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梅钢2号高炉封炉后开炉达产实践

梅钢2号高炉封炉后开炉达产实践
孟飞
(上海梅山钢铁股份有限公司炼铁厂,江苏南京210039)
摘要:对梅钢2号高炉封炉后的开炉快速达产实践进行了总结。

实践表明,通过进行充分的开炉准备,实施科学合理的开炉方案以及精心地操作调剂,高炉顺利开炉,3d快速达产。

关键词:高炉;开炉;达产
梅钢2号高炉有效容积为1280m3,20个风口,双铁口(无渣口),采用串罐无料钟炉顶,料车上料,冷却系统采用板壁结合的冷却方式,在炉腰安装两层铜冷却板以加强冷却效果,炉缸采用国产半石墨炭砖+进口炭砖+陶瓷杯复合砌筑。

自2004年3月28日开炉至今,已连续生产8年多,处于炉役后期,为配合公司限产计划,决定对2号高炉进行短期封炉,并于2012年9月26日成功空料线封炉。

封炉期间,扒空炉缸死铁层以上焦炭,对高炉炉身进行综合性维修,将炉身第五、六段冷却壁全部更换,对炉衬从风口至炉喉的全部钢砖进行重新喷补造衬。

2013年1月15日,封炉110d后顺利开炉,仅用3天恢复正常生产,高炉封炉检修开炉取得圆满成功。

1 开炉准备工作
1.1热风炉烘炉
梅钢2号高炉配有3座内燃式热风炉,引进了奥钢联的内燃式热风炉成套技术。

在封炉后对热风炉进行了凉炉操作,在开炉前30d对热风炉进行了烘炉操作,根据硅砖热风炉的特性,将烘炉时间定为20d,连续烘炉,烘炉温升进度见表1。

1.2 高炉烘炉
在2号高炉封炉期间,对高炉内衬进行了全面的喷补造衬。

为了烘干新喷补耐火材料的水分,提高高炉内衬耐火材料的固结强度,在热风炉烘炉完成后,对高炉炉体进行了烘炉。

根据高炉特点及新喷补耐火材料特点,将烘炉时间定为5d,烘炉曲线如图1所示。

烘炉时以热风温度为准,以风量调剂为手段,以炉顶温度为制约,严格控制炉顶温度和气密箱温度。

1.3 试压察漏
在高炉烘炉结束后,为了检测新更换设备及炉身焊点的泄露情况,分两次对整个系统进
行了打压试漏。

第一次压力为50kPa,第二次压力为100kPa。

在打压过程中,安排人员进行检查,发现漏点时,做好记录。

打压结束后,休风,对所有漏点进行处理。

2 高炉开炉操作
2.1 配料方案
高炉开炉料性能参数见下页表2,开炉实际装料总焦比为3300kg/t,w(Al2O3)总为14.2%,w(MgO)总为14.9%,入炉碱度为0.82,w(Si)按2.5%计算,正常料焦比为800kg/t,碱度为1.0。

开炉装料料批成分:净焦K、空焦X(加入白云石的净焦)和正常料H,炉身下部全部装入净焦K23批,装入空焦X20批;炉身中部为空焦和正常料搭配的过渡料;总装入料为23K+34X+17H,装入料体积为1141.75m3。

2.2 装料操作
2.2.1 安装氧枪作业
清理铁口以下300mm区域,先堵口再略烘干,在铁口Φ70mm钻头处开孔,再烘干。

烘干后安装氧枪,使其插入炉墙并进入炉墙内1500mm,外部用炮泥堵严。

在氧枪前段区域铺垫铝锭和工业盐(见图2)。

2.2.2 枕木填充作业
本次采用400mm×50mm×4000mm条木作为枕木填充。

将枕木按井字形排列至2m高,铺39层(40层满铺),在风口区域将枕木靠墙排列,以保护风口。

2.2.3 装开炉料作业
先装净焦,再依次装入空焦和开炉料。

带风装料从装空焦开始。

带风装料的风量为400~600Nm3/min,风温≤250℃。

全开两个炉顶放散阀,用放风阀控制风量;全开混风大闸、一座热风炉热风阀,小开该座热风炉的冷风阀,烘热风总管。

2.3 开炉操作
于2013年1月15日10:28点火送风,开炉时12个风口送风,送风面积为0.1356m2,占总风口面积的60%,送风风量为640m3/min,送风风温为480℃;11:18,送风风口全亮;11:25,开铁口氧枪阀门;13:36,煤气分析合格后引煤气入网,此时风量为980m3/min,风温为686℃,送风后料线一直未动;14:52,坐料,坐料后料线深3.8m;16:25,走尺正常,风量加至1550m3/min;22:38,出首炉铁,打开铁口,来铁,铁流顺畅;22:50,来渣,渣铁流动性好,铁水物理热为1470℃;23:40,堵口,铁量为119t。

2.4 达产实践
首炉铁后及时通5号、17号风口,风口面积增加至0.1582m2,风量加至1770m3/min,风压加至200kPa,矿批扩至18t,焦比降至550kg/t,碱度为0.98。

16日8:20,查10号、18号小套,小套坏;13:22,休风更换10号、18号小套,通8号、9号、15号、18号、19号风口,风口进风面积达到0.2149m2。

15:13,复风,复风后矿批扩至22t,焦比降至480kg/t,碱度为1.11,风量加至2150m3/min;19:00,停用锰矿;20:00,扩矿批至24t,焦比降至450kg/t,碱度为1.15;23:00,风量加至2200m3/min;23:38,喷煤;17日10:00,矿批扩至26t,焦比为420kg/t,煤比为110kg/t,风温为1100℃,铁水w(Si)降至0.50的水平(开炉部分铁次铁水成分见表3)。

至此,标志着2号高炉开炉顺利,3d达产,17日,利用系数达到封炉前2.0的水平,煤气利用率达到50.25%,与封炉前相比有了较大提升。

3 结语
本次开炉顺利流畅,虽然送风初期,在软融带形成过程中,炉料下降不畅,但座料后炉料下降正常;通过铁口吹氧,在炉缸中放置铝锭和盐,不仅提高了炉缸的热量,而且改善了渣铁流动性,使开炉第一炉铁就达到正常水平;在经过炉身全面喷补造衬之后,炉型有了很大改善,煤气利用率由封炉前的48%提升至49.5%左右,提升近1.5%;开炉后,设备运行基本稳定,无反复,为高炉顺利快速达产提供了保障。

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