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错混料改善专案

等级 A級 奖惩项目 奖励等级说明 一个月发现20 笔错混料巡线问 题或2笔错混料异常 一个月发现15笔错混料巡线问 题或1笔错混料异常 一个月发现10 笔错混料巡线问 题 连续一个月未发现错混料事项 KPI绩效(奖金/RMB) 300 惩罚等级说明 连续一个月不触犯错混料事项 KPI绩效(罚金/RMB) 0
二、組裝上線測試時發現: MT站位网口速率为100M,实际要求速率应为千兆速率, 经工程分析为SMT贴片元件R154位置电阻错件*30pcs 不良比例0.75%, R154位置 BOM要求规格:07092313 1.3KΩ*1%
实际使用错误规格: 07091321
75Ω*1%
(發生日期: 2016.4.24 )
B級 C級 D级
200 100 0
一个月累计5笔错混料巡线问题 一个月累计8笔错混料巡线问题 触犯1次/月错混料异常
100 200 两个大过(600),并解雇
上線物料導入IT系統化管理
一、組織會議討論
1.資訊以SMT工令、主件料號、物料號、站別為依據,協助提供優化系統( 完成日期:6/30) 2.待系統提供後,先行小批量驗證(完成日期:7/1) 3.優化OK後全面導入上料掃描防錯系統(計劃完成日期:7/15)
錯混料專案項目計劃
NO. 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 成立專案小組 制定專案計劃 人員基礎知識技能提升 错混专项改进点检checklist(V3.1)技能培訓 三按兩遵守技能培訓 LCR測量培訓 IT系統掃描使用規範培訓 員工培訓效果確認(QA組長、產線組長共同考 核),考核不合格人員調離崗位 尾數物料管理規範,IPQC落實監控 日期 WK18 WK19 WK20 WK21 WK22 WK23 WK24 WK25 WK26
10 現場錯混料稽核
11 現場上料防呆數據核對
(完成:■ 進行中:■ 計劃:■ 持续:→)
產線操機手上料流程現場培訓
取料 記錄 留樣 量測
記錄 接料
掃描 掃描
復查
IPQC核對
人員基礎知識&三按兩遵技能提升
人員基礎知識&三按兩遵守技能現場培訓,品保單位 由培訓講師蔣林娜、王東海現場講解,生產單位由陳 繼、馬榮英講解。
錯混料潛在風險識別
經對以上兩筆錯混料發生進行根因分析,發現導致異常發生主要表現在:
一、人員違規操作,未按流程作業(尾數上料未按要求新舊料盤各取1PCS留樣) 二、尾數散料管理不善; 三、上料IT系統防呆未掃描。
錯混料快贏措施
一、人員違規操作,未按流程作業-=快贏改善 1、對於人員違規流程作業,已觸及錯混料紅線管理,立即記兩個大過,解僱處理,并永不錄用再入職,組長 受連帶責任,扣除KPI績效; 2、組織所有相關部門人員開反思檢討大會,并對全員立即現場培訓課程《三按兩遵守》、《錯混料 CHECKLIST》。
二、擬定計劃
序號 內容 開會討論優化上料掃描系 統方案 提供報告申請審批通過 開單申請掃描電腦與無線 掃描槍(各線一套) MIS上料掃描系統完成 5月7日 5月10日 5月13日 6月30日 7 月1 日 7月15日 負責人 龍新林 吳旗軍 董正偉 吳旗軍 董正偉 吳旗軍 鄧祥軟 鄧祥軟 吳旗軍 董經理 吳旗軍
1
2 3 4
5
6
安裝樣品線並試用(A9線)源自優化OK後全面導入上料掃 描防錯系統
V
Thank You
二、尾數散料管理不善-=快贏改善 1、立即對所有線體尾數散料進行排查,發現有不符合錯混料清單管控要求的,給予沒收報廢; 2、對於尾數管理清單進行完善, 并落實執行;
3、尾數物料使用前,需做規格、絲印、料號核對確認。
三、上料IT系統防呆未掃描-=快贏改善
1、生產單位接料正常掃描防呆,由產線組長監控;
2、品質2小時監控核對上料掃描數據與實際換料記錄一致性,發現不符異常反饋處理。
現場錯混料稽核
現場稽核散料、PCBA統一蒐集報廢
錯混料稽核問題點:
錯混料案例及後期預防講解(持續)
異常案例一. B315S-22模塊版滤波器錯料 異常案例二. HG659b-10 新西蘭 Spark NZ R154 1.3K錯為75R 異常案例三.F261 北京電信 HW OEM 電容100PF 錯為100NF 1.現場對異常案例原因分析,改善措施進行講解, 讓所有人員熟悉並掌握異常發生點,變於後期定向 管控。 2.後期每工單結尾時,IPQC現場跟進操機手接料狀 況,有不記錄或接料錯誤現象,現場糾正。 3.推行操作員獎懲制度,符合A/B/C/D各四個等級,
4、作業員進行尾數接料時,所有物料接料之前必須是經過測量無誤,且有測量值記錄,
才可進行接料,同時不允許一次性接兩截或以上物料,防止漏核對;
5、拋料部分chip元件一律直接廢棄,不可再次利用,主動器件(IC類/變壓器/晶振/QFN
等):密腳元器件、BGA類不可手擺料作業,其他的需要進行編帶,經過生產/IPQC確認 后再上線使用。
加維錯混料改善專案
錯混料改善小組成立
專案組長:黃成鼎
專案組成員
品質: 龍新林 蔣林娜 陳勇 王東海
生產: 董正偉 董鋼 陳繼 王愛軍 馬榮英 工程: 吳旗軍 李偉 鐘金水 陳勝群 IT:鄧祥欽
錯混料異常案例問題描述
一、後段組裝測試CBT工站GSM功能失效,經PE工程師分析為Z8601位置濾波器錯件, 正確(絲印為9MB)料號:13010474錯用成(絲印為9N8)料號:13010570. (發生日期:2016.4.16)
培訓內容及培訓簽到記錄
尾數物料管理規範,IPQC落實監控
1、召集所有組長進行會議宣導,產線作業員進行尾數接料時,針對不同工令物料不可以 隨意挪用,尾數的外包裝標籤必須與實物一起走,且巡檢/IPQC確認物料時進行核查;
2、產線收尾后所有剩餘物料(R,C)給予報廢處理;
3、產線進行尾數接料時,尾數料號標籤上無工令、料號嚴禁使用;
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