唐钢3号2560m3高炉大修停炉实践董国强杨晓韬徐鲜艳郝桂之(唐钢炼铁厂)摘要:唐钢3号高炉停炉采纳空料线回收煤气,缩短了降料面时刻,停炉过程中无较大爆震,利用煤气成份判定料面位置,延长了回收煤气时刻,实现了降料面过程快速、安全、环保。
停炉后对炉缸状况进行观测,为今后长寿工作积存了体会。
关键词:停炉降料面回收煤气长寿1 引言唐钢3号高炉有效容积2560m3,于1998年9月投产,从2004年年底以来,炉缸2段冷却壁个别方向温度升高,炉缸1~3段热流强度超过戒备值,尽管采纳钛矿护炉,下部加长风口长度、缩小风口面积,炉缸外部打水,进行炉缸水系统改造加大冷却强度,操纵冶强操作等措施,但炉缸热流强度仍处于危险值,公司决定对3号高炉进行大修扩容改造为3200m3高炉,采纳整体推移技术,打算于2007年9月份停炉大修。
2 停炉前预备工作2007年初,唐钢炼铁厂成立了大修停炉领导小组,制定了停炉方案,放残铁方案,安全措施等。
2.1停炉前炉况调整1)由于10#风口下方炉缸1~3段冷却壁热流强度达到11000kcal/(m2. h),于2007年8月15日堵该风口控冶强操作,日产5350t,风量4900m3/ min,入炉焦比410kg/t,煤比100kg/t,矿批50t/批,钛矿配比1.5~2%,铁中[Ti]0.15~0.2%,[Si]0.55%,[S]0.025%,布料制度为O︒︒︒︒︒6.234.262.296.313412331, C︒︒︒︒︒︒5.176.234.262.296.3134322233。
2)按3200m3建设进度,打算于9月24日3号高炉大修,考虑炉缸水温差高,决定不加锰矿洗炉,预休风后10#风口不捅。
为保证顺利停炉,对炉况进行以下调整,9月18日入炉焦比440kg/t,疏松气流调布料制度,O︒︒︒︒6.234.262.296.311233,9月19日入炉焦比470kg/t,矿批49t t/批,O4.262.296.31333︒︒︒,9月20日停钛矿,9月21日减少入炉矿品种,取消澳矿、麦克矿,只配加烧结矿和球团矿,以减轻停炉后矿槽卸料时刻,为矿槽大修改造节约时刻,22:30改全焦,入炉焦比560kg/t.Fe,提早操纵煤粉仓粉位,保证停喷时煤粉仓空,矿批49t,9月22日1:30停煤,炉温操纵[Si]0.7%,[S]0.03%,16:00入炉焦比590kg/t.Fe,按渣碱度1.05配料,矿批47t,焦批16.8t。
2.2 预降料面1)采取操纵料线,利用下料和打水的方法操纵顶温。
2)按照预降料面所需原燃料量,提早操纵好矿槽、焦槽槽位,争取预休风时料仓空。
3)9月22日20:00开始预降料面,于9月23日0:55休风,到休风时料线10m,期间共下料15批,休风前加盖面焦25t。
休风时[Si]0.77%,[S] 0.032%,物理热1507℃。
2.3 停炉前其它预备工作1)提早作好残铁平台、残铁沟、过渡槽,残铁沟、过渡槽砌砖,捣料并烤干。
2)引压缩空气、氧气、焦炉煤气至残铁平台。
3)四根炉顶打水管道由风口平台引至炉顶平台。
4)炉顶清理油污,备两支打水枪,部分河沙,足够灭火器,以防高温着火。
2.4 预休风工作1)拆原有十字测温,在其位置上安装四根打水枪,直径50mm,长度5560mm(进炉皮内),每支水枪钻孔三排,孔径5mm,孔间距60mm,孔朝上安装。
四支打水枪与炉顶四点温度对应好,并作好标记,以备操纵某方向顶温。
2)在风口平台高压水分配器与四根打水管道之间安装阀门,以便降料面过程中操纵打水量。
3)调整开口机角度,由110调至170。
4)残铁口标高按照多次炉皮温度测量数据定为6.7m,而第一段冷却壁上沿标高7.22m,因此将残铁口方向第一段冷却壁水断掉,由第二段冷却壁直截了当向上供水。
5)23日6:00发觉有风口漏水,连续进展到有11个,组织人员更换。
6)从炉顶煤气导出管引煤气取样管至电梯门口。
3 停炉空料线操作采纳空料线回收煤气法,按照煤气成份判定料面位置。
H2上升接近C O2时,料面在炉身下部。
当H2﹥CO2时料面在炉腰。
当CO2开始回升时进入炉腹。
当N2开始上升时,料面进入风口区。
为保证安全,确定当达到以下三个条件之一时应切煤气,①H2﹥12%,②O2﹥0.8%,③料面降至炉腹。
3.1 降料面操作9月23日19:25送风,加风至1100m3/min ,煤气爆发实验合格后于20:00回收煤气,20:30加风至4000 m3/min,风压185 kPa,顶压91 kPa,21:00风量4500 m3/min,风压214 kPa,顶压120 kPa。
降料面过程中,风口平台四根打水枪阀门安排四个人操作,由中控人员通过对讲机通知其操纵阀门开度操纵打水量。
降料面期间严格操纵顶温300℃~500℃之间,顶温严禁低于300℃。
22:15按照煤气分析,判定料面进入炉身下部,有小爆震,逐步减风,至23:00减风至4100 m3/min。
23:15按照煤气取样分析,判定料面进入炉腰,为保证安全于9月24日0:05切煤气,风量1900 m3/min,常压操作。
0:15按照煤气分析判定料面进入炉腹,5:00部分风口吹空,5:11休风停炉,整个过程9小时46分钟。
