渡过程时间Ts。
2、 建立二阶系统的电子模型,观测并记录在不同阻尼比ζ时的跃响应曲线,并测
定其超调量σ%及过渡过程时间Ts。
三、实验原理
1、一阶系统阶跃响应性能指标的测试
系统的传递函数为:()s()1CsKRsTs()=
模拟运算电路如下图 :
其中21RKR,2TRC;在实验中,始终保持21,RR即1K,通过调节2R和C的
不同取值,使得T的值分别为0.2,0.51,1.0。记录实验数据,测量过度过程的性
能指标,其中取正负5%误差带,按照经验公式取3stT
2、二阶系统阶跃响应性能指标的测试
系统传递函数为:
令ωn=1弧度/秒,则系统结构如下图:
二阶系统的模拟电路图如下:
在实验过程中,取22321,1RCRC,则442312RRCR,即4212RC;在实验
当中取123121,1RRRMCCF,通过调整4R取不同的值,使得分别
为0.25,0.5,0.707,1;记录所测得的实验数据以及其性能指标,取正负5%误差
带,其中当ζ<1时经验公式为213.5%100%,snet,当ζ=1时经验公式
为n4.75ts
四、试验设备:
1、HHMN-1型电子模拟机一台。
2、PC机一台。
3、数字万用表一块。
4、导线若干。
五、实验步骤:
1、熟悉电子模拟机的使用,将各运算放大器接成比例器,通电调零。
2、断开电源,按照实验说明书上的条件和要求,计算电阻和电容的取值,按照
模拟线路图搭接线路,不用的运算放大 器接成比例器。
3、将D/A输出端与系统输入端Ui连接,将A/D1与系统输出端UO连接(此处连接必
须谨慎,不可接错)。线路接好后,经教师检查后再通电。
4、在WindowsXP桌面用鼠标双击“MATLAB”图标后进入,在命令行处键入“autolab”
进入实验软件系统。
5、在系统菜单中打开“实验项目”项,选择实验一,在窗口左侧选择实验模型。
6、观测实验结果,记录实验数据,绘制实验结果图形,填写实验数据表格。
7、分析数据,绘制实际特性曲线,得出结论。
六.实验数据记录与处理
1、模拟一阶系统信号的系统动态响应
T
0.20
0.51 1.0
R2
200KΩ
510KΩ 1MΩ
C
1μ
1μ 1μ
Ts理论 0.60s 1.53s 3s
Ts实测 0.6245s 1.6140s 3.1030s
实测值
阶跃响
应曲线
2、模拟二阶系统信号的系统动态响应
0.25 0.5 0.707 1
4
R
2M 1M 707KΩ 500KΩ
2
C
1 1 1 1
%
理论值
44.434 16.303 4.325 0
%
实测值
43.0434 15.6627 4.0964 0
s
t
理论值
14.0s 7.0s 4.95s 4.75s
s
t
实测值
13.81s 6.7725s 4.5725s 5.025s
实测值阶跃
响应曲线
七、实验结果分析
实验实测数据与理论数据误差在允许范围内,实际响应曲线与理论曲线基本
重合,近似公式得到了验证,实验产生误差的原因有以下几点:
1. 可能与在开始实验采集数据前按下电容放电的复位键不及时
2. 实验过程中采用的电位器电阻测量不太准确
3. 由于其他因素导致的电阻变化,比如温度等
八、收获、体会及建议
通过这次试验,一方面我对课堂上所学的自动控制的知识有了更深的认识,
不至于局限于书本上的内容;另一方面,提高了动手能力,电路的连接要求不能
犯错误,同时会找到问题,排除故障。
在实验过程中,我也发现实验设计与器材有些不太匹配的地方,比如电阻的
设置太少,而采用电位器的结果又不太精确,容易造成误差,建议设置的定值电
阻更多更合理些。