降料面过程各操作参数及煤气成份分析见表1、表2:表1 降料面过程中的操作参数时刻风量热压顶压风温炉顶温度m3/min kPa kPa ℃℃℃℃℃19:30加风151 153 205 141 20:00 1072 28 38 865 191 203 415 414 20:30 4018 185 91 924 402 403 377 343 21:00 4520 214 120 919 379 396 307 323 21:30 4499 216 118 920 454 507 408 423 22:00 4557 219 128 913 394 420 412 393 22:30 4398 206 130 853 363 394 380 372 23:00 4091 198 130 922 412 441 440 405 23:30 4102 193 120 909 356 389 362 366 0:00 2320 101 64 896 380 380 377 357 0:30 1936 63 24 959 415 462 479 4481:00 1942 63 28 965 405 439 476 459 1:30 1977 59 25 958 431 448 484 469 2:00 1946 63 29 1017 444 453 467 486 2:30 1943 63 31 1016 437 433 447 450 3:00 1940 63 32 999 448 493 475 456 3:30 1958 61 32 974 407 437 432 417 4:00 1978 60 32 954 419 459 456 428 4:30 1994 59 33 907 442 466 476 454 5:00 1101 25 14 895 450 468 475 487表2 降料面过程中的煤气成份分析取煤气时刻煤气成份CO2CO O2H2N223日20:30 7.8 30.5 0.127 2.05 59.5 21:15 6.81 33.6 0.138 2.1 57.3 22:15 4.94 34.2 0.505 4.49 55.8 23:15 3.8 33.6 0.0564 6.05 56.5 24日0:15 4.23 32.8 0.421 6.76 56.2 1:15 5.19 28.4 0.0824 8.84 57.5 2:15 6.44 26.6 0.0794 11.1 55.8 3:15 6.99 24.9 0.0696 11 57 4:15 8.6 22.5 0.0476 11.7 57.2 5:05 12.6 10.9 0.168 8.01 68.33.2 出渣出铁降料线过程中共出铁两次,渣铁物理热良好。
表3 降料面过程中的出铁情形出铁时刻[Si] [S]R2物理热出铁量%%℃t21:23-0:50 0.94 0.029 1.02 1440 6002:05-5:00 1.44 0.020 1.07 1446 110停炉后割残铁口处炉皮及冷却壁,露出炭砖,炭砖上开槽100mm深,将残铁沟前端插入槽内,用浇注料捣好烤干以防发生漏铁事故。
按设定标高6.7m放残铁,先用开口机钻1m深后用氧气烧至2.5m未见铁,遂提升残铁眼标高至7.0m钻烧放出残铁870t,比理论量少350t。
残铁成份[Si]0.76%,[S]0.063%。
4 停炉后炉缸腐蚀状况观测4.1 原2560m3炉底炉缸结构采纳炭砖-陶瓷杯复合砌体,炉底为4层炭砖加2层陶瓷杯,总厚度3. 2m(第一、四层厚600mm,其余各层均为500mm),炉缸侧壁为12层500mm厚环炭,第五层长2197mm,第六层长1990mm,炉底炉缸环炭采纳国产微孔炭砖,炉底中间部位采纳国产半石墨炭砖。
4.2 炉底炉缸腐蚀状况由于长期钛矿护炉,加之未加锰矿洗炉,炉底残余物较多,边缘剩约1. 2m高,中心剩约0.9m高,呈锅底状,炉底第四层炭砖腐蚀不严峻,边缘腐蚀100mm,中心腐蚀200mm。
第四层炭砖立缝,三、四层炭砖横缝有黑白相间的物质渗入。
炉缸侧壁炭砖大部分有纵向裂纹。
腐蚀严峻的第五、六层炭砖周向大部分部位仅剩余400~500mm长,而在热流强度大的10#风口下方,第五层炭砖剩约350mm厚,150mm长,第六层炭砖腐蚀掉,至第七层炭砖逐步加长,状况专门危险有烧穿的可能。
曾经热流强度大而堵风口操作的14#、18#风口下方状况与其类似。
炉缸侧壁周向凝聚物有明显的厚约100mm的有大量红色颗粒的物质存在。
从能谱分析能够看出炉缸周向形成了钛化物爱护层。
表4 炉底砖缝及炉缸周向凝聚物能谱分析名称Al Si Ti Fe Mg Ca K Na Mn S O %%%%%%%%%%%红色物质0.26 0.37 62.39 2.66 0.18 0.25 0.49 0.11 33.29 凝聚物中铁珠 1.2 3.45 9.67 63.78 0.15 3.6 0.59 0.16 0.89 3.97 12.54 炭砖缝中白色物质0.25 13.8 53.86 1.54 0.16 30.39炭砖缝中黑色物质0.39 35.83 25.11 1.69 0.91 0.21 35.86注:能谱分析不能检测C元素含量5 结语1)停炉前炉况调整比较到位,炉温、碱度合适,预休风料面降至10m,为停炉降料面节约了时刻。